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某公司龍溪電廠(chǎng)“8.18”廠(chǎng)房廊道進(jìn)水事件

2017年8月18日,某公司龍溪電廠(chǎng)發(fā)生一起因檢修排水泵出口逆止閥損壞卡阻引起尾水倒灌導致廠(chǎng)房廊道進(jìn)水事件。事件導致廠(chǎng)房廊道設備被浸泡,機組轉入臨檢。

  按照《某集團公司電力生產(chǎn)設備障礙標準》、《發(fā)電設備可靠性評價(jià)規程》等相關(guān)條款規定,事件構成了設備一類(lèi)障礙,分公司內部統計機組非計劃停運。

一、 事件經(jīng)過(guò)

(一) 事件發(fā)生前工況

  8月18日8時(shí),龍溪電廠(chǎng)庫水位136.4 m(正常庫水位137.7m),尾水位133 m(正常尾水位131.85m),入庫流量631m3/s,發(fā)電流量為89m3/s,泄洪流量523m3/s(泄洪閘門(mén)2、4、6、8、10、12號開(kāi)度1m)。

  電廠(chǎng)35kV送出線(xiàn)路龍李線(xiàn)303運行,受8月17日送出線(xiàn)路受雷擊引發(fā)開(kāi)關(guān)故障影響,1號主變及高壓側351開(kāi)關(guān)處于停電檢修狀態(tài);1號機組備用,2號機組出力3MW;400V廠(chǎng)用電Ⅰ、Ⅱ段母線(xiàn)分段運行,備自投在投入。

  廊道層(高程120m)設置有兩臺滲漏排水泵、兩臺檢修排水泵,共用一個(gè)集水井,每臺排水泵出口均配置有逆止閥、手動(dòng)閘閥,排水管路在尾水的出水口高程為132m。滲漏排水泵為正常運行方式(自動(dòng)一主一備),檢修排水泵放停止位(手動(dòng)啟動(dòng)方式)。

(二) 事件經(jīng)過(guò)

12時(shí)39分,電廠(chǎng)35kV送出線(xiàn)路龍李線(xiàn)303受雷擊跳閘,2號機組甩負荷后過(guò)速停機,廠(chǎng)用電消失;12時(shí)45分,當班值長(cháng)下令啟動(dòng)黑啟動(dòng)預案;12時(shí)50分,完成柴油機啟動(dòng)帶廠(chǎng)用電(Ⅱ段經(jīng)母聯(lián)帶Ⅰ段),并現場(chǎng)手動(dòng)啟動(dòng)#2檢修排水泵抽排集水井水位至0.3米;13時(shí)00分,自動(dòng)開(kāi)啟2號機組建壓正常后,經(jīng)倒閘操作由2號機組帶廠(chǎng)用正常;13時(shí)15分,2號機組出口開(kāi)關(guān)跳閘并停機,伴隨有2號機組壓油泵異常響聲,檢查發(fā)電機層、廊道層及配電室,未發(fā)現異常;13時(shí)25分,再次啟動(dòng)柴油機,操作開(kāi)2號機組帶廠(chǎng)用電;13時(shí)40分,2號機組再次出現帶廠(chǎng)用電跳閘現象,13時(shí)52分運行人員前往廊道層檢查時(shí)用手電筒照廊道層發(fā)現廊道已進(jìn)水,經(jīng)現場(chǎng)檢查水深沒(méi)過(guò)漏油箱頂部(高出廊道層地面約1m),判斷已不能啟動(dòng)排水泵,廊道層設備已被浸泡。

發(fā)現廊道層設備已被浸泡后,值長(cháng)下令切除了廊道層所有設備電源;14時(shí)06分,電話(huà)通知廠(chǎng)領(lǐng)導;龍溪電廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)立即從生活區趕到現場(chǎng),14時(shí)15分向強源公司匯報了廊道進(jìn)水情況,下令監視上游及廊道層水位,聯(lián)系調度送電,啟動(dòng)柴油發(fā)電機做好倒廠(chǎng)用廠(chǎng)及啟動(dòng)應急潛水泵準備工作;14時(shí)30 分,35kV線(xiàn)路送電成功;14時(shí)40分,完成廠(chǎng)用系統倒電給動(dòng)力柜送電操作,操作啟動(dòng)移動(dòng)式潛水泵,開(kāi)關(guān)跳閘,無(wú)法啟動(dòng)抽水;14時(shí)45分,聯(lián)系縣防汛辦求助支援;14時(shí)50分,操作關(guān)閉兩臺機組尾水閘門(mén)和進(jìn)水口閘門(mén);15時(shí)22分,縣水利局送潛水泵到現場(chǎng),15時(shí)50分完成安裝第一臺潛動(dòng)式潛水泵抽水,水位仍緩慢上升;判斷為廠(chǎng)房滲漏排水泵或檢修排水泵逆止閥問(wèn)題造成尾水倒灌,后通過(guò)鯉魚(yú)灘開(kāi)啟泄洪閘門(mén)降控尾水位,通過(guò)潛水員下水探摸尾水滲漏、檢修排水管路出水口,確定為通過(guò)檢修排水管倒灌,并進(jìn)行了封堵止水,廠(chǎng)房廊道水位逐步下降。

二、 原因分析

(一) 直接原因

  2號檢修排水泵出口逆止閥因其閥芯閥板軸磨損約2 mm,閥板上端孔口處磨損約7mm,導致閥板整體下沉,停泵后閥板因卡阻未關(guān)閉到位,造成尾水倒灌進(jìn)入滲漏集水井。

(二) 間接原因

  1.集水井水位“水位過(guò)高”、“水位超高”開(kāi)關(guān)量信號未引入監控系統,無(wú)法進(jìn)行語(yǔ)音及光字報警;監控系統雖然有集水井水位模擬量信號,但缺少越限報警功能,缺少相應語(yǔ)音報警功能。

  2.廠(chǎng)房最底層(廊道層)未按照新的設計規范、反措要求增設防止水淹廠(chǎng)房水位報警信號系統,未能及時(shí)發(fā)出廠(chǎng)房進(jìn)水報警信息。

  3.廠(chǎng)房滲漏、檢修泵排水管的尾水出口高程較低,汛期期間常低于尾水水位,存在尾水倒灌的隱患。

  4.工業(yè)電視系統缺少對集水井觀(guān)察孔(或廊道)的視頻監視測點(diǎn),控制室無(wú)法直觀(guān)查看廠(chǎng)房廊道進(jìn)水情況。

  5.2號機組帶廠(chǎng)用電運行不穩定,兩次啟動(dòng)帶廠(chǎng)用電成功后均發(fā)生出口開(kāi)關(guān)跳閘,無(wú)法保障廠(chǎng)用電正常供電。

  6.35kV送出線(xiàn)路龍李線(xiàn)303遭受雷擊跳閘,直接造成電廠(chǎng)機組甩負荷停機,全廠(chǎng)停電,未能保持機組空載帶廠(chǎng)用電狀態(tài)。

  7.針對廠(chǎng)房排水口高程低于尾水水位的運行方式,未組織制訂可靠的防范措施,未能及時(shí)發(fā)出特殊運行方式預警,以采取加強巡檢頻率、加強對集水井水位的監控等應對措施。

  8.對長(cháng)期存在的機組帶廠(chǎng)用電不能穩定運行、線(xiàn)路跳閘直接造成機組甩負荷停機、全廠(chǎng)停電等問(wèn)題未及時(shí)查找原因并組織解決,或制定標準處置流程、方案。

  9.輔助設備運行方式隨意,在啟動(dòng)檢修排水泵抽水結束后,未關(guān)閉泵出口門(mén),使尾水倒灌成為可能。

  10.運行人員操作啟動(dòng)檢修泵后,未對集水井水位及水泵停止后的狀態(tài)進(jìn)行現場(chǎng)有效確認,未能及時(shí)發(fā)現逆止閥關(guān)閉不嚴缺陷;在處置廠(chǎng)用電消失、操作黑啟動(dòng)應急過(guò)程中,未對集水井水位進(jìn)行有效監視。

  11.水淹廠(chǎng)房風(fēng)險辨識評估不到位,運行和管理人員沒(méi)有掌握廠(chǎng)房進(jìn)水的可能途徑和大小,在處置廊道進(jìn)水前期沒(méi)有分析判斷廠(chǎng)房進(jìn)水的可能途徑,未能及時(shí)采取有效措施阻止水進(jìn)廊道,擴大了進(jìn)水量。

  12.應急潛水泵維護保養、試驗不到位,在廊道進(jìn)水時(shí)無(wú)法啟動(dòng)抽水,失去了應急作用,擴大了事件損失。

  13.在只有2號機組運行情況下,因線(xiàn)路原因2號機組跳閘失去廠(chǎng)用電的處置中,電站廠(chǎng)長(cháng)、副廠(chǎng)長(cháng)沒(méi)有及時(shí)到現場(chǎng)監督指導,未能及時(shí)發(fā)現和糾正運行人員應急處置存在的問(wèn)題。

三、 暴露問(wèn)題

  本次事件暴露了某公司安全生產(chǎn)管理存在以下問(wèn)題:

  1.本次事件發(fā)生在集團公司6月28日檢查西津電廠(chǎng)指出了防止淹廠(chǎng)房措施和預案存在的問(wèn)題,分公司領(lǐng)導多次強調做好防止水淹廠(chǎng)房措施落實(shí)和預案演練,7月1日檢查通報了山秀電廠(chǎng)防止水淹廠(chǎng)房監控和應急措施不完善,處置全廠(chǎng)停電事故方案存在問(wèn)題,期間還通報了其他單位防止水淹廠(chǎng)房應急處置存在的問(wèn)題的情況下,說(shuō)明某公司從領(lǐng)導到各級管理人員在貫徹落實(shí)集團公司、分公司有關(guān)安全生產(chǎn)要求和部署不及時(shí)、不徹底,對基層企業(yè)管理、檢查不到位,對基層企業(yè)存在的諸多問(wèn)題未能及時(shí)發(fā)現,安全生產(chǎn)主體責任未落實(shí)。

  2.暴露了某公司安全生產(chǎn)體制機制上存在問(wèn)題,隱患排查舉一反三機制沒(méi)有建立,對存在問(wèn)題的敏感性不夠深刻,存在依賴(lài)思想,發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題的主動(dòng)性不夠,主動(dòng)作為、擔當意識不強,“低標準、老毛病、壞習慣”還未能得到根本性治理。

  3.安全生產(chǎn)基礎管理薄弱,設備檢修維護、隱患排查不到位,設備、系統的配置、功能等與規程規范要求偏差大,裝置性違章現象突出。

4.應急處置能力亟待加強,應急預案編制、培訓和演練、應急設備安裝位置及日常維護保養、廠(chǎng)房急排水能力不足、人員應急處理能力等諸多問(wèn)題。