富力礦折返二鋼帶機“3.6”斷帶事故
富力礦折返二鋼帶機“3.6”斷帶事故
一、案例(2007年3月6日12時(shí)40分)
2007年3月6日8時(shí),為配合上級領(lǐng)導到富力煤礦檢查指導工作,折返二鋼帶機人速運轉升降人員,但礦井生產(chǎn)正常進(jìn)行,井下煤倉均已裝滿(mǎn)。為了確保煤炭正常提升、完成當班提升任務(wù),遂決定調整給煤機行程加大鋼帶機運煤量,12時(shí)20分開(kāi)始運煤,運轉大約20分鐘時(shí),鋼帶機司機發(fā)現驅動(dòng)輪有異響,立即采取緊急制動(dòng),發(fā)現驅動(dòng)輪繼續轉動(dòng),沒(méi)有停止跡象,立即向科隊有關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行匯報,匯報中鋼帶機停止了運轉。事后現場(chǎng)勘查,鋼帶機皮帶斷裂,鋼帶機尾堆積了40米左右的皮帶,鋼帶機1號驅動(dòng)輪的止退螺母退出,差速器傘齒脫離嚙合。影響生產(chǎn)32小時(shí)。
二、原因分析:
1、機械設備超負荷運行,造成1號驅動(dòng)輪上的止退螺母自行退出,驅動(dòng)輪側傘齒輪與差速器傘齒輪脫離嚙合,造成斷帶事故。
2、干部嚴重違章指揮、工人違章作業(yè),安全意識淡薄,重生產(chǎn)輕安全的錯誤思想嚴重,導致事故發(fā)生。
三、防范措施:
1、認真貫徹“安全第一”的思想方針,牢固樹(shù)立不安全不生產(chǎn)的意識,把安全生產(chǎn)放在一切工作的首位,建立健全安全生產(chǎn)責任制。
2、主運設備必須按設計能力使用,杜絕超負荷運轉。
3、對照《安全規程》及《完好標準》對鋼帶機進(jìn)行了一次全面隱患排查。
4、落實(shí)崗位責任制,加強大型設備巡回檢查及維修工作,認真按日檢、月檢、年檢規劃執行,確保設備安全運轉。