電廠(chǎng)鍋爐事故案例
轉載。
1、鍋爐安全閥校驗升壓實(shí)跳造成爐外管道爆破
事故經(jīng)過(guò): 1999年7月9日,3號鍋爐在安全門(mén)熱態(tài)整定過(guò)程中,高溫段省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò )管直管段發(fā)生爆破,造成5人死亡,3人嚴重燙傷。 事故原因分析: 事故由于該段鋼管外壁側存在縱向裂紋,致使鋼管的有效壁厚僅為1.7mm左右,從而導致在3號鍋爐安全門(mén)整定過(guò)程中,當主蒸汽壓力達到16.66MPa時(shí),鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應力達到材料的抗拉強度而發(fā)生瞬時(shí)過(guò)載斷裂,發(fā)生爆破。 事故總結: 1、鍋爐壓力容器安全閥校驗采用升壓實(shí)跳的方式,會(huì )造成鍋爐管道蒸汽壓力超壓,導致鍋爐管道壽命減少容易造成鍋爐和爐外管道爆破,后果嚴重; 2、鍋爐壓力容器安全閥校驗采用升壓實(shí)跳的方式,會(huì )造成噪音污染,安全閥起跳次數多,會(huì )帶來(lái)密封面的損壞; 3、純機械彈簧式安全閥及碟形彈簧安全閥可使用安全閥在線(xiàn)定壓儀進(jìn)行校驗調整。校驗調整可以在機組啟動(dòng)或帶負荷運行的過(guò)程中(一般在60%~80%額定壓力下)進(jìn)行。 事故經(jīng)過(guò): 2001年5月9日0時(shí)20分,某電廠(chǎng)8號爐撈渣機,在運行中因發(fā)生斷鏈條故障停運搶修,0 時(shí)35 分左右,司爐將8號爐撈渣機關(guān)斷門(mén)甲側密封擋板全部關(guān)閉,乙側因機械卡澀有一塊擋板未關(guān)上,并匯報值長(cháng),等待檢修人員來(lái)現場(chǎng)搶修;4 時(shí)30分左右,檢修人員將撈渣機鏈條修復,要求試轉。5 時(shí)40左右,試轉成功,但刮不上灰,檢修判斷鏈條從甲側轉角壓鏈導輪下脫出,并要求反轉和放掉撈渣機內的水。值長(cháng) 未同意反轉,只吩咐運行人員用高壓水沖洗壓鏈導輪。在放水之前令司爐投一支油槍穩燃, 壓鏈導輪沖洗出來(lái)后,檢修工撬鏈條復位沒(méi)有成功,準備采用割斷鏈條復位的方法處理。6時(shí)40 分左右,爐內突然垮下大塊焦渣,將關(guān)斷門(mén)擋板接合部沖開(kāi)一條縫,紅灰從關(guān)斷門(mén)擋板縫隙中噴射而出,將在撈渣機旁平臺上做搶修準備工作的 4人燒傷, 4名傷員在醫院救治中陸續死亡 3人,1 人重傷。 事故原因分析: 1.未執行安規規定。在撈渣機故障處理時(shí),按有關(guān)規定要求運行人員投油穩燃,保持負壓,并關(guān)閉關(guān)斷門(mén)密封擋板等措施。 2.未采取有效的應急措施。工作負責人由于技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,判斷處理缺陷能力不強,對面臨的不安全工作環(huán)境及時(shí)間越長(cháng),危害性就越大的險情認識不足,未進(jìn)一步采取防止突發(fā)事故的有效應急措施。以上是造成這次人身傷害的主要原因。 事故總結: 施工負責人,到現場(chǎng)后設備缺陷查找不準確,技術(shù)素質(zhì)不高,工作時(shí)間太長(cháng),達5小時(shí) 之久。檢修提出放密封水槽水時(shí),許可人沒(méi)有按規程“短時(shí)間內不能處理完應放灰”的規定,也沒(méi)有采取補充安全措施就同意 工作,在執行工作許可中,未采取安全措施。 1、定期對各級人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓,提高安全技術(shù)防護水平。 2、加強職工的自我保護意識的教育,在險情大的情況下要有應急措施;請有實(shí)際經(jīng)驗的老工人、老同志進(jìn)行經(jīng)驗教育,增加青年職工的經(jīng)驗知識。 3、經(jīng)常對職工進(jìn)行安全思想教育,強化職工的安全意識,做到“三不傷害”“勿忘安全、珍惜生命”。堅持反習慣性違章活動(dòng)。 4、各級人員要重視人身安全,認真履行自己的安全職責,認真掌握各種作業(yè)的安全措施和要求,并嚴格遵守各種規程制度。 事故經(jīng)過(guò): 2000年9月8日某電廠(chǎng)一值丙班2 號爐正常運行中,2時(shí)30分,負荷150MW主汽壓力13.6MPa,主汽溫度537℃,化學(xué)人員聯(lián)系2 號爐進(jìn)行定期排污, 2時(shí)40分左右,司爐 準備執行排污工作、第二副司爐出去排污,2時(shí)45分,主控人員突聽(tīng)一聲巨響伴隨振動(dòng),監盤(pán)人員不知何情況,趕緊檢查盤(pán)面表計均無(wú)變化,出外面發(fā)現甲乙兩側至零米樓梯口冒出大量蒸汽,爐后B 角底部上放水門(mén)開(kāi)啟,爐前D 角定排一次門(mén)開(kāi)啟。與此同時(shí),將爐前D角和爐后B角底部上放水門(mén)關(guān)閉。爆破管道停止冒汽,之后到零米找人,發(fā)現第二司爐在地面躺著(zhù)了,趕緊送往醫院治療,鑒定二度燙傷,燙傷面積70%,經(jīng)醫院全力搶救無(wú)效,于 9月9日22 時(shí)30 分,因呼吸衰竭死亡。事故后,在現場(chǎng)復查閥門(mén)位置,發(fā)現爐后B角定排一次門(mén)開(kāi)了1.2 圈。 事故原因分析: 經(jīng)初步分析,副司爐在去底部排污時(shí),本應將爐前 D角和爐后B 角的定排一二次門(mén)打開(kāi),而錯誤將與之相連的爐前D角和爐后B 角的上放水門(mén)當作定排二次門(mén)打開(kāi),由于部分電動(dòng)小閥不嚴漏汽,使爐側高壓汽水介質(zhì)流至低壓管路,造成上放水系統管道爆破,大量高壓蒸汽噴出,將正在此處的副司爐 沖打到零米地面 燙傷,搶救無(wú)效死亡。 運行人員對系統、對設備不熟,排污時(shí)又不認真核對閥門(mén)名稱(chēng),開(kāi)錯閥門(mén)。 事故總結: 1、加強各項工作的安全管理,加大監察整改力度,保證生產(chǎn)設備與現場(chǎng)環(huán)境的安全。 2、 應經(jīng)常進(jìn)行各種形式的安全思想教育,提高職工的安全防護意識,掌握安全防護方法。 3、 應定期對主要生產(chǎn)人員進(jìn)行安全規程制度的考試,明確安全職責,強化安全意識。 4、 應定期對全體員工進(jìn)行緊急救護法的培訓,尤其是使全體員工熟練掌握觸電急救方法。 5、 加強各項工作的安全管理,加大監察整改力度,保證生產(chǎn)設備與現場(chǎng)環(huán)境的安全。 6、各疏水管道中,節流閥后的管材應與閥前一樣,防止閥門(mén)開(kāi)啟后造成閥門(mén)后管道超壓。 事故經(jīng)過(guò): 2006年5月25日16:35分,#6爐負荷230MW,#1、2空預器、吸風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機。#1、2、3、4、5磨組運行,參數正常。#3磨組斷煤50秒后#2、4、5磨組火檢突然全部消失,滅火保護發(fā)“喪失全部火焰”信號,爐滅火,立即聯(lián)系快降負荷,機惻負荷最低降至十三萬(wàn),司爐檢查滅火保護動(dòng)作正常。滿(mǎn)足吹掃條件開(kāi)始吹掃,此時(shí)因降負荷給水補水量較大,后期水位反彈,快速升至+460mm吹掃中斷,恢復水位正常繼續吹掃,17:00爐側乙再熱氣溫478度,機側490度,汽機跳閘,發(fā)電機跳閘,汽機跳閘后汽包水位被壓至-360mm吹掃再次中斷,聯(lián)系熱工強制此信號,再次恢復吹掃,17:11吹掃完成點(diǎn)火成功,17:40負荷230MW,各參數正常。 事故原因分析: 媒質(zhì)差,斷煤,火檢顯示存在一定問(wèn)題易造成此次滅火的主要問(wèn)題,滅火后值班員對設備特性了解不足,對給水量的大小,水位將會(huì )產(chǎn)生的變化分析作出正確的判斷。致使在快速減負荷過(guò)程中給水量過(guò)大,使水位失控造成吹掃中斷,耽誤啟動(dòng)時(shí)間,是造成汽溫下將是汽機跳閘的主要原因。 事故總結: 1、鍋爐滅火后聯(lián)系汽機快減負荷時(shí),應根據減負荷情況調整給水量,對減負荷過(guò)程中出現的虛假水位應有正確的判斷,此外,汽機降負荷速率應根據機前壓力的下降情況設置,盡量使機前壓力保持穩定,降負荷過(guò)快壓力不穩定會(huì )給爐側調整水位造成一定的難度。 2、滅火后及時(shí)關(guān)小二次風(fēng)門(mén),減小冷風(fēng)對鍋爐的快速冷卻并及時(shí)檢查各減溫水門(mén)是否有泄露,必要時(shí)關(guān)閉就地手動(dòng)門(mén),以防溫度降的過(guò)低。 3、運行人員加強事故處理能力,值班員應對鍋爐滅火后的水位發(fā)展趨勢以及汽機快減負荷對水位產(chǎn)生影響有正確判斷,做好事故預想。 事故經(jīng)過(guò): 2005年3月12日15:00#5爐負荷245 MW,4臺磨運行,各參數正常,自動(dòng)投入爐膛負壓-80pa突然反正+120pa蒸汽流量不正常小于給水流量60t/h 左右,汽包壓力有所下降檢查發(fā)現爐膛出口處甲側后屏過(guò)熱器處煙溫明顯低于乙側,四管泄露報警,測點(diǎn)圖打開(kāi),就地可聽(tīng)到明顯的泄露聲。 立即降低主汽壓力,聯(lián)系降低負荷,維持水位正常,申請停爐。 事故原因分析: 1、燃燒調整不當,火焰中心上移或火焰偏斜造成過(guò)熱器區域煙溫 2、升高或煙氣側熱偏差大。 3、過(guò)熱器管壁長(cháng)期超溫及飛灰磨損或高溫腐蝕。 4、吹灰管安裝不正確,對過(guò)熱器管造成沖刷磨損。 5、管子被異物堵塞,造成管壁局部過(guò)熱。 6、蒸汽品質(zhì)不合格,過(guò)熱器管內壁結垢造成傳熱惡。 7、減溫水使用不當造成蒸汽側熱偏差過(guò)大。減溫器內噴嘴脫落堵 8、塞管口造成流量不均 9、管材質(zhì)量不良或安裝檢修焊接不良 事故總結: 1、運行中加強火焰調整,避免火焰中心偏斜。 2、定期吹灰避免結焦結渣防止超溫超壓運行 3、加強燃燒調整改善貼壁氧量防止高溫腐蝕 4、鍋爐停運七天以上應進(jìn)行有效的防腐方法進(jìn)行保養防止爐管腐蝕。 5、加強對減溫水焊縫、內壁沖刷、外表腐蝕現象的金屬檢查發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更換。 6、定期對受熱面管子壽命評估,以確定是否要大面積更換。 7、過(guò)熱器再熱器省煤器管束發(fā)生爆漏應及早停運防止沖刷損壞其他管段擴大損失 8、保證合格的給水、爐水、蒸汽品質(zhì)。 事故經(jīng)過(guò): 3月13日23時(shí)12分#4爐做定期工作:事故放水電動(dòng)門(mén)傳動(dòng)試驗。#4機負荷190MW,在操作開(kāi)一次門(mén)時(shí),二次門(mén)聯(lián)動(dòng),且一、二次門(mén)狀態(tài)變“黃色”,事故放水管過(guò)水,迅速就地關(guān)閉二次門(mén),DCS畫(huà)面關(guān)閉電動(dòng)一次門(mén)。爐側水位最低瞬間至-110mm,其他參數均正常。電氣檢查一、二次門(mén)電源均正常,0時(shí)20分熱工檢查邏輯為一次門(mén)有指令動(dòng)作,二次門(mén)無(wú)動(dòng)作指令,其他未見(jiàn)異常。14日16時(shí)應安監要求,#4爐做事故放水電動(dòng)門(mén)傳動(dòng)試驗,正常,原因待查。 事故原因分析: 在做事故放水門(mén)傳動(dòng)試驗過(guò)程中,值班員沒(méi)有做好充分的事故預想,沒(méi)有派人就地檢查事故放水門(mén)的動(dòng)作情況,以至于在操作開(kāi)啟一次門(mén)的過(guò)程中二次門(mén)聯(lián)動(dòng)開(kāi)啟沒(méi)有及時(shí)發(fā)現,造成汽包水位低,是此事件的主要原因。 事故總結: 各班組認真組織分析此次事件,并能從吸取教訓,舉一反三,嚴禁在定期工作中出現類(lèi)似不安全事件。 以后做類(lèi)似定期工作(如冷卻風(fēng)機切換、油泵切換、電動(dòng)門(mén)傳動(dòng)試驗等)必須派人到就地檢查,并做好聯(lián)系工作,方可進(jìn)行試驗,同時(shí)做好相關(guān)的事故預想。 事故前運行方式: #4機負荷300MW,主汽壓力15.8MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力3.4 Mpa,再熱蒸汽溫度538℃,真空77.56K Pa,爐膛負壓-90 Pa,水位0mm,#4-1、#4-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,#4-1、#4-3給水泵運行,A、C、D、E制粉系統運行,汽包水位自動(dòng),機組協(xié)調控制,汽機TV開(kāi)度99%,GV開(kāi)度30%,RSV開(kāi)度99%,IV開(kāi)度100%,單閥控制。 事故經(jīng)過(guò): 12月3日21時(shí)38分#4機負荷突然由300MW降至246MW,高調門(mén)由30%開(kāi)至100%,CRT畫(huà)面上TV、GV、IV、RSV全在開(kāi)啟位,21:42在調整過(guò)程中,#4爐汽包水位低造成鍋爐MFT,機跳閘,發(fā)電機與系統解列。汽機跳閘后,就地查T(mén)V2全關(guān),而CRT畫(huà)面上顯示TV2全開(kāi),判斷為T(mén)V2閥在運行中關(guān)閉造成負荷突降,查追憶在負荷突降前曾有關(guān)TV2閥指令發(fā)出。后經(jīng)熱工檢查發(fā)現TV2的VP卡(閥位卡)故障,12月4日2時(shí)50分更換備用VP卡并經(jīng)重新標定TV2恢復正常。后就地檢查發(fā)現#4機#1中壓主汽門(mén)蒸汽引導閥接口漏油。經(jīng)處理#4機#1中壓主汽門(mén)蒸汽引導閥漏油,11月4日5時(shí)43分#4爐點(diǎn)火,7時(shí)08分定速,7時(shí)15分#4發(fā)電機并網(wǎng)。8時(shí)44分,#4機負荷至70MW時(shí),#4-1給水泵運行中掉閘,首出記憶為“給水泵入口壓力低”,#4-3給水泵聯(lián)啟,15秒后掉閘,首出記憶為“給水泵入口壓力低”,汽包水位低,MFT動(dòng)作,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳。9時(shí)#4爐點(diǎn)火,9時(shí)23分#4發(fā)電機并網(wǎng)。10時(shí)38分#4機負荷至90MW,主汽溫度突降到汽機不允許值,汽機手動(dòng)打閘,發(fā)電機聯(lián)跳,爐滅火。11時(shí)15分#4爐點(diǎn)火,12時(shí)46分#4發(fā)電機并網(wǎng)。15時(shí)40分#4爐燃燒穩定,全撤油槍。 事故原因分析: 1)、12月3日21時(shí)38分負荷突降原因:TV2的VP卡(閥位卡)故障,運行中TV2關(guān)回,造成負荷突降至246MW。 2)、12月3日21時(shí)42分汽包水位低引發(fā)MFT動(dòng)作原因:負荷突由300MW降至246MW后,運行人員減弱燃燒降壓速度慢,水位調整不及時(shí),致使水位低MFT動(dòng)作。 3)、12月4日8時(shí)44分給水泵掉閘水位低MFT動(dòng)作原因:因運行人員操作給水泵勺管開(kāi)度范圍幅度過(guò)大,當時(shí)除氧器壓力低,使給水泵入口壓力低于定值1.0MPa,掉閘,#3給水泵聯(lián)啟后由于延續#1給水泵勺管開(kāi)度,流量大,同樣使給水泵入口壓力低于1.0 Mpa定值,在經(jīng)延時(shí)15秒后#3給水泵掉閘,水位低至-300mm,MFT動(dòng)作。 4)、12月4日10時(shí)38分甩汽溫打閘原因:運行人員在調整汽溫時(shí),過(guò)熱器一級左減溫水流量開(kāi)的過(guò)大,造成汽溫突降。 事故總結: 強化300MW機組運行人員培訓,盡快提高運行人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,增強運行人員對異常情況處理能力,防止因運行操作不當引起機組停運事件發(fā)生。 事故前運行方式: #3機 負荷210MW,主汽壓力14.6MPa,主汽溫度537℃,再熱蒸汽壓力2.2MPa,再熱汽溫538℃,真空-77KPa,爐膛負壓-65Pa,主汽流量678 T/H,給水流量648 T/H,總風(fēng)量737 T/H,總煤量95.7T/H,機組控制為協(xié)調方式,A、B、C、E四臺磨煤機運行,#3-1、#3-2一次風(fēng)機、#3-1、#3-2引風(fēng)機、#3-1、3-2送風(fēng)機運行。 事故經(jīng)過(guò): 12月6日16時(shí)#3爐內突掉大焦,負壓大幅擺動(dòng),爐MFT動(dòng)作,首出記憶為“角火焰喪失”,汽輪機、發(fā)電機聯(lián)掉。#3-1、#3-2一次風(fēng)機、A、B、C、E磨煤機聯(lián)掉,廠(chǎng)用電切換正常。隨后#3-1、#3-2引風(fēng)機掉,#3-1、#3-2送風(fēng)機聯(lián)掉,首出記憶為“爐膛壓力低”。17時(shí)#3爐點(diǎn)火,17時(shí)30分#3機定速,17時(shí)35分#3發(fā)電機與系統并列。 事故原因分析: #3爐因設計時(shí)爐內衛燃帶偏多,從試運啟動(dòng)帶負荷以來(lái),爐內燃燒區衛燃帶一直結焦嚴重。因大焦脫落,在爐內燃燒區揚起較濃粉塵,加之大量熱焦掉入撈渣機內騰起大量水汽致使爐膛內運行的4臺磨煤機煤火焰監視16個(gè)有7個(gè)灰塵遮掩失去火焰,其中#4角全部失去火焰,發(fā)出角無(wú)火信號,引發(fā)MFT動(dòng)作MFT動(dòng)作后,因爐膛內負壓達到-2500Pa,延時(shí)5秒后聯(lián)掉兩臺引風(fēng)機。 事故總結: 1)、已在DCS邏輯控制回路中將角火焰喪失加3秒延時(shí),即角火焰喪失信號發(fā)后,經(jīng)過(guò)3秒延時(shí)方可動(dòng)作MFT停爐,防止掉焦等異常情況出現時(shí),短時(shí)間內因粉塵遮掩火檢,在爐膛燃燒未滅火情況下,誤引發(fā)MFT動(dòng)作停爐。 2)、#3爐自試運啟動(dòng)帶負荷以來(lái),衛燃帶一直結焦嚴重?,F階段尚無(wú)可行解決辦法,需待進(jìn)行鍋爐結焦燃燒調整試驗后,制定技改方案進(jìn)行解決。目前運行人員要及時(shí)根據燃燒具體工況,及時(shí)調整,認真執行《鍋爐防止結焦措施》,避免結焦加劇,出現掉大焦異常時(shí),及時(shí)投油助燃。防止停機事件頻發(fā)。 事故前運行方式: #4機組負荷300MW,主汽壓力15.6MPa,主汽溫度539℃,再熱壓力2.9 Mpa,再熱溫度538℃,真空77KPa,爐膛負壓-90Pa,總煤量138T/H,給水流量990 T/H,主汽流量976T/H。 事故經(jīng)過(guò): 12月9日6時(shí)50分#4爐爐膛負壓由 -90Pa突增至 +375 Pa,撈渣機有大量掉灰,機組由協(xié)調跳為機跟蹤,給水流量由990 T/H增加至1190T/H,高再入口處右側煙溫由803℃下降至500℃,爐投油助燃降負荷至150MW,經(jīng)檢查發(fā)現爐膛右側折煙角處有異音,7時(shí)48分#4機組緊停。經(jīng)冷卻后進(jìn)入爐內檢查發(fā)現高溫再熱器右數第10排入口彎頭裂紋泄漏,裂紋長(cháng)度110mm,將懸吊管后側折焰角處水冷壁管右數第25根呲薄爆管,爆口長(cháng)度80mm,寬度22mm,呲傷右數第23、24、26根水冷壁管。經(jīng)換管處理,12月13日2時(shí)50分#4爐點(diǎn)火,12月13日11時(shí)25分#機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 制造廠(chǎng)在彎制泄漏處高溫再熱器管排彎頭時(shí),存在小裂紋缺陷,機組投運后長(cháng)期泄漏將下部折焰角處水冷壁管沖刷變薄爆管。 事故總結: 利用大、小修機會(huì )或機組停運期間加強對鍋爐四管普查,及早發(fā)現承壓部件缺陷,消除隱患,避免四管泄漏事件頻發(fā)。 15、某電廠(chǎng)#3機高加保護動(dòng)作、#3爐汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作事故 事故前運行方式: #3機負荷300MW,主汽壓力15.9MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力3.5 Mpa,再熱蒸汽溫度538℃,汽包水位0mm,爐膛負壓-70Pa,總煤量158T/H,主汽流量949 T/H,給水流量861 T/H,給水壓力17.42 Mpa,#1、#3給水泵運行,#2給水泵備用,A、B、C、D、E磨煤機運行,雙引、引送、雙一次風(fēng)機運行,協(xié)調為機跟蹤方式。 事故經(jīng)過(guò): 1月28日10時(shí)02分運行人員發(fā)現#3-1高加水位保護高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器汽側手動(dòng)門(mén)后焊口漏,15時(shí)40分因檢修該焊口漏,聯(lián)系熱工人員將#3-1高加水位保護高三值開(kāi)關(guān)量信號強制,關(guān)閉#3-1高加水位保護高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器汽側手動(dòng)門(mén)、水側手動(dòng)門(mén)。16時(shí)53分檢修工作結束,在試投#3-1高加水位保護高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器時(shí),#3-1高加水位突然升至490mm(瞬間信號)然后迅速回落,#3機高加保護動(dòng)作,切水側為旁路,高加安全門(mén)動(dòng)作,汽側正常投入,機組負荷由300MW升至320MW,汽包水位下降,16時(shí)53分21秒汽包水位至-100mm時(shí)水位自動(dòng)跳,運行人員手動(dòng)調整燃料量、汽包水位,汽包水位最低至-167mm,16時(shí)55分#3機負荷、主汽壓力開(kāi)始下降,汽包水位開(kāi)始上升,負荷降低至230MW,16時(shí)57分因汽包水位快速上升至+250mm,MFT動(dòng)作,汽輪機、發(fā)變組聯(lián)跳,廠(chǎng)用電切換正常。17時(shí)15分#3爐點(diǎn)火,19時(shí)06分#3機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 1、#3-1高加水位高保護動(dòng)作原因為#3-1高加水位保護高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器與另兩個(gè)#3-1高加水位變送器平衡容器汽側、水側均通過(guò)一根母管并連,在處理#3-1高加水位保護高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器汽側手動(dòng)門(mén)后焊口漏后試投時(shí),造成另兩個(gè)#3-1高加水位變送器平衡容器內差壓波動(dòng),同時(shí)瞬間誤發(fā)#3-1高加水位高信號,因高加保護動(dòng)作條件為高加水位保護高三值開(kāi)關(guān)量、另兩個(gè)高加水位變送器模擬信號三取二,因兩個(gè)高加水位變送器同時(shí)發(fā)出水位高信號,造成高加水位高保護動(dòng)作。 2、汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作原因為:(1)給水自動(dòng)調節品質(zhì)差,在高加水位高保護動(dòng)作后,長(cháng)達2分鐘時(shí)間內未能將汽包水位控制在正常范圍內,在汽包水位達到-100mm(水位自動(dòng)跳定值)時(shí)水位自動(dòng)跳,給運行調整帶來(lái)困難。(2)高加水位高保護動(dòng)作高加切除后,對鍋爐擾動(dòng)很大,加之運行人員經(jīng)驗不足,在高加切除及水位自動(dòng)切手動(dòng)后,在燃燒調整與汽包水位調整上不夠及時(shí)果斷,致使汽包水位快速上升MFT動(dòng)作。 事故總結: 1、在今后進(jìn)行解列和投運高加水位保護高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器與另兩個(gè)高加水位變送器平衡容器中任一個(gè)平衡容器時(shí),必須聯(lián)系熱工人員將需要檢修的平衡容器信號及高加高水位保護強制,解列或投運平衡容器操作結束后,方可將高加保護投運,以防止平衡容器內差壓波動(dòng),誤發(fā)信號造成高加水位高保護動(dòng)作。并將此規定明確寫(xiě)入運行規程中。 2、要盡快聯(lián)系西安熱工研究院完成對#3、#4機組DCS優(yōu)化調整,進(jìn)一步優(yōu)化PID參數,提高給水自動(dòng)調節可靠性。 3、要進(jìn)一步加強二期運行專(zhuān)業(yè)培訓,提高運行人員專(zhuān)業(yè)技能特別是事故處理能力,以確保在異常工況下運行人員能夠做到正確判斷,果斷處理,不發(fā)生因運行處理不當而造成事故擴大事件。 事故前運行方式: #4機組負荷240MW,協(xié)調投入,主汽壓力15.5MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.7MPa,再熱汽溫538℃,機組真空75.5KPa,汽包水位+7.8mm,#4爐底層#1、#3油槍運行,A、B、C、D四臺磨煤機運行,#4-1、#4-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行。 事故經(jīng)過(guò): 2005年2月12日下午熱工人員對#3、#4機主控室后電子間各控制柜柜門(mén)風(fēng)扇進(jìn)行了吹掃(#3機組停運),17時(shí)08分#4爐汽包左右側水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過(guò)熱器減溫水流量均突變?yōu)閴狞c(diǎn),17時(shí)11分自動(dòng)恢復正常;17時(shí)12分上述各點(diǎn)再次變?yōu)閴狞c(diǎn),17時(shí)13分自動(dòng)恢復正常,熱工人員檢查未發(fā)現明顯異常。18時(shí)08分#4爐汽包左右側水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過(guò)熱器減溫水流量均突變?yōu)閴狞c(diǎn),汽包水位變?yōu)閴狞c(diǎn)且顯示在-324mm(MFT動(dòng)作停機后上述各點(diǎn)自動(dòng)恢復正常),爐MFT動(dòng)作,汽輪機、發(fā)電機聯(lián)掉,廠(chǎng)用電切換正常。18時(shí)20分#3爐點(diǎn)火,19時(shí)05分#4機組并網(wǎng)。20時(shí)13分#4機負荷82MW,汽包水位+11.2mm,汽包水位CRT畫(huà)面所有水位點(diǎn)全部不變化,汽包水位無(wú)法監視,立即聯(lián)系熱工處理,隨后汽包水位突顯示為+400mm,爐MFT動(dòng)作,汽機、發(fā)電機聯(lián)掉。20時(shí)40分#4爐點(diǎn)火,21時(shí)12分#4機組并網(wǎng)。2月13日#4爐汽包左右側水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過(guò)熱器減溫水流量5次突變?yōu)閴狞c(diǎn),均在10秒鐘內恢復正常。 事故原因分析: 1、12月12日17時(shí)08分、17時(shí)12分及18時(shí)08分汽包水位顯示失靈MFT動(dòng)作與2月13日發(fā)生的多次汽包水位顯示失靈原因經(jīng)上海西屋控制系統有限公司專(zhuān)業(yè)人員與我公司有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對4#機組Ovation控制系統進(jìn)行系統檢查、分析,同時(shí)根據3#機組停機狀態(tài)的情況進(jìn)行試驗,最終確定為由于電子設備間控制機柜內粉塵過(guò)多(當日熱工人員吹掃控制器柜門(mén)加劇了控制柜內積灰)導致系統電源分配盤(pán)中的輔助電源(專(zhuān)供系統供電的變送器)供電回路的電子元件的性能受到影響,#4機組的17號控制器中Branch1、Branch5兩條支線(xiàn)帶系統供電變送器的信號全部變?yōu)閴馁|(zhì)量,導致汽包水位保護動(dòng)作。 2、20時(shí)13分水位高M(jìn)FT動(dòng)作原因為在第一次掉機恢復過(guò)程中,因汽包右側水位顯示偏差大,造成水位自動(dòng)頻繁跳,熱工人員在強制汽包右側水位點(diǎn)時(shí),誤將左、右側汽包水位點(diǎn)同時(shí)強制,造成汽包水位顯示變?yōu)橹本€(xiàn)無(wú)法監視,因此時(shí)給水為自動(dòng),給水流量偏大,在運行人員通知熱工人員汽包水位無(wú)法監視時(shí),熱工人員又同時(shí)將汽包水位左右側4個(gè)點(diǎn)同時(shí)釋放,此時(shí)汽包實(shí)際水位高,MFT動(dòng)作。 事故總結: 1、在#4機停機時(shí)更換17號控制器電源分配盤(pán)。措施執行人:熱工車(chē)間。完成期限:#4機停機時(shí)。 2、2月13日已在水位保護回路中加質(zhì)檢模塊,以防止再次失電時(shí)造成水位保護動(dòng)作(已完成)。措施執行人:熱工車(chē)間。 3、在機組停機期間用專(zhuān)用設備對控制系統設備進(jìn)行全面吹掃,同時(shí)要保證電子設備間、工程師站的干凈、整潔。在機組運行過(guò)程中禁止吹掃電子設備間Ovation系統設備。措施執行人:熱工車(chē)間。完成期限:#4機停機時(shí)、日常管理工作中。 4、在2月13日事故分析會(huì )上,生產(chǎn)部明確規定:熱工人員要加強與運行人員聯(lián)系,不得擅自強制、釋放信號點(diǎn),在強制、釋放信號點(diǎn)時(shí)必須征得值長(cháng)、單元長(cháng)同意,并規定運行人員只有值長(cháng)、單元長(cháng)有權與熱工人員聯(lián)系強制、釋放信號點(diǎn),以防止聯(lián)系混亂造成意外事件發(fā)生。 事故前運行方式: #3機負荷257MW,主汽壓力15.6MPa,主蒸汽溫度537℃,再熱蒸汽壓力3.0 MPa,再熱蒸汽溫度537℃,汽包水位、爐膛負壓正常,A、B、D、E磨運行,C磨停運。#3-1、#3-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,協(xié)調投入。 事故經(jīng)過(guò): 2005年2月2日11時(shí)26分B磨斷煤(之前曾有來(lái)煤不暢),檢不到火檢掉閘,隨后A、D、E磨先后均掉閘,首出為給煤機運行未建立火焰。鍋爐MFT動(dòng)作,首出為“失去所有燃料”,汽輪機、發(fā)電機聯(lián)跳,廠(chǎng)用電切換正常。11時(shí)43分#3爐點(diǎn)火,11時(shí)48分#3機沖轉,12時(shí)10分#3機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 因鍋爐衛燃帶上結焦嚴重,頻繁發(fā)生掉焦滅火停機事件,在1月份進(jìn)行了#3爐結焦燃燒調整試驗,1月底根據試驗結果,將#3爐1-5層噴口(其中第二層、第四層各為A、B磨一次風(fēng)噴口)調整下傾10度,6-8層噴口(其中第七層為C磨一次風(fēng)噴口)保持在原來(lái)水平位置,9-14層噴口(其中第十層、第十二層各為D、E磨一次風(fēng)噴口)上傾15度,同時(shí)二次風(fēng)配風(fēng)方式采用“正寶塔”方式,即燃燒器下部送風(fēng)多,上部送風(fēng)少;一次風(fēng)粉量分配采用“倒寶塔”方式,即燃燒器上部粉量大,下部粉量少。采取這種燃燒調整方式,是為了拉開(kāi)燃燒器區域的熱負荷,降低火焰中心溫度,同時(shí)抬高火焰中心位置,以避開(kāi)衛燃帶,減緩衛燃帶結焦。通過(guò)燃燒調整,火焰中心平均溫度較調整前降低了125℃,爐膛內最高溫度降低了90℃,燃燒區域平均溫度降低了105℃,爐膛整體平均溫度降低了37℃,鍋爐排煙溫度降低了10℃。但隨著(zhù)噴燃器傾角的改變,大部分一次風(fēng)噴口煤粉火檢不同程度減弱,部分火檢模擬量輸出值下降超過(guò)10個(gè)。加之近期因市場(chǎng)因素影響,鍋爐燃用煤種發(fā)熱量在3960-4100大卡之間,鍋爐燃燒較差,鍋爐一遇到磨煤機斷磨干擾或燃燒惡化及掉焦時(shí),就會(huì )造成火檢檢不到火焰,磨煤機因層火焰四取二無(wú)火檢動(dòng)作掉磨,鍋爐MFT動(dòng)作。 事故總結: 2月4日有關(guān)專(zhuān)家及電廠(chǎng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同召開(kāi)專(zhuān)題分析會(huì ),為確保節日期間安全穩定,確定了以下方案: 1、將#3爐各層噴燃器傾角調平,以確保燃燒穩定。 2、將層火焰火檢失去火檢四取二跳磨改為四取三,以確?;饳z在受到干擾時(shí)不至誤跳磨煤機,加劇燃燒惡化,造成MFT動(dòng)作。 3、加強爐膛吹灰次數,每班爐膛吹灰兩次。 4、運行人員要加強運行監視調整,在鍋爐吹灰、燃燒不穩、掉焦、給煤機斷煤、磨煤機跳閘時(shí)要立即投油助燃,以防止鍋爐滅火、MFT動(dòng)作。 根據股份公司安排,#3機組于春節期間(2月10日-2月17日)停機檢查噴燃器及火檢安裝位置,發(fā)現部分噴燃器(六組)內外不對應,下傾10度,對噴燃器全部進(jìn)行了調平,B2、B4、B1、C1四個(gè)火檢安裝位置不妥,進(jìn)行了移位調整,使其滿(mǎn)足30度的視角要求。從18日#3機組啟動(dòng)以來(lái),盡管結焦掉焦問(wèn)題依然頻繁發(fā)生,到2月底未發(fā)生因掉焦、燃燒惡化造成鍋爐滅火事件發(fā)生。 停機前運行方式: #3機負荷270MW,主汽壓力15.6MPa,主溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.9 MPa,再熱蒸汽溫度537℃,A、B、C、D、E磨運行,爐膛負壓-98Pa,真空73KPa,汽包水位0mm。#3-1、#3-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,協(xié)調投入。 事件經(jīng)過(guò): 2005年2月2日18時(shí)48分,B磨運行中斷煤,立即投油穩燃,18時(shí)53分爐膛掉大焦,又增投一只油槍?zhuān)?8時(shí)54分A、C、E磨跳(磨首出為“給煤機運行未建立火焰”),鍋爐MFT動(dòng)作,MFT首出為“爐膛負壓低低”,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳,廠(chǎng)用電切換正常。19時(shí)20分#3爐點(diǎn)火,19時(shí)51分#3機組并網(wǎng)。 原因分析與總結與2月2日11時(shí)26分#3爐滅火事件相同(上個(gè)案例) 19、鍋爐磨煤機檢不到火檢先后掉閘MFT動(dòng)作、汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作兩次停機事故 停機前運行方式: #3機負荷220MW,主汽壓力14.5Mpa,主溫度536℃,再熱蒸汽壓力2.6MPa,再熱溫度532℃,A、C、D、E磨運行,#3-1、#3-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,協(xié)調投入。 事件經(jīng)過(guò): 2005年2月2日23時(shí)56分A、C、D、E磨先后均掉閘,首出均為“給煤機運行未建立火焰”。隨后鍋爐MFT動(dòng)作,首出為“失去所有燃料”,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳,廠(chǎng)用電切換正常。2月3日0時(shí)03分#3爐點(diǎn)火,0時(shí)59#3機組并網(wǎng)。1時(shí)44分,#3機負荷24MW,因汽包水位高,鍋爐MFT動(dòng)作,首出為“汽包水位高”,汽機、發(fā)電機聯(lián)跳,廠(chǎng)用電切換正常。1時(shí)55分#3爐點(diǎn)火,2時(shí)16分#3機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 2月2日23時(shí)56分#3爐磨煤機檢不到火檢先后掉閘MFT動(dòng)作原因分析與事故總結與2月2日11時(shí)26分#3爐滅火事件相同(上兩個(gè)案例)。 2月3日1時(shí)44分#3爐汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作原因為汽包放水二次電動(dòng)門(mén)力距保護定值偏小,開(kāi)關(guān)時(shí)電動(dòng)門(mén)力距保護動(dòng)作,造成汽包放水二次門(mén)無(wú)法開(kāi)關(guān)。加之運行人員經(jīng)驗不足,水位調整不及時(shí),造成汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作。 事故總結: 1、已調整了汽包放水二次電動(dòng)門(mén)力距保護定值。 2、要進(jìn)一步加強對運行人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)與事故處理能力培訓,提高運行人員對異常工況的處理能力,努力減少因運行人員操作調整不當造成停機事件。 事故前運行方式: #3機組負荷245MW,協(xié)調投入。主汽壓力16.69MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.98MPa,再熱蒸汽溫度538℃,真空-77.7K Pa,總煤量117T/H,爐膛負壓-77 Pa,#3-1、#3-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,A、B、C、D、E磨煤機運行。機組跳閘前B磨煤機因需進(jìn)行內部檢查,B給煤機已停運,正準備停B磨煤機。 事故經(jīng)過(guò): 2005年3月1日10時(shí)13分16秒因B磨需停運進(jìn)行內部檢查,B給煤機在煤量逐漸減小后停運,10時(shí)13分42秒A、B磨跳閘,10時(shí)13分44秒C、D磨跳閘,10時(shí)13分45秒E磨跳閘,(A、C、D、E磨跳閘首出原因為“給煤機、磨煤機運行且未建立火焰”,B磨首出為“就地跳閘”),10時(shí)13分45秒MFT動(dòng)作(首出為“失去所有火焰”),汽機、發(fā)電機聯(lián)掉,#3-1、#3-2一次風(fēng)機聯(lián)掉,廠(chǎng)用電切換正常。10時(shí)25分#3爐點(diǎn)火,10時(shí)34分#3機沖轉,10時(shí)45分#3機定速,11時(shí)15分#3機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 1、當時(shí)爐膛負壓為自動(dòng),在停止B給煤機運行時(shí),10時(shí)13分06秒爐膛負壓開(kāi)始波動(dòng),從-60 K Pa向負方向波動(dòng),10時(shí)13分18秒負壓至-281K Pa時(shí)負壓開(kāi)始向正方向波動(dòng)(10時(shí)13分34秒負壓至-102K Pa),10時(shí)13分33秒#3-1引風(fēng)機靜葉開(kāi)度自動(dòng)由46.27%自動(dòng)開(kāi)至47.44%,#3-2引風(fēng)機靜時(shí)開(kāi)度由52.83%開(kāi)至54.43%,負壓快速向負方向波動(dòng),10時(shí)13分37秒負壓達-296K Pa,10時(shí)13分38秒負壓達-322K Pa,10時(shí)13分39秒負壓達-510K Pa,10時(shí)13分40秒負壓達-796K Pa,10時(shí)13分41秒負壓達-1113K Pa,10時(shí)13分42秒負壓達-1575K Pa,10時(shí)13分45秒負壓達-2188K Pa。爐膛負壓自動(dòng)調節不可靠,是造成負壓波動(dòng)大、鍋爐滅火的一個(gè)原因。 2、因#3爐內噴燃器A、B磨噴口相對集中布署(中間隔一個(gè)二次風(fēng)噴口),C磨為中間布署,D、E磨為相對集中布署(中間隔一個(gè)二次風(fēng)噴口),在B給煤機逐漸減小煤量直至停止B給煤機時(shí),A磨噴口與C磨噴口出現斷層(中間隔著(zhù)4個(gè)噴口),此時(shí)未加大A給煤機煤量(一直維持在28T/H),只是通過(guò)手動(dòng)加大E磨煤量,但總煤量也未及時(shí)加大,對燃燒擾動(dòng)較大,負壓波動(dòng),運行人員未及時(shí)投油穩燃。同時(shí)在停運B給煤機后,未及時(shí)減少B磨通風(fēng)量,仍維持在80T/H的正常運行值進(jìn)行吹掃冷卻,B磨的大量冷一次風(fēng)吹入A層噴口上方加劇了A層噴口燃燒不穩定性,在10時(shí)13分39秒A磨#2、#4角失去火檢,10時(shí)13分40秒A磨4個(gè)角全部失去火檢,延時(shí)3秒后A磨掉閘。加之此時(shí)引風(fēng)機靜葉自動(dòng)開(kāi)大,負壓加速向負方向增大,造成全爐膛滅火,各運行中磨煤機跳閘,MFT動(dòng)作停機。 事故前運行方式: #4機組負荷230MW,主汽壓力14. 9MPa,主汽溫度537℃,再熱蒸汽壓力2.7MPa,再熱蒸汽溫度536℃,真空-77.6K Pa,總煤量93T/H,爐膛負壓-100 Pa。鍋爐總風(fēng)量674T/H,爐膛負壓-70 Pa。協(xié)調投入。#4-1、#4-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,A、B、D磨煤機運行、C磨停運消漏、E磨正在暖磨準備投運。鍋爐正在吹灰,下層#1、#3兩支油槍運行。#4-1引風(fēng)機#2潤滑油泵運行,#1油泵備用,供油壓力、油溫、油箱油位正常。#4-1引風(fēng)機靜葉開(kāi)度49.35%,#4-2引風(fēng)機靜葉開(kāi)度49.50%,#4-1送風(fēng)機動(dòng)葉開(kāi)度33.19%,#4-2送風(fēng)機動(dòng)葉開(kāi)度34.56%,#4-1一次風(fēng)機入口檔板開(kāi)度43.94%,#4-2一次風(fēng)機入口檔板開(kāi)度42.67%。 事故經(jīng)過(guò): 2005年3月9日8時(shí)25分#4-1引風(fēng)機掉閘,發(fā)“油壓低”光字,#4-1送風(fēng)機、#4-1一次風(fēng)機聯(lián)掉,投油助燃,RB動(dòng)作,協(xié)調跳為機跟蹤,#4-2送風(fēng)機檔板開(kāi)至60%,#4-2一次風(fēng)機檔板全開(kāi),#4-2引風(fēng)機靜葉開(kāi)至57%,總風(fēng)量降至470T/H,一次風(fēng)壓由12KPa 降至8KPa ,增投油槍?zhuān)珹磨熱風(fēng)門(mén)由38%開(kāi)至43%,B磨熱風(fēng)門(mén)由40%開(kāi)至45%,D磨熱風(fēng)門(mén)由41%開(kāi)至46%,爐膛壓力在+600Pa間波動(dòng),隨后B、D磨掉閘,原因均為一次風(fēng)量低,B、D磨掉閘后,運行人員將#4-2一次風(fēng)機檔板由自動(dòng)切為手動(dòng)關(guān)至60%,爐總風(fēng)量由470t/h降至380t/h,MFT動(dòng)作(首出為總風(fēng)量低于30%),汽機、發(fā)電機聯(lián)掉,廠(chǎng)用電切換正常。9時(shí)55分#4爐點(diǎn)火,后熱工更換#4機電子間#17控制器電源分配盤(pán)(消除2月12日#4爐汽包水位失靈缺陷),13時(shí)23分#3機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 1、#4-1引風(fēng)機跳閘原因: #4-1引風(fēng)機因潤滑油壓低掉閘后查潤滑油系統無(wú)泄漏,#4-1引風(fēng)機掉閘時(shí)油壓在低于0.15 MPa時(shí)未聯(lián)啟備用泵,當時(shí)油壓持續低至0.1MPa(低二值掉引風(fēng)機)以下,4秒鐘后油壓恢復正常。停機后做低油壓試驗正常,低一值、低二值壓控開(kāi)關(guān)校驗正常。運行在就地做油泵切換試驗,連鎖正常,油站油壓、油溫、油位正常。與#3-2引風(fēng)機跳閘原因相同,時(shí)間相差7分鐘,因此排除熱工一次設備和控制程序問(wèn)題。結合在#4-1引風(fēng)機因潤滑油壓低掉閘7分鐘前#3-2引風(fēng)機同樣發(fā)生的掉閘現象及當時(shí)為衛生清掃人員正在清掃衛生與現場(chǎng)對油系統各閥門(mén)手柄觀(guān)察判斷造成引風(fēng)機潤滑油壓低原因為衛生清掃人員(臨時(shí)工)在清理油系統時(shí),為清掃方便瞬時(shí)關(guān)閉油濾網(wǎng)的出口門(mén)或入口門(mén)(均為球閥,90度開(kāi)關(guān))所致。造成油系統短時(shí)供油中斷(4秒鐘),潤滑油壓控開(kāi)關(guān)動(dòng)作,#4-1引風(fēng)機跳閘。 2、、MFT動(dòng)作原因: #4-1引風(fēng)機跳閘,RB動(dòng)作,聯(lián)跳同側送風(fēng)機、一次風(fēng)機。鍋爐總風(fēng)量由674t減為470t,一次風(fēng)壓由12KPa降為8KPa,當時(shí)鍋爐A、B、D磨運行,E磨正在暖磨,在#4-1一次風(fēng)機掉閘,一次風(fēng)量銳減的情況下,運行人員未及時(shí)開(kāi)大#4-2引風(fēng)機靜時(shí)與#4-2送風(fēng)機動(dòng)葉調整風(fēng)量與爐膛負壓,此時(shí)仍有四臺磨通風(fēng),同時(shí)A、B、D磨自動(dòng)開(kāi)大熱風(fēng)門(mén)造成一次風(fēng)壓進(jìn)一步降低,B、D磨一次風(fēng)量小于45t保護動(dòng)作相繼跳閘,后運行人員將#4-2一次風(fēng)機檔板由自動(dòng)切為手動(dòng)關(guān)至60%,爐總風(fēng)量由470t/h降至380t/h,鍋爐總風(fēng)量<30%保護無(wú)延時(shí)動(dòng)作,鍋爐MFT跳閘。 事故總結: 1、運行人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平差,經(jīng)驗不足,對異常工況下的判斷與正確果斷處理能力差,對機組RB工況下的事故預想不夠完善,在#4-1引風(fēng)機掉閘后,總風(fēng)量下降,#4-2引風(fēng)機靜葉未自動(dòng)開(kāi)大,爐膛壓力在+600Pa間波動(dòng)時(shí),未及時(shí)開(kāi)大#4-2引風(fēng)機靜葉與#4-2送風(fēng)機動(dòng)葉,維持總風(fēng)量與爐膛負壓,而是不正確的關(guān)?。?-2一次風(fēng)機檔板是造成總風(fēng)量低于30%MFT動(dòng)作的主要原因。 2、在機組發(fā)生RB的情況下,當兩側引風(fēng)機在自動(dòng),掉閘引風(fēng)機將由自動(dòng)切為手動(dòng),此時(shí)掉閘風(fēng)機檔板開(kāi)度指令應無(wú)延時(shí)的疊加在運行的引風(fēng)機擋板指令中(運行中的風(fēng)機檔板必須在自動(dòng)方式下)開(kāi)大運行引風(fēng)機檔板。但#4機兩側引風(fēng)機在自動(dòng),單側引風(fēng)機跳閘時(shí),邏輯設計中延時(shí)30S后將跳閘引風(fēng)機檔板切為手動(dòng),在30S內閉鎖運行引風(fēng)機負荷自動(dòng)累加功能,因此未出現#3引風(fēng)機過(guò)載的同類(lèi)現象,之后爐膛負壓測量和設定值偏差超過(guò)400Pa ,使兩側引風(fēng)機均由自動(dòng)切為手動(dòng),使疊加功能失去,運行引風(fēng)機檔板未自動(dòng)開(kāi)大,爐膛負壓達到600Pa。該邏輯設計不合理,應將延時(shí)去掉同時(shí)應限制運行引風(fēng)機檔板開(kāi)度防止過(guò)流。 3、當時(shí),#3機組負荷207MW,總風(fēng)量為866t;而#4機組負荷230MW,總風(fēng)量為674t,總風(fēng)量的修正參數存在差異,但兩臺機組的鍋爐總風(fēng)量低于30%保護的定值均為380t,且總風(fēng)量低于30%MFT動(dòng)作保護無(wú)延時(shí)。 4、對引風(fēng)機潤滑油壓低跳引風(fēng)機保護,增加5秒延時(shí),防止設備誤動(dòng)。 5、已將#4爐引風(fēng)機掉閘停運切手動(dòng)延時(shí)去掉,以避免發(fā)生一臺風(fēng)機掉閘,另一臺風(fēng)機檔板不能自動(dòng)疊加開(kāi)大。同時(shí)將引風(fēng)機在發(fā)生RB時(shí),運行中的引風(fēng)機檔板開(kāi)度限制在85%,以防止引風(fēng)機檔板開(kāi)度過(guò)大,電機過(guò)流,電機損壞或過(guò)流保護動(dòng)作造成機組停運。 6、對#3、#4機組的鍋爐總風(fēng)量參數進(jìn)行修正,并確定正確的保護定值,并增加總風(fēng)量低于30% MFT動(dòng)作保護加30秒延時(shí)??傦L(fēng)量修正工作由于涉及范圍較大,于小修期間完成。 事故前運行方式: #3機組負荷207MW,主汽壓力14. 9MPa,主汽溫度538℃,再熱蒸汽壓力2.5MPa,再熱蒸汽溫度539℃,真空-77K Pa,總煤量93T/H,鍋爐總風(fēng)量866T/H,爐膛負壓-70 Pa。協(xié)調投入。#3-1、#3-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,A、B、C磨煤機運行。#3-2引風(fēng)機#1潤滑油泵運行,#2油泵備用,供油壓力、油溫、油箱油位正常。#3-1引風(fēng)機靜葉開(kāi)度37.21%,#3-2引風(fēng)機靜葉開(kāi)度45%,#3-1送風(fēng)機動(dòng)葉開(kāi)度34.43%,#3-2送風(fēng)機動(dòng)葉開(kāi)度33.74%,#3-1一次風(fēng)機入口檔板開(kāi)度26.57%,#3-2一次風(fēng)機入口檔板開(kāi)度27.3%,。 事故經(jīng)過(guò): 2005年3月9日8時(shí)18分#3-2引風(fēng)機掉閘,發(fā)“油壓低”光字,#3-2送風(fēng)機、#3-2一次風(fēng)機聯(lián)掉,投油助燃,RB動(dòng)作,協(xié)調跳為機跟蹤,#3-1送風(fēng)機動(dòng)葉自動(dòng)開(kāi)至78%,后回落在70%至75%間波動(dòng)(自動(dòng)位),#3-1一次風(fēng)機入口檔板自動(dòng)快速開(kāi)至63.52%,后逐漸持續開(kāi)至96.48%(在3分30秒時(shí)間內),#3-1引風(fēng)機靜葉自動(dòng)由37.21%開(kāi)至95.2%,電流由150A升至365A,爐膛壓力在+450Pa波動(dòng),手動(dòng)減煤量至76T/H,后運行人員手動(dòng)關(guān)#3-1引風(fēng)機靜葉至89.36%,電流降至350A,手動(dòng)減#3-1送風(fēng)機動(dòng)葉至60%,8時(shí)21分#3-1引風(fēng)機“反時(shí)限過(guò)流”動(dòng)作掉閘,MFT動(dòng)作,汽機、發(fā)電機聯(lián)掉,廠(chǎng)用電切換正常。9時(shí)40分#3爐點(diǎn)火,10時(shí)46分#3機組并網(wǎng)。 原因分析: 1、#3-2引風(fēng)機跳閘原因分析: #3-2引風(fēng)機因潤滑油壓低掉閘后查潤滑油系統無(wú)泄漏,#3-1引風(fēng)機掉閘時(shí)油壓在低于0.15 MPa時(shí)聯(lián)啟備用泵,但當時(shí)油壓持續低至0.1MPa(低二值掉引風(fēng)機)以下,4秒鐘后油壓恢復正常,5秒鐘后備用泵正常聯(lián)掉。停機后做低油壓試驗正常,低一值、低二值壓控開(kāi)關(guān)校驗正常。運行在就地做油泵切換試驗,連鎖正常,油站油壓、油溫、油位正常。與#4機#1引風(fēng)機跳閘原因相同,時(shí)間相差7分鐘,因此排除熱工一次設備和控制程序問(wèn)題。結合在#3-1引風(fēng)機因潤滑油壓低掉閘7分鐘后#4-1引風(fēng)機同樣發(fā)生的掉閘現象及當時(shí)為衛生清掃人員正在清掃衛生與現場(chǎng)對油系統各閥門(mén)手柄觀(guān)察判斷造成引風(fēng)機潤滑油壓低原因為衛生清掃人員(臨時(shí)工)在清理油系統時(shí),為清掃方便瞬時(shí)關(guān)閉油濾網(wǎng)的出口門(mén)或入口門(mén)(均為球閥,90度開(kāi)關(guān))所致。造成油系統短時(shí)供油中斷(4秒鐘),油壓控開(kāi)關(guān)動(dòng)作,#3-2引風(fēng)機跳閘。 2、MFT動(dòng)作停機原因: #3-1引風(fēng)機掉閘原因為#3-2引風(fēng)機掉閘后,RB動(dòng)作使#3-1引風(fēng)機靜葉自動(dòng)由37.21%開(kāi)至94.21%,電流由150A升至365A,引風(fēng)機電機過(guò)流(額定電流為302A),在#3-2引風(fēng)機掉閘后,運行人員調整操作多,加之DCS畫(huà)面中未設置重要設備過(guò)流報警信號、光字,運行人員難以及時(shí)發(fā)現#3-1引風(fēng)機電機過(guò)流,后在約2分鐘后發(fā)現#3-1引風(fēng)機過(guò)流,手動(dòng)關(guān)#3-1引風(fēng)機靜葉至89.36%,電流降至350A,此時(shí)#3-1引風(fēng)機持續過(guò)流三分鐘,“反時(shí)限過(guò)流”保護動(dòng)作,#3-1引風(fēng)機掉閘, MFT動(dòng)作停機。 事故總結: (1)引風(fēng)機電機選型偏小,與機械不配套,是造成事故擴大的主要原因。電機額定電流為302A,在#3-2引風(fēng)機掉閘后,RB動(dòng)作使#3-1引風(fēng)機靜葉自動(dòng)由37.21%開(kāi)至94.21%時(shí),電機電流由150A升至365A,電機過(guò)流嚴重,引風(fēng)機電機不能滿(mǎn)足鍋爐單臺引風(fēng)機運行最大風(fēng)量要求,加之DCS畫(huà)面中未設置重要設備過(guò)流報警信號、光字,運行人員在事故處理中難以及時(shí)發(fā)現引風(fēng)機電機過(guò)流。引風(fēng)機電機與機械不配套是造成事故擴大停機的主要原因。 (2)對現場(chǎng)清潔臨時(shí)工的安全教育管理不到位,衛生清掃制度不健全,對部分現場(chǎng)清掃人員管理失控,班組未嚴格執行班前會(huì )(交待安全注意事項)、班后會(huì )(進(jìn)行安全工作點(diǎn)評)制度,班組安全日活動(dòng)未得到有效開(kāi)展,同時(shí)對現場(chǎng)設備管理與衛生清掃劃分存在漏洞,是造成此次#3-2引風(fēng)機因人員誤動(dòng)潤滑油系統閥門(mén)掉閘的主要原因。 (3)運行人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平差,經(jīng)驗不足,對異常工況下的判斷與正確果斷處理能力差,對機組RB工況下的事故預想不夠完善,在#3-2引風(fēng)機掉閘后,在#3-1引風(fēng)機已嚴重過(guò)流情況下,未及時(shí)減小引風(fēng)機靜葉,同時(shí)未及時(shí)關(guān)?。?-1送風(fēng)機動(dòng)葉,使爐膛壓力在+450Pa波動(dòng),反映出運行人員對對機組設備的特性掌握不夠,在異常工況下判斷與操作不夠熟練、果斷。 事故前運行方式: #3機組負荷235MW,主汽壓力15.4MPa,主汽溫度535℃,總煤量110T/H,A、B、C、D磨煤機運行,#3-1、#3-2引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,#1、#3給水泵運行,機組投協(xié)調。 事故經(jīng)過(guò): 3月25日0時(shí)10分#3機組負荷由235MW開(kāi)始加負荷(準備加至250MW),0時(shí)11分#3爐總煤量突由110T/H降至80T/H(A、B、C、D磨同時(shí)自動(dòng)減煤),負荷由235MW降至180MW,主汽壓力至15.8 MPa,機組協(xié)調手動(dòng)切為機跟蹤,投下層4支油槍助燃,隨即總煤量又由80T/H自動(dòng)加至119T/H,負荷自動(dòng)加至300MW,此時(shí)主汽壓力為14.8 MPa,汽包水位先波動(dòng)至-62mm后向正方向發(fā)展至+150mm時(shí)水位自動(dòng)跳,運行人員手動(dòng)調整水位,0時(shí)15分#3爐汽包水位低,MFT動(dòng)作,聯(lián)跳汽輪機、發(fā)電機。0時(shí)40分#3爐點(diǎn)火,0時(shí)58分#3機沖轉,1時(shí)16分定速,1時(shí)19分#3機組并網(wǎng)。 事故原因分析: 在總煤量自動(dòng)由110T/H降至80T/H后又增至119T/H、負荷由235MW降至180MW又突增至300MW情況下,汽包水位擾動(dòng)大,手動(dòng)調整水位難度大,加之運行人員經(jīng)驗不足,在給水自動(dòng)跳后手動(dòng)調整水位時(shí),給水量調整幅度過(guò)大,在汽包水位由-115mm向正方向波動(dòng)至-60mm時(shí),將#1、#3給水泵勺管總操開(kāi)度由76%關(guān)至27%,給水流量由最大1177T/H降至81T/H(其間#1、#3給水泵均因流量低于150T/H自動(dòng)打開(kāi)了再循環(huán)門(mén),造成給水流量持續低至81T/H),后運行人員又將#1、#3給水泵勺管總操開(kāi)度由27%開(kāi)至64%時(shí),汽包水位已達-300mm,MFT動(dòng)作。 事故經(jīng)過(guò): 2006年1月3日,三值上前夜,由于煤質(zhì)水份較大運行的#1、2、3、5磨煤機頻繁斷煤,班中多次投入中下層油槍?zhuān)捎谌藛T較少,并就地敲打原煤斗,投退油槍未就地檢查,0:15分#2、5磨煤機同時(shí)斷煤。投入中層#1、2、4油槍?zhuān)?:55分#6爐DCS畫(huà)面發(fā)“冷卻風(fēng)機風(fēng)壓低”、“#4角煤粉火檢故障”光字,#1火檢風(fēng)機聯(lián)動(dòng)正常,司爐命令助手就地檢查,發(fā)現12.6米有煙霧,且#4角一次風(fēng)管處有明火,立即向司爐匯報,0:56分,事故喇叭響,#6爐MFT動(dòng)作,首出“火檢冷卻風(fēng)機風(fēng)壓低”#6爐滅火,0:55值長(cháng)令鍋爐人員盡快撲滅明火,并聯(lián)系廠(chǎng)消防隊,1;05#4角明火撲滅,查看監視錄像#4角漏油時(shí)間19分鐘,著(zhù)火時(shí)間5分鐘。事故后經(jīng)查,中層#4角油槍、點(diǎn)火槍燒壞,油槍附近的火檢探頭接線(xiàn),一次風(fēng)管,火檢冷卻風(fēng)機控制箱燒壞,#6爐經(jīng)過(guò)9天小修后恢復運行。 原因分析: 1、#6爐#4角中層蒸汽吹掃閥逆止門(mén)后法蘭墊漏,將油漏到一次風(fēng)管后著(zhù)火,該法蘭墊為高壓石棉紙墊,不符合反措要求,且法蘭頻繁受到油、蒸汽相互作用,冷熱沖擊,檢修人員為及時(shí)進(jìn)行復緊,造成該處漏油。著(zhù)火后將火檢冷卻風(fēng)機控制箱燒毀,造成冷卻風(fēng)壓低,滅火保護動(dòng)作,停機,是本次事故的主要原因。 2、#6爐運行人員未及時(shí)發(fā)現#6爐燃油流量從5.5t/h增加到10t/h的參數變化,以致#4角漏油時(shí)間達19分鐘,是本次的次要原因。 事故總結: 1、油槍和油管接口處材料老化,不符合要求。 2、運行人員投退油槍時(shí)未進(jìn)行就地檢查。 3、運行人員監盤(pán)不認真,在投入3支油槍后,燃油流量未5.5t/h變化未10.5t/h,運行人員未及時(shí)發(fā)現。 4、現場(chǎng)監視裝置未設專(zhuān)人檢查,造成油槍泄露未及時(shí)發(fā)現。 事故前運行工況: #10爐運行負荷150T/H,壓力9.4MPa,汽溫540℃,水位正常運行火嘴下排轉4個(gè),中排轉4個(gè),上排轉1個(gè),共9個(gè)火嘴運行,乙磨煤機運行。 事故經(jīng)過(guò): ××年×月×日,運行中的10號鍋爐司爐聽(tīng)到警鈴響,發(fā)現水位低,負荷直接下降到120T/H,這時(shí)聽(tīng)到響一聲,立即停甲、乙側排粉機,控制水位,請示值長(cháng)關(guān)閉主汽門(mén),停爐后檢查發(fā)現甲側過(guò)熱器處的爐墻約20平方米、前墻汽包上面的爐墻約10平方米、煙道后頂棚約有30平方米的爐墻有不同程度的損壞,申請調度批準停爐搶修,經(jīng)水壓試驗后檢承壓部件完好,檢查本體鋼梁無(wú)變形,搶修后恢復備用。 原因分析: 事故前負荷150T/H,壓力9.4MPa,汽溫540℃,燃燒比較薄弱,個(gè)別火嘴來(lái)粉不正常,另外爐子預剛除完灰,爐膛溫度較低,造成滅,滅火后由于司爐處理不果斷,造成放炮。 事故總結: 1、司爐在執行防止滅火打炮措施不利; 2、司爐技術(shù)素質(zhì)低,心理素質(zhì)差,發(fā)生事故處理時(shí)不果斷; 3、沒(méi)有滅火保護裝置。 事故前運行工況: #6爐運行負荷250MW,壓力17.2MPa,汽溫540℃,水位正常,#1、2、3、5磨煤機運行。 事故經(jīng)過(guò): ××年×月×日,運行中的#6爐正在進(jìn)行鍋爐本體吹灰,突然#1、2、3、5磨煤機火檢閃爍,司爐迅速投入下層#4支油槍?zhuān)蟀l(fā)現#5磨煤機火檢仍閃爍,繼續投入中層四支油槍?zhuān)瑺t膛負壓迅速到+3300Pa(該鍋爐滅火保護中爐膛壓力規定為+3300 Pa /-2450 Pa)鍋爐滅火,后因恢復較慢造成汽輪機跳閘,造成一類(lèi)障礙。 事故原因分析: 事故前,由于原煤變差,爐膛燃燒惡化,爐膛溫度由870℃下降到680℃,鍋爐監盤(pán)人員未及時(shí)發(fā)現,未能及時(shí)采取相應調整,并進(jìn)行了本體吹灰,造成燃燒進(jìn)一步惡化,在鍋爐瀕臨滅火時(shí)仍投入油槍。造成爐膛內局部爆炸,造成鍋爐滅火。 事故總結: 1、司爐看盤(pán)不認真,未及時(shí)發(fā)現煤質(zhì)變差及燃燒惡化。 2、在鍋爐瀕臨滅火時(shí)仍投入油槍?zhuān)捎帽嫉姆椒ɑ謴湾仩t燃燒。 3、鍋爐滅火后處理不及時(shí),造成二次吹掃,氣溫低到汽機跳閘值,汽輪機跳閘。 事故經(jīng)過(guò): 2006年6月28日9時(shí)20分,#2空預器轉子不轉就地手動(dòng)盤(pán)車(chē)也不動(dòng),調試人員令停爐熄火,14時(shí)01A、01B啟備變壓器跳閘,造成全廠(chǎng)失電,所有運行的轉機全 停運,1小時(shí)后保安電源才投上。 事故原因分析: 01A、01B啟備變壓器跳閘造成全廠(chǎng)失電,所有運行的轉機全停運,雖然等離子燃燒器載體風(fēng)機接有兩路電源(其中一路接在保安電源上),可保安是源在1小時(shí)后才投上,由于短時(shí)間等離子載體風(fēng)機沒(méi)有轉啟來(lái),這樣等離子燃燒器四個(gè)火檢攝像頭沒(méi)有風(fēng)來(lái)冷卻燒損。 事故總結: 1、確保保安電源可靠投入。 2、爐膛溫度低于50℃以下,才允許停離子載體風(fēng)機。 事故經(jīng)過(guò): 2006年6月28日9時(shí)#2空預器主電機跳閘,輔電機聯(lián)啟電流71A很大,20分后輔電機跳閘聯(lián)跳#2引風(fēng)機、#2送風(fēng)機,9時(shí)20分#2空預器轉子不轉,就地手動(dòng)盤(pán)車(chē)不動(dòng)。 事故原因分析: #2空預器煙氣與一次風(fēng)之間扇形板和轉子向密封完全摩擦?。ê蠖松刃伟逄嵘b置)。 事故總結: 按照廠(chǎng)家提供的數據合理調整空預器扇開(kāi)采板和轉子徑向密封之間的間隙。 事故經(jīng)過(guò): 鍋爐#1、#2引風(fēng)機從分部試運一直到整體啟動(dòng),非驅動(dòng)端軸承振動(dòng)大,振動(dòng)達20mm/s以上,設備廠(chǎng)家來(lái)人處理過(guò)多次仍振動(dòng)大,在鍋爐吹管結束后,將引風(fēng)機輪轂打開(kāi)后發(fā)現里面有焊雜、土等,重量達4斤,清理后振動(dòng)從20mm/s降至5mm/s左右。 事故原因分析: 引風(fēng)機輪轂里面有焊雜、土等,造成轉子動(dòng)不平衡。 事故總結: 1、廠(chǎng)家在出廠(chǎng)時(shí)要認真做好動(dòng)平衡試驗。 2、廠(chǎng)家應提高制造質(zhì)量。 3、施工單位應提高安裝質(zhì)量。 4、組織人員重新做動(dòng)平衡試驗。 5、運行人員操作要規范,引風(fēng)機啟動(dòng)后靜葉開(kāi)度要大于5%,不能長(cháng)時(shí)間全關(guān)靜葉運行。 事故經(jīng)過(guò): 2006年6月8日9時(shí)40分#2機鍋爐點(diǎn)火吹管,14時(shí)發(fā)現10kv配電室內有很多蒸汽,15時(shí)50分#2引風(fēng)機、#2送風(fēng)機跳閘,鍋爐滅火。 事故原因分析: 因主、再熱蒸汽疏水(機側)臨時(shí)連在一起,蒸汽從吹管臨時(shí)管漏到廠(chǎng)房?jì)?/span>10kv配電室,造成#2機10kvB段失電,使#2引風(fēng)機、#2送風(fēng)機跳閘。 事故總結: 1、做好防止蒸汽漏到10kv配電室措施。 2、做好10kv單段廠(chǎng)用電失電事故預想。 事故經(jīng)過(guò): 2006年5月15日16時(shí)19分鍋爐點(diǎn)火,17時(shí)25投等離子,23時(shí)40分#1等離子陽(yáng)極頭燒損,5月16日0時(shí)30分#2等離子陽(yáng)極頭燒損,1時(shí)20分#3等離子陽(yáng)極頭燒損,4時(shí)等離子#4陽(yáng)極頭燒損,調試人員令將#1磨煤機煤量減至18T/h,保持三支大油槍助燃,停等離子運行。 事故原因分析: 該電廠(chǎng)2ⅹ600MW機組采用發(fā)熱量低的褐煤做燃料,相對于300MW機組及其它600MW機組,煤粉燃燒器直徑大,相應的等離子燒燃器體積就大,等離子點(diǎn)火器與等離子燃燒器采用徑向插入方式,為了能將等離子體(電?。┥斓饺紵髦行?。只能采用特制加長(cháng)等離子點(diǎn)火器,原等離子燃燒器與點(diǎn)火器采用通用的法蘭聯(lián)接,長(cháng)點(diǎn)火器導磁塊需要穿過(guò)法蘭、保溫、鐵皮等可感應磁場(chǎng)鐵性材料,這些材料削弱了起收縮電弧作用的磁場(chǎng),導致電弧發(fā)散,與陽(yáng)極的間隙變小,燒損了陽(yáng)極。 事故總結: 在#1爐吹完管后,將點(diǎn)火器抽出,通過(guò)模擬現場(chǎng)情況,觀(guān)察電弧找到了上述原因,然后割除了安裝法蘭,將點(diǎn)火器座直接固定在等離子燃燒器上,清理了導磁塊周?chē)蔫F皮,留出了約50mm的間隙,通過(guò)實(shí)踐證明此方法有效地解決了等離子電弧燒陽(yáng)極的缺陷。 事故經(jīng)過(guò): ××年×月×日,××電廠(chǎng)重油庫2號重油罐發(fā)生悶爆的火災事故。先是似防爆門(mén)的破裂聲,經(jīng)2秒鐘左右,發(fā)生較大的悶爆聲。事發(fā)后,約2分鐘該廠(chǎng)兩輛消防車(chē)到達出事地點(diǎn),對2號重油罐噴水滅火。隨之,外單位的消防車(chē)共六輛先后到廠(chǎng)進(jìn)行滅火。由于消防力量較強,消防水壓力充足,現場(chǎng)消火指揮得當,于當天11時(shí),2號重油罐的煙霧全部消火。 事故后經(jīng)查,2號重油罐罐體變形,罐頂開(kāi)裂、塌斜,基礎完好。此罐直徑為12米,高10米,壁厚6毫米,容積為1130立方米,事故后罐存油往地下油坑放了部分重油,約112噸,往煤場(chǎng)空地回收20.4噸。 事故原因分析:1995年8月9日,該廠(chǎng)進(jìn)雜油307噸至2號重油罐,脫水后,向1號罐送油120噸。事故前油位1.63米,油溫64℃。由于2號重油罐內存油有相當部分的輕質(zhì)油成份,油位較低,罐體空間部分較大,輕質(zhì)油揮發(fā)份解的可燃氣體達到了爆炸的濃度。經(jīng)反復分析,排除了外界影響,比較一致意見(jiàn)是:當日上午10時(shí)10分啟動(dòng)污油泵,將地下油坑的油抽至2號重油罐從上至下落差較大,在2號重油罐內引起較大擾動(dòng),使罐內油漂(用鐵皮制成)在油中擺動(dòng)或滾動(dòng),產(chǎn)生靜電。油漂結集了靜電荷,在一個(gè)偶然機會(huì )與罐內壁或其它部件(如:進(jìn)油管、污油管等)相碰撞而產(chǎn)生火花。這個(gè)火花就是引起第一聲悶爆的火源。第二聲較大的悶爆,是由于該罐防爆門(mén)打破后,大量空氣進(jìn)入罐內而引起。 事故總結:調查組認為,油罐設計不完善,未考慮漂防靜電的安全措施,在19年的運行中,也未發(fā)現這一設計遺留的隱患。 此次事故定性為:一般火災事故。 1、從設備上、管理上舉一反三,全面地、全員地吸取火災事故教訓,確保安全生產(chǎn)。 2、在更換#2油罐時(shí),結合剛下發(fā)的部頒《電力設備典型消防規程》制定安裝安全措施,并認真落實(shí)。 3、安裝油罐時(shí)按照部頒消防規程的要求,凡遇油系統相連的工作執行動(dòng)火工作票。 4、安監科抓緊時(shí)間按照部頒消防規程動(dòng)火工作票的格式,復制臨時(shí)動(dòng)火工作票,以便安裝工作時(shí)使用,正式票復制待后辦理。 5、加強防火重點(diǎn)部位的管理,結合部門(mén)的實(shí)際認真組織職工學(xué)習剛下發(fā)的部頒規程,制定完善部門(mén)防火重點(diǎn)部位的管理制度。 6、消防規程已下發(fā),今后凡在禁火區及規程規定的禁火設備及系統上動(dòng)火,必須辦理動(dòng)火工作票方可工作。 事故經(jīng)過(guò):1993年3月10日14時(shí)07分24秒,某電廠(chǎng)1號機組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴重,死23人,傷24人(重傷8人)。該電廠(chǎng)1號鍋爐是亞臨界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時(shí)。1993年3月6日起該鍋爐運行情況出現異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時(shí)內無(wú)較大操作。14時(shí),機組負荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時(shí),爐膛壓力維持負10毫米水柱,排煙溫度A側110度,B側158度。磨煤機A、C、D、E運行,各臺磨煤機出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F磨備用。主要CCS(協(xié)調控制系統)調節項目除風(fēng)量在“手動(dòng)”調節狀態(tài)外,其余均投“自動(dòng)”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時(shí)后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時(shí),集中控制室值班人員聽(tīng)到一聲悶響,集中控制室備用控制盤(pán)上發(fā)出聲光報警:“爐膛壓力‘高高”’、“MFT”(主燃料切斷保護)、“汽機跳閘”、“旁路快開(kāi)”等光字牌亮。FSS(爐膛安全系統)盤(pán)顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高”’引起,逆功率保護使發(fā)電機出口開(kāi)關(guān)跳開(kāi),廠(chǎng)用電備用電源自投成功,電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)成功。由于汽包水位急劇下降,運行人員手動(dòng)緊急停運爐水循環(huán)泵B、C(此時(shí)A泵已自動(dòng)跳閘)。就地檢查,發(fā)現整個(gè)鍋爐房迷漫著(zhù)煙、灰、汽霧,人員根本無(wú)法進(jìn)入,同時(shí)發(fā)現主汽壓急驟下降,即手動(dòng)停運電動(dòng)給水泵。由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計算機顯示屏)畫(huà)面鍋爐側所有輔助設備的狀態(tài)失去,無(wú)法控制操作,運行人員立即就地緊急停運兩組送引風(fēng)機。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現場(chǎng)附近,發(fā)現爐底冷灰斗嚴重損壞,呈開(kāi)放性破口。 該起事故死亡23人,其中電廠(chǎng)職工6人(女1人),民工17人。受傷24人,其中電廠(chǎng)職工5人,民工19人。事故后對現場(chǎng)設備損壞情況檢查后發(fā)現:21米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴重,冷灰斗向爐后側例呈開(kāi)放性破口,側墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管?chē)乐負p壞,有66根開(kāi)斷,爐右側21米層以下剛性梁嚴重變形,0米層爐后側基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機及噴射水泵等全部埋沒(méi)在內。爐前側設備情況尚好,磨煤機、風(fēng)機、煙道基本無(wú)損壞。事故后,清除的灰渣934立方米。該起事故最終核算直接經(jīng)濟損失778萬(wàn)元人民幣,修復時(shí)間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時(shí)間內地區用電受到了嚴重影響,間接損失嚴重。 事故原因: 該起鍋爐特大事故極為罕見(jiàn),事故最初的突發(fā)性過(guò)程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調查過(guò)程中的事故機理技術(shù)分析結論綜合如下: 1、運行記錄中無(wú)鍋爐滅火和大負壓記錄,事故現場(chǎng)無(wú)殘焦,可以認定,并非煤粉爆炸。 2、清渣過(guò)程中未發(fā)現鐵異物,渣成份分析未發(fā)現析鐵,零米地坪完整無(wú)損,可以認定,非析鐵氫爆炸。 3、鍋爐冷灰斗結構薄弱,彈性計算確認,事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會(huì )造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數量的集中載荷或者施加一定數量的壓力,有可能造成灰斗失穩破壞。 4、事故發(fā)生后的檢驗結果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導致包角管受過(guò)大拉伸力而造成的。 5、對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見(jiàn):一種意見(jiàn)認為,“3.10”事故的主要原因是鍋爐嚴重結渣。事故的主要過(guò)程是:嚴重結積渣造成的靜載加上隨機落渣造成的動(dòng)載,致使冷灰斗局部失穩;落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹,使爐膛壓力上升;落渣振動(dòng)造成繼續落渣使冷灰斗失穩擴大,冷灰斗局部塌陷,側墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂;裂口向爐內噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使爐膛壓力大增,造成MFT動(dòng)作,并使冷灰斗塌陷擴展;三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動(dòng)載和工質(zhì)閃蒸擴容壓力的共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴重破壞和現場(chǎng)人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴 重結渣而由落渣誘發(fā)的機械一熱力破壞事故。另一種意見(jiàn)認為,3月6日~3月10回爐內結渣嚴重,由于燃燒器長(cháng)時(shí)間下擺運行,加劇了灰斗結渣。這為煤裂角氣和煤氣的動(dòng)態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng )造了條件?;以淙朐樊a(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動(dòng)加速了可燃氣體的生成。經(jīng)分析計算,在0.75秒內局部動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了2.7千克以上混合可燃氣體,逐步沿灰斗上升,在上升過(guò)程中,由于下二次風(fēng)與可燃氣混合,混合溫度在470度左右(未達著(zhù)火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機飄入,引起可燃氣體爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達2.72千帕以上,觸發(fā)MFT動(dòng)作。爆炸時(shí),兩側墻鼓出,在爆炸和爐底結渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側墻連接處被撕裂,灰斗失穩下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內壓力猛烈升高,使事故擴大。 6、鍋爐投入運行后,在燃用設計煤種及其允許變動(dòng)范圍內煤質(zhì)時(shí)出現前述的嚴重結渣和再熱汽溫低、局部管段管壁超溫問(wèn)題,與制造廠(chǎng)鍋爐爐膛的結構設計和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。另外,除上述諸技術(shù)原因外,電廠(chǎng)及有關(guān)單位在管理上存在的一些問(wèn)題,也是導致這起事故發(fā)生的原因:該事故機組自3月1日以來(lái),運行一直不正常,再熱器管壁溫連續超過(guò)報警溫度。雖經(jīng)采取調整火焰中心,加大吹灰和減輕負荷等措施,壁溫超限問(wèn)題仍未解決。按廠(chǎng)家鍋爐運行規程規定,再熱器壁溫的報警溫度為607度,3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640度和670度之間,鍋爐負荷已從600兆瓦減至500兆瓦,再減至450兆瓦,到3月10日減至400兆瓦,再熱器壁溫仍嚴重超限。按運行規程規定,再熱器壁溫嚴重超溫采取措施而無(wú)效時(shí),應采取停爐措施。運行值班長(cháng)曾多次向各級調度請示,但上級部門(mén)非但不同意停爐,而且還要求將鍋爐負荷再提高一些,要求鍋爐堅持運行到3月15日計劃檢修時(shí)再停爐。結果因結焦嚴重,大塊焦渣崩落,導致該起特大事故發(fā)生。因此,該起事故原因的認定結論為:制造廠(chǎng)鍋爐爐膛設計、布置不完善及運行指揮失當;是一起鍋爐設備嚴重損壞和人員群亡的責任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴重結渣。 事故總結: 1、制造廠(chǎng)應采取措施,解決投產(chǎn)以來(lái)一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴重超限的問(wèn)題。 2、制造廠(chǎng)應研究改進(jìn)現有噴燃器,防止鍋爐結焦和煙溫偏差過(guò)大的問(wèn)題。在未改進(jìn)前,制造廠(chǎng)應在保證鍋爐設計參數的前提下,提出允許噴燃器下擺運行的角度和持續時(shí)間。 3、鍋爐設計中吹灰器布置密度低,現在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠(chǎng)應采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電廠(chǎng)應加強檢修、維護和管理,提高現有吹灰器的可用率,必要時(shí)換用符合要求的吹灰器。 4、制造廠(chǎng)應研究適當加強冷灰斗支承的措施,以提高其結構穩定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。 5、制造廠(chǎng)應采取措施加裝必要的監視測點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測點(diǎn)、過(guò)熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測點(diǎn)等,并送入計算機數據采集系統。此外,還應考慮裝設記錄型爐膛負壓表。 6、制造廠(chǎng)應對冷灰斗的積渣和出渣系統的出渣增加必要的監測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結渣情況。 7、制造廠(chǎng)應對不符合安全要求的廠(chǎng)房結構、安全設施、通道、門(mén)、走、平臺和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門(mén)不能采用卷簾門(mén),看火孔附近要有平臺等。 8、切實(shí)加強燃煤管理。電力部和其他上級有關(guān)部門(mén)應共同解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應問(wèn)題。電廠(chǎng)要加強對入廠(chǎng)煤、火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技術(shù)。 9、電廠(chǎng)應嚴格執行運行規程,加強對鍋爐的運行分析和管理工作。應及時(shí)提出鍋爐運行情況的分析意見(jiàn)和異常工況的應急措施。 10、對事故中波及的設備和部件進(jìn)行仔細的檢查?;謴瓦\行前必須進(jìn)行爐內空氣動(dòng)力場(chǎng)和燃燒調整試驗。 38、200MW#1機168試運中,因循環(huán)水塔水位高,循環(huán)泵值班員誤關(guān)轉機冷卻水回水門(mén)降水塔水位導致#1機轉機冷卻水無(wú)法回前池,冷卻水中斷,使運行的#1給水泵工作油溫度升高到130℃,#1給水泵跳閘,#2給水泵聯(lián)動(dòng)成功1分鐘后也因工作油溫度高跳,導致鍋爐斷水干鍋,MFT動(dòng)作滅火,168中斷。 事故經(jīng)過(guò): 1991 年 3月21 日,某電廠(chǎng)4號鍋爐小修結束,汽輪機超速試驗完畢準備并網(wǎng)時(shí),突然爐膛一聲巨響,汽包水位直線(xiàn)下降無(wú)法控制,緊急停爐。檢查發(fā)現前墻水冷壁爆管一根,爆口在衛燃帶附近100㎝處,爆口附近同一循環(huán)回路共有25 根管產(chǎn)生不同程度的變形。經(jīng)搶修更換爆破的和變形嚴重的水冷壁管14根。于24 日18時(shí)再次點(diǎn)火,25日03:24帶負荷40MW,主蒸汽壓力9.3MPa,主蒸汽溫度490℃,電接點(diǎn)水位計指示+30mm,爐內又發(fā)生一聲巨響,汽包水位直線(xiàn)下降無(wú)法維持,再次緊急停爐。檢查發(fā)現后墻水冷壁管一根爆破,爆口在衛燃帶上方約80cm處,爆口周?chē)?/span>10多根水冷壁管不同程度變形。 事故原因分析: 這兩次爆管的情況基本相同,經(jīng)檢查外觀(guān)爆口特征和金相分析,斷定為短期超溫爆管。事故是由于運行人員在鍋爐起動(dòng)過(guò)程中,兩次未按規定清洗汽包就地水位計,而且未與電接點(diǎn)水位計核對,控制室內水位計不能正常投入運行,電接點(diǎn)水位計與就地水位計不符,而出現假水位工況未能及時(shí)發(fā)現,致使鍋爐嚴重缺水爆管。 事故總結: 1、嚴防鍋爐缺水和超溫超壓運行,嚴禁在水位表數量不足(指能正確指示水位的水位表數量)。 2、經(jīng)常校對水位計,就地與遠傳數值基本一致。 3、鍋爐控制室內至少要有兩只性能可靠的遠傳水位計。 4、按規定及時(shí)沖洗水位計。 5、當鍋爐所有汽包水位表記全部失靈,運行中無(wú)法判斷鍋爐汽包水位時(shí),應立即緊急停爐。 6、對于短期過(guò)熱引起的爆管,一般要求防止鍋爐汽包低水位、過(guò)量使用減溫水引起過(guò)熱器內水塞和作業(yè)工具、焊渣等異物進(jìn)入鍋爐管道而造成堵塞等措施。 事故經(jīng)過(guò): 1991年8 月22 日17:45,1號鍋爐點(diǎn)火起動(dòng);22日20:55,1號汽輪機沖轉;23 日06:42,并網(wǎng)帶負荷20-30MW,汽輪機、電氣做試驗;23日14:45,帶負荷60MW,投粉一層;23日16 時(shí),導汽管爆破,被迫停爐。 事故原因分析: 事故的主要原因是由于鍋爐水動(dòng)力調整不當,使各屏水流量不均勻,造成導汽管超溫爆管。 事故總結: 1、對于長(cháng)期超溫引起的爆管,就要弄清由于鍋爐熱力偏差、水力偏差還是結構偏差所引起的超溫,以便采取相應的對策。 2、鍋爐的過(guò)熱器、再熱器、導汽管等應有完整的管壁溫度測點(diǎn),以便監視各導汽管間的溫度偏差,防止超溫爆管。在啟動(dòng)時(shí),應監視水平煙道煙溫,過(guò)熱器、再熱器管壁溫度禁止超過(guò)規定值。 3、定期進(jìn)行鍋爐爐膛、煙道蒸汽吹灰,以消除熱偏差,防止受熱面局部超溫。 事故經(jīng)過(guò): 1996 年3月13日00:29,4號機組由于直流控制電源總熔絲熔斷,造成直流操作電源消失,4號機組跳閘,汽輪機主汽門(mén)關(guān)閉。因“機跳爐”聯(lián)鎖未投入運行,機組甩負荷后燃料沒(méi)有聯(lián)動(dòng)切斷。最高主蒸汽壓力達21.3MPa、主蒸汽溫度達576℃,而額定過(guò)熱器出口壓力為13.7MPa、汽包壓力為15.88MPa、主蒸汽溫度為540℃。 事故原因分析: 運行人員在事故處理過(guò)程中,當手動(dòng)開(kāi)啟脈沖安全門(mén)鍋爐壓力不降時(shí)(安全門(mén)、PCV閥拒動(dòng)),沒(méi)有按規程果斷切斷制粉系統,致使鍋爐承壓部件嚴重超溫、超壓。 事故總結: 1、運行中鍋爐主汽出口壓力超過(guò)安全門(mén)動(dòng)作壓力(含PCV閥)而安全門(mén)拒動(dòng)同時(shí)手動(dòng)PCV閥又無(wú)法打開(kāi)時(shí),應立即手動(dòng)停爐。 2、機組運行時(shí)鍋爐主汽、再熱冷、熱段安全門(mén)、Pcv閥,廠(chǎng)用汽管道所有安全門(mén)必須全部投入,嚴禁隨意解列運行系統安全門(mén),防止系統超壓。 3、鍋爐超壓水壓試驗和熱態(tài)安全門(mén)校驗工作應制定專(zhuān)項安全技術(shù)措施,防止升壓速度過(guò)快或壓力、溫度失控造成超壓超溫現象。 事故經(jīng)過(guò): 某電廠(chǎng)1999年6 月5 日,根據鍋爐大修工程進(jìn)度安排,準備安全門(mén)定砣。 11時(shí) 30分,值長(cháng) 下令鍋爐點(diǎn)火;12時(shí)先后投入1-3 號油槍?zhuān)仩t開(kāi)始升壓;13時(shí),再熱器安全門(mén)開(kāi)始定砣;13時(shí)30 分結束,之后鍋爐繼續升溫升壓;當壓力升到15.8MPa 時(shí),鍋爐分廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)等人來(lái)到鍋爐乙側脈沖安全門(mén)平臺(標高46.5,面積11.69㎡),準備進(jìn)行一次汽系統安全門(mén)定砣。14時(shí) 02分鍋爐主汽壓力升至16.2MPa時(shí),值長(cháng)下令進(jìn)行事故放水、向空排汽試驗,繼續升溫升壓。15時(shí)06分,當主汽壓力達到17.2MPa時(shí),突然一聲巨響,大量汽水呼嘯而出,熱蒸汽迅速籠罩鍋爐間,經(jīng)檢查鍋爐高溫省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò )管的直管段突然爆裂,爆裂發(fā)生在直管段上,沿軸向開(kāi)裂,裂口長(cháng)470mm 左右;爆口中間部位在汽水反作用力作用下,形成“∨”形彎;爆口方位正對著(zhù)乙側一次汽系統安全門(mén),乙側部分聯(lián)絡(luò )管保溫層被吹壞。當即將鍋爐分廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)等八名同志嚴重燙傷,其中五人醫治無(wú)效死亡。 事故原因分析: 本次安全門(mén)定砣壓力為16.66MPa,爆管時(shí)壓力為17.2MPa,介質(zhì)溫度為290℃左右,超壓引起爆管。在鍋爐安全門(mén)定砣過(guò)程中,當主汽壓力達到17.2MPa時(shí),鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應力達到材料的抗拉強度而發(fā)生瞬時(shí)過(guò)載斷裂,導致聯(lián)絡(luò )管縱向開(kāi)裂。 事故總結: 1、鍋爐超壓水壓試驗和熱態(tài)安全門(mén)校驗工作應制定專(zhuān)項安全技術(shù)措施,防止升壓速度過(guò)快或壓力失控造成超壓現象。 2、安全閥未經(jīng)校驗的鍋爐,在點(diǎn)火試運啟動(dòng)和在安全閥校驗過(guò)程中應有防止超壓的措施,并在專(zhuān)人監護下實(shí)施。 3、做好鍋爐發(fā)生超壓、超溫等事故預想及防范措施。4.鍋爐在超水壓試驗和熱態(tài)安全閥整定時(shí),嚴禁非試驗人員進(jìn)入現場(chǎng)。 事故經(jīng)過(guò): 1990年1月25日03:20,在2號鍋爐滅火后,在恢復過(guò)程中,因給水調整門(mén)漏流量大(漏流量達120T/H),運行人員未能有效控制汽包水位,導致汽包水位直線(xiàn)上升,汽溫急劇下降,造成汽輪機水沖擊。 事故原因分析: 運行人員未能及時(shí)發(fā)現汽溫急劇下降,使低溫蒸汽較長(cháng)時(shí)間進(jìn)入汽輪機。低溫蒸汽進(jìn)入汽輪機,造成汽缸等靜止部件在溫差應力作用下變形,轉軸彎曲,動(dòng)靜部件發(fā)生徑向嚴重碰磨,軸系斷裂。 水位表失靈和指示不正確、鍋爐水位保護拒動(dòng)、給水系統故障、違反運行規程、誤判斷、誤操作等是造成鍋爐汽包滿(mǎn)水和缺水事故的主要原因。 事故總結: 從汽包水位測量系統的配置、安裝和使用以及給水系統的維護等方面出發(fā),制定相應的反事故技術(shù)措施。