西南某水電站4主變故障事故
1、故障發(fā)現的經(jīng)過(guò)
2016年12月19日,西南某電廠(chǎng)按檢修計劃完成了#4主變年度檢修和預防性試驗后,向調度申請將#4主變恢復送電, 5021和5022斷路器已轉為熱備用。
15:08 56 99 運行值班人員在中控室操作合閘5021斷路器時(shí),主變保護動(dòng)作,保護動(dòng)作情況如下:
15:08 57 542 4號主變保護A屏差動(dòng)動(dòng)作跳閘
15:08 57 542 4號主變保護B屏差動(dòng)動(dòng)作跳閘
15:08 57 572 5021斷路器保護動(dòng)作跳閘
15:08 57 718 4號主變保護C屏重瓦斯動(dòng)作跳閘
設備現場(chǎng)人員發(fā)現在5021斷路器合閘瞬間,#4主變大量噴油,立即將情況匯報給當班值長(cháng)。當班值長(cháng)下令停止一切操作,立即將事故情況匯報給當值調度人員。
事件發(fā)生時(shí),變壓器上部和底部均出現噴油情況。
2.故障原因分析
2.1 變壓器檢查結果及色譜
檢查結果:
1)高壓線(xiàn)圈最下部8餅導線(xiàn)匝絕緣破壞擊穿變形,高壓線(xiàn)圈其他部位表面熏黑,線(xiàn)圈內部在800mm高處沿撐條爬電對地(中性點(diǎn))擊穿。
2)低壓線(xiàn)圈除部分熏黑外,正常。
3)油箱變形。
絕緣油色譜在線(xiàn)監測數據
日期 | 相別 | 氣體組分含量(μL/L) | ||||||||
氫氣 H2 | 甲烷 CH4 | 乙烷 C2H6 | 乙烯 C2H4 | 乙炔 C2H2 | 氧氣 O2 | 一氧化碳CO | 二氧化碳CO2 | 總烴 | ||
12.18 | A | 12.64 | 8.48 | 6.2 | 1.85 | 0 | 763.76 | 236.79 | 688.22 | 13.76 |
12.19 | A | 2480.5 | 1197.1 | 422.5 | 2261.5 | 666.2 | 760.6 | 632.5 | 1078.6 | 4547 |
根據三比值法代碼判斷,其比值編碼組合102,故障類(lèi)型判斷屬于電弧放電。2.2可能的短路故障類(lèi)型分析
從上述分析得知,本次短路故障為高壓A相內部故障,此時(shí)運行時(shí)的空載和負載電流可以忽略,提取高壓的接線(xiàn),對可能的短路故障類(lèi)型進(jìn)行分析。
本臺變壓器高壓繞組為首端中部出線(xiàn),上下并聯(lián)結構,短路故障可能出現在上部或下部(上下部同時(shí)出現的概率很?。?,為方便說(shuō)明,以下部故障為例進(jìn)行說(shuō)明,下部故障可能出現三種故障類(lèi)型,正常運行與故障示意圖分別如下圖2~圖4所示。
考慮形成短路故障前可能出現繞組對地擊穿、餅間或匝間擊穿等故障,短路過(guò)程中同時(shí)伴隨著(zhù)短路電流的力學(xué)振動(dòng)沖擊與熱效應可能引起機械與電氣降低等問(wèn)題,本節分析有如下幾點(diǎn)簡(jiǎn)化:
(1)以下部短路故障分析為例進(jìn)行分析,實(shí)際故障可能為下述三種故障的3倍,即有6種以上可能的短路故障;
(2)分析短路故障電流時(shí)未考慮力場(chǎng)、熱場(chǎng)、電場(chǎng)的綜合作用;
(3)高壓電源按額定電壓計算,暫不考慮短路接觸電阻。
圖2 正常運行下高壓繞組接線(xiàn)圖 圖3某線(xiàn)餅對對擊穿短路示意圖
圖4餅間或匝間擊穿短路示意圖 圖5餅間或匝間擊穿短路并形成接地示意圖
返廠(chǎng)解體檢查發(fā)現,高壓繞組無(wú)明顯對地擊穿放電點(diǎn),判斷上述分析中如圖5所示的故障類(lèi)型可能性最大。
結合解體現象,采用衡變專(zhuān)業(yè)的變壓器短路阻抗與短路電流仿真計算軟件進(jìn)行仿真分析,假設圖5所示的短路點(diǎn)出現在從下部開(kāi)始的8段至首端位置,短路環(huán)的高度每增加100mm進(jìn)行仿真分析,提取高壓短路電流有效值與錄波電流對如下:
圖6不同短路環(huán)位置對應短路電流對比
考慮短路工況下存在一定的接觸電阻,只要短路電流仿真結果大于錄波電流值就有可能是本次短路故障發(fā)生的實(shí)際情況,所以判斷現場(chǎng)出現了類(lèi)似于圖5所示的短路故障,形成擊穿短路,短路點(diǎn)距離高壓首端出線(xiàn)不大于300mm的位置,與實(shí)際解體現象一致。
2.3故障原因分析
1)變壓器若本身內部存在缺陷均有產(chǎn)生-發(fā)展-擴大一系列過(guò)程,運行中各項指標參數異常情況可由在線(xiàn)監測裝置得到實(shí)時(shí)監控,變壓器正常檢修前運行正常,所有日?;烅椖?、在線(xiàn)監測、變壓器油均正常,可基本排除變壓器存在明顯缺陷可能。
2)變壓器檢修投運前各項指標一切正常,進(jìn)一步證明變壓器不存在明顯缺陷。
3)變壓器投切過(guò)程中,根據波形圖可看出合閘勵磁涌流數據為設計抗短路電流的35%,電動(dòng)力與電流平方成正比關(guān)系,涌流電動(dòng)力為短路電動(dòng)力的12.3%,多次合閘累積機械作用可以忽略。
4)變壓器鐵心材料磁特性具有非線(xiàn)性、飽和性的特點(diǎn),因此勵磁阻抗受變壓器鐵心工作點(diǎn)的變化呈現非線(xiàn)性,通過(guò)勵磁支路的電流大都具有豐富的諧波含量。而變壓器發(fā)生匝間短路或餅間短路時(shí),其阻抗為漏電抗,是一線(xiàn)性元件,通過(guò)漏電抗支路的電流主要為基波電流。從錄波數據來(lái)看,4號主變合閘后40ms內,A相主變電流波形呈半波偏置,具有明顯的偶諧特征,是一典型的勵磁涌流波形,并不符合短路電流特征,因此在40ms以前并不存在匝間或餅間短路,排除事故是線(xiàn)圈下部匝間40ms以前短路引起可能。
#4主變A相電流波形
5)變壓器正常常規預防性試驗后復電過(guò)程中,在變壓器內外部無(wú)異常情況下,僅60ms高壓A相故障產(chǎn)生,無(wú)明顯故障產(chǎn)生-發(fā)展-擴大過(guò)程,經(jīng)吊芯事故解體檢查發(fā)現故障位于高壓線(xiàn)圈下半支路500kV首端1至12餅及尾端1至8餅之間,高壓線(xiàn)圈下半支路內側發(fā)現較大面積放電燒蝕痕跡,尾端線(xiàn)餅有變形,低壓線(xiàn)圈及鐵芯無(wú)異常,未發(fā)現繞組對鐵芯放電痕跡。
6) )此次事故原因分析為:高壓線(xiàn)圈絕緣薄弱點(diǎn)在投產(chǎn)沖擊試驗及運行期復電過(guò)程中,多次合閘沖擊的累積作用下逐漸劣化,停運復電時(shí)沖擊合閘過(guò)程中出現擊穿放電,且故障點(diǎn)瞬間迅速擴大。
7)在投切過(guò)程中出現超過(guò)變壓器絕緣承受能力的VFTO可能性較小。
8)該產(chǎn)品為衡變公司成熟設計,此故障屬于偶發(fā)性故障。
9)故障發(fā)展情況見(jiàn)下圖: