1985年9月28日13時(shí)50分,
煤礦413區五段開(kāi)切眼掘進(jìn)磧頭,發(fā)生煤與瓦斯突出
事故,(實(shí)為傾出)犧牲深孔班鉆工三人。
一、自然情況
某礦屬于單一煤層,低突出礦井,采用本層防突
措施(深孔松動(dòng)爆破)掘進(jìn)。該頭煤層厚度分別為;斜巷段O.15~O.4 m,斷層帶處O.2~0.4 m,突出處成煤包,煤厚大于1.5 m。傾角:斜巷段20?!?4。,斷層帶處55。,突出處20。左右。磧頭木支護,斷層帶處眼子架盤(pán)料,間距O.7 m,斜巷段一梁三柱,間距1.O m。斷面:寬2.4m高1.6 m。過(guò)斷層時(shí)破底前進(jìn)。風(fēng)鉆打眼放炮,自溜運輸。11千瓦局扇壓入式
通風(fēng)。
根據當時(shí)的實(shí)施細則,因掘進(jìn)巷道在過(guò)斷層和拐彎,無(wú)法采用深孔松動(dòng)爆破
措施,只采用了淺眼遠距離放炮
措施施工。由于此磧頭連續發(fā)生突出,增加救護隊員現場(chǎng)值班措施。
二、
事故經(jīng)過(guò):
413區五段開(kāi)切眼,9月3日開(kāi)始掘進(jìn),至9月25日夜班進(jìn)尺32.O m。當時(shí),遇一逆斷
層,落差3.6 m,煤層變成煤線(xiàn),傾角由26。變?yōu)?5。,巷道沿煤線(xiàn)前進(jìn)。在煤線(xiàn)處無(wú)法
進(jìn)行深孔松動(dòng)爆破防突措施,僅采用了淺眼遠距離放炮措施。這樣,因巷道傾角變?yōu)?5度,沿煤線(xiàn)方向進(jìn)尺5.3 m,支護方式由打立柱改為箍盤(pán)料,但盤(pán)料沒(méi)有按補充措施規定,跟攏磧頭,空頭1.5 m。這時(shí)磧頭上煤線(xiàn)又突然增厚,右手側增到0.4 m,左手側增到0.8 m。在這種情況下,按規定恢復了深孔作業(yè)。
9月28日中班,深孔班鉆工三人,開(kāi)始在磧頭打深孔眼子,打第一個(gè)眼子時(shí)正常,眼深8.O m;第二個(gè)眼子打到1.4 m,出現噴孔現象,瓦檢員檢查瓦斯濃度僅0.45%,屬于正?,F象;當鉆工準備接釬子繼續打眼時(shí),瓦斯檢查員王安福下到平巷,準備交班,(此時(shí)是13點(diǎn)40分)中班現場(chǎng)值班救護隊員李本成在13點(diǎn)50分走到開(kāi)切眼下口時(shí),(準備到磧頭檢查)剛好聽(tīng)到磧頭一聲悶雷響,隨之感到一陣涼風(fēng)迎面,碎煤塵霧一起噴下。李見(jiàn)狀,立即向外跑并向調度室報告,該頭發(fā)生了煤與瓦斯突出
事故。
三.
事故原因
1.在磧頭前方有突出危險性和地質(zhì)情況不清的條件下,盲目掘進(jìn)。煤層傾角由25。突然變?yōu)?5;煤厚由煤線(xiàn)突然變?yōu)橐粋€(gè)煤包,而這個(gè)煤包僅由一塊被放炮震動(dòng)破碎了的巖石支撐著(zhù),巖石厚度僅O.5~0.7 m,承托力極差。
2.在傾角增大的變薄帶掘進(jìn)箍盤(pán)未按補充措施將“盤(pán)料跟攏磧頭”,實(shí)際空頭1.5 m。
3.巷道傾角變?yōu)?5。,有突出危險的煤包在巷道頭上,承托巖石強度極低,除煤的自重影響外,因深孔進(jìn)入煤包,煤包內的吸附瓦斯轉化為游離瓦斯,造成瓦斯壓力增大。煤包自重力和瓦斯壓力作用下,破壞了承托巖石,造成煤與瓦斯傾出
事故。
四、主要教訓
1.對《
煤礦安全規程》196條規定認識不足,缺乏應有的警惕,“突出煤層的采掘工作,靠近或處于地質(zhì)構造破壞,煤層厚度和煤層傾角急劇變化的地帶,都應認真檢查,進(jìn)行瓦斯地質(zhì)預報,預防突出措施”該頭僅用淺眼遠距離放炮措施,而對磧頭人員的
安全沒(méi)有相應的措施。
2.地質(zhì)構造不明,盲目前進(jìn),對前方煤包威脅雖沒(méi)有想到,但摸清前方構造是必須的,同時(shí)《
煤礦安全規程》181條規定: “在地質(zhì)構造復雜,巖石破碎地區,掘進(jìn)工作面距煤層20M以外,必須在石門(mén)四周外緣五米的范圍內,布置一定數量的鉆孔,保證確切掌握煤層賦存條件和瓦斯情況"執行此規定,在我局現有的設備及條件是有一定的難度,但用風(fēng)鉆探明磧頭2.0范圍內的構造是可能的,故此不能以前方有煤包,眼睛看不到為借口”來(lái)
總結事故教訓。 、
3.
管理松散:該頭構造復雜,突出威脅較大,局礦技術(shù)人員曾反復研究制訂了措施,雖不全面,但沒(méi)認真執行。