安徽某發(fā)電廠(chǎng)“4?19”3號主變壓器損壞事件報告
2019年4月19日,安徽某發(fā)電廠(chǎng)3號機組因“凝汽器真空低”保護跳閘,在機組恢復啟動(dòng)并網(wǎng)過(guò)程中,3號主變損壞。相關(guān)情況如下:
一、主要設備情況簡(jiǎn)介
(一)3號主變5003斷路器
生產(chǎn)廠(chǎng)家:西門(mén)子(杭州),開(kāi)關(guān)型號:3AP2-F1,額定電壓:550kV,額定短路開(kāi)斷電流:63kA,制造年份編號:18/K40040863,投運日期:2018年12月。
(二)3號主變
生產(chǎn)廠(chǎng)家:保定變壓器廠(chǎng),主變型號:SFP-370000/500,額定容量:370000kVA,額定電壓:525±2×2.5%/20kV,額定電流:406.9/10681A,冷卻方式:強迫油循環(huán)風(fēng)冷,接線(xiàn)組別:Y0/△—11,生產(chǎn)日期:1996年6月,投運日期:1998年9月。
(三)3號發(fā)電機
生產(chǎn)廠(chǎng)家:上海電機廠(chǎng),發(fā)電機型號:QFS2-320-2,額定功率/視在功率:320MW/356MVA,定子電壓:20000V,定子電流:10264A,冷卻方式:雙水內冷,接線(xiàn)組別:YY,生產(chǎn)日期:1995年6月,投運日期:1998年9月,2014年增容至320MW。
(四)3號高廠(chǎng)變
生產(chǎn)廠(chǎng)家:保定變壓器廠(chǎng),主變型號:SFF7-40000/20,額定容量:40000/20000-20000千伏安,額定電壓:20±2×2.5%/6.3-6.3kV,額定電流:406.9/10681A,冷卻方式:ONAN(自)/ONAF,接線(xiàn)組別:D,Yn1-Yn1,生產(chǎn)日期:1995年6月,投運日期:1998年9月。
(五)3號機微機同期裝置
生產(chǎn)廠(chǎng)家:深圳市智能設備開(kāi)發(fā)有限公司,型號:SID-2CM-SV,投運日期:2009年3月。
3號機組原設計為單獨集控室控制。2014年,通過(guò)“兩機一控”項目改造后,將3號機組集控室遷至4號機組集控室,合并為二期控制室。原有3號機組集控室改造為仿真機培訓室。
二、事件經(jīng)過(guò)
2019年04月19日非停發(fā)生前, 3號機組負荷260.8MW,凝汽器真空-95.2Kpa,機組處于協(xié)調方式,AGC投入、RB功能投入。
2019年04月19日08時(shí)37分45秒,“真空低跳閘”信號發(fā)出,汽機跳閘;08時(shí)37分46秒,鍋爐MFT,發(fā)變組解列。
圖1 非停前后主要參數歷史趨勢
機組跳閘后,經(jīng)現場(chǎng)檢查,DCS操作員站、工程師站、盤(pán)面硬手操及MCC小室均無(wú)人員操作真空破壞門(mén)。研究決定采取臨時(shí)措施,將真空破壞門(mén)MCC抽屜停電后轉手動(dòng)方式,聯(lián)系調度同意3號機組重新啟動(dòng),真空破壞門(mén)打開(kāi)原因繼續查找。
12時(shí)39分,3號汽輪機轉速3000rpm,進(jìn)行發(fā)電機并網(wǎng)操作;12時(shí)59分,投入3號發(fā)電機勵磁,發(fā)電機端電壓升至額定值(20kV),檢查發(fā)變組各運行參數正常,投入同期裝置進(jìn)行自動(dòng)準同期并網(wǎng)。
13時(shí)03分,3號發(fā)變組5003開(kāi)關(guān)合閘后即跳閘(系統側為500kV Ⅳ母),滅磁開(kāi)關(guān)跳閘,CRT上“5003開(kāi)關(guān)事故跳閘”、“5003斷路器第一組出口跳閘”、“5003斷路器第二組出口跳閘”、“主變壓力釋放”光字牌閃亮。立即到3號發(fā)變組保護小室檢查保護動(dòng)作情況,發(fā)變組保護A/B柜均報“主變差動(dòng)速斷”、“發(fā)變組差動(dòng)速斷”、“主變比率差動(dòng)”、“發(fā)變組比率差動(dòng)”,發(fā)變組保護C柜報“主變重瓦斯”、“主變輕瓦斯”、“主變壓力釋放”動(dòng)作信號燈亮。就地檢查發(fā)現3號主變本體西北角撕裂漏油,本體向外冒煙。聯(lián)系安徽省調,合上5003617接地刀閘,3號發(fā)變組回路轉檢修,20日啟動(dòng)4號機組。
圖2 主變損壞照片
圖3 主變損壞照片
二、初步原因分析
(一)非停原因
1.保護動(dòng)作原因
經(jīng)對現場(chǎng)歷史趨勢和相關(guān)報警記錄查詢(xún),汽輪機跳閘的首出為“真空低跳閘”,在非停發(fā)生前,08時(shí)37分01秒真空破壞閥關(guān)反饋信號消失,隨后凝汽器真空開(kāi)始快速下降,08時(shí)37分34秒真空下降至報警值(-90kPa),08時(shí)37分46秒真空下降至跳閘值(-81 kPa)觸發(fā)“真空低跳閘”信號,造成機組解列,如圖2所示。
分析確認,此次非停的直接原因是真空破壞閥誤開(kāi)造成真空快速下降,保護正確動(dòng)作,導致汽機跳閘,機組解列。
圖4 非停前真空下降趨勢
2.發(fā)生原因
經(jīng)查,3號機真空破壞閥的控制方式分為DCS畫(huà)面手操、二期新集控室硬手操和MCC開(kāi)關(guān)柜按鈕控制三種方式,控制指令均通過(guò)脈沖信號送至MCC柜的接觸器來(lái)控制真空破壞閥的開(kāi)關(guān)。為排查真空破壞閥異常打開(kāi)的原因,非停發(fā)生后開(kāi)展了以下幾項工作進(jìn)行原因分析:
(1)通過(guò)歷史趨勢和操作記錄查詢(xún),真空破壞閥打開(kāi)前無(wú)DCS指令發(fā)出(如圖4和圖5所示)且集控室硬手操和MCC開(kāi)關(guān)柜按鈕也未進(jìn)行任何操作(監控視頻查詢(xún))。因此,可以排除運行、檢修人員誤操作和DCS控制邏輯異常的問(wèn)題。
圖5 真空破壞閥異常打開(kāi)前的運行操作記錄
(2)現場(chǎng)對DCS控制指令和集控室硬手操至MCC的電纜絕緣情況、DCS控制器電源和模件運行狀態(tài)、DCS真空破壞閥指令繼電器阻值、MCC柜接觸器線(xiàn)圈和輔助接點(diǎn)阻值、就地電動(dòng)門(mén)控制回路等均進(jìn)行了檢查,均未發(fā)現異常。
(3)現場(chǎng)檢查MCC柜的控制端子排,發(fā)現控制端子排處有3組指令線(xiàn)控制真空破壞閥的開(kāi)關(guān),而實(shí)際設計應為2組指令線(xiàn)。對指令線(xiàn)進(jìn)行傳動(dòng)試驗發(fā)現,多余一組指令線(xiàn)為仿真機室(原3號機組集控室)操作臺真空破壞閥硬手操按鈕的接線(xiàn)。如圖6和圖7所示。
圖6 MCC柜真空破壞閥控制端子排接線(xiàn)
圖7 仿真機室操作臺真空破壞閥操作臺硬按鈕
仿真機室是由2014年“二期兩機一控改造”項目后留下的3號機組集控室改造而來(lái),其操作臺上的真空破壞閥硬手操按鈕是改造后的遺留設備。為驗證仿真機室操作臺的真空破壞閥硬手操是否可以控制3號機組真空破壞閥,現場(chǎng)進(jìn)行了傳動(dòng)試驗,在仿真機室對真空破壞閥硬手操按鈕進(jìn)行操作打開(kāi),試驗結果顯示3號機組真空破壞閥關(guān)反饋消失,真空破壞閥就地也實(shí)際動(dòng)作。因此,3號機組運行期間,若仿真機室“真空破壞門(mén)”硬手操按鈕進(jìn)行操作,可導致真空破壞閥異常打開(kāi)。
3號機組發(fā)生非停前,仿真機室正在進(jìn)行仿真機培訓,通過(guò)對仿真機室的視頻監控檢查發(fā)現,真空破壞閥異常動(dòng)作時(shí)刻,培訓人員正對操作臺上的真空破壞閥硬手操按鈕進(jìn)行操作。
檢查確認,仿真機室操作臺真空破壞閥硬手操按鈕在改造后未及時(shí)退出3號機組控制,造成在仿真機培訓過(guò)程中3號機組真空破壞閥誤動(dòng),是本次事件的間接原因。
(二)主變損壞原因
1.直接原因
經(jīng)調閱故障錄波器,13時(shí)03分,3號發(fā)變組在自動(dòng)準同期并網(wǎng)操作過(guò)程中,發(fā)生了非同期并列,并列時(shí)相角差約150°。
圖8 3號機故障錄波圖形
分析確認,發(fā)變組并列過(guò)程中發(fā)生非同期并列是造成主變損壞的直接原因。
2.間接原因
(1)同期電壓回路端子接線(xiàn)不準確
現場(chǎng)檢查確認,3號發(fā)變組保護C柜端子排接線(xiàn)存在錯誤,由500kVⅣ母PT引至該柜的二次電壓回路L640和Sa640端子接線(xiàn)順序不對,極性接反。
(2)兩次技改后的核相工作未能發(fā)現問(wèn)題
2007年5月500kVⅡ母線(xiàn)分段改造和2009年5月3號機同期裝置改造后的同期核相工作存在問(wèn)題。
(3)主變曾經(jīng)受過(guò)系統振蕩沖擊
3號主變?yōu)?996年制造,設計本身抗短路能力不高,2001年11月安徽500kV系統曾發(fā)生系統振蕩,振蕩源較近(位于平圩電廠(chǎng)),2001年12月26日,測量高壓側直阻明顯增大,吊芯后發(fā)現B相從下往上數第31匝最外股開(kāi)路并與相臨股短接,2002年1月18日修復后試驗合格。
圖9 3號主變試驗報告
圖10 3號主變試驗報告
三、暴露問(wèn)題
(一)機組非停暴露問(wèn)題
1.設備異動(dòng)管理不到位。2014年的“兩機一控”項目改造后,未將3號機盤(pán)臺上真空破壞門(mén)手動(dòng)按鈕至MCC控制箱控制電纜拆除,在改造后傳動(dòng)試驗時(shí)也未發(fā)現。
2.隱患排查不徹底。2018年熱工專(zhuān)業(yè)管理提升專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中控制回路排查不到位、隱患排查不實(shí)不細,未能發(fā)現3號機真空破壞門(mén)回路多余接線(xiàn)未拆除隱患。
3.技術(shù)管理不到位。熱工接線(xiàn)圖紙在改造后未及時(shí)更新,致使檢修人員、運行人員未能掌握回路實(shí)際情況。
4.安徽公司督查工作不到位。熱工專(zhuān)項提升活動(dòng)驗收過(guò)程中,僅針對三項指標達標情況進(jìn)行了現場(chǎng)驗收,未對各單位熱工專(zhuān)業(yè)管理進(jìn)行擴大性排查。
(二)主變損壞暴露問(wèn)題
1.技術(shù)管理存在嚴重漏洞
2007年500kVⅡ母分段為Ⅱ、Ⅳ母改造,2009年3號機同期裝置改造,圖紙設計、施工、竣工圖管理不完善。如3號機發(fā)變組保護圖冊中“發(fā)變組保護C柜左側端子排圖(3)”中L640和Sa640接線(xiàn)畫(huà)圖不準確,導致500kVⅣ母PT過(guò)來(lái)的電壓回路極性接反;2009年同期裝置更換改造圖紙為廠(chǎng)家提供版,未轉換成廠(chǎng)內接線(xiàn)圖。
圖11 3號發(fā)變組C柜端子圖
圖12 3號發(fā)變組電壓回路原理展開(kāi)圖
圖13 3號機同期裝置端子接線(xiàn)圖
上述圖紙錯誤,直接導致接線(xiàn)錯誤。
2009年同期裝置改造后的核相報告未經(jīng)簽字、審批;500kV母線(xiàn)分段改造后的試驗報告無(wú)紙質(zhì)存檔;2014年3號機組大修后的電氣試驗方案未見(jiàn)簽字審批。
圖14 3號機開(kāi)機電氣試驗方案
圖15 3號機同期裝置更換試驗報告
上述試驗方案、試驗過(guò)程及結果無(wú)跟蹤、監控及事后追溯手段,直接導致重要的繼電保護工作過(guò)程、質(zhì)量失控。暴露電氣二次專(zhuān)業(yè)基礎管理混亂。
2.反措執行存在漏洞
500kV母線(xiàn)分段改造、同期裝置更換改造后,未嚴格按照《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求及編制釋義》的相關(guān)規定,做到“對裝置及同期回路進(jìn)行全面、細致的校核”。違反了“二十五項反措”中“防止發(fā)電機非同期并網(wǎng)”的要求,導致設備隱患長(cháng)期不能得以發(fā)現和整改,暴露出該電廠(chǎng)反措執行不到位。
3.人員技術(shù)培訓不到位
對繼電保護技術(shù)人員培訓工作重視不足,暴露出圖紙管理、試驗報告編寫(xiě)、現場(chǎng)隱患排查等技能不高。
(三)異常處置暴露的問(wèn)題
“4.19”事件發(fā)生后,安徽公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、分管生產(chǎn)副總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負責人立即趕赴該電廠(chǎng)進(jìn)行事故處理。經(jīng)就地查看判斷,3號主變發(fā)生內部故障損壞需返廠(chǎng)檢修,并于18時(shí)左右匯報集團公司生產(chǎn)運營(yíng)部。
“4.19”非停發(fā)生后,該電廠(chǎng)在機組恢復啟動(dòng)過(guò)程中,13時(shí)03分,又發(fā)生主變故障導致機組并網(wǎng)失敗、3號主變現場(chǎng)冒煙,急于事故處理,生產(chǎn)指揮忙亂,未在規定時(shí)間向集團公司匯報。
四、防范措施
(一)防止設備異動(dòng)不徹底的措施
1.針對此次發(fā)生的非停事件,統一梳理并核查所有改造項目后的遺留問(wèn)題和安全隱患,制定相應整改措施。
2.按照集團公司有關(guān)技術(shù)監督制度,完善熱工圖紙和過(guò)程文件的詳細記錄。
3.完善SOE系統,針對重要的硬手操信號應設置SOE記錄,便于事故追憶分析。
4. 1-4號機組真空破壞閥DCS控制邏輯中無(wú)閉鎖功能,建議設置機組正常運行狀態(tài)下真空破壞閥的開(kāi)啟閉鎖,以防止DCS畫(huà)面運行人員誤操作。
(二)防止非同期并列的措施
1.落實(shí)管理責任,堵塞管理漏洞
牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)“全局性地位、基礎性作用”的理念,切實(shí)履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,嚴格落實(shí)各級人員的安全生產(chǎn)責任制;充分發(fā)揮安全生產(chǎn)“雙防機制”的作用,結合當前正在開(kāi)展的春季安全大檢查和“防范重大事故,確保安全穩定”百日行動(dòng),重點(diǎn)督查系統各單位制度落實(shí)、責任落實(shí)情況,堅持“制度管總、行動(dòng)保障、作風(fēng)兜底”,對于履職不嚴、盡責不力的單位和個(gè)人,堅持“無(wú)后果追究、有后果從重”的原則,嚴抓嚴管,堅決懲處,全面堵塞安全生產(chǎn)管理中的漏洞。
2.落實(shí)技術(shù)責任,夯實(shí)基礎管理
全面落實(shí)技術(shù)管理責任,全面落實(shí)技術(shù)領(lǐng)導和技術(shù)總負責人制度,充分發(fā)揮三級技術(shù)監控網(wǎng)絡(luò )的作用,加強技術(shù)監控管理,規范技術(shù)審批流程;班組要履行技術(shù)管理職責,加大技術(shù)人才培養,夯實(shí)技術(shù)基礎管理;結合集團公司新修訂的《技術(shù)監控管理辦法》,安徽公司擬重新修訂省公司并組織基層企業(yè)修訂本企業(yè)《技術(shù)監控管理實(shí)施細則》,制訂全年技術(shù)監控省公司督查計劃,逐月按計劃開(kāi)展技術(shù)監控檢查,全年完成15項技術(shù)監督和管理項目的檢查。
3.立即開(kāi)展電氣二次專(zhuān)項隱患排查治理
針對本次事故,安徽公司決定立即組織電氣二次專(zhuān)家組,在系統內開(kāi)展一次專(zhuān)項隱患排查治理工作,排查工作堅持“立查立改、邊查邊改”原則。排查范圍如下:
(1)排查各同期裝置是否超校驗周期,如有應立即開(kāi)展校驗并確保正常。
(2)排查各變壓器預試是否超周期,預試報告是否合格,如違反預防性試驗規定,應立即采取防范措施。
(3)排查各發(fā)電機、變壓器、母線(xiàn)、電壓互感器、電流互感器、線(xiàn)路新投入、或一次回路有改動(dòng)后,并列前是否開(kāi)展核相,是否開(kāi)展假同期及采樣試驗,試驗報告是否有異常,如有應立即整改。
(4)重點(diǎn)排查防止非同期并列反事故措施落實(shí)情況:并列操作票是否正確,是否嚴格執行“兩票三制”;同期繼電器、整步表和自動(dòng)準同期裝置,尤其是接入同期裝置的電壓回路是否完整、接線(xiàn)無(wú)誤;斷路器操作控制回路電纜絕緣是否合格;各待并側與系統側相序是否一致。如存在任何異常,應立即排除異常,否則嚴禁并網(wǎng)。
(5)排查全廠(chǎng)控制用直流系統,消除所有接地故障,嚴禁直流回路混入交流量。
(6)排查圖紙、規程、定值、邏輯等專(zhuān)業(yè)基礎管理工作。
4.加強人員技能培訓
采取“導師帶徒”、基礎知識培訓、技能競賽等措施,提高繼電保護人員現場(chǎng)基本技能和技術(shù)資料管理水平。
五、事故調查與處理
“4.19”事件發(fā)生后,安徽公司當晚即成立了事故調查組并指導電廠(chǎng)制定搶修方案,目前現場(chǎng)事故調查及搶修工作正按部就班開(kāi)展。電廠(chǎng)成立了保安全、保環(huán)保、保搶修等工作小組,明確任務(wù)、落實(shí)責任,積極開(kāi)展相關(guān)工作,目前搶修工作緊張有序,4號機組已于20日20時(shí)32分按調度令并網(wǎng)運行。