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機運專(zhuān)業(yè)崗位事故案例分析匯編

機運專(zhuān)業(yè)崗位事故案例分析匯編

(共計57個(gè)崗位,60個(gè)案例)

崗位一:提升機司機 大型設備維修鉗工

(主井罐道繩斷兩絲事故)

一、事故經(jīng)過(guò)

2001年7月17日15時(shí),主井司機在東勾箕斗上提至上井口時(shí),發(fā)現電機電流過(guò)大,電機有異常聲音,停車(chē)匯報車(chē)間值班人員,車(chē)間值班人員到達現場(chǎng)后,組織井筒維修人員對井筒裝備進(jìn)行檢查,發(fā)現東勾東南側罐道繩從下井口擼至上井口,卡住箕斗,影響生產(chǎn)7小時(shí)。

二、事故原因

1、規程規定月檢,密封罐道繩外層磨損不超過(guò)50%,外層無(wú)法測量,檢查罐道繩總體不超限。

2、主井提升量大,井筒淋水較大。

3、箕斗運行過(guò)程中,罐道磨損不均勻。

4、罐道繩使用年限過(guò)長(cháng)。

三、防范措施

1、加強對罐道繩重點(diǎn)部位檢查,實(shí)行日檢。

2、對罐道繩實(shí)行定期更換制度。

崗位二:提升機司機 大型設備維修鉗工

(主井傘齒輪軸斷裂事故)

一、事故經(jīng)過(guò)

2007年3月26日下午16:25分,主井司機田麗敏匯報,主井絞車(chē)深指器指示針不動(dòng),經(jīng)查為傘齒輪軸斷裂,值班領(lǐng)導及時(shí)組織人員處理,更換新傘齒輪軸后,于17:30分恢復運行。

二、事故原因

1、主井包機責任人日檢檢修不到位,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現事故隱患,是此次事故的主要原因。

2、主井傘齒輪軸為2006年11月16日檢修期間更換,更換的傘齒輪軸內部有傷,加上近期產(chǎn)量較高,傘齒輪軸疲勞,是此次事故的客觀(guān)原因。

三、防范措施

1、建立更換傘齒輪軸臺帳,對傘齒輪軸使用周期做到心中有數。

2、加強對各井的傘齒輪軸進(jìn)行日常檢查,并組織進(jìn)行定期更換。

3、采購加工的傘齒輪軸要組織驗收,確保合格。

崗位三:信號扒勾工 大型設備維修鉗工

(主井扇形閘門(mén)變形事故)

一、事故經(jīng)過(guò)

2007年11月4日5時(shí)50分,主井硐室信號工反映,西勾扇形閘門(mén)落不下去,無(wú)法進(jìn)行裝載操作。運轉一隊值班人員與當值井筒工及時(shí)到達現場(chǎng)。經(jīng)檢查發(fā)現主井西勾扇形閘門(mén)中部有一重物沖擊的痕跡,造成扇形閘門(mén)變形,中間立筋突出,在下落過(guò)程中棚到西勾給煤嘴上部,無(wú)法進(jìn)行裝載操作,隨即決定由東勾單勾進(jìn)行提升。后于7時(shí)組織人員對西勾扇形閘門(mén)進(jìn)行燒焊整形處理,于8時(shí)5分恢復運行。

二、原因分析

皮帶給煤機給煤經(jīng)計量倉至扇形閘門(mén)高度為8。76米,由于大塊矸石及鐵器的沖擊,造成扇形閘門(mén)變形,立筋突出,是此次影響主提升的唯一原因。

三、防范措施

1、建議峒室信號工加強巡查,當發(fā)現給煤機出口處有大塊矸石及鐵器時(shí),及時(shí)處理,防止大塊矸石及鐵器直接沖擊扇形閘門(mén)。

2、在以后加工制作扇形閘門(mén)時(shí),需對其進(jìn)行改造,加強扇形閘門(mén)強度。

崗位四:提升機司機 大型設備維修電工

(主井低壓柜電度表?yè)p壞事故)

一、事情經(jīng)過(guò)

2008年1月3日3時(shí)40分,主井司機在絞車(chē)停運期間發(fā)現低壓柜上方的電度表著(zhù)火,立即用滅火器進(jìn)行滅火,隨即匯報運轉一隊值班領(lǐng)導進(jìn)行處理。夜班值班電工和值班管理人員對現場(chǎng)進(jìn)行處理,4時(shí)20分主井恢復正常。

二、原因分析

經(jīng)對燒傷的電度表仔細檢查,電度表外部引線(xiàn)無(wú)過(guò)熱現象,排除引線(xiàn)壓接過(guò)虛的因素,電度表著(zhù)火的主要原因是由于電度表內部電流互感器絕緣過(guò)熱老化引起。

三、防范措施

1、對全車(chē)間使用的電度表全面盤(pán)查,對存在此隱患的電度表全部進(jìn)行更換。

2、對主井和南副井液壓站、主控臺距離油脂較近的老化電纜進(jìn)行全部更換處理。

3、對所有崗位人員進(jìn)行一次防滅火實(shí)踐培訓

4、對車(chē)房?jì)纫兹嘉锲啡繖z查清除。

崗位五:提升機司機 大型設備維修電工

(南副井換向接觸器不吸合)

一、事情經(jīng)過(guò)

2008年1月12日10時(shí)40分,南副井司機準備提人期間發(fā)現送不上電,立即匯報運轉一隊值班領(lǐng)導進(jìn)行處理。當班值班電工、值班管理人員及工程技術(shù)人員迅速到達現場(chǎng)進(jìn)行處理,于12時(shí)10分恢復正常運行。

二、原因分析

1、換向接觸器ZC與XLC常閉接點(diǎn)連線(xiàn)斷線(xiàn),是造成此次事故的直接原因。

2、主井電機包機人日檢不認真,是此次事故的次要原因。

三、防范措施

1、對主、副井、三斜井所有高壓接觸器端子牌進(jìn)行全面檢查緊固,對連線(xiàn)全部進(jìn)行更換,對出現問(wèn)題的接觸器進(jìn)行更換。

2、加強日檢人員責任心,日檢時(shí)必須對全部電氣線(xiàn)路進(jìn)行檢查檢測。

3、高壓換向柜、加速柜、低頻柜使時(shí)間較長(cháng)的排計劃在檢修時(shí)間組織更換。

崗位六:信號扒勾工 大型設備維修鉗工

(主井停運事故)

一、事故經(jīng)過(guò)

2007年1月29日19時(shí)55分,主井硐室信號工反映,信號臺面板無(wú)顯示信號,無(wú)法進(jìn)行裝載操作。車(chē)間值班人員及時(shí)安排當值電工周長(cháng)民、王文軍進(jìn)行處理。經(jīng)檢查發(fā)現沒(méi)有由地面轉送的110V電源。經(jīng)絕緣搖測后,發(fā)現是由于信號電纜芯線(xiàn)絕緣值降低接地造成的,經(jīng)過(guò)換接電纜后,21時(shí)35分恢復運行。

二、事故原因

1、直接原因是由于信號電纜芯線(xiàn)絕緣老化造成信號電源接地,而直接影響主井的提升運行。

2、客觀(guān)原因是由于信號電纜在井筒中敷設,環(huán)境條件比較惡劣,日常檢查不易查找隱患,是此次停運的客觀(guān)原因。

三、防范措施

1、定期對信號電纜進(jìn)行檢查和絕緣搖測,發(fā)現絕緣降低或損壞應及時(shí)更換。

2、敷設備用電纜,做好應急備用。

3、加強職工培訓,提升責任心和業(yè)務(wù)技能。

崗位七:提升機司機 大型設備維修鉗工

(主井液壓站壓力升不上去)

一、事故經(jīng)過(guò)

2007年12月28日夜班,主井司機向值班人員反映西臺泵液壓站壓力上不去,車(chē)間隨即通知夜班維修機工白某去處理,經(jīng)對比例溢流閥進(jìn)行調試后,壓力仍不能升上去,經(jīng)對現場(chǎng)分析認為,可能為閥芯被卡,由于不是日檢時(shí)間,為確保運行期間安全,匯報車(chē)間,決定次日日檢時(shí)間對溢流閥組進(jìn)行清洗處理。隨后,倒至備用泵,正常運行。

次日日檢時(shí)間對溢流閥進(jìn)行清洗后,倒泵運行正常。

二、事故原因

1、溢流閥


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