一線(xiàn)B水泥磨輥壓機電機燒毀事故案例分析
一線(xiàn)B水泥磨輥壓機電機燒毀事故案例分析
事故性質(zhì):一般設備事故
事故經(jīng)過(guò):
2007年12月19日13:35左右,水泥車(chē)間磨主機巡檢工接中控操作員通知,一線(xiàn)B水泥磨輥壓機動(dòng)輥電機跳閘停機(此時(shí)輥壓機巡檢工侯常發(fā)正在1A輥壓機處理故障),迅速趕到現場(chǎng)檢查,發(fā)現萬(wàn)向聯(lián)軸節斷裂,電機輸出軸軸頭彎,軸承端蓋碎裂。隨后報告車(chē)間,車(chē)間領(lǐng)導和技術(shù)人員趕到現場(chǎng),經(jīng)檢查發(fā)現電機輸出端萬(wàn)向聯(lián)軸節在靠電機側鉸接處斷裂,電機輸出軸軸頭彎曲嚴重,軸承內外小端蓋均碎裂,負荷側軸承裸露,軸頸處于炙紅狀態(tài),非負荷側軸承外側小端蓋破裂損壞,非負荷側軸承向外(即東側)移出約8mm,電機上罩松動(dòng)錯位,判斷電機已無(wú)法使用,迅速報告相關(guān)領(lǐng)導,聯(lián)系設備部相關(guān)人員,安排運行電工停電和解線(xiàn),主管領(lǐng)導到達現場(chǎng)后,基于現狀共同研究決定將電機拆下運往電機大修廠(chǎng)進(jìn)行大修。16:30分工程公司將電機拆下并吊裝落地。
隨后將電機運往上海電機大修廠(chǎng)。當晚21:30將灤縣公司輥壓機電機借調到達現場(chǎng),隨后進(jìn)行起重吊裝、安裝找正,接線(xiàn)并空載試車(chē),連接萬(wàn)向連軸器,進(jìn)一步找正并監視開(kāi)車(chē)。至12月20日6:32輥壓機正常開(kāi)車(chē)帶料運轉。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
此設備事故造成一線(xiàn)B水泥磨停機16.95小時(shí),直接經(jīng)濟損失6.8萬(wàn)元。
事故主要原因:
1.萬(wàn)向聯(lián)軸器加油時(shí)間和記錄:10月28日加一次油,12月18日加一次油。經(jīng)對此聯(lián)軸器十字頭,滑鍵解體檢查,潤滑良好。
2.動(dòng)輥電機保護跳閘,跳閘前未發(fā)現異常。
3.現場(chǎng)檢查動(dòng)輥軸向躥動(dòng)保護開(kāi)關(guān),動(dòng)作正常。但經(jīng)過(guò)實(shí)驗,開(kāi)關(guān)的動(dòng)作有滯后,快速接近,離開(kāi)觸頭時(shí),開(kāi)關(guān)不動(dòng)作,屬于電氣元件響應時(shí)間長(cháng)。
4.事故發(fā)生前電氣主巡檢9:00檢查電機正常。
5.巡檢工上午8:10、10:20對B輥壓機巡檢兩次,未發(fā)現異常。
6.此電機軸承更換損壞頻繁,2006年9月大修時(shí)更換新軸承,在2007年2月再次更換軸承。
綜上所述,此次事故原因分析具體如下:
1.輥壓機動(dòng)輥在正常帶料運轉的過(guò)程中,由于輥縫的偏差造成萬(wàn)向聯(lián)軸器產(chǎn)生了軸向力,引起電機軸向竄動(dòng)。輥縫的偏差有兩鐘情況,即東側輥縫大西側輥縫小或東側輥縫小西側輥縫大,當在下料不均勻的情況下,這兩種情況交替產(chǎn)生,而這種情況在正常生產(chǎn)時(shí)是經(jīng)常發(fā)生的,因為它是受輥壓機自身結構影響而必然產(chǎn)生的結果。因此在萬(wàn)向聯(lián)軸器上產(chǎn)生了一個(gè)軸向力。
2.萬(wàn)向聯(lián)軸器是靠滑鍵來(lái)傳遞扭矩,靠齒與齒接觸面之間的油膜來(lái)減小摩擦力,吸收軸向力。同時(shí)萬(wàn)向聯(lián)軸器在正常旋轉時(shí)產(chǎn)生的徑向摩擦力很大,僅靠油膜不能完全吸收軸向力,必然有部分軸向力要通過(guò)聯(lián)軸器傳遞到電機轉子上,作用于電機的軸承和軸承端蓋上,在電機的轉子上產(chǎn)生了一個(gè)或推或拽的力,即軸向竄動(dòng)。
由以上兩點(diǎn)可以看出,電機軸承在長(cháng)期承受軸向交變載荷的情況下,必然造成電機軸承的損壞和電機軸承端蓋的斷裂。由于交變軸向力不能完全被萬(wàn)向聯(lián)軸器吸收,作用在電機上,會(huì )引起電機軸承和軸承端蓋承受交變軸向力。剩余軸向力過(guò)大時(shí),直接撞擊軸承,軸承受損造成軸承不轉,頂壞軸承端蓋,此時(shí)電機軸下沉,造成掃膛,電機掃膛后,電機產(chǎn)生劇烈振動(dòng),進(jìn)一步使軸承溫度急劇上升,引起軸承滾柱變形,由于溫度過(guò)高造成電機軸彎曲,同時(shí)萬(wàn)向聯(lián)軸器受力斷裂。
此臺電機在2006年9月發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故,造成軸承損壞,定子繞組燒毀,當時(shí)采取了加裝動(dòng)輥軸向竄動(dòng)限位開(kāi)關(guān),當竄動(dòng)量過(guò)大時(shí)報警停機,避免損壞電機。通過(guò)后移電機,車(chē)短聯(lián)軸器等手段加大萬(wàn)向節補償量的措施。
事故教訓及今后的防范措施:
1.首先在此臺電機軸承,繞組上加裝測溫元件并設定報警,停機保護,其他輥壓機電機陸續加以改造。
2.監控軸承溫度和聲音變化,發(fā)現異常時(shí),及時(shí)安排檢修更換。
3.同裝備研發(fā)中心和盾石機械公司結合,研究輥壓機結構,徹底解決問(wèn)題。
4.加強現場(chǎng)專(zhuān)項巡檢,及時(shí)發(fā)現事故隱患。?