二線(xiàn)A水泥立磨主電機燒瓦事故案例分析
二線(xiàn)A水泥立磨主電機燒瓦事故案例分析
事故性質(zhì):特大設備事故
事故經(jīng)過(guò):
2006年10月11日零點(diǎn)班,3:33停磨處理1#輥臂螺栓斷。5:25啟動(dòng)立磨,約10分鐘內主電機前軸瓦溫度由31℃上升至76℃,前軸瓦溫度高報聯(lián)鎖停車(chē)(70℃為值;75℃為值)。中控操作員聯(lián)系電工到現場(chǎng)檢查。6:20中控主任安排人員趕到現場(chǎng)與維修電工共同進(jìn)行檢查。檢查結果:電機油站供油壓力0.4MPa,在回油鏡處檢查前后瓦回油正常,前后軸瓦測溫熱電阻阻值113歐姆(約32℃),與用手感溫度相符,測溫元件接線(xiàn)及電機地腳等正常,中控室顯示電流180A至310A。電工班長(cháng)在確認以上情況后,約6:58分通知開(kāi)磨,現場(chǎng)由電工和崗位人員監測電機。電機啟動(dòng)后,前軸瓦溫度迅速上升至75℃,連鎖停車(chē)。前軸瓦溫度繼續上升到95℃。馬上匯報有關(guān)領(lǐng)導。
7:15水泥車(chē)間電氣責工趕到現場(chǎng)進(jìn)一步確認,并通知工程公司給電機做試驗。在8:15左右,公司相關(guān)領(lǐng)導趕到現場(chǎng),發(fā)現電機瓦供油壓力0.22MPa,進(jìn)過(guò)濾器供油壓力0.4MPa,前、后瓦的回油正常。安排在等電機試驗結果的同時(shí),清洗油站過(guò)濾器。對過(guò)濾器壓差、供油、回油、電機試驗結果確認后,決定現場(chǎng)監控試車(chē),磨主電機啟動(dòng)后發(fā)現前軸瓦有火化冒出,立即緊急停車(chē)。此時(shí),前瓦最高溫度52℃,后瓦最高溫度47℃。用塞尺檢查電機軸與端蓋間隙,結果前軸瓦上側0.4mm,下側0.03mm。后軸瓦上、下兩側約0.3mm。據此判斷前軸瓦有磨損,轉子下沉。決定將前軸瓦拆下,確認磨損程度。
處理過(guò)程:
11日13:00開(kāi)始到19:00,工程公司人員將電機前軸瓦的上、下兩瓦拆下。發(fā)現上軸瓦受力側面有一定磨損。下瓦面鎢金有大面積被磨掉,電機輸出軸有拉傷。確認電機前軸瓦已無(wú)法繼續使用,決定由工程公司將電機拆出并運到工程公司檢修廠(chǎng)房,解體電機徹底檢查。12日22:30電機拆運解體完畢,發(fā)現電機定子,轉子前部輕微掃膛。13日早晨,公司領(lǐng)導再一次確認后,決定整機去上海電機廠(chǎng)修理。
在電機廠(chǎng)試驗,鐵損不超標,輕微掃膛不必處理,只進(jìn)行修軸、修瓦(2萬(wàn)元)。并對電機進(jìn)行一次保養(3萬(wàn)元),同時(shí)測繪并制作滑環(huán)備件1個(gè)(2萬(wàn)元),電機廠(chǎng)修理工期為4天。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
此設備事故造成二線(xiàn)A水泥磨停機327小時(shí),直接經(jīng)濟損失8.5萬(wàn)元。
事故主要原因:
該電機潤滑系統工作正常,潤滑油無(wú)變質(zhì)、臟污,可以排除潤滑問(wèn)題造成燒瓦。經(jīng)分析,認為此臺電機燒瓦的原因如下:
1.由于近期立磨振動(dòng)大,持續的時(shí)間也比較長(cháng),只9月份磨機就振停41次,輥臂螺栓切斷11條。磨機沒(méi)有規律的振動(dòng),油膜很難保持,出現軸與瓦接觸,導致軸瓦磨損,油膜更難保持,最終導致燒瓦。
2.電機長(cháng)期滿(mǎn)負荷運轉,繞組溫度在100℃至110℃,機身溫度達80多℃,夏季軸瓦溫度68℃~73℃,使瓦溫報警控制較高(:70℃,:75℃)。
事故教訓及今后的防范措施:
1.針對立磨振動(dòng)大問(wèn)題,立即組織從工藝,設備方面徹底查找原因,徹底解決,排除事故隱患。
2.公司立即檢查,修訂相關(guān)的主機設備管理制度,特別強調在主機設備報警跳閘時(shí),一定要相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員到場(chǎng),按設備要求進(jìn)行徹底檢查,并做好記錄。
事故照片:無(wú)?