寺家莊公司“6.10”煤與瓦斯突出事故案例分析
一、事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)
2009年6月10日零點(diǎn)班,寺家莊公司綜掘三隊15人和通風(fēng)隊2人(一人為跟班瓦檢員,一人為放炮員)于零點(diǎn)30分到達15201進(jìn)風(fēng)副巷掘進(jìn)工作面。當班工長(cháng)何某和瓦檢員等檢查工作面符合安全條件后,何某安排了當班工作任務(wù)。在補打了兩個(gè)卸壓孔、16根錨桿和打了10個(gè)炮眼后開(kāi)始放震動(dòng)炮。3時(shí)40分進(jìn)行第二個(gè)循環(huán)放炮。4時(shí)40分開(kāi)始用綜掘機刷邦出煤。5時(shí)17分發(fā)生煤與瓦斯突出,4名礦工被噴出的煤粉掩埋。隨后帶班副隊長(cháng)趙某急忙向調度室電話(huà)匯報了情況。
事故發(fā)生后,寺家莊煤礦和陽(yáng)煤集團啟動(dòng)了事故應急預案。及時(shí)匯報,并立即展開(kāi)事故搶險工作。陽(yáng)煤集團公司成立了以總經(jīng)理為總指揮的事故搶險領(lǐng)導組,同時(shí),陽(yáng)煤集團救護隊和總醫院搶險救災人員趕赴現場(chǎng)組織搶救。7時(shí)搶救出第一名遇難礦工,21時(shí)30分其余3名被困礦工全部找到。因被埋壓時(shí)間較長(cháng),4名礦工全部遇難。
二、事故原因
1、15201工作面進(jìn)風(fēng)副巷掘進(jìn)頭靠近向斜軸部,突出危險性增大是造成事故的直接原因。
2、15201工作面進(jìn)風(fēng)副巷掘進(jìn)頭區域為瓦斯富集區,煤層瓦斯含量高于平均含量11.22m3/t。
3、掘進(jìn)機刷幫作業(yè)是本次突出發(fā)生的主要誘導因素。
4、寺家莊煤礦采取的防突措施在技術(shù)上不能完全適應瓦斯地質(zhì)條件的要求時(shí)造成事故的間接原因。
三、防范措施
1、要建立健全防突管理制度和各級崗位責任制,建立健全目標考核體系。
2、要建立區域性防突技術(shù)體系,始終堅持防突工作“區域防突措施先行,局部防突措施補充”的原則,做到“不掘突出頭,不采突出面”。
3、必須構建適合防突工作需要的可靠通風(fēng)系統,包括通風(fēng)設施,通風(fēng)構筑物局部通風(fēng)和采掘工作風(fēng)量充足,通風(fēng)系統優(yōu)化等方面。
4、要建立健全突出礦井培訓體系。培訓對象包括礦級領(lǐng)導干部、中層領(lǐng)導干部和基層工人。通過(guò)培訓,提高全體職工安全意識和保安能力。
5、寺家莊煤礦要認真汲取這起事故的沉痛教訓,深刻反思。要認真貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)的一系列法律、法規,始終堅持“安全第一,預防為主”方針,嚴格遵守依法辦礦秩序,防止類(lèi)似事故發(fā)生,確保社會(huì )和諧穩定。
6、要建立健全防突工作的組織體系。設立負責防突地質(zhì)的副總工程師,協(xié)助總工程師完成防突地質(zhì)方面的工作,建立專(zhuān)門(mén)的防突辦公室,專(zhuān)門(mén)負責防突工程設計,防突工程施工監理,防突工程的驗收,消除突出危險性評價(jià);專(zhuān)門(mén)負責各類(lèi)抽放工程的施工,防突預測和效果檢驗,負責防突技術(shù)參數的測試和防突技術(shù)檔案管理等工作。
四、事故點(diǎn)評
15201進(jìn)風(fēng)副巷掘進(jìn)頭掘進(jìn)已靠近向斜軸部,現場(chǎng)施工人員對瓦斯地質(zhì)構造認識不清,礦防突管理及技術(shù)人員存在管理不到位,對掘進(jìn)遇地質(zhì)構造后沒(méi)有及時(shí)制定針對性措施不能有效的防止突出危險,而防突措施還按照原有措施執行,該掘進(jìn)頭區域為瓦斯富集區,未能及時(shí)對應力集中區進(jìn)行卸壓,掘進(jìn)揭露地質(zhì)構造后未能及時(shí)上報分析,盲目施工,存在趕時(shí)間、搶任務(wù)、重生產(chǎn)的觀(guān)念?,F場(chǎng)對突出煤層沒(méi)有嚴格執行兩個(gè)“四位一體”綜合防突措施,存在員工對煤與瓦斯突出機理、突出規律、突出預兆以及地質(zhì)構造區域煤層瓦斯賦存規律、狀態(tài),認識不夠,經(jīng)驗不足。局部防突管理不到位,領(lǐng)導對執行防突措施不夠重視,防突監管責任落實(shí)不到位,采取的措施未能有效消除突出危險,造成煤與瓦斯突出。