日本甲醇精餾塔爆炸事故
一、事故經(jīng)過(guò)和危害
1991年6月26日10時(shí)15分左右,日本獅子株式會(huì )社千葉工場(chǎng),在新型表面活性劑“α-磺基脂肪酸酯”生產(chǎn)中,由于甲醇和過(guò)氧化氫反應生成微量的甲基過(guò)氧化物,并在精餾塔停止運轉過(guò)程中,在局部從0.1%濃縮到百分之幾十而發(fā)熱,導致精餾塔發(fā)生爆炸,造成2人死亡,13人受傷,塔及周?chē)O施遭到嚴重破壞。
α-磺基脂肪酸酯生產(chǎn)設備于1991年1月完成,2月進(jìn)入正常運行。6月19日21時(shí)35分,磺化反應裝置啟動(dòng),20日2時(shí)46分,回收甲醇開(kāi)始供給甲醇精餾塔。26日8時(shí)9分,磺化反應裝置停車(chē);9時(shí)06分,停止向精餾塔供給回收甲醇,同時(shí)減小再沸器的蒸氣量,將精制甲醇的餾出量從正常的350kg/h降至150kg/h,之后保持“待機狀態(tài)”(回流比為12);9時(shí)55分,為了使甲醇和水更好地分離,停止精制甲醇的餾出,濃縮甲醇全部返回塔內進(jìn)行“全回流操作”;10時(shí)05分左右,停止向塔內回流,并增大再沸器的蒸氣量,精餾塔內的甲醇殘液全部從塔頂推出進(jìn)入“焚燒操作”;10時(shí)15分左右,爆炸發(fā)生(事故發(fā)生前0.2s,工藝溫度和壓力沒(méi)有異常)。
爆炸發(fā)生在精餾塔的上部(從第5層至第26層約7m),塔頂至第4層落至地下,塔壁碎片最大飛至1300m,大部分散落在半徑為900m的范圍內,第27層以下的塔壁碎片殘留在原地。據推算,爆炸當量相當于10~50kg TNT。
爆炸造成2人死亡,1人重傷,1人中度受傷,11人輕傷。精餾塔完全破壞,塔周?chē)?0m內的窗戶(hù)玻璃全部損壞,爆炸碎片和沖擊波使工廠(chǎng)內319個(gè)場(chǎng)所遭破壞。
二、事故原因分析
1.在漂白過(guò)程中,殘留的無(wú)水硫酸和添加的甲醇發(fā)生副反應生成甲基硫酸,甲基硫酸只有在酸性條件下,與過(guò)氧化氫反應生成甲基過(guò)氧化物。而甲基過(guò)氧化物在弱酸性水溶液中較穩定,幾乎不分解,但在中性和堿性溶液中不穩定,隨著(zhù)溫度的升高而加速分解。
2.在正常運行時(shí)(回流比為5),甲基過(guò)氧化物最大濃度不超百分之幾,在進(jìn)行“全回流操作”時(shí),甲基過(guò)氧化物的濃度被濃縮到百分之幾十。
3.事故發(fā)生當日,中和工段的pH計發(fā)生故障,使中和的燒堿量減少,溶液呈酸性,甲基過(guò)氧化物不易分解,導致甲基過(guò)氧化物在塔內的滯留量由正常時(shí)的10~20kg上升至30~40kg。
4.在“焚燒操作”過(guò)程中,液相中甲基過(guò)氧化物的濃度比“全回流操作”時(shí)還大,另外,伴隨著(zhù)從塔頂的回流停止,也沒(méi)有向塔內回流冷卻甲醇液,結果導致發(fā)熱速度大于散熱速度,精餾塔處于溫度急速升高的狀態(tài);再加上焚燒操作過(guò)程中局部的加熱和塔內可動(dòng)部分之間的摩擦及碰撞,甲基過(guò)氧化物失控分解放熱反應,最終導致爆炸事故發(fā)生。
三、同類(lèi)事故預防措施
1.設置利用還原劑能夠完全除去向精餾塔供給回收甲醇中所含有的過(guò)氧化物的設備。
2.回收甲醇中的過(guò)氧化物,應確認其被還原劑完全還原后,再供給精餾塔。
3.精餾塔停止焚燒操作。
4.再漂白工程中,應抑制甲基過(guò)氧化物的生成,且在中和工程中設置雙重pH計。
5.由于不存在類(lèi)似的事故案例,要預測這樣的爆炸事故非常困難。但是這起事故也是由于回收甲醇的前期處理方法、中和工程的pH計故障、精餾塔的焚燒操作等設備和操作上的原因而引起的。如果供給精餾塔的回收甲醇中的過(guò)氧化物完全還原,就不會(huì )再發(fā)生這樣的事故。
1991年6月26日10時(shí)15分左右,日本獅子株式會(huì )社千葉工場(chǎng),在新型表面活性劑“α-磺基脂肪酸酯”生產(chǎn)中,由于甲醇和過(guò)氧化氫反應生成微量的甲基過(guò)氧化物,并在精餾塔停止運轉過(guò)程中,在局部從0.1%濃縮到百分之幾十而發(fā)熱,導致精餾塔發(fā)生爆炸,造成2人死亡,13人受傷,塔及周?chē)O施遭到嚴重破壞。
α-磺基脂肪酸酯生產(chǎn)設備于1991年1月完成,2月進(jìn)入正常運行。6月19日21時(shí)35分,磺化反應裝置啟動(dòng),20日2時(shí)46分,回收甲醇開(kāi)始供給甲醇精餾塔。26日8時(shí)9分,磺化反應裝置停車(chē);9時(shí)06分,停止向精餾塔供給回收甲醇,同時(shí)減小再沸器的蒸氣量,將精制甲醇的餾出量從正常的350kg/h降至150kg/h,之后保持“待機狀態(tài)”(回流比為12);9時(shí)55分,為了使甲醇和水更好地分離,停止精制甲醇的餾出,濃縮甲醇全部返回塔內進(jìn)行“全回流操作”;10時(shí)05分左右,停止向塔內回流,并增大再沸器的蒸氣量,精餾塔內的甲醇殘液全部從塔頂推出進(jìn)入“焚燒操作”;10時(shí)15分左右,爆炸發(fā)生(事故發(fā)生前0.2s,工藝溫度和壓力沒(méi)有異常)。
爆炸發(fā)生在精餾塔的上部(從第5層至第26層約7m),塔頂至第4層落至地下,塔壁碎片最大飛至1300m,大部分散落在半徑為900m的范圍內,第27層以下的塔壁碎片殘留在原地。據推算,爆炸當量相當于10~50kg TNT。
爆炸造成2人死亡,1人重傷,1人中度受傷,11人輕傷。精餾塔完全破壞,塔周?chē)?0m內的窗戶(hù)玻璃全部損壞,爆炸碎片和沖擊波使工廠(chǎng)內319個(gè)場(chǎng)所遭破壞。
二、事故原因分析
1.在漂白過(guò)程中,殘留的無(wú)水硫酸和添加的甲醇發(fā)生副反應生成甲基硫酸,甲基硫酸只有在酸性條件下,與過(guò)氧化氫反應生成甲基過(guò)氧化物。而甲基過(guò)氧化物在弱酸性水溶液中較穩定,幾乎不分解,但在中性和堿性溶液中不穩定,隨著(zhù)溫度的升高而加速分解。
2.在正常運行時(shí)(回流比為5),甲基過(guò)氧化物最大濃度不超百分之幾,在進(jìn)行“全回流操作”時(shí),甲基過(guò)氧化物的濃度被濃縮到百分之幾十。
3.事故發(fā)生當日,中和工段的pH計發(fā)生故障,使中和的燒堿量減少,溶液呈酸性,甲基過(guò)氧化物不易分解,導致甲基過(guò)氧化物在塔內的滯留量由正常時(shí)的10~20kg上升至30~40kg。
4.在“焚燒操作”過(guò)程中,液相中甲基過(guò)氧化物的濃度比“全回流操作”時(shí)還大,另外,伴隨著(zhù)從塔頂的回流停止,也沒(méi)有向塔內回流冷卻甲醇液,結果導致發(fā)熱速度大于散熱速度,精餾塔處于溫度急速升高的狀態(tài);再加上焚燒操作過(guò)程中局部的加熱和塔內可動(dòng)部分之間的摩擦及碰撞,甲基過(guò)氧化物失控分解放熱反應,最終導致爆炸事故發(fā)生。
三、同類(lèi)事故預防措施
1.設置利用還原劑能夠完全除去向精餾塔供給回收甲醇中所含有的過(guò)氧化物的設備。
2.回收甲醇中的過(guò)氧化物,應確認其被還原劑完全還原后,再供給精餾塔。
3.精餾塔停止焚燒操作。
4.再漂白工程中,應抑制甲基過(guò)氧化物的生成,且在中和工程中設置雙重pH計。
5.由于不存在類(lèi)似的事故案例,要預測這樣的爆炸事故非常困難。但是這起事故也是由于回收甲醇的前期處理方法、中和工程的pH計故障、精餾塔的焚燒操作等設備和操作上的原因而引起的。如果供給精餾塔的回收甲醇中的過(guò)氧化物完全還原,就不會(huì )再發(fā)生這樣的事故。