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某公司3號機組推力冷卻水管泄漏非停事件

2017年06月29日13時(shí)36分,西南某水電公司發(fā)生一起因冷卻水管路漏水造成#3機跳閘的非停事件,現將事件報告如下:

1.非停前運行方式:

西南某公司#1、#2、#3、#4、#5、#6機運行,總負荷帶1710MW,#3機帶281MW,500kV開(kāi)關(guān)五串全環(huán)并運行,廠(chǎng)用電按正常方式運行。

2.非停經(jīng)過(guò):

13時(shí)16分55秒開(kāi)始,監控系統頻報“#3機發(fā)電機故障動(dòng)作/復歸”、“#3發(fā)電機第一套保護裝置報警動(dòng)作/復歸”、“#3機轉子一點(diǎn)接地I報警動(dòng)作/復歸”故障信號,監控系統故障信息詳見(jiàn)圖1。

運行人員即刻就地檢查,發(fā)現#3發(fā)電機A套保護柜有轉子一點(diǎn)接地報警信號,轉子對地電阻12~21千歐,檢查勵磁調節器柜、勵磁功率柜、滅磁開(kāi)關(guān)電阻柜、轉子集電環(huán)等均無(wú)異常。在運行人員準備進(jìn)入風(fēng)洞進(jìn)行進(jìn)一步檢查時(shí),13時(shí)36分48秒,#3機發(fā)電機差動(dòng)保護動(dòng)作,機組跳閘,監控系統事故信息詳見(jiàn)圖2

 

1:監控系統故障信息

 

2:監控系統事故信息

完成隔離措施后,現場(chǎng)運行人員身穿防護服打開(kāi)風(fēng)洞門(mén)檢查時(shí),發(fā)現洞內滿(mǎn)是霧氣,有燒焦氣味,防護面具進(jìn)入檢查,發(fā)現6號推力冷卻器冷卻水管法蘭泄漏向上噴水柱狀,返回拿相機拍照,此時(shí)水壓已低,噴水水柱已減小,見(jiàn)3、4

 

36號推力冷卻水法蘭噴水照片1

46號推力冷卻水法蘭噴水照片2





風(fēng)洞內地面、轉子支架、擋風(fēng)板等處有明顯水跡,見(jiàn)圖5、6、7;定子線(xiàn)棒端部接線(xiàn)盒有兩個(gè)爆開(kāi),地面有碎片,左右兩側若干線(xiàn)棒表面絕緣有碳化現象,見(jiàn)圖8、9;6號推力冷卻器水管法蘭橡膠密封為兩層,4顆螺栓,見(jiàn)圖10。





5:風(fēng)洞地面水跡                 6:轉子支架水跡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:擋風(fēng)板上水跡

 

8:定子線(xiàn)棒端部故障點(diǎn)

 

9:定子線(xiàn)棒端部故障點(diǎn)

 

106號推力冷卻器水管法蘭橡膠密封

3.非停原因分析

1) 直接原因分析

3機組6號推力冷卻器冷卻水管路法蘭上部泄漏噴水至轉子支架,隨著(zhù)轉子轉動(dòng),冷卻水甩至發(fā)電機定子端部,引起定子線(xiàn)圈相間短路,造成發(fā)電機差動(dòng)保護動(dòng)作停機是本次事件的直接原因。

現場(chǎng)查證資料來(lái)看:

1、西南某公司運行、維護人員能夠按照規程規定開(kāi)展巡檢工作,事件發(fā)生前上午9:00運行人員剛剛巡檢過(guò)風(fēng)洞、水車(chē)室,未見(jiàn)漏水異?,F象。

2、檢修期間對應檢修項目開(kāi)展正常,檢修項目經(jīng)三級驗收合格,充水試驗正常。

3、兩層橡膠密封墊存在錯位現象特定情況下使得密封性能不可靠,另從現場(chǎng)使用該批次橡膠密封墊存在問(wèn)題普遍性和嚴重性來(lái)看,檢修公司采購的該批次橡膠密封墊存在質(zhì)量問(wèn)題。

4、從本節管路連接閥門(mén)法蘭螺絲預緊力來(lái)看,法蘭上側預緊力比下側大,邏輯上與法蘭泄漏向上柱狀噴水、法蘭接觸面受力印痕上側比下側偏淺不一致,從而說(shuō)明管道閥門(mén)安裝時(shí)兩側法蘭面不平行,兩側法蘭組合時(shí)呈現向上法蘭間隙往上傾斜成“V”形狀,螺栓承擔了管道剛性拉力。

5、西南某電廠(chǎng)是電網(wǎng)主調頻電廠(chǎng),承擔電網(wǎng)主調頻功能,機組運行期間穿越振動(dòng)區次數極為頻繁。

綜合上述資料,引起此次3機組6號推力冷卻器冷卻水管路法蘭上部泄漏噴水的原因分析6號推力冷卻器冷卻水管管路兩側法蘭安裝組合時(shí)兩側法蘭面不平行,致使法蘭間隙往上傾斜成“V”形狀,使螺栓承擔了管道剛性拉力,冷卻水管受機組運行、頻繁穿越振動(dòng)區長(cháng)期振動(dòng)累計效應下,閥門(mén)法蘭緊固螺母在長(cháng)期振動(dòng)中逐步松動(dòng),緊固力變小,密封膠墊逐步松動(dòng),在突破緊固臨界點(diǎn)時(shí),0.3-0.45MPa冷卻水壓作用下,形成突發(fā)性噴水。

2) 間接原因分析

1、6推力冷卻器冷卻水管存在制造缺陷。冷卻水管長(cháng)度不足,導致安裝時(shí)管路兩側閥門(mén)橡膠密封墊厚度超過(guò)《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規范》(GBT 8564-2003)12.3.5條款規定墊片單層厚度不超過(guò)4mm,墊片不超過(guò)兩層)。

2、橡膠密封墊材質(zhì)、規格不符合要求。密封墊質(zhì)量不合格,存在嚴重質(zhì)量問(wèn)題,規格不符合要求,超出了4mm。

3、西南某電站負責廣西電網(wǎng)的調峰調配,機組經(jīng)常頻繁穿越振動(dòng)區運行,排查發(fā)現4臺機組冷卻器管路法蘭連接螺栓均有不同程度松動(dòng)現象,表明振動(dòng)也是加劇本次密封失效的間接原因。

4.暴露問(wèn)題

1、檢修公司安裝工藝存在問(wèn)題。管路兩側法蘭安裝組合時(shí)兩側法蘭面平行現象,使螺栓承擔了管道剛性拉力;密封墊裁剪尺寸有偏差,兩層密封墊安裝過(guò)程中有錯位,致使密封可靠性降低。

2. 西南某公司、監理公司對質(zhì)量驗收把關(guān)不嚴格,未及時(shí)發(fā)現檢修公司在密封墊的使用、安裝工藝存在的問(wèn)題。

3、材料采購、驗收不到位。該批次橡膠密封墊出現大面積問(wèn)題,暴露處材料采購、質(zhì)量驗收管理不到位,未能及時(shí)發(fā)現產(chǎn)品規格不符合規程要求。

4. 西南某公司對新標準貫徹落實(shí)不力,新標準GB9119-2010《板式平焊鋼制管法蘭》實(shí)施后未及時(shí)修訂公司相應的技術(shù)標準或作業(yè)指導書(shū)。

5、設備隱患排查不到位。未發(fā)現推力冷卻器冷卻水管存在長(cháng)度不夠的制造缺陷,未采取有效措施予以消除,設備隱患排查治理不到位。

6.培訓不到位,運行人員對異常處理能力不足,故障信號現出后20分鐘未能及時(shí)查找到故障點(diǎn)。