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二線(xiàn)A水泥立磨主電機轉子軸裂紋事故案例分析

二線(xiàn)A水泥立磨主電機轉子軸裂紋事故案例分析
事故性質(zhì):特大設備事故
事故經(jīng)過(guò):
   2007年11月15日,16:00時(shí)左右,中控操作員報告二線(xiàn)水泥立磨主電機后軸瓦溫度56℃,有升高趨勢,水泥車(chē)間和設備部人員趕到現場(chǎng)檢查,發(fā)現新加接地碳刷被卡住,有火花,更換了新碳刷,溫度趨于平穩,并有下降趨勢,其它未見(jiàn)異常。22:00左右電機后軸瓦溫度上升到62℃。溫度又趨于平穩,決定維持生產(chǎn)。11月16日8:50左右,檢查這臺特護電機時(shí),發(fā)現電機振動(dòng),后軸瓦異音,馬上向公司領(lǐng)導匯報,并減料停磨。
   綜合考慮電機修瓦的前后經(jīng)歷,公司領(lǐng)導研究決定立磨電機送往上海一電機廠(chǎng)進(jìn)行維修,二線(xiàn)水泥磨提前進(jìn)入中修。
   電機在上海市一電機有限公司的檢查修理經(jīng)過(guò):
   11月16日18:30電子裝車(chē)出廠(chǎng),11月18日晚電機到達上海一電機廠(chǎng)。11月19日,公司電氣技術(shù)人員和上海一電機廠(chǎng)一起,對電機進(jìn)行直阻和繞組絕緣實(shí)驗(2500V搖表),結果都合格。下午對電機進(jìn)行解體抽轉子檢查,發(fā)現電機掃膛較嚴重。廠(chǎng)家對電機定、轉子清洗(專(zhuān)用電機清洗液),晚上烘干,次日做耐壓試驗,決定是保養還是大修。
   11月20日上午電機定、轉子出烘箱冷卻,準備做耐壓實(shí)驗。下午耐壓試驗結果為:定子交流7KV,轉子交流2.7KV,實(shí)驗結果不合格。電機絕緣受損嚴重,電機定轉子需大修更換線(xiàn)圈。豐潤公司技術(shù)人員立即公司領(lǐng)導匯報,領(lǐng)導要求做大修準備。公司領(lǐng)導當晚22:30趕到上海。
   11月21日,公司領(lǐng)導現場(chǎng)查看電機具體情況,和修理廠(chǎng)專(zhuān)家討論該電機事故的可能原因及大修方案。最后確定大修方案如下:
   1.確保導線(xiàn)截面積不變,設計、更換定子繞組。
   2.確保導線(xiàn)截面積不變,設計、更換轉子繞組。
   3.軸檔光車(chē)(軸承位)。
   4.前、后軸瓦重澆加工。
   5.前、后瓦油封更換。
   6.滑環(huán)車(chē)散熱溝(深度2mm),表面車(chē)平并拋光。
   7.新做軸瓦絕緣墊2套(因國內不能做改為測繪)。
   8.轉子找動(dòng)平衡。
   9.軸瓦備測溫原件,及油管連接口加絕緣墊。
   10.裝配,試車(chē)
   11.提供事故分析報告
   11月22至11月23日,電機定轉子拆線(xiàn),進(jìn)烘箱升溫烘干作線(xiàn)圈下線(xiàn)準備,2:20轉子出烘箱后,發(fā)現軸負荷側在輪輻根部有裂紋(約占軸的3/1左右)。向公司領(lǐng)導匯報情況,并將照片傳過(guò)來(lái),經(jīng)公司領(lǐng)導同意更換新軸。
   11月24日,廠(chǎng)家找到毛坯軸,開(kāi)始加工新軸,同時(shí)拆卸舊軸,安排24小時(shí)不間斷加工。12月9日晚,電機大修完。22:30電機從上海一電機廠(chǎng)裝車(chē)出廠(chǎng),12月11日17:30電機到廠(chǎng)連夜回裝,23:30分電機回裝就位,開(kāi)主電機磨合電刷滑環(huán)和軸瓦,12月12日早晨,電機精確找正并調整聯(lián)軸器間隙,16:54水泥立磨帶料運行。
   遺留問(wèn)題:運行幾天來(lái),電機軸瓦溫度正常,運行平穩,但繞組溫度偏高,正與修理廠(chǎng)進(jìn)行交流,準備淡季進(jìn)行處理。
   二線(xiàn)A水泥立磨電機軸瓦的幾次檢修經(jīng)過(guò):
   1.第一次瓦溫高處理經(jīng)過(guò):
   9月17日下午16點(diǎn),水泥立磨主電機前后軸瓦溫度高報警,中控室停機,水泥電氣責工、公司領(lǐng)導及設備部技術(shù)人員相繼趕到現場(chǎng),檢查電機前后軸瓦測溫熱電阻,前后軸瓦冷卻油站的供油壓力和前后軸瓦回油情況,均正常。判斷軸瓦在供油,冷卻和溫度檢測方面沒(méi)有問(wèn)題。再試車(chē)時(shí)軸瓦溫度上升趨勢減緩,于是決定減料和降低研磨壓力,讓電機帶負荷觀(guān)察運行。同時(shí)安排設備部抓緊落實(shí)軸瓦備件采購。
   2.第二次瓦溫高處理經(jīng)過(guò):
   9月18日零點(diǎn)班主電機前后瓦各報一次溫度高,9月19日決定利用區調限電機會(huì )主動(dòng)停機,抽瓦檢查主電機軸瓦溫度高的原因。上午11時(shí),工程公司將電機后瓦取出, 檢查發(fā)現鎢金側面有少量磨損,鎢金表面部分厚度減少,但并不影響正常使用,隨后將后瓦油池,油管,油箱等地方進(jìn)行清理并回裝。下午18時(shí)左右,將電機前瓦取出,發(fā)現上瓦有輕微磨損,但比后瓦磨損較重,下瓦北側磨損嚴重,最薄處鎢金厚度僅剩1mm左右,邊緣已有部分鎢金脫落。經(jīng)股份公司機械副總工、工程公司等專(zhuān)家檢查,判斷此瓦已經(jīng)不能再進(jìn)行刮瓦處理,但可以繼續使用,等到淡季和減速機大修同步處理,隨后對前瓦油池等進(jìn)行清洗后回裝。分析電機瓦異常磨損的原因,大家認為可能是減速機輸入軸或聯(lián)軸器不正,導致電機軸受徑向力的結果,也與電機前瓦磨損北側,而后瓦磨損南側的現象相吻合,于是安排對電機找正,檢查減速機輸入軸。
   電機找正結果(單位:絲):
   

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   9月20日凌晨1:50,電機處理完畢,中控室單開(kāi)電機,電機電流穩定在82A,2:13溫度上升到44℃和45℃,在23分鐘內瓦溫變化基本正常。隨后將主電機停下,觀(guān)察電機前/后軸瓦溫度略有下降,說(shuō)明測溫元件和供油潤滑系統工作正常。2:21時(shí)磨主電機系統帶負荷運行,2:29立磨帶料,隨后連續觀(guān)察2個(gè)小時(shí),瓦溫一直正常。到5:08電機前瓦溫突然升高,5分鐘內上升了5℃,電機前瓦溫度到64℃,電機聯(lián)鎖停機。對電機進(jìn)行檢查,并對照前瓦溫度曲線(xiàn),判斷電機前瓦可能有部分鎢金脫落,但溫升并不高,前瓦鎢金脫落應不嚴重。6:13再次將立磨開(kāi)啟,觀(guān)察瓦溫趨勢走向正常。隨后,安排崗位清洗回油過(guò)濾網(wǎng),發(fā)現有少量金屬碎屑,經(jīng)檢查是瓦表面鎢金;再次清洗時(shí)沒(méi)有。
   根據以上情況,安排操作員將磨喂料量控制在170噸/小時(shí)以下,對立磨電機進(jìn)行特護,維修車(chē)間倒班電工每一小時(shí)巡檢一次,對電機的電流,前后瓦溫,電機振動(dòng)情況進(jìn)行檢查。再次敦促設備部采購電機前后軸瓦。
   3.第三次瓦溫高處理經(jīng)過(guò):
   9月23日零點(diǎn)班和八點(diǎn)班,前后瓦交替報瓦溫高停,17:00左右,電機前軸瓦溫度升高,鑒于上次檢查結果決定抽瓦檢查,發(fā)現軸瓦鎢金脫落嚴重,已經(jīng)無(wú)法再正常使用。設備部聯(lián)系修瓦,軸瓦重新澆鑄鎢金并刮瓦,調整油囊和瓦間隙,電機再次找正并調整聯(lián)軸器間隙。至9月27日19:00左右,電機回裝完畢,單開(kāi)電機監視運行參數,運轉4小時(shí)后,前瓦穩定在45℃,后瓦穩定在47℃。然后連接聯(lián)軸器,9月28日3:33左右立磨電機帶料運轉。繼續對立磨電機進(jìn)行特護。
   4.第四次瓦溫高處理經(jīng)過(guò):
   10月18日21:23立磨主電機后軸瓦溫度高報(67℃),聯(lián)鎖停車(chē)。對照前瓦溫度曲線(xiàn),懷疑后瓦可能有部分鎢金脫落或損壞,崗位人員清洗回油過(guò)濾網(wǎng),發(fā)現有少量金屬碎屑。決定拆瓦檢查,發(fā)現上瓦有一定磨損,下瓦上沿也有一定磨損。找接觸點(diǎn)刮瓦研瓦。10月19日19:00左右,電機回裝完畢,空載試車(chē)仍然溫度高停機,現場(chǎng)檢查電機,判斷中控室溫度顯示與實(shí)際一致(采取溫度表測量和前、后瓦測溫回路對調兩種辦法),連續測試幾次都是一樣結果。電話(huà)請示股份公司機械副總工,決定晚上再把瓦拆下來(lái),明天早上現場(chǎng)決定修瓦方案。10月20日8:00,股份公司機械副總工來(lái)到現場(chǎng),共同檢查軸瓦的磨損情況,指出油囊尺寸和瓦的間隙不太合適,于是重新刮瓦,修整油囊,調整瓦的間隙,回裝后瓦并單機試車(chē)8小時(shí),前后瓦溫度值走勢正常,穩定在46℃,電流84A。然后進(jìn)一步找正電機聯(lián)軸器并安裝,帶負載試車(chē)2小時(shí),10月20日22:25帶料運行,監視電機運行平穩。電機電流約225A左右,前瓦溫度53℃,后瓦溫度63℃。隨后立磨特護運行。
   5.第五次瓦溫高處理經(jīng)過(guò):
   2007年11月2日16點(diǎn)班開(kāi)始,電機后瓦又報溫度高停機,11月3日零點(diǎn)班拆電機后瓦檢查,發(fā)現磨損不大,決定由工程公司對電機后瓦刮研修復,到16點(diǎn)班電機后軸瓦修完并回裝完畢,空試電機,后軸瓦溫度仍然上升很快,很快到達停機溫度。11月4日零點(diǎn)班接著(zhù)拆瓦檢查,上午請到股份公司機械副總工、北重退休的刮瓦技師趙技師到現場(chǎng)進(jìn)行指導,他指出軸瓦頂隙,側隙及油囊尺寸都不符合要求。經(jīng)過(guò)大家研究決定對后瓦重新澆鑄,由趙技師來(lái)重新刮研。
   11月6日16點(diǎn)多鐘,后瓦重新澆注加工完回廠(chǎng),北重趙技師用自帶工具親自刮瓦、研瓦,并現場(chǎng)指導安裝調整,11月7日零點(diǎn)班完畢,試車(chē)時(shí)后軸瓦溫度仍然上升非???,決定再連夜拆瓦檢查,發(fā)現下瓦口和上瓦有硬點(diǎn),股份公司機械副總工、趙技師和大家分析后,決定修瓦再試一次,下午瓦修完并回裝完,試車(chē)時(shí)后軸瓦溫度仍然上升非???,試車(chē)兩次后,檢查電機后瓦熱電阻測溫桿,發(fā)現局部過(guò)熱,且在翻動(dòng)時(shí)測溫桿對電機外殼有時(shí)有輕微火花,判斷電機有軸電流產(chǎn)生,測量電流在0.1A至0.5A左右波動(dòng),在允許的范圍內,于是在電機的后軸伸處增加一個(gè)接地碳刷。18:02單試電機,后軸瓦溫升正常,監視運行1小時(shí),前瓦46℃,后瓦50℃。16點(diǎn)班準備開(kāi)磨,減速機高壓泵出口壓力低,最后查出是壓力傳感器壞,更換至11月8日零點(diǎn)班,二線(xiàn)水泥立磨帶料運行。隨后電機特護運行,并著(zhù)手淡季對電機徹底檢查,保養或大修的準備工作。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
   此設備事故造成二線(xiàn)A水泥立磨停機632.08小時(shí),直接經(jīng)濟損失約42萬(wàn)元(修理費)。
事故主要原因:
   1.電機故障原因:
  ?。?)故障現象:
   1) 定轉子鐵芯相擦,轉子掃膛。
   2) 轉子有軸電壓,軸電流產(chǎn)生。
   3) 定轉子繞組耐壓試驗,絕緣被擊穿。
  ?。?)原因分析
   轉子繞組拆除線(xiàn)圈后發(fā)現,主軸在負荷側輪輻焊接根部有明顯斷裂現象(這個(gè)裂紋在轉子繞組線(xiàn)圈拆除前無(wú)法看到),軸斷裂彎曲后使轉子鐵芯偏心,造成轉子鐵芯在固定的點(diǎn)周期相擦、掃膛。轉子繞組相擦部位慢慢磨損,磨損嚴重點(diǎn)絕緣破壞,最后轉子繞組局部短路,導致軸電壓軸電流的產(chǎn)生。隨著(zhù)磨損加劇,軸電壓軸電流逐步增大。定轉子繞組絕緣磨損后進(jìn)行耐壓實(shí)驗時(shí),沒(méi)有達到額定電壓就被擊穿。電機必須進(jìn)行更換定轉子繞組大修。
   總之,造成電機故障的根本原因是軸斷裂彎曲。
   2.軸斷裂的可能原因:
   轉子制造過(guò)程中,輪輻焊接部位經(jīng)過(guò)熱處理工藝,應力未能完全消除,存在較多殘余應力,當負載過(guò)大或所帶負載振動(dòng)較大時(shí),在軸的薄弱環(huán)節因應力釋放產(chǎn)生裂痕,裂痕擴大產(chǎn)生軸斷裂。
   總之,軸殘余應力的存在及負載過(guò)大是產(chǎn)生軸斷裂的根本原因。
   3.其他原因:
  ?。?)長(cháng)期滿(mǎn)負荷運轉(額定電流為239A,工作電流230A左右),及立磨系統不可避免的振動(dòng)問(wèn)題,是造成軸斷裂的可能誘發(fā)因素。
  ?。?)在冀東的檢修規程中,沒(méi)有涉及電機軸電壓軸電流的檢查規范,和相應的實(shí)施技術(shù)規范,規定的預防性檢查試驗項目中也沒(méi)涉及此項內容。
事故教訓及今后的防范措施
   此次電機事故不存在檢查,管理不到位,檢修措施不力等人為過(guò)錯因素,因此不追究相關(guān)人員責任。
   1.在冀東的檢修規程中,增加高壓電機軸電壓軸電流的檢查規范和制度,和相應的實(shí)施技術(shù)規范,在預防性試驗中,盡早發(fā)現問(wèn)題。
   2.電機軸瓦出現異常的溫升和磨損時(shí),應首先檢查軸電壓軸電流,對于軸電壓軸電流超標的電機,應盡早安排軸的整體探傷檢查項目。
   3.推動(dòng)集團公司內部建立共享備件庫,有條件時(shí)可推動(dòng)與大的伙伴或供應商交換設備數據,利于調劑備品備件,減少故障停機時(shí)間。