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電廠(chǎng)鍋爐主蒸汽管道隔離門(mén)前疏放水門(mén)管接座斷裂泄漏事件

一、事件分析

機組編號#1停機時(shí)間8117:13

設備簡(jiǎn)況:熱電廠(chǎng)現運行總裝機容量120MW,兩臺60MW抽凝式供熱機組,配套三臺240噸循環(huán)流化床鍋爐。#1汽輪機型號C60-8.83/1.27,單缸、沖動(dòng)、單抽汽、凝汽式,具有一級調整抽汽,由上海汽輪機有限公司制造,2006831日投產(chǎn),至今運行90372小時(shí)。

二、事前工況

#1、2機正常運行,#1機電負荷59.59MW,抽汽69t/h;#2機電負荷59.63MW,抽汽72t/h;#1、2、3爐正常運行,#1爐負荷190t/h;#2爐負荷206t/h;#3爐負荷192t/h。機組運行參數正常。

三、事件經(jīng)過(guò)

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17:08運行人員發(fā)現#1機機爐A電動(dòng)隔離門(mén)前疏放水門(mén)有泄漏并匯報值長(cháng)。

17:09#1機減負荷,匯報值長(cháng)。

17:10 值長(cháng)匯報地調由于#1機機爐A電動(dòng)隔離門(mén)前疏放水門(mén)泄漏,申請停機臨檢。

17:12 地調來(lái)電同意#1機停運轉臨檢。

17:13 按下集控室內#1機停機電磁閥停機,關(guān)閉#1A、B側機爐隔離門(mén),關(guān)閉#1A、B側電動(dòng)主汽門(mén),關(guān)閉#1機供汽電動(dòng)隔離門(mén),檢查#1機高壓油泵已啟動(dòng),就地開(kāi)啟#1機真空破壞門(mén)。

17:15 投用#1減溫減壓器保證供熱。

17:16 關(guān)閉主蒸汽母管Ⅰ、Ⅱ段電動(dòng)隔離門(mén),關(guān)閉主蒸汽母管Ⅱ段手動(dòng)隔離門(mén)進(jìn)行漏點(diǎn)隔離。

17:17 匯報股份值班室#1機停機轉臨檢。

17:30#1機轉速到0,投運#1機盤(pán)車(chē)。

17:45 檢查確認#1A側機爐隔離門(mén)前疏放水門(mén)管接座泄漏。

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16:45檢修工作結束,#1機組恢復備用,匯報股份公司值班室。

20:20#1機組沖轉

24:00#1機組并網(wǎng)

四、原因分析:

使用合金鋼分析儀檢查主蒸汽A側管接座材質(zhì)為12Cr1MoVG(照片),檢查疏放水管材質(zhì)為12Cr1MoV(照片),經(jīng)檢查原使用的管接座、疏放水管材質(zhì)正確。

宏觀(guān)檢查疏水管沿管座變徑部位斷裂,觀(guān)察斷口形貌,斷口處壁厚較薄,約2.5mm,斷口內壁有一圈深度約0.5mm的臺階(機加工內鏜時(shí)形成),斷口外圈呈45°拉斷剪切唇,初步判斷裂紋源于內壁,為原始管接座制作過(guò)程存在缺陷,待江蘇方天對斷裂口做進(jìn)一步的金相分析(硬度、金相、測厚),將提供詳細分析報告。

鑒于上述情況原因分析如下:

1.測量A側管接座薄壁部分壁厚為2.5mm,且有0.5mm的內鏜臺階,實(shí)際有效壁厚不足2mm,明顯低于設計規范。

2.A側管接座變徑臺階坡度不足,且無(wú)圓弧過(guò)渡,應力集中系數較大,而且內鏜臺階位置與管接座外壁變徑部位重合。

五、暴露問(wèn)題

1.#1機機爐A側電動(dòng)隔離門(mén)前疏放水管管接座存在制造缺陷(已聯(lián)系江蘇方天對斷裂口做進(jìn)一步的金相分析)

2.對管接座大小頭變徑處應力集中認識不足。

3.疏放水管道沒(méi)有支吊,可能會(huì )在操作閥門(mén)時(shí)產(chǎn)生應力。

4.鍋爐計劃檢修和汽機計劃檢修之間不協(xié)調,對應的鍋爐、汽機未能同時(shí)進(jìn)行檢修,導致部分主蒸汽管道、管接座未能檢查。

六、防范措施

1.對#1A側及B側電動(dòng)隔離門(mén)前疏放水門(mén)管接座進(jìn)行處理,更換疏水彎管并在在疏水管道上加裝吊架。

2.利用#1機調停機會(huì )對#1機主蒸汽管道疏水管接座變徑處增加變徑大小頭(小頭處壁厚采用4mm)。

3.在#2機計劃檢修期間(201710月份)對主蒸汽管道疏水管接座進(jìn)行檢查,割除管接座變徑處短管并增加變徑大小頭(小頭處壁厚采用4mm)。

4.對目前暫無(wú)法檢查的主汽系統管接座進(jìn)行現場(chǎng)隔離,掛警示牌。

5.完善機組檢修金屬監督項目,做好管接座的檢查內容、要求。

6.增加對機加工備件的檢查驗收工作,特別是管接座不允許有內鏜臺階,光潔度達到規范要求。



7.合理安排三臺鍋爐、二臺汽機的計劃檢修工作,安排好機爐檢修的對應關(guān)系。
8.按照“四不放過(guò)”的原則,認真吸取經(jīng)驗教訓,防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。
附圖1  主蒸汽系統圖



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附圖2  SOE圖
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附圖3  管道斷裂現場(chǎng)照片
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附圖4檢查管接座材質(zhì)為12Cr1MoVG
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附圖5檢查疏放水管材質(zhì)為12Cr1MoVG
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附圖6 A側/B側管口對比
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附圖7 A側管接座變徑處斷裂口
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