云南省某工貿開(kāi)發(fā)有限公司煉油廠(chǎng)火災事故
1、事故經(jīng)過(guò)
2004年10月10日13時(shí)30分,該煉油廠(chǎng)4#爐突然起火。見(jiàn)到起火后,2個(gè)工人急忙取來(lái)一些被水潤濕的麻袋,去壓蓋起火的鍋爐,可是效果很小,他們又找來(lái)了4只滅火器,2大2小,可是2只小的滅火器內,居然沒(méi)有噴出一點(diǎn)泡沫。待用大滅火器進(jìn)行滅火時(shí),上竄的火焰已經(jīng)有10余米。起火的4#爐旁堆放有50桶每桶200kg的煤焦油,而在4#爐內還有經(jīng)過(guò)第一次加工后留存的4t混合油,與4#爐相鄰的2#爐內還有2t左右油料,攪拌機中還有5t煤焦油。一旦這些油料都燃燒,爐內油料極可能發(fā)生爆炸。2名工人被嚇得逃出了加工車(chē)間,急忙去報了“119”,而此時(shí)已經(jīng)是起火后半小時(shí)了。
14時(shí)9分,接到火警的消防隊員趕到火常當時(shí)的火焰已經(jīng)將4#爐包圍,火勢很大,已經(jīng)快接近其他的幾個(gè)煉油爐。由于是油料起火,消防人員用了2t泡沫滅火劑、15t水才將火勢控制住,并為炙熱的鍋爐進(jìn)行全面降溫,由于撲救及時(shí),油罐沒(méi)有出現爆炸。15時(shí)29分,煉油廠(chǎng)大火全部撲滅,沒(méi)有造成任何人員傷亡。這個(gè)面積約400m2的煉油廠(chǎng),其1/4都被大火摧毀,高約10m的廠(chǎng)房頂棚,已被燒得瓦穿梁塌,就連支撐用的金屬支架也變了形。
2、事故原因
煤焦油是一種粘稠狀的黑褐色液體,比水重,主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽、菲等芳烴,以及芳香族含氧化合物(如苯酚等酚類(lèi)化合物),含氮、含硫的雜環(huán)化合物等等。煤焦油成分極其復雜,可采用分餾的方法,即利用煤焦油中各種化合物沸點(diǎn)的不同,把煤焦油分割成不同沸點(diǎn)范圍的餾分?!踉摕捰蛷S(chǎng)正是將回收來(lái)的煤焦油倒入一個(gè)加溫鍋爐內,然后燒煤為鍋爐加溫,鍋爐內的煤焦油隨著(zhù)爐溫的升高而汽化蒸發(fā),這些油蒸氣又通過(guò)一套冷卻裝置,冷凝后變?yōu)橐恍┮簯B(tài)或固態(tài)的分解物,這其中就有一部分是具有燃燒價(jià)值的液態(tài)油料。這些經(jīng)過(guò)提煉加工后的油,可以出售到一些餐館作為燃油灶的油料。
經(jīng)全面調查分析,認定此次事故原因如下:
(1)工人違章操作工人在清理煉油爐內的油渣時(shí),由于操作不恰當,致使油渣飛濺遇明火而發(fā)生燃燒。
(2)缺乏必要的消防安全意識和必備的滅火常識□本來(lái)初期火災較小,只要處理得當,火勢是可以控制的,但在撲救過(guò)程中,工人缺乏滅火技能,加之滅火器材嚴重不足,因而火勢蔓延,造成重大損失。
3、防范措施
(1)強化人的素質(zhì),提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)和操作技能。教育從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中,應當嚴格遵守安全生產(chǎn)規章制度和操作規程,加強培訓,努力提高安全生產(chǎn)技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員,不能上崗作業(yè)。
(2)強化管理,狠抓安全規章制度的落實(shí),真正把“以人為本,安全第一”落到實(shí)處。
(3)發(fā)現火災應立即撥打“119”報警,正所謂“報警早,損失少”。
(4)一定要在火災初期階段,根據具體情況,用各種消防器材,抓緊時(shí)間撲救;切不可驚慌失措,延誤時(shí)機,使火災擴大。
(5)消防水、手推車(chē)式和手提式泡沫、干粉滅火器等要配備充足,維護保養完好,隨時(shí)處于備用狀態(tài)。發(fā)生事故,嚴格按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行嚴肅處理,決不姑息遷就。