寧波市北侖港發(fā)電廠(chǎng)“3.10”電站鍋爐爆炸事故分析
1993年3月10日,浙江省寧波市北侖港發(fā)電廠(chǎng)一號機組發(fā)生一起特大鍋爐爐膛爆炸事故(按《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規程》界定),造成死亡23人,重傷 8人,傷16人,直接經(jīng)濟損失778萬(wàn)元。該機組停運132天,少發(fā)電近14億度。
一、事故經(jīng)過(guò)
1993年3月10日14時(shí)07分24秒,北侖港發(fā)電廠(chǎng)1號機組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴重,死23人,傷24人(重傷8人)。
北侖港發(fā)電廠(chǎng)1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒工程公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時(shí)。
1993年3月6日起該鍋爐運行情況出現異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時(shí)內無(wú)較大操作。14時(shí),機組負荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時(shí),爐膛壓力維持負10毫米水柱,排煙溫度A側110度,B側158度。磨煤機A、C、D、E運行,各臺磨煤機出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F磨備用。主要CCS(協(xié)調控制系統)調節項目除風(fēng)量在“手動(dòng)”調節狀態(tài)外,其余均投“自動(dòng)”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時(shí)后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時(shí),集中控制室值班人員聽(tīng)到一聲悶響,集中控制室備用控制盤(pán)上發(fā)出聲光報警:“爐膛壓力‘高高”’、“MFT”(主燃料切斷保護)、“汽機跳閘”、“旁路快開(kāi)”等光字牌亮。FSS(爐膛安全系統)盤(pán)顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高”’引起,逆功率保護使發(fā)電機出口開(kāi)關(guān)跳開(kāi),廠(chǎng)用電備用電源自投成功,電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)成功。由于汽包水位急劇下降,運行人員手動(dòng)緊急停運爐水循環(huán)泵B、C(此時(shí)A泵已自動(dòng)跳閘)。就地檢查,發(fā)現整個(gè)鍋爐房迷漫著(zhù)煙、灰、汽霧,人員根本無(wú)法進(jìn)入,同時(shí)發(fā)現主汽壓急驟下降,即手動(dòng)停運電動(dòng)給水泵。由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計算機顯示屏)畫(huà)面鍋爐側所有輔助設備的狀態(tài)失去,無(wú)法控制操作,運行人員立即就地緊急停運兩組送引風(fēng)機。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現場(chǎng)附近,發(fā)現爐底冷灰斗嚴重損壞,呈開(kāi)放性破口。
二、事故造成后果
該起事故死亡23人,其中電廠(chǎng)職工6人(女1人),民工17人。受傷24人,其中電廠(chǎng)職工5人,民工19人。
事故后對現場(chǎng)設備損壞情況檢查后發(fā)現:21米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴重,冷灰斗向爐后側例呈開(kāi)放性破口,側墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管?chē)乐負p壞,有66根開(kāi)斷,爐右側21米層以下剛性梁嚴重變形,0米層爐后側基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機及噴射水泵等全部埋沒(méi)在內。爐前側設備情況尚好,磨煤機、風(fēng)機、煙道基本無(wú)損壞。事故后,清除的灰渣934立方米。
該起事故最終核算直接經(jīng)濟損失778萬(wàn)元人民幣,修復時(shí)間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時(shí)間內寧波地區的企業(yè)實(shí)行停三開(kāi)四,杭州地區停二開(kāi)五,浙江省工農業(yè)生產(chǎn)受到了嚴重影響,間接損失嚴重。
三、事故原因
該起鍋爐特大事故極為罕見(jiàn),事故最初的突發(fā)性過(guò)程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調查過(guò)程中的事故機理技術(shù)分析結論綜合如下:
1.運行記錄中無(wú)鍋爐滅火和大負壓記錄,事故現場(chǎng)無(wú)殘焦,可以認定,并非煤粉爆炸。
2.清渣過(guò)程中未發(fā)現鐵異物,渣成份分析未發(fā)現析鐵,零米地坪完整無(wú)損,可以認定,非析鐵氫爆炸。
3.鍋爐冷灰斗結構薄弱,彈性計算確認,事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會(huì )造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數量的集中載荷或者施加一定數量的壓力,有可能造成灰斗失穩破壞。
4.事故發(fā)生后的檢驗結果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導致包角管受過(guò)大拉伸力而造成的。
5.對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見(jiàn):
一種意見(jiàn)認為,“3.10”事故的主要原因是鍋爐嚴重結渣。事故的主要過(guò)程是:嚴重結積渣造成的靜載加上隨機落渣造成的動(dòng)載,致使冷灰斗局部失穩;落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹,使爐膛壓力上升;落渣振動(dòng)造成繼續落渣使冷灰斗失穩擴大,冷灰斗局部塌陷,側墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂;裂口向爐內噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使爐膛壓力大增,造成MFT動(dòng)作,并使冷灰斗塌陷擴展;三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動(dòng)載和工質(zhì)閃蒸擴容壓力的共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴重破壞和現場(chǎng)人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴重結渣而由落渣誘發(fā)的機械一熱力破壞事故。
另一種意見(jiàn)認為,3月6日~3月10回爐內結渣嚴重,由于燃燒器長(cháng)時(shí)間下擺運行,加劇了灰斗結渣。這為煤裂角氣和煤氣的動(dòng)態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng )造了條件?;以淙朐樊a(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動(dòng)加速了可燃氣體的生成。經(jīng)分析計算,在0.75秒內局部動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了2.7千克以上混合可燃氣體,逐步沿灰斗上升,在上升過(guò)程中,由于下二次風(fēng)與可燃氣混合,混合溫度在470度左右(未達著(zhù)火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機飄入,引起可燃氣體爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達2.72手帕以上,觸發(fā)MFT動(dòng)作。爆炸時(shí),兩側墻鼓出,在爆炸和爐底結渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側墻連接處被撕裂,灰斗失穩下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內壓力猛烈升高,使事故擴大。
6.鍋爐投入運行后,在燃用設計煤種及其允許變動(dòng)范圍內煤質(zhì)時(shí)出現前述的嚴重結渣和再熱汽溫低、局部管段管壁超溫問(wèn)題,與制造廠(chǎng)鍋爐爐膛的結構設計和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。
另外,除上述諸技術(shù)原因外,北侖電廠(chǎng)及有關(guān)單位在管理上存在的一些問(wèn)題,也是導致這起事故發(fā)生的原因:
該事故機組自3月1日以來(lái),運行一直不正常,再熱器管壁溫連續超過(guò)報警溫度。雖經(jīng)采取調整火焰中心,加大吹灰和減輕負荷等措施,壁溫超限問(wèn)題仍未解決。按ABB-CE公司鍋爐運行規程規定,再熱器壁溫的報警溫度為607度,3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640度和670度之間,鍋爐負荷已從600兆瓦減至500兆瓦,再減至450兆瓦,到3月10日減至400兆瓦,再熱器壁溫仍嚴重超限。按運行規程規定,再熱器壁溫嚴重超溫采取措施而無(wú)效時(shí),應采取停爐措施。運行值班長(cháng)曾多次向華東電管局總調度和浙江省電管局調度請示,但上級部門(mén)非但不同意停爐,而且還要求將鍋爐負荷再提高一些,要求鍋爐堅持運行到3月15日計劃檢修時(shí)再停爐。結果因結焦嚴重,大塊焦渣崩落,導致該起特大事故發(fā)生。
因此,該起事故原因的認定結論為:制造廠(chǎng)鍋爐爐膛設計、布置不完善及運行指揮失當;是一起鍋爐設備嚴重損壞和人員群亡的責任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴重結渣。
四、事故處理
1.該臺鍋爐在投入運行以后,在燃用設計煤種及允許變動(dòng)范圍內的煤種時(shí),出現了鍋爐結渣、再熱汽溫達不到設計值而過(guò)熱器、再熱器管壁嚴重超溫的問(wèn)題;雖然采取了降負荷運行和下擺燃燒器等防止結渣,但積渣日趨嚴重,最終釀成了事故。另外樓梯間、平臺、過(guò)道不暢造成了人員眾多傷亡,因此制造廠(chǎng)對事故負有主要責任。
2.在運行管理上,北侖港電廠(chǎng)對引進(jìn)的設備和技術(shù)研究、消化不夠,又缺乏經(jīng)驗,在采取一系列常規措施未能改善鍋爐運行狀況的情況下,未能及時(shí)對爐內嚴重結渣作出正確判斷,因而沒(méi)有采取果斷停爐措施。對事故負有運行管理不當的次要責任。
為了認真吸取事故教訓,除積極組織對外談判外,電力部已對有關(guān)責任人進(jìn)行了處理:
⑴對北侖港電廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)給予降職處分;
⑵對廠(chǎng)總工程師給予行政記大過(guò)處分;
⑶對浙江省電力局局長(cháng)通報批評,生產(chǎn)副局長(cháng)通報批評;
⑷其他有關(guān)直接責任人員也做了相應處理。
另對調查組提出的防止事故的對策。要求ABB-CE公司解決的項目,將通過(guò)談判達到。
3.與事故主要責任方美國ABB-CE公司的談判工作本著(zhù)堅持原則、實(shí)事求是、維護國家利益的原則,由中國技術(shù)進(jìn)出口總公司、水利電力對外公司及華東電管局、浙江省電力局等單位組成談判組,開(kāi)展對美國ABB-CE公司的談判工作。第一輪談判于1993年9月9日至9月10日進(jìn)行,談判主要內容是雙方各自闡述對事故原因的看法。ABB-CE認為鍋爐下部結渣是導致事故的主要原因,七種可能的外力造成灰斗失穩引起事故,而灰斗的四道剛性梁及四周角部的焊接質(zhì)量不良使灰斗強度不夠。我方認為鍋爐結構不完善,制造質(zhì)量不良,冷灰斗設計強度低,在鍋爐大量結渣的情況下又無(wú)法觀(guān)察和清渣。因此受可能發(fā)生的外力作用,使灰斗失穩破壞引起事故。在談判中我方還與ABB-CE公司就如何使鍋爐消除缺陷,盡快達到安全穩定運行的各種問(wèn)題進(jìn)行了討論。為使下一輪談判順利進(jìn)行,ABB-CE公司在10月份提交了正式的事故調查報告及我方需要的爐內溫度場(chǎng)、有關(guān)部件的強度計算等分析資料;我方提供了煤種資料及事故原因調查報告(第二輪談判于當年11月初舉行,談判內容及結論暫略)。
五、防范措施
國內大型電站爐結渣的問(wèn)題比較普遍,為接受北侖港事故教訓,舉一反三,電力工業(yè)部于1993年9月24日至28日召開(kāi)了大型電站鍋爐燃燒技術(shù)研討會(huì ),邀請科研、制造和大專(zhuān)院校的專(zhuān)家參加,提出技術(shù)改進(jìn)和加強管理的措施,提高電站鍋爐的安全運行水平。
為預防事故再次發(fā)生,具體的防范措施如下:
1、制造廠(chǎng)(ABB-CE)應采取措施,解決投產(chǎn)以來(lái)一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴重超限的問(wèn)題。
2.制造廠(chǎng)應研究改進(jìn)現有噴燃器,防止鍋爐結焦和煙溫偏差過(guò)大的問(wèn)題。在未改進(jìn)前,制造廠(chǎng)應在保證鍋爐設計參數的前提下,提出允許噴燃器下擺運行的角度和持續時(shí)間。
3.鍋爐設計中吹灰器布置密度低,現在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠(chǎng)應采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電廠(chǎng)應加強檢修、維護和管理,提高現有吹灰器的可用率,必要時(shí)換用符合要求的吹灰器。
4.制造廠(chǎng)應研究適當加強冷灰斗支承的措施,以提高其結構穩定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。
5.制造廠(chǎng)應采取措施加裝必要的監視測點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測點(diǎn)、過(guò)熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測點(diǎn)等,并送入計算機數據采集系統。
此外,還應考慮裝設記錄型爐膛負壓表。
6.制造廠(chǎng)應對冷灰斗的積渣和出渣系統的出渣增加必要的監測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結渣情況。
7.制造廠(chǎng)應對不符合安全要求的廠(chǎng)房結構、安全設施、通道、門(mén)、走、平臺和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門(mén)不能采用卷簾門(mén),看火孔附近要有平臺等。
8.切實(shí)加強燃煤管理。電力部和其他上級有關(guān)部門(mén)應共同解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應問(wèn)題。電廠(chǎng)要加強對入廠(chǎng)煤、火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技術(shù)。
9.電廠(chǎng)應嚴格執行運行規程,加強對鍋爐的運行分析和管理工作。應及時(shí)提出鍋爐運行情況的分析意見(jiàn)和異常工況的應急措施。
10.對事故中波及的設備和部件進(jìn)行仔細的檢查?;謴瓦\行前必須進(jìn)行爐內空氣動(dòng)力場(chǎng)和燃燒調整試驗。