韓國幸福公司的ABS樹(shù)脂廠(chǎng)火災爆炸事故
一、事故經(jīng)過(guò)和危害
1989年10月4日,韓國幸福公司在麗川的ABS樹(shù)脂工廠(chǎng)發(fā)生火災和爆炸事故,造成14人死亡,20多人受傷,直接經(jīng)濟損失約30億韓元。
該廠(chǎng)有1300多人,各類(lèi)樹(shù)脂生產(chǎn)總能力為60萬(wàn)噸/年,其中PVC30萬(wàn)噸/年,PS5.5萬(wàn)噸/年,ABS13.5萬(wàn)噸/年,SAN(苯乙烯-丙烯晴共聚物)5萬(wàn)噸/年。車(chē)間設有19臺ABS擠出機,發(fā)生事故的16號擠出機于當天上午 9時(shí)清掃完后便開(kāi)始運轉,由于產(chǎn)品呈黑色,調動(dòng)了三次調色閥。在二層的ABS操作室,在事故前3個(gè)月開(kāi)始進(jìn)行粉末樹(shù)脂計量和混合的自動(dòng)化操作改造工程。經(jīng)調查,著(zhù)火地點(diǎn)位于擠出機機罩和電加熱器之間。
二、事故原因分析
1.直接原因
事故發(fā)生前數小時(shí),從16號擠出機上部覆蓋的帆布處漏出大量粉末樹(shù)脂。同時(shí),大量粉末樹(shù)脂進(jìn)入16號擠出機罩和電加熱器之間。這一部分曾用帆布遮蓋,并已進(jìn)行外部清理。但沒(méi)有清掃進(jìn)入機罩內部的粉末樹(shù)脂。粉末與電加熱器接觸,經(jīng)數小時(shí)后,由于電加熱器溫度調節裝置失靈,表面溫度不斷上升(到450℃左右),樹(shù)脂分解,產(chǎn)生可燃氣體。16號擠出機上段的帆布由于燃燒而破損,以至在帆布上漏斗中的粉末樹(shù)脂不斷往下漏,由于高溫使樹(shù)脂連續分解產(chǎn)生可燃性氣體向一樓和二樓擴散,結果發(fā)生連續爆炸。
2.間接原因
(1)帆布的材質(zhì)選擇不當,不應采用在高溫下易燃的纖維材料。
(2)電加熱器表面未作絕緣處理,由于電加熱器在大多數場(chǎng)合易產(chǎn)生過(guò)熱。因此,需在其表面覆蓋石棉等絕熱材料,并要防止粉末樹(shù)脂直接與電加熱器接觸。
(3)對操作人員的安全教育不夠,預防措施及監督不力。當樹(shù)脂粉末向外泄漏時(shí),操作工沒(méi)有遵守“立即向監督人員報告”的規章,,全管理及教育不夠。
三、同類(lèi)事故預防措施
為防止同類(lèi)事故的發(fā)生,應采取以下措施:
1.ABS樹(shù)脂加工車(chē)間的所有設備必須采用難燃材料。
2.為了ABS樹(shù)脂加工設備不向外泄漏粉末,必須永久性密封各設備聯(lián)結部位。
3.擠出機的電加熱器必須用絕熱材料完全包裹,避免粉末樹(shù)脂和電加熱器直接接觸。
4.擠出機的溫度檢測必須安裝達到標準溫度以上的報警裝置。
5.在室內操作的車(chē)間,應根據操作人員和位置,設置緊急避難的階梯和緊急指示燈。
6.對與本事故類(lèi)似的塑料擠出加工廠(chǎng)應立即進(jìn)行安全教育。