2002年1月14日 21時(shí)39分,婁底市資江
煤礦3336回采工作面發(fā)生鄰近層煤與瓦斯突出,死亡18人,直接經(jīng)濟損失:150萬(wàn)元。經(jīng)湖南省人民政府同意,由湖南
煤礦安全監察局牽頭,成立了省、市聯(lián)合調查組。調查組人員深入井下勘察,查閱有關(guān)資料,研閱專(zhuān)家組的技術(shù)鑒定報告,取得了大量證據,查清了
事故原因,確認該起
事故為責任
事故。
一、礦井基本情況
1.礦井概況
礦井位于冷水江礦區向斜南部轉折端的東翼,開(kāi)采下石炭統測水組煤系。井田內構造簡(jiǎn)單,大、中型斷層不發(fā)育,但小型斷層較多,主要發(fā)育北東和北西走向的張扭性或壓扭性斷層,落差一般小于 1m ,少數大于 2m ,對煤層開(kāi)采帶來(lái)一定影響。含煤七層,均為無(wú)煙煤,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ煤為可采煤層,Ⅴ煤局部可采,其余不可采。
Ⅱ煤層煤厚0- 1.8m ,一般 0.89m ,屬較穩定煤層。
Ⅲ煤層煤厚0.49- 4.24m ,一般 1.9m ,屬較穩定煤層。1987年《湖南省資江煤礦施茶亭礦井擴建初步
設計說(shuō)明書(shū)》中指出:“在資江區段東翼Ⅲ煤、Ⅳ煤都為煤與沼氣突出煤層;資江區段西翼僅Ⅳ煤為煤與沼氣突出煤層”,但實(shí)際開(kāi)采中Ⅲ煤層在東、西兩翼都發(fā)生過(guò)煤與瓦斯突出。因此,Ⅲ煤層應屬煤與瓦斯突出煤層。
Ⅳ煤層煤厚0- 3.01m ,一般 1.29m ,賦存不穩定。屬煤與瓦斯突出煤層
Ⅴ煤為局部可采煤層,煤厚0- 1.97m ,一般 0.69m ,賦存不穩定。屬煤與瓦斯突出煤層。
Ⅱ煤層頂板為砂質(zhì)泥巖、細砂巖,底板為砂質(zhì)泥巖,Ⅱ煤與Ⅲ煤的層間距10 -15m 。Ⅲ煤層底板為薄-中厚狀細砂巖,層間夾薄層泥巖。Ⅲ煤與Ⅳ煤的層間距平均 3.43m ,Ⅳ煤底板為細砂巖。
礦井水文地質(zhì)條件屬中等類(lèi)型,無(wú)煤塵爆炸危險,煤層無(wú)自燃傾向。礦井瓦斯等級屬煤與瓦斯突出礦井,礦井絕對瓦斯涌出量 13.21m3 /min,礦井相對瓦斯涌出量為 33.83m3 /t。
礦井采用斜井多水平開(kāi)拓方式,走向長(cháng)壁式采煤方法,全部陷落法
管理頂板。擴建
設計為三個(gè)水平開(kāi)采。第一水平標高為 -30m ,已開(kāi)采完畢;二水平標高為 -200m ,為現有生產(chǎn)水平,共分為301、303、305、307四個(gè)采區,現有303、305兩個(gè)生產(chǎn)采區;第三水平標高 -400 m ,尚未開(kāi)拓。
礦井采用中央邊界式
通風(fēng)方式,有2個(gè)進(jìn)風(fēng)井、1個(gè)回風(fēng)井。礦井總進(jìn)風(fēng)量為 3162m3 /min。
通風(fēng)、排水、供電、提升運輸、壓風(fēng)系統齊全。今年年初編制了《資江煤礦災害預防和處理
計劃》,正在上報審批之中。
2.礦井防突情況
據該礦煤與瓦斯突出臺帳記載:從 1975年5月7日 ,至 2002年1月13日 ,全井共發(fā)生突出269次,其中3煤突出157次(東翼突出106次,西翼突出51次),4煤層突出86次(東翼突出21次,西翼突出65次),其余煤層突出26次。特大型煤與瓦斯突出(≥1000噸)6次,其中有2次發(fā)生在3煤層的東翼,有3次發(fā)生在4煤層,有1次發(fā)生在5煤層。該礦最大一次突出是2000年8月 27日發(fā)生在303石門(mén)(-153水平)揭穿5煤層時(shí),突出煤巖量達4000余噸。
該礦從1969年開(kāi)始采取開(kāi)采Ⅱ煤層作為保護層的區域性防突
措施,1998年10月部分停采Ⅱ煤,至2001年6月全部停采(3326工作面未開(kāi)采)。石門(mén)揭煤采用深孔松動(dòng)爆破排放瓦斯、配合遠距離或全井撤人震動(dòng)性放炮等
措施。1979年礦井建立瓦斯抽放系統,斷斷續續進(jìn)行了瓦斯抽放,1989年停止了瓦斯抽放。
3.303采區的基本情況
(1)地質(zhì)情況
303采區位于礦井西翼,東鄰301采區,西與305采區接界,南(淺)部為二水平203采區(已采完),北部為深部未開(kāi)拓區,為一緩傾斜單斜構造,煤層傾角160-350,一般220,無(wú)大的地質(zhì)構造,但小斷層、小褶皺發(fā)育。含煤七層,其中Ⅱ煤、Ⅲ煤、Ⅳ煤賦存穩定,為可采煤層,Ⅴ煤為局部可采。303采區屬資江河下開(kāi)采,但與資江無(wú)直接水力聯(lián)系,無(wú)突水危險,主要水源是煤層含水層通過(guò)裂隙導入回采空間。
(2)巷道布置情況
303采區為二水平上山采區,回風(fēng)水平標高為 -30m ,運輸水平標高為 -200m ,布置三條底板巖石集中上山,其中一條回風(fēng)上山、一條進(jìn)風(fēng)軌道上山,一條皮帶上山;設計4個(gè)區段,區段垂高 44m ,斜長(cháng)約 120m ,1-3區段沿Ⅱ煤、Ⅲ煤、Ⅳ煤分別布置的3321、3322、3323、3331、3332、3333、3334、3341、3342等9個(gè)回采工作面均已開(kāi)采完畢,現正在回采3336和3344工作面。
(3)
通風(fēng)、運輸情況
303采區實(shí)際風(fēng)量 1134m3 /min。分別供3344、3336回采工作面、3336第二電平巷、3325掘進(jìn)頭等主要地點(diǎn)用風(fēng)。
3336回采工作面總進(jìn)風(fēng) 356m3 /min,總回風(fēng) 360m3 /min。
3336第二電平巷靠局部
通風(fēng)機送風(fēng),11kw的局部
通風(fēng)機安裝在距其開(kāi)門(mén)地點(diǎn)的3336運輸巷進(jìn)風(fēng)側 15m 處,乏風(fēng)經(jīng)聯(lián)絡(luò )巷進(jìn)入3336運輸平巷串入3336回采工作面。
回采工作面乏風(fēng)經(jīng)3336回風(fēng)巷進(jìn)入3333回采面采止線(xiàn)維護的
通風(fēng)上山,再進(jìn)入303
通風(fēng)上山、203
通風(fēng)上山,由五號風(fēng)井(抽風(fēng)機兩臺,型號為:2k60-4AN018-185、2k60-3AN0-18-185)排至地面。
3336回采工作面采用溜槽運輸、電溜子巷采用刮板運輸機運輸,運輸巷則采用軌道運輸、人力推車(chē)方式。
4.3336回采工作面情況
3336回采工作面位于303采區-153區段東翼,其西鄰的3335工作面還未布置,上段的3334工作面已經(jīng)采完,下段的3338工作面還未布置。工作面運輸巷標高為 -148.4m ,回風(fēng)巷標高為 -104.38m ,走向長(cháng) 370m ,傾斜長(cháng) 110m ,傾角220,煤厚平均 1.7m ,頂板為黑灰色薄層狀砂質(zhì)泥巖與砂巖,平均厚度約 8m ,底板為細砂巖,厚度為4.8~ 5.35m ,構造簡(jiǎn)單。
《3336回采工作面
作業(yè)規程》指出:本工作面下部Ⅳ煤為突出煤層,且Ⅲ煤與Ⅳ煤層間距較小,在掘進(jìn)運輸巷時(shí)瓦斯涌出量大,預計回采過(guò)程中瓦斯涌出量較大,必須嚴格加強
通風(fēng)管理和瓦斯防范
措施,保證工作面有效風(fēng)量,確保工作面瓦斯不超限。同時(shí)規定:回采工藝采用MZ-12型電煤鉆打眼,放炮地點(diǎn)設在離工作面 100m 的電平巷內,爆破裝煤和人工攉煤相結合,單體液壓支柱配絞接頂梁支護,全部陷落法
管理頂板,采用“采四放一保三”循環(huán)放頂方式,工作面最大控頂距離為 3.4m ,最小控頂距 2.6m ,放頂步距 0.8m ,初次放頂控頂距離為 5.8m 。在“
一通三防”方面有8條
安全措施,但對防治煤與瓦斯突出缺乏具體規定。
該工作面于2001年5月開(kāi)始布置巷道,2001年12月形成回采工作面, 2002年1月8日 早班正式投產(chǎn)。至
事故發(fā)生時(shí),工作面從開(kāi)切眼沿走向上段(斜長(cháng) 50m )已向前推進(jìn)了 6m (含開(kāi)切眼),下段(斜長(cháng) 60m )向前推進(jìn)了 7.2m (含開(kāi)切眼),共產(chǎn)煤1290噸。 1月14日 早班,工作面開(kāi)始初次放頂,分管生產(chǎn)
安全技術(shù)的副礦長(cháng)黃祖德和分管
安全的礦長(cháng)助理羅建松帶領(lǐng)生產(chǎn)技術(shù)科、
安全監察科等科室人員到工作面指揮。原切眼的木支架、工作面的兩排木支柱及部分單體液壓支柱被拆除,工作面下段斜長(cháng) 15m 范圍直接頂板部分垮落, 15m 以上直接頂板和老頂沒(méi)有垮落下來(lái),最大控頂距離達 7.3m 。
5.3336電溜子平巷(第二電平巷)掘進(jìn)工作面情況
3336電溜子平巷于 2002年1月8日 開(kāi)始掘進(jìn),與3336工作面回采同步相向進(jìn)行,,采用局部
通風(fēng)機送風(fēng),乏風(fēng)串入3336回采工作面?!?336電溜子平巷掘進(jìn)工作面
作業(yè)規程》規定:掘進(jìn)采用電煤鉆打眼,班中放炮,人工裝煤矸,梯形木支架支護。至
事故發(fā)生時(shí),該掘進(jìn)頭已掘聯(lián)絡(luò )巷 10m ,平巷 23m ,與3336第一電平巷的聯(lián)絡(luò )巷還相差 17m 未貫通。
二、
事故經(jīng)過(guò)
2002年1月14日 中班(16時(shí)至24時(shí)),3336回采工作面區域有38人在作業(yè),其中采三隊23人、開(kāi)拓掘二隊8人、快速掘一隊(維修隊)7人。
采三隊23人在3336回采工作面作業(yè)。值班隊長(cháng)陳初華組織召開(kāi)進(jìn)班會(huì )后,帶領(lǐng)安檢員1人、打鉆工1人、放炮員1人、大工5人(班長(cháng)1人、副班長(cháng)1人)、小工3人、推車(chē)工11人下井。
開(kāi)拓掘二隊8人,由班長(cháng)彭春輝帶領(lǐng),在3336第二電平巷掘進(jìn)。
快速掘一隊7人,由劉選升分隊長(cháng)帶領(lǐng),在3336回采工作面回風(fēng)巷維修巷道。
采三隊人員進(jìn)入3336回采工作面后,打鉆工吳楚信首先打眼,放炮員劉新云于19時(shí)50分放了第一次炮,然后出煤、支架,接著(zhù)繼續打眼, 21時(shí)24分左右,放了第二次炮(炮眼地點(diǎn)離上、下出口均約 40米 ,放炮長(cháng)度約 30米 )
放炮員和打鉆工2人在放完第二次炮后,從3336工作面經(jīng)回風(fēng)巷出班。安檢員蔡景云在放完第二次炮后,從回風(fēng)巷站崗處返回3336工作面檢查瓦斯,瓦斯濃度為0.9%,然后從回風(fēng)巷出去到-30炸藥庫退交剩余雷管。
21時(shí)39分,在距回采面上出口 180米 處維修回風(fēng)巷道的快速掘一隊7人,突然感覺(jué)到“呼”的一下來(lái)了一股風(fēng),風(fēng)速很大,意識到發(fā)生了瓦斯突出,立即往外撤退,
安全脫險。
開(kāi)拓掘二隊1名職工,因腳受傷提前出班;還有1名職工在3336運輸平巷推車(chē)至翻罐籠處脫險。
推車(chē)至-153石門(mén)翻罐籠附近的采三隊8人(劉滿(mǎn)紅、姜勇彪、謝長(cháng)富、張建華、鐘建長(cháng)、劉興旺、吳明光、郭上松),發(fā)現風(fēng)流逆轉后立即往外撤退,
安全脫險。
21時(shí)42分,從3336回風(fēng)巷撤退至 -109m 水平翻籠處的快速掘一隊班長(cháng)曾長(cháng)龍用電話(huà)向礦調度科報告:“3336電平巷瓦斯突出,-109水平翻籠處瓦斯達10%”。
三、
事故原因
分析
根據專(zhuān)家組技術(shù)鑒定,資江煤礦“1.14”
事故類(lèi)型是:回采工作面下鄰近層煤與瓦斯突出。突出地點(diǎn)位于該礦3336回采工作面下出口往上 29.3m ~ 64.80m 之間,底板窿起面積約 200m2 ,涌出瓦斯量約4.1萬(wàn)m3,瓦斯逆流距離約 400米 。
事故聯(lián)合調查組經(jīng)過(guò)認真調查
分析,認定本次煤與瓦斯突出傷亡
事故的原因如下:
1、直接原因
⑴ 資江煤礦開(kāi)采的Ⅳ煤層具有煤與瓦斯突出危險性,且3336回采工作面開(kāi)采的Ⅲ煤層與Ⅳ煤層層間距較近(間距為 4.8m ~ 5.35m ),是本次
事故發(fā)生的內在原因。
⑵ 3336工作面開(kāi)采,底板形成了板狀“巖梁”,隨著(zhù)回采面的推進(jìn),其巖梁跨度增大,作用在“巖梁”跨度兩邊的支承壓力也不斷增大;同時(shí)由于采空區面積逐漸增大,巖梁上承受Ⅳ煤瓦斯壓力的向上作用力在逐漸增大;初次放頂支柱拆除后,改變了“巖梁”中部的受力狀態(tài),支柱對回采工作面放頂區底板的反作用力大大削弱。上述三種力的相互作用,使Ⅲ煤層底板抵抗能力不斷削弱,直至達到極限。本次突出前放炮產(chǎn)生的震動(dòng),最終使底板“巖梁”拉裂破壞,并迅速彎曲窿起,直至與頂板相抵,破壞了回采工作面原有的
通風(fēng)系統,并伴生多條裂縫,急速涌出大量高濃度瓦斯,產(chǎn)生長(cháng)距離瓦斯逆流,造成進(jìn)風(fēng)側人員來(lái)不及撤出窒息死亡。
⑶ 因上部保護層Ⅱ煤層3324和3326采面未開(kāi)采,致使其下部Ⅲ煤層的3336回采工作面和Ⅳ煤層的3346回采工作面未受到卸壓保護,Ⅳ煤層中的瓦斯未能得到有效釋放,這也是未能防止近距離的Ⅳ煤層初期卸壓的瓦斯突然涌入本回采工作面的重要原因。
2、間接原因
(1)由于缺乏信息交流及技術(shù)水平的局限,
煤礦管理人員對開(kāi)采近距離保護層時(shí),可能由被保護的下鄰近煤層初期卸壓導致向開(kāi)采層突出造成人員傷亡
事故缺乏認識和預見(jiàn),故而忽視了采取相應有針對性的措施,是造成此次
事故的認識原因。
(2)長(cháng)期以來(lái),對Ⅱ煤、Ⅲ煤作為保護層開(kāi)采的效果缺乏細致的資料收集和技術(shù)論證,在沒(méi)有采取其他有效的防突措施的情況下,錯誤地決定停止3326工作面開(kāi)采,以致Ⅳ煤層的突出危險未能得到消除,是此次
事故發(fā)生的主要管理原因。
(3)在沒(méi)有充分依據證明并按規定審批程序審定三采區Ⅲ煤層是非突出危險煤層時(shí),片面認為303采區Ⅲ煤層為不突出煤層,且在3336回采工作面進(jìn)風(fēng)巷安排電平巷掘進(jìn)隊,相向平行作業(yè),串聯(lián)
通風(fēng),回風(fēng)巷安排維修隊,又未按《
煤礦安全規程》的規定使用下井人員隔離式自救器,安裝壓風(fēng)自救系統,是此次
事故擴大的重要原因。
(4)3336回采工作面初次放頂,未按《
作業(yè)規程》規定在切頂線(xiàn)加密支柱及沿切頂線(xiàn)一定距離打木垛,便繼續采煤作業(yè),是造成此次
事故生產(chǎn)管理上的一個(gè)原因。
(5)未建立防治煤與瓦斯突出專(zhuān)門(mén)機構和配備必要的防突裝備。
四、防范措施
(1)必須重新深刻認識資江煤礦各突出危險煤層在采掘過(guò)程中可能發(fā)生的災害的危險性。要認真
總結“1.14”
事故的教訓,研究并采取有效措施,防范近距離煤層群開(kāi)采時(shí)鄰近層瓦斯對本煤層工作面可能發(fā)生的突出
事故;要明確Ⅲ煤層具有突出危險性,必須按突出煤層進(jìn)行管理。
(2)在資江煤礦現有地質(zhì)條件下,開(kāi)采近距離有突出危險煤層群時(shí),要首先開(kāi)采Ⅱ 煤層作為保護層,以解決Ⅲ、Ⅳ煤層近距離開(kāi)采的瓦斯問(wèn)題。要制定切實(shí)可行的實(shí)施方案,并予以實(shí)施。在無(wú)Ⅱ煤層開(kāi)采保護的區域,可選擇Ⅲ煤層作為Ⅳ煤層的保護層開(kāi)采。在Ⅲ煤層回采工作面開(kāi)采初期,應加密向Ⅳ煤層垂直走向布置抽放鉆孔進(jìn)行預抽。在開(kāi)采Ⅱ煤層或Ⅲ 煤層作為保護層的同時(shí),可配合瓦斯抽放。
(3)要在認真吸取“ 1.14”
事故教訓的基礎上,合理確定開(kāi)采順序,重新調整礦井采掘部署,改革巷道布置,以適應礦井防突工作的需要。建議改變回采工作面運輸方式,改現在的刮板運輸機與軌道運輸混合方式為單一的刮板運輸方式,徹底解決刮板運輸機巷(該礦俗稱(chēng)“電平巷”)掘進(jìn)與回采工作面相向平行作業(yè)、串聯(lián)
通風(fēng)問(wèn)題。
(4)結合“1.14”
事故的教訓,組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室管理人員和井下作業(yè)人員認真學(xué)習《
煤礦安全規程》中有關(guān)
通風(fēng)、瓦斯防治、煤與瓦斯突出防治的規定,加強
安全教育和技術(shù)培訓,努力提高現場(chǎng)管理人員及井下作業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)。加大瓦斯防治方面的資金投入,設置專(zhuān)門(mén)的瓦斯防治機構,備配足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,購置足夠的防治瓦斯裝備。對有突出危險煤層的開(kāi)采,嚴格按《
煤礦安全規程》的要求,采取“四位一體”綜合防突措施。
(5)加強技術(shù)管理工作,對本礦各突出危險煤層的瓦斯壓力、瓦斯含量以及開(kāi)采保護層的有關(guān)參數進(jìn)行試驗測定,完善各種技術(shù)臺帳,為礦井采取防突
技術(shù)措施提供科學(xué)依據。
(6)鑒于資江煤礦系煤層群開(kāi)采,且各煤層間距很近,煤與瓦斯突出危險性各不相同,必須按《
煤礦安全規程》的要求,加強該礦瓦斯地質(zhì)工作力度,對全礦井瓦斯分布、煤層賦存狀況、地質(zhì)構造狀況、各煤層相互關(guān)系等進(jìn)行研究
分析,繪出相應的瓦斯地質(zhì)圖,以指導日常瓦斯防治工作。
(7)婁底市是我省重點(diǎn)產(chǎn)煤市,自然災害嚴重,重特大
事故多,建議市政府加強市煤炭局的技術(shù)管理力量,對國有重災煤礦更要注意保持技術(shù)力量的穩定性和連續性,及時(shí)配備總
工程師,防止對
安全生產(chǎn)有重要作用的崗位出現空擋。