山東淄博市寶源化工股份有限公司“5.28”爆炸事故
一、事故調查分析
(一)事故概要1、事故簡(jiǎn)介
2011年5月28日21時(shí)30分,山東寶源化工股份有限公司硝基甲烷車(chē)間精餾工段在粗品精餾時(shí),發(fā)生一起爆炸事故,造成3人死亡,9人受傷,直接經(jīng)濟損失約450萬(wàn)元。
2、事故原因
(1)直接原因
在蒸餾罐底原料時(shí),未加入低沸點(diǎn)物,且蒸餾時(shí)間過(guò)長(cháng),精餾罐處于低液位狀態(tài),在罐內壁形成較多固體殘留物。在精餾罐高溫壁面持續加熱條件下,固體殘留物發(fā)生熱分解形成熱蓄積而爆炸,爆炸產(chǎn)生的能量引發(fā)罐內氣體和殘留液體整體爆轟。
(2)間接原因
①變更管理不到位。在工藝操作變更以后,未進(jìn)行危險因素辨識,對操作的工藝危險性沒(méi)有深入分析,未修訂相關(guān)的操作規程。
②危險因素辨識不到位。企業(yè)對工藝物料、工藝反應可能生成的危險物質(zhì)的危險性進(jìn)行分析,對不當操作引發(fā)的后果不清楚,沒(méi)有采取消除危險性措施,導致蒸餾時(shí)間過(guò)長(cháng),發(fā)生爆炸。
(二)基本情況
山東寶源化工股份有限公司位于桓臺縣唐山鎮,廠(chǎng)區占地面積5萬(wàn)平方米,設有硝基甲烷生產(chǎn)車(chē)間、鹽酸羥胺生產(chǎn)車(chē)間和附屬裝置罐區,主要生產(chǎn)原料為亞硝酸鈉、硫酸二甲酯、純堿等危險化學(xué)品,主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力:鹽酸羥胺5000噸/年,硝基甲烷1萬(wàn)噸/年,甲酸鈣6000噸/年。發(fā)生爆燃的硝基甲烷車(chē)間,主要生產(chǎn)工藝是:亞硝酸鈉和硫酸二甲酯在堿的催化作用下,在反應罐中通過(guò)置換、蒸餾,產(chǎn)生硝基甲烷。
(三)事故發(fā)生時(shí)間序列
日期 | 時(shí)間 | 描述 |
2011年 5月27日 | 上午 | 合成崗位人員從2號粗品儲存罐將硝基甲烷粗品放到塑料桶內(通常是用泵抽送,由于是罐底原料,成份較復雜,改為人工放料)。 |
5月28日 | 將硝基甲烷粗品運到精餾車(chē)間,再用泵抽到5號精餾罐內進(jìn)行通蒸(精餾純度為95%)。 | |
5月28日 | 9:30 | 上料完畢。 |
5月28日 | 11:30 | 加熱升溫。 |
5月28日 | 12:00 | 開(kāi)始餾出硝基甲烷。 |
5月28日 | 15:50 | 精餾工段進(jìn)行交接班,崗位操作工由毛某某、孫某某接班。 |
5月28日 | 21:25 | 孫某某現場(chǎng)巡視,此時(shí)控制室顯示蒸汽壓力、罐內溫度正常。 |
5月28日 | 21:30 | 硝基甲烷精餾5號罐爆炸并引發(fā)現場(chǎng)火災。 |
造成3人死亡,9人受傷,直接經(jīng)濟損失約450萬(wàn)元。
二、反思與建議
該事故是一起由于操作人員未正確操作,而引發(fā)的一起生產(chǎn)責任事故。(一)企業(yè)未實(shí)行嚴格的操作規范,特別是特殊的工藝操作變更以后,未制定相關(guān)的操作流程和規范。
(二)操作人員在進(jìn)行新的生產(chǎn)操作以前,未進(jìn)行必要的危險因素辨識,對自己操作的工藝危險性沒(méi)有深入的了解,導致蒸餾時(shí)間過(guò)長(cháng),發(fā)生爆炸。
(三)企業(yè)對工藝中的危險物料的危險性沒(méi)有進(jìn)行分析,對不當操作引發(fā)的后果不清楚;應對工藝反應可能生成的危險物質(zhì)進(jìn)行分析,確定去危險性。
(四)企業(yè)操作人員未進(jìn)行操作安全條件確認以前不能從事操作活動(dòng)。