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回轉窯托輪燒瓦事故案例分析

回轉窯托輪燒瓦事故案例分析
事故性質(zhì):重大設備事故
事故經(jīng)過(guò):
   2007年6月4日11:50,回轉窯11#瓦冒煙,托輪軸溫度達80℃,降低窯速到0.6rpm進(jìn)行冷卻養護,之后逐步提窯速到1.6rpm,密切關(guān)注軸溫變化,發(fā)現軸溫仍有增長(cháng)的趨勢,托輪軸溫度達80℃,至6日6點(diǎn)止料停窯。
   6月7日3點(diǎn)將瓦抽出,發(fā)現進(jìn)油口油囊過(guò)小,在距進(jìn)油口200 mm距瓦邊100mm交叉位置有50mm見(jiàn)方亮點(diǎn),軸瓦刮研位置區外側有一半點(diǎn)虛。然后重研刮瓦5遍,通過(guò)壓鉛絲和進(jìn)油口,出油口塞塞尺綜合考慮,判斷熱態(tài)時(shí)窯中心線(xiàn)托輪軸中心線(xiàn)不平行,托輪軸中心線(xiàn)與瓦中心線(xiàn)也不平行,軸受力偏載,于是將11#軸承座向里頂進(jìn)0.5mm,于6月8日1點(diǎn)回裝完,開(kāi)始窯點(diǎn)火升溫。
   6月8日8:40,窯速2.3rpm,壓鉛絲發(fā)現靠近11#處鉛絲比靠近9#處厚0.3 mm,于是將11#軸承座向里頂0.2 mm,導致瓦邊溫度達到100℃以上,隨后分2次將11#軸承座向外撤,分別撤0.15mm和0.16mm,但托輪軸溫度已達到70℃,雖然采取了降窯速,換油冷卻,將11#、9#軸承座向外撤的方法(11#撤4.3 mm,9#撤2.6mm),但油溫仍沒(méi)有穩定,提高窯速依然有上升趨勢,瓦溫達60℃,在22:40窯止火。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
   此設備事故造成回轉窯累記停機103.27小時(shí),直接經(jīng)濟損失1萬(wàn)元(換油費用)。
事故主要原因:
   1.2006年6月調試期間,因為2檔5#、7#瓦頻繁燒瓦,于是將2檔東側5#、7#軸承座向外平移17 mm,2檔西側6#、8#向外平移8 mm,使得3檔東側拖輪受力加大。
   2.在2006年軸承座安裝完后,未焊定位塊,運行一段時(shí)間后軸承座發(fā)生了偏移,因為定位銷(xiāo)裝在軸承座上,定位銷(xiāo)也隨軸承座偏斜,使得球面瓦被定位銷(xiāo)卡死(定位銷(xiāo)與孔有4 mm間隙),當外界環(huán)境發(fā)生變化,如窯尾塌料或3檔處筒體溫度變大時(shí),由于球面瓦不能靈活轉動(dòng),使得瓦與軸不平行,形成一定夾角,靠近托輪的一段油囊變小,形不成有效油膜,以至燒瓦。
事故教訓及今后的防范措施
   1.將2檔東側5#、7#軸承座向里平移4 mm。
   2.將11#軸承座找正復位。
   3.進(jìn)一步核實(shí)1、2、3檔軸承座對中尺寸,在今年11月中修時(shí),將發(fā)生偏移的全部找正復位。
   4.每周對墊板與輪帶之間進(jìn)行一次潤滑(用黃油拌石墨粉)。
   5.加強對窯的巡檢。?