“5·12”膠帶劃裂事故案例分析
“5·12”膠帶劃裂事故案例分析
一、事故經(jīng)過(guò):
2009年5月12日中班21時(shí)26分,機運隊跟班干部胥彬與膠帶一班班長(cháng)楊滿(mǎn)成在檢查+564水平東一石門(mén)膠帶機尾緩沖托輥時(shí),發(fā)現+564水平東一石門(mén)膠帶底帶中部有一道白色劃痕,立即安排停機;停機后發(fā)現+564水平東一石門(mén)膠帶底帶已裂開(kāi);于是沿膠帶機尾向膠帶機頭方向查找劃帶原因,在+564水平東一石門(mén)膠帶除鐵器處,發(fā)現除鐵器上吸著(zhù)一根長(cháng)570mm的舊軌道(型號15Kg/m),該段軌道一頭吸在除鐵器上,一頭搭在膠帶上,且該軌道一角上有膠帶的纏繞物,并已磨亮。
事故發(fā)生后,胥彬立即向調度室進(jìn)行了匯報,并組織人員于13日凌晨1時(shí)更換了劃裂的膠帶,更換膠帶長(cháng)度81米。
二、事故原因:
1、生產(chǎn)過(guò)程中除鐵器膠帶未運轉,未能及時(shí)將吸附的舊軌道甩出,舊軌道的一端吸附被在除鐵器上,另一端卡在在膠帶上,是造成膠帶劃裂的直接原因。
2、兩個(gè)綜采隊生產(chǎn)過(guò)程中未能及時(shí)發(fā)現該舊軌道并將其拉出工作面,沒(méi)有從源頭上控制好鐵器等雜物。
3、兩個(gè)綜采隊及機運隊沿線(xiàn)各轉載、膠帶司機沒(méi)有及時(shí)發(fā)現雜物造成了雜物被運輸至除鐵器處。
4、除鐵器位置安設不當,安設位置距離+564m東一北石門(mén)膠帶機頭35m處,+564東一石門(mén)膠帶司機作為管理人員,不能做到對設備的有效監護。
5、管理制度不完善,無(wú)具體的除鐵器管理制度;機運隊只是要求+564東一石門(mén)膠帶司機在膠帶停止運轉時(shí)才查看除鐵器的運轉情況。
三、吸取教訓及防范措施:
1、兩個(gè)綜采隊必須從源頭上控制好雜物,放煤工發(fā)現雜物必須及時(shí)進(jìn)行停機清理。
2、重新選擇合適位置安裝除鐵器,使操作人員能夠在操作地點(diǎn)觀(guān)察到除鐵器的運行情況,使設備在運行期間能夠得到有效監護。根據目前的生產(chǎn)布局,除鐵器應安裝于+564B6膠帶(給煤機下口以西膠帶)上方。
3、膠帶運輸線(xiàn)的司機,加強責任心,做好多運輸線(xiàn)的監護工作,發(fā)現有雜物要及時(shí)停機進(jìn)行處理。
4、機運隊制定切實(shí)可行的除鐵器運行管理制度,嚴格執行。