洗選廠(chǎng)108皮帶機頭堆煤事故案例分析
洗選廠(chǎng)108皮帶機頭堆煤事故案例分析
一、事故經(jīng)過(guò):
2012年11月3日9:31'50〃至9:34'20〃108皮帶輸送機頭及高架皮帶輸送機機尾大量堆煤,通過(guò)調取當時(shí)的監控錄像可以明顯看出在9:31'50〃108皮帶輸送機機頭溜煤槽已堆滿(mǎn)并且煤已經(jīng)開(kāi)始向外溢出,由于堆煤保護沒(méi)有起作用,集控司機沒(méi)有及時(shí)停機,致使皮帶輸送機繼續運轉3'30〃,此次事故造成108皮帶輸送機機頭和高架皮帶輸送機機尾大量堆煤。
二、事故原因分析:
?。?)直接原因:
108皮帶機頭溜煤槽被堵塞,集控司機未及時(shí)停機,造成108皮帶機頭嚴重堆煤。
?。?)間接原因:
1.108皮帶機頭堆煤保護反應不靈敏,堆煤發(fā)生后不能及時(shí)停機,造成皮帶堆煤。
2.集控司機柳阿網(wǎng)和丁如萍未對108皮帶做好視頻監視, 108皮帶機頭堆煤后未及時(shí)發(fā)現并停機,造成皮帶嚴重堆煤。
三、吸取教訓及防范措施:
1.這是108皮帶輸送機機頭第三次堆煤,洗選廠(chǎng)、機運隊、生產(chǎn)指揮中心未吸取前兩次事故教訓,未采取積極有效的措施治理堆煤,導致事故的再次發(fā)生。
2.生產(chǎn)指揮中心必須保證集中控制系統中所有膠帶的保護安設位置可靠、有效,能夠切實(shí)反應膠帶的運行狀況。
3.集控司機必須全面、認真的對各點(diǎn)進(jìn)行監視,及時(shí)發(fā)現并處理出現的問(wèn)題。
4.洗選廠(chǎng)立即改造加寬108皮帶輸送機機頭溜槽,使溜煤更順暢。
5.機運隊要加強集控人員的培訓和考核工作,提高集控人員的責任心,兩名集控司機一人操作時(shí),另外一人必須認真監護,確保集控系統運行正常。