浙江溫州瑞安某化工廠(chǎng)反應釜爆炸
1993年6月14日,浙江溫州瑞安某化工廠(chǎng)均三甲苯胺車(chē)間配酸工段反應釜發(fā)生爆炸。事故共造成3人死亡,9人重傷,5人輕傷,廠(chǎng)房被毀,經(jīng)濟損失達200多萬(wàn)元。
一、事故經(jīng)過(guò)和危害
該化工廠(chǎng)是生產(chǎn)有機顏料、乳化劑、輕紡助劑等化工產(chǎn)品的國有企業(yè),年產(chǎn)值約300萬(wàn)元。由于染料中間體生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量廢硫酸難以處理,該廠(chǎng)于1992年與復旦大學(xué)退休教師管理委員會(huì )簽訂“改進(jìn)三甲基苯中硝化技術(shù)”合同,擬從工藝路線(xiàn)上進(jìn)行改進(jìn),使之不再產(chǎn)生廢酸。這一任務(wù)由該?;瘜W(xué)系1名退休教授和1名退休副教授擔任。1993年4月,2名退休教授完成實(shí)驗室工作,于6月初借1名退休高級工程師一起到廠(chǎng),對生產(chǎn)設備進(jìn)行改裝。教授確認改裝符合要求后,決定在生產(chǎn)裝置上直接投料試驗。6月14日上午8時(shí)15分開(kāi)始投料,8時(shí)35分反應鍋即發(fā)生強烈爆炸,鍋體從二樓震落到底樓,鍋蓋飛出11m遠,攪拌器電動(dòng)機飛出22m多,廠(chǎng)房倒塌。1名操作工和1名教授當場(chǎng)死亡,站在稍遠處的6人被鍋內噴出的物料嚴重灼傷,其中1名副教授搶救無(wú)效死亡,另有9人被不同程度地灼傷或受到外傷。
二、事故原因分析
1.不遵守技術(shù)改造的基本程序是事故的直接原因。不按科研程序辦事,盲目改變生產(chǎn)工藝,將未經(jīng)小試鑒定、未經(jīng)中試的不成熟技術(shù),用于企業(yè)的工藝改造。將僅通過(guò)60g試驗的實(shí)驗室“成果”,直接擴大到100kg,并且在1000L反應釜上投料試驗,釀成事故。
2.沒(méi)有認識到技術(shù)路線(xiàn)本身的危險性不認識是事故的主要原因。退休教授所用的基本工藝路線(xiàn)是用醋酐取代硫酸,與硝酸配酸進(jìn)行硝化反應。這條路線(xiàn)本身有極大的危險性:醋酐與硝酯混合可產(chǎn)生硝酸乙酰和四硝基甲烷,這兩種物質(zhì)極不穩定,容易爆炸,因此反應溫度應控制在10℃以下,而此次反應要求控制的溫度是30℃,可見(jiàn)所制訂的工藝條件是錯誤的,對其爆炸的危險性毫無(wú)認識。
3.對所用設備沒(méi)有進(jìn)行認真驗證是造成事故的重要原因。因釜大投料少,物料僅浸攪拌器底部7.5cm,使攪拌的作用極大地降低。更嚴重的是液面距溫度計底部還有40cm,溫度計只能反映出氣相溫度,而不能反映出液相溫度,因此操作者錯將氣相溫度當成液相溫度去控制。設備上的這些問(wèn)題在試驗前沒(méi)有考慮就盲目地投料試車(chē),從而導致了事故的發(fā)生。