摘要:介紹了一起高突工作面瓦斯燃燒
事故的處理過(guò)程,對引燃火源進(jìn)行了
分析,并
總結了處理
事故的經(jīng)驗和教訓,提出防范
措施。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;瓦斯燃燒;
事故分析;防范
措施
平頂山煤業(yè)(集團)公司八礦于1966年建井,1981年2月西翼一期工程投產(chǎn),礦井
設計生產(chǎn)能力300萬(wàn)t/a,礦井采用一對豎井、主要石門(mén)開(kāi)拓單水平上下山同時(shí)開(kāi)采,對角抽出式
通風(fēng)系統。礦井主要可采煤層有丁5.6、戊9.0、己15、己16.17三組四層(自上而下),總厚度為11.6m。煤層均有自燃傾向性和煤塵爆炸性,自燃等級鑒定為自燃礦井,煤塵爆炸指數為25.47%~35.31%,自然發(fā)火期6~8個(gè)月,礦井瓦斯等級鑒定為煤與瓦斯突出礦井。
2003年10月7日,八礦己-12100綜采工作面發(fā)生了一起瓦斯燃燒
事故。在現場(chǎng)直接滅火失敗的情況下,采取了封閉己-12100采面的
措施,同時(shí)采用2臺制氮機持續向火區注氮氣,并利用瓦斯抽放管對火區進(jìn)行間斷換氣,且在己二大巷向采面上隅角打高位鉆孔注水。11月27日,又對火區進(jìn)行了縮封處理,拆除了風(fēng)巷外段原有的密閉,準備進(jìn)入采面上隅角處,但風(fēng)巷距采面約40m處有一冒頂,隨后在冒頂外22m處新建一道泡沫密閉,并利用高位鉆孔向火區注水。截至12月30日,已向火區注氮氣142萬(wàn)m3,大巷注水1688m3,高位鉆孔注水1000m3,置換火區氣體70萬(wàn)m3,使火區逐漸趨于穩定。12月25日,決定啟封火區。
1
事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
2003年10月7日19點(diǎn)35分,在機尾干活的工人發(fā)現從106架后掩護梁側護板與風(fēng)巷封閉墻交接處采空區側噴出火焰,用水管和機尾的滅火器進(jìn)行直接滅火,同時(shí)向井上調度室匯報,調度室安排礦救護隊員下井滅火。隨后成立了搶險救災指揮領(lǐng)導小組,及時(shí)制定了具體的滅火方案。
2 處理經(jīng)過(guò)
1)第一階段(封閉階段)
①直接滅火。采面上隅角9日19:35噴出火焰后,在直接滅火中,20:20和20:54左右又各出現1次噴火,火勢不穩定,時(shí)大時(shí)小并上下游動(dòng),滅火效果差,到23:00時(shí),風(fēng)巷內煙霧大,能見(jiàn)度只有25m,風(fēng)流中CO體積分數為5.6×10-5,火勢有增大趨勢。
②封閉。經(jīng)指揮部研究,決定對該采面進(jìn)行封閉。密閉規格為板閉+防爆墻(厚2m)+木段密閉(1m);封閉方法,先打板閉留口(0.8m3),緊靠板閉打黃土防爆墻,并留相同大小的口,機、風(fēng)巷同時(shí)施工,然后同時(shí)封閉機、風(fēng)巷留設的板閉口和防爆墻口,封好口后及時(shí)撤離現場(chǎng)。封閉工作完成時(shí)間:機巷8日12:00,風(fēng)巷12:40。
16:15,救護隊員下井準備施工木段密閉時(shí),發(fā)現機巷防爆墻上部被瓦斯沖擊渡崩開(kāi)(第1次),上部被崩開(kāi)最大高度1.5m,黃土袋被拋出最遠約10m,板閉上部的板全部掉落。當時(shí)風(fēng)巷煙霧太大看不清無(wú)法進(jìn)入。17:25指揮部研究,對火區采取一拆(拆開(kāi)邊切眼內的擋風(fēng)墻和板閉)、二堵(封閉機、風(fēng)巷被沖垮的密閉)、三注(向封閉區內注入氮氣)措施處理。19:05重新打上機巷板閉,開(kāi)始打防爆墻,此間曾出現救護隊員的帽斗被沖擊波吹掉。21:21機巷防爆墻重新打好,23:59救護隊員匯報,機巷防爆墻又被摧垮約2,3(第2次)。隨后采取措施:第一,對采面繼續減風(fēng),將己二下延專(zhuān)回下部永久風(fēng)門(mén)打開(kāi),使風(fēng)流短路,以增加己-12100采面回風(fēng)側壓力,減少采空區漏風(fēng);第二,在進(jìn)風(fēng)膠帶巷打2道風(fēng)門(mén),減少向采面供風(fēng);第三,邊切眼擋風(fēng)墻全部拆除。以上工程完成后,邊切眼過(guò)風(fēng)16003/min,采面進(jìn)風(fēng)量由100m3/min降至40m3/min,減少了火點(diǎn)供氧。此間又發(fā)生了第4,5,6次爆燃。
10日6:00檢查,風(fēng)巷密閉處CO體積分數為5.0×10-3、CH4為0.8%、CO為0.8%、溫度為70℃,并有白煙。重新施工機巷防爆墻,防爆墻厚度4m,外加4根戧柱,此間從14:00至21:45,每隔40~45min出現1次爆燃現象。風(fēng)巷防爆墻厚度3m,外加4根戧柱,12日1:501檢查,風(fēng)巷密閉上幫CO為3.0×103、CH4為9.5%、CO2為0.8%、溫度為60℃,密閉處煙霧時(shí)大時(shí)小。為減少密閉漏風(fēng),決定對機、風(fēng)巷密閉噴漿堵漏。
2)第二階段(滅火階段)
①注氮。上述過(guò)程中,井上下正在準備注氮系統,12日21:10兩臺制氮機開(kāi)啟,流量為1200m3/h。對火區注氮后,風(fēng)巷密閉內O2和CO體積分數迅速下降,溫度48℃并下降很慢,CH4體積分數上升(最大達56.5%)。
②釋放氣體。為了降低火區內的溫度和CH4體積分數,利用上隅角抽放管釋放火區氣體,從10月20日至12月20日,釋放了25次,共釋放火區氣體70萬(wàn)m3,但降低火區內溫度和CH4體積分數的效果不明顯。
③注水。11月7日第1個(gè)鉆孔打透,從己二大巷向采面上隅角打鉆孔注水,11月13日向第2個(gè)鉆孔注水,注水后火區內溫度下降明顯,至11月26日,共注水1688m3。
3)第三階段(啟封階段)
①縮封處理。從11月3日至10日,集團公司人員多次到八礦討論火區啟封問(wèn)題,研究認為,火區封閉前曾多次發(fā)生瓦斯爆炸,火區內溫度和有害氣體很高,在短時(shí)間內很難達到啟封條件,因此決定先對火區進(jìn)行縮封處理,從風(fēng)巷密閉破閉。
11月27日,風(fēng)巷密閉破開(kāi)口1.4m×1.5m,救護隊員進(jìn)入火區偵察,發(fā)現距采面約40m有一處冒頂,堵滿(mǎn)巷道無(wú)法過(guò)人,經(jīng)檢測,冒頂處CO體積分數為8×10m-6、O2為5%、CH4為26%、CO2為2.5%、溫度58℃。當時(shí)采取以下措施:用局部
通風(fēng)機排放風(fēng)巷冒頂以外的瓦斯;接水管對冒頂區插管澆水降溫;將注氨管由風(fēng)巷改到機巷密閉上,以減少機巷密閉漏風(fēng);扒開(kāi)冒頂區,進(jìn)入采面偵察。
經(jīng)對冒頂處取氣樣
分析,CO體積分數為7.4×10-3、O2為9.1%、CH4為24.8%、CO2為1.98%、C2H4為1.5×10℃、溫度54℃。隨后及時(shí)對冒頂以外22m處進(jìn)行封閉(板閉)。高位鉆場(chǎng)的7根抽放管被引接至板閉外,繼續向采面上隅角注水降溫,并同時(shí)對火區注氮。
②火區啟封。定于12月31日啟封。
3 引燃火源的
分析
事故發(fā)生后,經(jīng)對
事故多次調查
分析,排除了因放炮(該面為綜采)、電火(支架前后及上隅角沒(méi)有電氣設備,采煤機、運輸機沒(méi)有電氣失爆)、煤炭自燃(機、風(fēng)巷沿頂掘進(jìn),巷道沒(méi)有明顯空幫,采面、上隅角及兩巷的防火檢測未發(fā)現有CO等自燃征兆)、人為等因素引發(fā)火源的可能性,初步
分析認為引起瓦斯燃燒
事故的火源,不排除機械摩擦和采空區頂板垮落撞擊產(chǎn)生的火花。
4 經(jīng)驗和教訓
1)采煤工作面的瓦斯燃燒容易引起瓦斯爆炸。該面10月7日著(zhù)火至11日完全封閉,從瓦斯監測趨勢圖上看,共發(fā)生了27次瓦斯爆燃(爆炸)。發(fā)生采面瓦斯燃燒時(shí),在直接滅火效果不佳的情況下,最好是快速封閉。該面先是采取直接滅火,因采空區瓦斯涌出量不均勻,火勢也不穩定,時(shí)大時(shí)小并上下游動(dòng),滅火效果差,瓦斯爆燃的次數和強度越來(lái)越大。只好采取封閉措施。
2)對瓦斯燃燒的工作面封閉要特別注意瓦斯
事故。封閉時(shí)要根據采空區瓦斯涌出情況,避開(kāi)瓦斯涌出高峰區,集中力量對機、風(fēng)巷同時(shí)快速封閉,封閉后迅速撤離現場(chǎng),以防止瓦斯爆炸傷人。并且封閉前要加大對火區(采空區)的注氮量,以降低O2含量,抑制瓦斯爆燃。封閉瓦斯燃燒的工作面,采取“先打板閉,在板閉外壘黃土防爆墻,防爆墻外再?lài)姖{堵漏”的辦法,封閉速度快,防爆效果好。一旦防爆墻被崩開(kāi),密閉容易恢復。
3)對已封閉的火區,應及時(shí)進(jìn)行注氮氣滅火,迅速降低火區內O2含量。但氮氣滅火不能使火區內溫度快速降低,還需要同時(shí)采取其他措施滅火降溫。
4)風(fēng)巷內距工作面約40m(開(kāi)關(guān)列車(chē))處有一個(gè)冒頂,爆炸沖擊渡將小石塊吹到冒頂處。說(shuō)明若遇有碴堆等障礙物時(shí),被爆炸沖擊波吹走的小石塊將會(huì )堵塞該處巷道。這也是機巷密閉多次遭受破壞的主要原因?;饏^內若發(fā)生冒頂封堵巷道時(shí),堵?lián)蹩諝饬鲃?dòng),將使火區內溫度下降很慢。此時(shí)從這一側密閉觀(guān)察孔內檢測到的空氣溫度不是火區內的真實(shí)溫度。
5)在采面風(fēng)巷內發(fā)現,隔爆水袋棚以外的巷道壁和電纜沒(méi)有燃燒的痕跡,說(shuō)明隔爆水袋棚在瓦斯燃燒或爆炸時(shí)起到了隔爆和阻燃的作用。因此,采掘工作面的隔爆設施必須按規定裝備完好。
6)瓦斯爆燃(爆炸)產(chǎn)生的高溫使風(fēng)巷內(100m)的部分電纜外皮和塑料管被燒毀,產(chǎn)生大量的CO和C2H4(乙烯)氣體,長(cháng)期殘存于火區內。致使火區內取氣樣
分析時(shí)CO和C2H4一直存在。
5 防范措施
1)深刻吸取
事故教訓,深入開(kāi)展反三違、反
事故活動(dòng),提高干部職工對瓦斯綜合治理
安全重要性的認識。
2)采用錨索、錨網(wǎng)支護的采面,移架過(guò)程中嚴禁支架與頂板錨網(wǎng)索發(fā)生摩擦,避免產(chǎn)生火花引燃采空區瓦斯。
3)嚴格落實(shí)瓦斯綜合治理措施,加大瓦斯抽放力度,提高采面瓦斯抽放率。
4)加強高突綜采工作面的防滅火
管理,完善灌漿管路系統,裝備制氮機的礦井,注氮管路要敷設到位。及時(shí)采取隨采隨灌漿、阻化劑、注氮等綜合防火措施,并增加防火檢查和取樣
分析次數。
5)高突綜采工作面上隅角應鋪設一趟專(zhuān)用灑水軟管,每次移架和上隅角封堵前,對采面機尾和支架上部灑水或阻化劑,防止移架過(guò)程中產(chǎn)生火花,同時(shí)配足滅火器和沙箱等。
6)對“
一通三防”措施不落實(shí)的高突工作面,不準生產(chǎn)。
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