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大柳塔礦12311面JOY7LS6/581采煤機左牽引部與電控箱對接螺栓斷裂事故

大柳塔礦12311面JOY7LS6/581采煤機左牽引部與電控箱對接螺栓斷裂事故

一、事故時(shí)間:2011年2月21日

二、事故地點(diǎn):大柳塔礦活井12311工作面

三、事故經(jīng)過(guò):

2011年2月21日零點(diǎn)班接班后,正常組織生產(chǎn),煤機由機頭向機尾進(jìn)行割煤,凌晨5:27當采煤機割煤至20#支架時(shí),由于斷層處片幫嚴重,大塊矸石在采煤機處卡堵,煤機司機停機處理后重新開(kāi)機生產(chǎn),6:00采煤機割煤4架后行至24#架時(shí),煤機司機發(fā)現左滾筒突然落至底板,立即停機檢查,與此同時(shí)跟班隊干也發(fā)現煤機中部鼓起,閉鎖運輸機。經(jīng)檢查發(fā)現,煤機電控箱與左牽引部框架連接螺栓斷裂,立即組織人員進(jìn)行處理,17:00煤機電控箱與左牽引部框架對接完成,在緊固螺栓時(shí)發(fā)現緊固連接螺栓的液壓工具損壞,于是現場(chǎng)利用力矩扳手進(jìn)行緊固,并立即組織緊固所需的液壓工具,20:40供貨商提供的工具到達活井,22日凌晨2:20分恢復生產(chǎn),共計影響生產(chǎn)20小時(shí)20分。

四、原因分析

該采煤機累計過(guò)煤量2465萬(wàn)噸,2010年8月大修完成后于9月下旬配套活井12311綜采工作面,10月6日進(jìn)行試生產(chǎn),截止2011年2月21日,工作面共推進(jìn)1117米,累計過(guò)煤量260萬(wàn)噸。2010年11月13日至12月17日工作面110#—130#支架過(guò)沖刷帶,巖石厚度0.1~2.9米,采用放震動(dòng)炮的方法進(jìn)行割巖。2011年1月30日四點(diǎn)班,工作面機尾進(jìn)入F36斷層,割巖范圍為156架---193架,巖石最厚地段可達3.4米,截止目前工作面過(guò)斷層117米。

1、由于該工作面工況差,斷層多,煤機經(jīng)常割巖石震動(dòng)較大,是造成此次采煤機連接螺栓斷裂的主要原因。

2、綜采隊在綜采工作面地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí),未制定有針對性的設備檢修管理辦法,導致日常檢修存有缺陷(日常檢查煤機電控箱與左牽引部框架連接螺栓,只能檢查靠外面的4條,其它16條螺栓需提報預防性檢修計劃拆卸液壓泵及牽引電機后才能緊固)是事故發(fā)生地次要原因。

3、采煤機司機在生產(chǎn)過(guò)程中,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現采煤機存在問(wèn)題,未能及時(shí)停機是導致事故擴大的主要原因。

4、由于維修中心攜帶的緊固連接螺栓的液壓工具損壞,全公司沒(méi)有該液壓工具,緊急組織供貨商提供液壓工具用時(shí)3小時(shí)40分,是事故處理時(shí)間長(cháng)的主要原因。

五、預防措施

1、要求各礦井在工作面過(guò)構造期間嚴格執行過(guò)構造放炮的相關(guān)措施,嚴禁強割,遇到大塊矸石時(shí),要停機處理,避免損壞設備。

2、要求各礦井針對有構造的綜采工作面,根據現場(chǎng)情況,制定相應的檢修管理辦法,增加每日標準化檢修項目,加強設備檢修力度,縮短采煤機電控箱的開(kāi)蓋檢查周期,定期提報預防性檢修計劃對采煤機的機身關(guān)鍵連接部位的螺栓進(jìn)行徹底緊固,避免類(lèi)似事故發(fā)生。

3、加強對崗位人員的培訓,提高各崗位人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能水平,提高崗位人員的責任心,增強設備檢修能力。

4、要求物資供應中心針對設備管理中心2010年11月份提報的設備檢修專(zhuān)用工具及各礦井、維修中心所提報的關(guān)鍵工具采購計劃進(jìn)行專(zhuān)項落實(shí),避免由于工具原因,影響故障處理時(shí)間。