綜采二隊B2順槽膠帶損傷事故案例分析
?綜采二隊B2順槽膠帶損傷事故案例分析
一、事故經(jīng)過(guò):
2012年1月9日早班,綜采二隊在收完順槽機尾滑道,同時(shí)對順槽膠帶損壞的一個(gè)接頭進(jìn)行了重新打連接扣,在以上兩項工作都做完畢后按照規定對膠帶進(jìn)行張緊,在張緊完成后對膠帶進(jìn)行試運轉(試運轉時(shí)間20分鐘),在空載運轉中沒(méi)有出現跑偏,于是停機準備生產(chǎn)。試運轉時(shí)修理工朱宗礦在機頭調整膠帶,帶班副隊長(cháng)高峰和修理工王偉會(huì )在工作面機尾調整。在開(kāi)始生產(chǎn)后順槽膠帶在啟動(dòng)10分鐘后司機發(fā)現在張緊車(chē)處有煙冒出,于是停機進(jìn)行處理,此時(shí)膠帶已經(jīng)出現了跑偏,在張緊車(chē)下部滾筒處磨損了一堆膠帶的保護膠邊。這時(shí)高峰和王偉會(huì )從工作面出來(lái)進(jìn)行調整,經(jīng)過(guò)停機調整滾筒后,高峰和王偉會(huì )準備在運轉中調整于是再次通知司機開(kāi)機運轉,(此時(shí)修理工朱宗礦已經(jīng)在膠帶試運轉正常后升井了),在再次開(kāi)機時(shí)高峰發(fā)現儲帶倉內的膠帶出現來(lái)回煽動(dòng)的現象。膠帶運轉中由于調整膠帶的方式不當造成了膠帶的保護邊有將近1000米的損傷即1000米的膠帶的保護膠邊脫落(全部集中在南邊一側)。
二、原因分析:
1.機電副隊長(cháng)高峰和修理工王偉會(huì )調整膠帶的方式不合理造成膠帶的損傷。
2.在運轉中機頭儲帶倉位置沒(méi)有安排人員監護。
3.膠帶的張緊力不夠,造成膠帶在儲帶倉內上下煽動(dòng),造成膠帶在換向點(diǎn)運行不可靠。
4.由于新打的皮帶扣的質(zhì)量存在問(wèn)題,造成膠帶在新皮帶扣的位置有跑偏現象,增大了膠帶的調整難度。
三、吸取教訓及防范措施:
1.綜采工作面每次收完機尾滑道后,必須保證可伸縮膠帶輸送機的張緊力合適。
2.每次打皮帶扣時(shí)要進(jìn)行嚴格的尺寸合計,必須保證皮帶扣的平直度。
3.在每次啟動(dòng)膠帶時(shí)在儲帶倉范圍內安排專(zhuān)人進(jìn)行啟動(dòng)和運轉時(shí)的監護,有問(wèn)題及時(shí)處理。
4.修理工現場(chǎng)處理問(wèn)題的技術(shù)水平的高低也是關(guān)鍵,因此對于修理工等特殊工種的培訓還要在現場(chǎng)多進(jìn)行。
5.綜采二隊在膠帶的管理方面存在嚴重的不重視,綜采二隊應該對所有的人員在膠帶的管理方面再進(jìn)行認真培訓(包括干部和職工)。