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一線(xiàn)B水泥磨主電機放電事故案例分析

一線(xiàn)B水泥磨主電機放電事故案例分析
事故性質(zhì):特大設備事故
事故經(jīng)過(guò):
   2005年9月17日11:45,44.11B主電機跳閘,主變告知中控說(shuō)水泥磨系統有接地信號,中控通知電工到現場(chǎng)檢查,高壓盤(pán)上51SSM2和51SM1兩個(gè)繼電器翻牌,復位后檢查高壓盤(pán)和主電機都正常。13:00,值班主任聯(lián)系電氣責工,聯(lián)系主變開(kāi)磨,當中控開(kāi)到選粉機機組時(shí)(磨主機的前一個(gè)機組),44.11B主電機跳閘,電工到現場(chǎng)檢查未見(jiàn)異常。13:45中控主任聯(lián)系主變開(kāi)磨,當開(kāi)到磨主機時(shí),A、B兩磨全跳閘,電工在電氣室將高壓小車(chē)拉出,去現場(chǎng)檢查電機時(shí)發(fā)現電機西北側著(zhù)火,立即用滅火器滅滅。此時(shí),高壓盤(pán)上的4個(gè)保護繼電器全部翻牌。檢查著(zhù)火處有爛笤帚和油污,判斷應為電機打火引燃了笤帚和油污引起著(zhù)火。于是值班主任聯(lián)系公司相關(guān)領(lǐng)導到現場(chǎng)。
   1.現場(chǎng)檢驗確認和處置過(guò)程:
   公司相關(guān)領(lǐng)導趕到現場(chǎng),聽(tīng)了崗位人員和電工的描述后,首先安排檢查電機滑環(huán)室、電機主接線(xiàn)處、高壓盤(pán)內外情況,外觀(guān)檢查沒(méi)有異常。于是安排值班鉗工拆主電機風(fēng)筒和前端蓋子,電工到主變借2500V高壓搖表,辦理主變停電手續,給主電機停電。同時(shí)聯(lián)系機電公司作試驗,檢驗主電機和主變接地信號問(wèn)題。機電公司答復沒(méi)有人,且儀器在六九水泥公司,且聯(lián)系不上。在征得公司領(lǐng)導劉總同意的情況下,聯(lián)系湘潭電機修理廠(chǎng)(位于豐潤西馬莊,該廠(chǎng)距離我公司最近,較有能力的大型高壓電機修理廠(chǎng)),帶儀器來(lái)廠(chǎng)進(jìn)行鑒定。
   16:00左右,電機前端打開(kāi),檢查電機定子、轉子線(xiàn)沒(méi)有發(fā)現放電打火痕跡,只是定,轉子間隙發(fā)生了變化,兩側相差大概有3mm左右,間隙東側大西側小,檢查定子和轉子兩個(gè)瓦座地腳螺栓沒(méi)有松動(dòng),定位銷(xiāo)位置沒(méi)有變化,基礎沒(méi)有發(fā)現裂紋。于是決定把電機所有端蓋全打開(kāi)檢查,安排鉗工繼續卸端蓋和風(fēng)筒,準備進(jìn)一步檢查。此時(shí)湘潭電機修理廠(chǎng)也帶儀器來(lái)到,我們一同打開(kāi)高壓盤(pán)的接線(xiàn)端,解開(kāi)電機線(xiàn),拉掉互感器保險,檢測到主變電纜正常,高壓開(kāi)關(guān)正常,到電機側接地。又在電機下解開(kāi)電機接線(xiàn),檢測電機接地,電纜正常。至此確認電機已接地。
   此時(shí),電機所有端蓋都已打開(kāi),大家仔細檢查,找不到接地放電的痕跡。將此情況匯報給股份公司設備部李部長(cháng),指示我們說(shuō)這種情況一定要抽轉子檢查。由于我們現場(chǎng)不具備抽轉子的條件,考慮到湘潭電機修理廠(chǎng)在修理高壓大電機方面具有一定實(shí)力,于是就決定拉到那里去抽轉子檢查。拆至18日凌晨5:00左右開(kāi)始起運。
   2.電機損壞程度確認和修理過(guò)程:
   18日凌晨6:30,電機運到湘潭電機修理廠(chǎng),將轉子抽出徹底檢查,尋找電機接地點(diǎn)。
   通過(guò)檢查發(fā)現:
   1)定子線(xiàn)圈中部有2處硬幣大小的放電燒痕,對應轉子鐵心中部也有2處硬幣大小的放電燒痕;
   2)定子上網(wǎng)格狀的通風(fēng)孔內部風(fēng)蝕較嚴重(此電機防護等級較低,為IP23),定子槽楔處風(fēng)蝕最明顯,其中間部位最重,邊緣磨蝕近1mm。轉子上的兩點(diǎn)燒痕較輕,只是鐵心矽鋼片略有損傷,并未傷及轉子線(xiàn)圈;但轉子上網(wǎng)格狀的通風(fēng)孔內部也有風(fēng)蝕;轉子端部開(kāi)裂較嚴重。
   3)定子轉子之間沒(méi)有發(fā)現電機掃堂的痕跡。以上三項檢查結果都進(jìn)行了拍照記錄。
   4)對電機進(jìn)行試驗確認及維修:測得定子三相對地電阻分別為500MΩ、0.3MΩ、0MΩ;測得轉子對地電阻500MΩ,直阻0.0065Ω,初步判定轉子線(xiàn)圈問(wèn)題不大。決定逐步拆解定子把線(xiàn)進(jìn)行排除檢查。18日,對地絕緣試驗,明顯放電的2個(gè)把線(xiàn)對地電阻0Ω,拆解2個(gè)把線(xiàn)。耐壓試驗,4個(gè)把線(xiàn)打壓6500V放電,其余打壓8500V沒(méi)問(wèn)題,再拆解4個(gè)把線(xiàn)。19日,再次做定子耐壓試驗,又發(fā)現2個(gè)把線(xiàn)打壓6500V放電,再拆解2個(gè)把線(xiàn)。20日,先做轉子耐壓試驗,3000V、60s,沒(méi)發(fā)現問(wèn)題。對轉子清掃,處理端部絕緣開(kāi)裂部分(填充固化),并對整個(gè)轉子浸漆,以改善風(fēng)蝕轉子的絕緣狀況,進(jìn)烘爐120℃烘干24小時(shí)。下午再次做定子耐壓試驗,又發(fā)現1個(gè)把線(xiàn)打壓6500V放電, 1個(gè)把線(xiàn)打壓2000V放電,再拆解2個(gè)把線(xiàn)。拆解10把線(xiàn)后,再進(jìn)行試驗,耐壓9000V、60s,一切正常。21日,按照回裝工藝要求,回裝電機定子完畢,作定子浸漆前直流耐壓試驗,定子合格,進(jìn)行定子整體浸漆,進(jìn)烘爐120℃烘干24小時(shí),轉子出爐,進(jìn)行直流耐壓試驗,電壓升不上去,判定儀器容量小,轉子電容大導致。(因第一次耐壓檢驗正常,沒(méi)有懷疑轉子問(wèn)題,第二天回裝前的驗收試驗,證明是轉子耐壓時(shí)擊穿了)。于是就認為22日電機可以拉回來(lái)了。22日,定子出爐進(jìn)行各項試驗均合格。轉子進(jìn)行回裝前試驗,打壓到1700V時(shí)產(chǎn)生了擊穿放電。將滑環(huán)與轉子分開(kāi),發(fā)現轉子接地,滑環(huán)不接地。將轉子兩端鋼絲捆扎帶割開(kāi)試驗,發(fā)現3處打壓放電,并沿線(xiàn)圈絕緣基帶爬電。檢查發(fā)現三處放電點(diǎn)在同一組線(xiàn)上(即直流的負極線(xiàn)),這組線(xiàn)有明顯的過(guò)熱現象,顏色為暗紅色,對應滑環(huán)為最內部的兩個(gè)環(huán),磨損也最嚴重。判定原因為這組線(xiàn)絕緣老化,處理絕緣后烘干不徹底,打壓試驗時(shí)產(chǎn)生了擊穿放電,再烘干一夜。23日,與設備部李部長(cháng)協(xié)商,降低試驗電壓到1500V,再次對烘干后的轉子進(jìn)行耐壓試驗,1500V、60s,合格。于是,進(jìn)行端部絕緣處理,填充固定,纏無(wú)緯帶,再次浸漆烘干固化,120℃烘干24小時(shí)。24日下午,電機定,轉子試驗都合格,電機組裝回運。
   3.電機大修后回裝過(guò)程和遺留問(wèn)題:
   24日下午電機運回現場(chǎng),至次日凌晨1:00左右回裝完畢,打表發(fā)現聯(lián)軸器對中不好(聯(lián)軸器左右差3.62mm)。如要徹底找正聯(lián)軸器,需要重新找正電機、減速機、磨機中心線(xiàn),再用一天時(shí)間也不見(jiàn)得可以找正完畢。經(jīng)過(guò)與設備部李部長(cháng)協(xié)商,決定先解決主要問(wèn)題,進(jìn)行主電機試車(chē)及單機運轉考核。然后再決定是否進(jìn)行中心線(xiàn)徹底找正。25日2:30~5:30進(jìn)行主電機單機考核運轉。6:00左右,由中控主任聯(lián)系機械人員確定是否連接聯(lián)軸器,機械人員說(shuō)不能連。上午8點(diǎn)多開(kāi)始打表,領(lǐng)導確定不再找正,連接聯(lián)軸器。大約11點(diǎn)鐘開(kāi)磨。經(jīng)過(guò)帶負荷運轉考核,電機可以正常運轉。但是,電機中心線(xiàn)偏的問(wèn)題還未解決。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
   此設備事故造成一線(xiàn)B水泥磨停機191小時(shí),直接經(jīng)濟損失1萬(wàn)元。
事故主要原因:
   1.該電機防護等級較低(IP23),冷卻方式為外引風(fēng)強制冷卻,且工作在水泥車(chē)間的較多粉塵環(huán)境中(近幾年粉煤灰系統跑灰和磨機系統正壓跑灰影響最嚴重),造成一些細小的粉塵微粒,隨著(zhù)冷卻風(fēng)長(cháng)期磨損定子和轉子的網(wǎng)格狀通風(fēng)孔內壁,即定、轉子繞線(xiàn)的絕緣層。隨著(zhù)線(xiàn)圈絕緣磨損越來(lái)越嚴重,電機的絕緣等級也越來(lái)越低。在修理過(guò)程中發(fā)現此電機是三層絕緣結構,是很薄的一種(我們國家是九層)。為電機發(fā)生局部放電事故埋下了隱患。環(huán)境問(wèn)題是造成電機損壞的根源。
   2.我們的四臺同步電機擔負著(zhù)公司內功率因數補償的任務(wù),為補償電網(wǎng)的功率因數,勵磁電流調節得較高,這臺電機勵磁電流長(cháng)期運行在1700A~1800A之間,功率因數調在超前0.97。長(cháng)期運行在較高的電流下,轉子溫升很高,加劇了絕緣材料的老化。這是造成電機損壞的一個(gè)間接原因。
   3.該電機投入使用20多年,已接近其設計使用壽命,在老設備管理上,對定,轉子間隙檢查頻率低,每年一次,造成定、轉子間隙發(fā)生了較大變化也沒(méi)有檢查出來(lái),是造成電機損壞的的一個(gè)因素;在年度預防性試驗項目中,由于考慮電機絕緣試驗對電機的破壞作用,就沒(méi)有安排進(jìn)行,造成對這些老電機的絕緣狀況掌握不夠;據電機修理廠(chǎng)的經(jīng)驗判斷,電源中較強的5次和7次諧波的作用是造成電機絕緣薄弱部位放電的最直接因素。
   4.在對電機故障判斷處理過(guò)程中,缺乏理性的手段。在主變通知B段有接地信號,電氣室高壓盤(pán)翻牌的情況下,沒(méi)有搖測判斷電機是否接地,就又指揮開(kāi)機兩次。是造成電機損傷惡化的一個(gè)重要因素。
事故教訓及今后的防范措施
   1.在設備管理上,對全公司范圍內的所有防護等級較低,運行環(huán)境較差的電機,如生料磨,水泥磨,煤磨,二線(xiàn)水泥2#循環(huán)風(fēng)機等,嚴格要求各責任車(chē)間,專(zhuān)業(yè)巡檢人員,充分利用停機機會(huì ),采用目測檢查和定期塞尺檢查相結合的辦法,加大定轉子間隙檢查頻次;同時(shí),采用試驗手段,對這些電機進(jìn)行一次摸底普查,以確定運行中的這些設備實(shí)際狀況,對絕緣損壞較嚴重的,要準備進(jìn)行大修處理;并且,固定每年對這些電機進(jìn)行預防性試驗檢驗工作;對那些長(cháng)期工作在溫度高,惡劣環(huán)境下的電機,要定期檢查內部積灰清況,有機會(huì )時(shí),安排抽轉子檢查,徹底清理內部油泥和積灰,以免加劇電機絕緣的老化進(jìn)度,降低電機壽命。
   2.豐潤公司盡快出臺一個(gè)高壓電機出現故障時(shí)的處理規范,用理性的手段判斷電機故障,尤其是各種信號繼電器翻牌和出現接地信號時(shí),更應進(jìn)行理性的判斷,不能草草收場(chǎng),作出武斷的決定,以免故障擴大,危機主機設備,造成無(wú)法挽回的損失。如主電機報故障跳閘后,所有故障信號在沒(méi)有查清前不要復位;有過(guò)流,接地等信號出現時(shí),一定要檢查電機的接線(xiàn),電機的滑環(huán)電刷,斷電用2500V搖表?yè)u測電機絕緣狀況,進(jìn)行排除判斷。中控主任在未能確認故障徹底排除之前,不得指揮開(kāi)啟設備。
   3.在環(huán)境衛生方面,加強對這些電機所處環(huán)境的治理、管理工作,封堵可能進(jìn)灰的地方,用墩布墩地而不是清掃,以免形成二次揚塵,嚴格電機冷卻風(fēng)機過(guò)濾網(wǎng)的檢查更換制度,減少灰塵進(jìn)入電機內部的機會(huì )。要堅持經(jīng)常的把環(huán)境治理放在一個(gè)重要的高度來(lái)抓。
   4.配合公司設備部,在合理的范圍內,逐步縮減用同步機補償功率因數的額度,以降低勵磁電流,保護電機轉子繞組的絕緣,盡量延長(cháng)電機的使用壽命。
   5.電機聯(lián)軸器不正問(wèn)題,對分體式電機的危害很大,需要在有較長(cháng)的聽(tīng)機機會(huì )時(shí),進(jìn)行徹底找正。
   責任人處理結果:略。?