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某電廠(chǎng)驗收管理缺位,設備損壞跳機

2010年07月26日,某電廠(chǎng)2號機組檢查發(fā)現潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點(diǎn)37分58秒 ,潤滑油壓低保護動(dòng)作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護動(dòng)作,發(fā)電機跳閘。

【事故經(jīng)過(guò)】2010年07月26日09點(diǎn)37分,2號機組負荷177MW,主汽壓力12.19MPa,主汽溫度532℃,主油箱油位-39mm。主機潤滑油壓突降至0.03 Mpa ,主機交、直流潤滑油泵同時(shí)聯(lián)啟,潤滑油壓升至0.093MPa。檢查發(fā)現潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點(diǎn)37分58秒,潤滑油壓低保護動(dòng)作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護動(dòng)作,發(fā)電機跳閘。09點(diǎn)39分,汽輪機轉速降至2470rpm,各瓦振、瓦溫表計均顯示最大值。09點(diǎn)41分,汽輪機轉速降至0rpm。盤(pán)車(chē)無(wú)法投入。09點(diǎn)43分,空氫側直流密封油泵聯(lián)動(dòng),油氫壓差下降到28KPa, 氫壓0.30MPa。09點(diǎn)44分,發(fā)電機氫壓開(kāi)始下降。09點(diǎn)49分發(fā)電機壓降至0.08MPa,就地發(fā)現發(fā)電機漏氫著(zhù)火。立即向發(fā)電機內充CO2,排氫置換,于10點(diǎn)整將著(zhù)火撲滅。

10點(diǎn)03分,公司組織對整個(gè)事故現場(chǎng)進(jìn)行保護,并對現場(chǎng)做好防火措施。同時(shí),立即對零米積油進(jìn)行清理。13點(diǎn)20分,將現場(chǎng)積油全部清理完畢。13點(diǎn)30分,立即成立事故調查處理領(lǐng)導小組,并召開(kāi)事故調查組第一次會(huì )議。經(jīng)檢查發(fā)現,事故造成汽輪發(fā)電機軸瓦磨損、轉子彎曲,汽輪機軸封及通流部分碰磨嚴重。

【事故原因】

1. 潤滑油冷油器六通閥是哈爾濱汽輪機廠(chǎng)配套設備,存在嚴重的質(zhì)量問(wèn)題,上端蓋緊固螺栓在運行中突然全部脫開(kāi),大量潤滑油漏泄,是造成此次事故的直接原因。

    經(jīng)檢查發(fā)現六通閥存在的主要質(zhì)量問(wèn)題有:

    1) 切換閥上法蘭蓋緊固螺栓咬合深度不符合設計標準。

    2) 螺紋有效旋合長(cháng)度不夠。

    3) 上端蓋緊固螺栓未按圖紙要求安裝彈簧墊圈。

2. 潤滑油冷油器六通閥到貨后沒(méi)有嚴格按照技術(shù)資料組織檢查驗收,是造成此次事故的間接原因。

3. 潤滑油冷油器六通閥未按《電力建設施工及驗收技術(shù)規范》規定,在基建安裝期間解體檢查,是造成此次事故的間接原因。

4. 設備點(diǎn)檢和運行巡檢及維護檢查不到位,未能及時(shí)發(fā)現設備存在的隱患,是造成此次事故的間接原因。

5. 運行人員未及時(shí)手動(dòng)打閘停機,是造成此次事故的間接原因。

【防范措施】

      為深刻吸取事故教訓,杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生,調兵山發(fā)電公司根據事故暴露的問(wèn)題,深刻剖析。從思想認識、制度建設、管理機制上對照檢查,查找漏洞,制定整改措施:

1. 針對設備質(zhì)量問(wèn)題采取的措施:

1) 將1號機六通閥上下端蓋進(jìn)行了臨時(shí)加固,近期準備更換,現已制定應急預案,并每天進(jìn)行重點(diǎn)檢查和監視。2號機六通閥已更換完畢。同時(shí)對全廠(chǎng)油系統的螺栓、法蘭進(jìn)行全面檢查處理。

2) 對潤滑油聯(lián)動(dòng)保護邏輯進(jìn)行了修改,當潤滑油壓低至0.068MPa聯(lián)啟直流油泵同時(shí)聯(lián)跳汽輪機。

    3) 對2號機汽輪機真空破壞系統進(jìn)行了增容改造,使汽輪機真空到零時(shí)間和惰走時(shí)間相匹配,符合規范要求。

    4) 對SOE點(diǎn)進(jìn)行梳理和實(shí)際傳動(dòng),對時(shí)鐘分配器損壞卡件進(jìn)行了更換,使SOE模塊與服務(wù)器時(shí)間一致  。

    5) 對潤滑油保護開(kāi)關(guān)的取樣表管進(jìn)行了改造。

2. 針對汽輪機、發(fā)電機轉子返廠(chǎng)修復后個(gè)別部位硬度超標和發(fā)電機轉子車(chē)削后負荷受限,按專(zhuān)家論證會(huì )要求,重點(diǎn)采取了以下措施:

    1) 加強振動(dòng)診斷分析,成立分析小組,制定振動(dòng)分析管理規定,定期進(jìn)行振動(dòng)趨勢分析,發(fā)現異常及時(shí)研究處理。

    2) 停機時(shí)對轉子硬度超標點(diǎn)復查。目前在停機時(shí)已進(jìn)行了復檢,沒(méi)有發(fā)現異常變化。

    3) 為防止兩相短路造成發(fā)電機轉子損傷,采取了如下措施:

1 定期記錄發(fā)電機內冷水及氫氣系統各參數,保證各參數符合運行規程要求;

    2 及時(shí)監測和分析處理內冷水溫度或定子線(xiàn)棒溫度單點(diǎn)超溫的原因;

    3 嚴密監視發(fā)電機轉子線(xiàn)圈溫度,防止轉子絕緣損壞,造成轉子兩點(diǎn)接地。

4) 取消OPC邏輯,當轉速達3090rpm時(shí)直接跳機。

5) 由于發(fā)電機轉子只能承受一次額定負荷下的發(fā)電機兩相短路沖擊,準備訂購一根發(fā)電機轉子。

     3. 針對事故中暴露出來(lái)的安全生產(chǎn)管理問(wèn)題,進(jìn)行深刻反思和梳理,認真進(jìn)行整改和完善,重點(diǎn)做好如下工作:

1) 進(jìn)一步完善設備點(diǎn)檢定修工作。目前點(diǎn)檢人員已定崗定責,點(diǎn)檢系統和點(diǎn)檢設備已配置齊全,績(jì)效管理已經(jīng)建立,對點(diǎn)檢標準正在修改完善,點(diǎn)檢工作逐步走上正軌。

2) 加強生產(chǎn)技術(shù)管理。

    1 對運行規程、系統圖重新進(jìn)行修編和審定。

    2 對標準票進(jìn)行補充,重新審核,按照“三講一落實(shí)?”工作要求,補充完善危險點(diǎn)分析及控制措施,保證齊全、正確和實(shí)用;

    3 對熱工、繼保定值和邏輯重新進(jìn)行一次徹底梳理;

    4 對設備圖紙、技術(shù)說(shuō)明書(shū)等資料進(jìn)行收集整理、歸類(lèi)存檔。

3) 加強“兩票三制”管理,組織現場(chǎng)作業(yè)專(zhuān)項檢查,對無(wú)票作業(yè)、違章作業(yè)從嚴從重處理。細化設備巡回檢查標準,規范設備定期輪換工作。

4) 積極推進(jìn)“兩庫兩制”工作機制,認真開(kāi)展隱患排查治理,梳理影響設備安全、經(jīng)濟性問(wèn)題,統籌安排好明年檢修和技改工作。

    5) 加強設備應急管理,針對設備特點(diǎn),補充完善現場(chǎng)應急處置預案,定期開(kāi)展應急演練。

    6) 針對人員現狀、管理現狀,本著(zhù)缺什么補什么的原則,采用送出去、請進(jìn)來(lái)的方式,制定人員培訓計劃,盡快提高各級安全生產(chǎn)管理人員的水平。

4. 改變工作作風(fēng),加強各部門(mén)團結協(xié)作,積極、主動(dòng)做好安全生產(chǎn)工作。

5. 認真落實(shí)各級人員安全生產(chǎn)責任制,增強全員安全意識。切實(shí)把“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針落到實(shí)處。

 

 

事故狀態(tài)各參數曲線(xiàn)圖片

 

損壞的軸瓦(4瓦)圖片

 

6瓦(順時(shí)針轉動(dòng)45度)圖片

 

發(fā)電機風(fēng)扇葉與導風(fēng)環(huán)碰磨處圖片

 

螺絲底扣圖片

 

螺絲(明顯偏短,造成旋入有效深度只有2-3扣)圖片