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煤磨主電機設備事故案例分析

煤磨主電機設備事故案例分析
事故性質(zhì):
事故經(jīng)過(guò):
   2007年2月27日1:45煤磨崗位人員發(fā)現煤磨主電機的振動(dòng)比平時(shí)大同時(shí)從中控顯示主電機電流,繞組及軸承溫度沒(méi)有明顯的異常變化。2:30分電工到現場(chǎng),2:45崗位人員及電工在檢查的過(guò)程中發(fā)現電機主接線(xiàn)處向外冒煙,通知中控后現場(chǎng)緊急停車(chē),并通知生產(chǎn)部部長(cháng)及相關(guān)技術(shù)人員。電工將電機兩側的大觀(guān)察孔打開(kāi)發(fā)現內部有存煙,并用搖表對轉子定子進(jìn)行檢查發(fā)現線(xiàn)圈絕緣沒(méi)有損壞。生產(chǎn)部部長(cháng)和技術(shù)人員到現場(chǎng)后發(fā)現電機前后大蓋螺栓有松動(dòng)的現象,經(jīng)緊固后決定不帶負荷試轉,電機啟動(dòng)2秒后發(fā)現電機左側大觀(guān)察孔向外冒煙,煙氣絕緣味不濃,線(xiàn)圈沒(méi)有損壞初步判定為轉子輕微掃膛,經(jīng)商定后決定抽心檢查,檢查后發(fā)現轉子在靠近負荷側有10cm寬、50cm長(cháng)縱向磨痕,并對前后軸承進(jìn)行檢查未發(fā)現異常,判斷端蓋定位松動(dòng)造成轉子間隙不均,于是組織回裝,回裝后進(jìn)行了轉子和定子間隙檢查依然不均勻,于是用千斤頂向上頂負荷側軸端,這是檢查發(fā)現在負荷側軸根部出現環(huán)長(cháng)約20cm裂痕。隨后組織從啟新公司借來(lái)一臺電機28日23:02恢復煤磨生產(chǎn)。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
   停機時(shí)間:煤磨停機44小時(shí)17分,回轉窯停機40小時(shí)22分
   影響產(chǎn)量:4034,58噸(熟料),影響利潤:約10萬(wàn)元。
事故主要原因:
   這臺電機在安裝運轉后一直存在振動(dòng)大的問(wèn)題,我公司根據運行狀況進(jìn)行了長(cháng)時(shí)間的跟蹤并利用2006年11月檢修機會(huì )將煤磨主電機送到鞍山電修廠(chǎng)進(jìn)行解體檢修。在檢修過(guò)程中發(fā)現轉子鐵心與轉子軸松動(dòng),電修廠(chǎng)進(jìn)行了加固和動(dòng)平衡檢測。檢修后電機仍然振動(dòng),聲音有很大改善,2007年2月大修中進(jìn)行磨傳動(dòng)系統找正。這次又發(fā)生了軸斷裂的事故,我部門(mén)認為這臺電機出廠(chǎng)就存在嚴重的質(zhì)量問(wèn)題,這是一次完全的設備質(zhì)量事故。
   事故原因:
   1.造成此次事故的直接原因是電機轉子軸存在質(zhì)量問(wèn)題,在長(cháng)期運行中造成疲勞斷裂。
   2.專(zhuān)業(yè)管理方面,對主機細微的變化未能采取細致跟蹤和有效處理。應把所有主機都納入到測振系統中,堅持測振。
   3.對設備維護管理的基層責任分工不明確,管理規章制度不健全。同時(shí)在事故的處理過(guò)程中也暴露出我們的事故處理程序混亂,技術(shù)人員對設備的技術(shù)數據不清對設備的修理記錄不詳細等問(wèn)題。
事故教訓及今后的防范措施
   此次事故給公司造成了嚴重的經(jīng)濟損失,教訓深刻。為了防止類(lèi)似的事故發(fā)生,在今后的工作中建議采取以下措施
   1.進(jìn)一步強化三級點(diǎn)檢制度,掌控設備運行狀態(tài)并對狀態(tài)的變化進(jìn)行跟蹤檢查做到防患于未然。
   2.加強主機設備的檢測工作,摸清設備的各項技術(shù)數據,保證其完好使用。
   3.加強企業(yè)員工專(zhuān)業(yè)培訓工作,積累經(jīng)驗,提高素質(zhì)。?