元堡公司“2.15”冒頂事故案例分析
一、事故經(jīng)過(guò)
2012年2月15日八點(diǎn)班,元堡公司綜采隊出勤23人,班前會(huì )由黨支部書(shū)記王小平主持,安排當班主要工作是加強工作面兩端頭維護,搞好質(zhì)量標準化,并強調了各工種的安全注意事項。隨后當班人員于7點(diǎn)10分入井,8點(diǎn)整在工作面進(jìn)行現場(chǎng)交接班。接班后,工長(cháng)葛某安排支架工、機組工調架,其他人員清煤搞標化。約12點(diǎn)50分,葛某發(fā)現進(jìn)風(fēng)端頭頂板壓力增大,隨即指揮李某、段某等8人進(jìn)行維護。13點(diǎn)30分,在回撤原棚梁下最后兩根柱時(shí)頂板突然垮塌,將段某、李某、葛某三人掩埋。經(jīng)過(guò)全力搶救,事故最終造成葛太順、李亞飛死亡,段國鋒受傷。
二、事故原因
1、在維護頂板時(shí),沒(méi)有嚴格執行“先支后回”的規定,臨時(shí)支護強度不夠且質(zhì)量不高,是造成事故的直接原因。
2、采煤工作面端頭地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí),施工作業(yè)規程及安全技術(shù)措施未及時(shí)變更支護形式,未采取加強支護措施,是造成事故的主要原因。
3、進(jìn)風(fēng)順槽巷道超高,在超前支護難度大、頂板管理困難的情況下,未研究并采取針對性的技術(shù)措施,是造成事故的重要原因。
4、員工安全意識不強、安全培訓教育不到位,未研究相應的技術(shù)措施,是造成事故的又一重要原因。
三、事故教訓
1、工長(cháng)葛某對頂板隱患判斷不準,且維護頂板也未嚴格按照規程措施執行,導致發(fā)生事故。因此人員維護頂板前首先要在可靠的支護下操作,先支后回,并要保證退路暢通。并且操作期間必須有經(jīng)驗的專(zhuān)人負責觀(guān)察頂板。
2、隊書(shū)記王某,跟班巡查不到位,未在現場(chǎng)把關(guān)。因此在實(shí)際工作中,指揮生產(chǎn)的管理干部要對出現的隱患認識到位,巡查到位,發(fā)現違章行為要及時(shí)制止,不能抱有僥幸心理。重大隱患處理要盯在現場(chǎng)采取有效的措施進(jìn)行處理。
四、防范措施
1、在維護頂板前,必須支好臨時(shí)支護,并嚴格執行“先支后回”的規定,保證退路暢通。
2、采煤工作面端頭地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí),必須及時(shí)制定安全技術(shù)措施變更支護,明確安全操作注意事項。
3、加強基層干部及員工的崗位操作技能、安全培訓力度,轉變干部員工觀(guān)念,提高現場(chǎng)管理和操作技能水平。
五、事故點(diǎn)評
1、認識上不到位。該工作面是元堡礦的第一個(gè)生產(chǎn)工作面,對地質(zhì)條件、頂板、煤層特性認識不充分,由于煤的硬度相對比較硬,在技術(shù)上和現場(chǎng)管理上容易讓人產(chǎn)生麻痹思想。實(shí)際上,元堡地質(zhì)條件并不簡(jiǎn)單,第一,斷層非常發(fā)育,落差又大,斷層面附近層理節理紊亂復雜,頂板破碎;第二,局部頂板有分化現象,頂板整體性差,強度低,自承載能力弱;第三,煤層厚度大,原來(lái)設計的錨索未錨固在穩定層位,支護效果差,沒(méi)有引起重視。
2、技術(shù)管理不到位。從作業(yè)規程和措施方面,對于超前及端頭支護方面,存在漏洞。一是超前支護和端頭支護沒(méi)有進(jìn)行強度校核;二是對于特殊情況下,規程中沒(méi)有相應的措施;三是規程中對于端頭支護,沒(méi)有規定采用交錯跨溜抬棚支護;四是在頂板壓力變化大的情況下,沒(méi)有及時(shí)修改和補充安全技術(shù)措施。
3、現場(chǎng)管理不到位。一是這起事故發(fā)生前,頂板的壓力就比較大,屬于明顯的隱患,但是沒(méi)有引起各級管理人員的足夠重視,沒(méi)有及時(shí)采取加強支護措施;二是違章指揮和違章作業(yè),沒(méi)有執行“先支后回”的要求;三是安全監督不到位,跟班隊干、安全員以及安監員沒(méi)有盯住薄弱環(huán)節。