一、
事故經(jīng)過(guò):
2007年X月X日夜班約0:00左右,XX礦機尾崗點(diǎn)工鄭XX發(fā)現強力皮帶原接頭處有異常,并向強力機頭司機周XX打電話(huà)說(shuō)明情況,經(jīng)司機檢查發(fā)現是原皮帶硫化接頭處膠皮鼓起,并露出一根鋼絲,班長(cháng)匯報調度室后停機處理,調度室通知XX工區區長(cháng)袁XX,袁XX現場(chǎng)安排班長(cháng)王袁XX、維修工井XX注意觀(guān)察,準備早班檢修處理。凌晨5:50,強力皮帶在距機頭500米處突然斷開(kāi),造成皮帶下滑750米,經(jīng)搶修影響生產(chǎn)50小時(shí)。
二、
事故原因:
1、原XX工區更換強力皮帶時(shí),由青島華夏公司高XX負責技術(shù)指導,原皮帶隊技術(shù)員劉XX負責施工的硫化接頭質(zhì)量低劣,鋼絲繩與膠帶之間黏合力差,是造成此次
事故的直接原因。
2、隊長(cháng)袁XX預見(jiàn)性不強,沒(méi)有采取果斷
措施進(jìn)行處理,是造成
事故的主要原因。
3、當日調度值班人員調度指揮不力,是造成
事故的又一原因。
三、防范
措施:
1、針對此次
事故,要加大對所有機電設備的排查維護,對存在的隱患要積極整改,確保設備正常運轉。
2、深刻吸取
事故教訓,舉一反三,在區隊內部開(kāi)展好反思活動(dòng),進(jìn)一步加強現場(chǎng)
管理,確保
安全生產(chǎn)。
3、加強廣大干部職工的責任心、事業(yè)心教育,強化內部
管理,進(jìn)行大反思,將
安全生產(chǎn)落實(shí)到實(shí)處。