安徽省蕪湖某化學(xué)公司氯乙烯泄漏爆炸事故
1998年8月5日上午6時(shí)20分,安徽省蕪湖某化學(xué)有限公司聚氯乙烯廠(chǎng),因氯乙烯單體泄漏發(fā)生爆炸事故,造成5人死亡、4人重傷、3人輕傷,直接經(jīng)濟損失84.58萬(wàn)元。
一、事故經(jīng)過(guò)和危害
發(fā)生事故的聚氯乙烯廠(chǎng)是改制后蕪湖某化學(xué)有限公司所屬規模較大的工廠(chǎng)之一,下設聚合(含干燥)、維修、制氮、冷卻4個(gè)工段。原生產(chǎn)工藝是自制乙炔和氯化氫,由這兩種氣體反應生成氯乙烯單體,再將該單體通過(guò)計量槽定量泵入聚合釜合成聚氯乙烯,通過(guò)干燥包裝進(jìn)入成品庫。由于自制氯乙烯單體成本較高,后改為直接外購。
1998年8月4日上午10時(shí)左右,聚氯乙烯廠(chǎng)領(lǐng)導通知維修工對2臺用于進(jìn)料的氯乙烯單體泵的密封組件拆回班里維修。從下午1時(shí)開(kāi)始維修,西邊的1號單體泵先修好后去現場(chǎng)安裝完畢,東邊的2號泵維修好后去現場(chǎng)安裝時(shí)已是下午5時(shí),聚合工段白班下班,造成該泵進(jìn)料口短接法蘭沒(méi)有連接。聚合工段中班下午5時(shí)接班后,只使用西邊1號單體泵進(jìn)料,并在交班記錄中交待夜班:“請用西邊泵進(jìn)料”。夜班接班后,至8月5日6時(shí)左右,班長(cháng)令操作工開(kāi)泵進(jìn)料,但交代不清,致使操作工誤操作打開(kāi)了東邊2號泵球閥,使約4500kg氯乙烯單體從沒(méi)有連接好的短接法蘭處泄漏。6時(shí)20分,氣體擴散至該工段附近100~200m范圍內,遇點(diǎn)火源后發(fā)生爆炸燃燒,造成4名當班操作工和8名前來(lái)救護的人員中5人死亡、4人重傷、3人輕傷。爆炸造成附近廠(chǎng)房倒塌損毀面積約1200m2,一批設備遭到損壞。
二、事故原因分析
1.事故發(fā)生的直接原因
交接班時(shí),對于不能使用的東邊2號單體泵交代不清;當班工人誤操作打開(kāi)東邊2號單體泵進(jìn)料球閥,造成單體泄漏;發(fā)現單體泄漏后沒(méi)有采取緊急有效的處理措施,致使泄漏量越來(lái)越大。
聚氯乙烯在安排維修人員檢修2臺單體泵時(shí),沒(méi)有安排有關(guān)人員加裝中間阻隔盲板;沒(méi)有設置設備檢修安全標志;在東邊2號單體泵短接法蘭沒(méi)有連接的情況下,下班后沒(méi)有設置警示標志;附近存在點(diǎn)火源(非防爆電氣火花或過(guò)熱可能性最大)。
2.管理上存在的問(wèn)題
(1)違反安全檢修制度,聚氯乙烯廠(chǎng)在向檢修工段布置2臺單體泵的維修任務(wù)時(shí)未下達檢修任務(wù)書(shū);沒(méi)有明確交代檢修過(guò)程中的安全措施;沒(méi)有遵照“使用易燃易爆、有毒有害物質(zhì)設備進(jìn)行檢修時(shí)必須切斷出入口閥門(mén),并加設中間阻隔盲板”的規定。
(2)未嚴格執行各級安全檢查制度并及時(shí)排除事故隱患。未認真落實(shí)廠(chǎng)級、工段及班組值日檢查制度,廠(chǎng)分管領(lǐng)導和工段負責人均未能提出在單體泵檢修時(shí),進(jìn)料管應加阻隔盲板,應設置安全警示標志,也沒(méi)有指出東邊2號單體泵短接法蘭沒(méi)有連接這一重大隱患。當班班長(cháng)在交代任務(wù)時(shí)沒(méi)有強調嚴禁使用東邊2號單體泵,致使當班工人誤操作造成單體泄漏。
(3)對轉崗工人未進(jìn)行嚴格的安全教育。原電石分廠(chǎng)23名工人被整體劃入聚氯乙烯廠(chǎng),后未經(jīng)過(guò)嚴格的安全教育,也沒(méi)有取得新從事崗位的《安全作業(yè)證》而上崗作業(yè),因此造成安全意識不強,安全素質(zhì)不高,缺乏防范和處理突發(fā)事故的能力。
(4)安全生產(chǎn)責任落實(shí)不到位?;ば袠I(yè)生產(chǎn)危險性大,該公司規定全公司各級人員和各職能部門(mén)應在各自范圍內對安全生產(chǎn)負責。而實(shí)際上,改制后企業(yè)各級均不同程度地放松了安全管理。聚氯乙烯廠(chǎng)在設備維修時(shí)無(wú)論從班組到工段、廠(chǎng)都沒(méi)有認真履行“及時(shí)排除事故隱患”的職責。廠(chǎng)值班領(lǐng)導對隱患認識不清,沒(méi)有引起重視,班組交接班缺乏責任心,操作工人不嚴格按操作規程作業(yè)。