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大同二電廠(chǎng)汽輪機飛車(chē)事故親歷記!

一九八五年十月二十九日,大同二電廠(chǎng)二號機組發(fā)生了震驚業(yè)界的汽輪機飛車(chē)事故。這是一起因調速系統設計缺陷和接長(cháng)軸螺栓制造質(zhì)量造成的重大設備損壞事故,事故發(fā)生時(shí)我正在現場(chǎng)檢查設備,親歷了事故的全過(guò)程,參與了事故的處理。作為親歷者有責任把這些過(guò)程記錄下來(lái)。


事故發(fā)生過(guò)程中留存的原始記錄

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二十九日下午,我作為水泵隊技術(shù)員接到晚上啟動(dòng)一號機組的通知,晚飯后我早早來(lái)到現場(chǎng),先去集控室向值長(cháng)了解啟動(dòng)安排和設備缺陷情況,然后到就地檢查設備。當時(shí)廠(chǎng)內只有二號機組單機運行,經(jīng)500kV變電站的255開(kāi)關(guān)送電;一號機組檢修消缺后準備啟動(dòng);三號機組在基建調試階段,當晚也準備啟動(dòng)。

21點(diǎn)30分左右,我正在一號機組零米給水泵處檢查設備,突然感到廠(chǎng)房照明先暗后特亮,緊接著(zhù)聽(tīng)到機組傳來(lái)一陣很怪的“吭吭”聲,我知道發(fā)生了異常情況,趕緊從給水泵旁的樓梯爬上了十米運轉平臺,聽(tīng)到二號機處的聲音越來(lái)越大并傳來(lái)劇烈振動(dòng),我下意識地朝著(zhù)控制室方向跑去,跑到半路被從控制室撤出的運行人員擋了回來(lái),緊接著(zhù)看到二號機組機頭起火,后來(lái)發(fā)電機處也起火并傳來(lái)爆炸聲。這時(shí)正在生產(chǎn)二樓會(huì )議室開(kāi)會(huì )的廠(chǎng)領(lǐng)導聞?dòng)嵹s來(lái),了解情況后立即組織救火,廠(chǎng)房?jì)葷鉄煗L滾,機組傳來(lái)陣陣刺耳的摩擦聲,就像人痛苦時(shí)發(fā)出的呻吟聲,我的心情就像被針扎一樣難受,直到機組沒(méi)了聲音才離開(kāi)現場(chǎng)。

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回到水泵隊,我把所有的值班人員迅速組織起來(lái),飛奔現場(chǎng)參加滅火工作。這時(shí)廠(chǎng)消防隊和大同市的消防車(chē)正陸續趕往現場(chǎng),經(jīng)過(guò)兩個(gè)多小時(shí)的奮戰終于把火災撲滅。據說(shuō)那天晚上除了大同當地的消防車(chē)外,把朔州的消防車(chē)也調了過(guò)來(lái),市委書(shū)記肖聰慈命令武警進(jìn)入緊急戒備狀態(tài)以應不測。


晚上一點(diǎn)多,檢修處召開(kāi)會(huì )議布置下步工作,我拖著(zhù)疲憊不堪的身軀來(lái)到會(huì )場(chǎng)時(shí),看到副總工程師張旗也在,會(huì )上張總說(shuō)汽輪機可能發(fā)生了飛車(chē)事故,這個(gè)消息令我十分吃驚,在事故還未開(kāi)始調查,大家還沒(méi)從救火現場(chǎng)回過(guò)味來(lái)處于懵懂狀態(tài)的情況下,張總能夠作出如此準確的判斷,其學(xué)識和擔當令人由衷的欽佩。

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事故初步診斷報告

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這場(chǎng)突如其來(lái)的飛車(chē)事故是怎樣發(fā)生的呢?

經(jīng)過(guò)事故調查委員會(huì )歷時(shí)兩個(gè)月的工作,對這起事故的情況逐漸清晰了起來(lái)。


1、事故前情況:

廠(chǎng)內二號機組單機運行,經(jīng)500kV變電站的255開(kāi)關(guān)送電(降壓為220kV),發(fā)電機負荷130MW,發(fā)電機自動(dòng)電壓調整器未投,勵磁電流1200安。


2、事故經(jīng)過(guò):

21點(diǎn)30分左右,發(fā)電機有功負荷由2分鐘前的130MW快速增至170MW,值班人員發(fā)現盤(pán)上出現“裝置故障”光字牌,表計大幅擺動(dòng),照明先暗后特亮,同時(shí)聽(tīng)到機組發(fā)出“怪叫聲”、2秒后255開(kāi)關(guān)跳閘,盤(pán)上出現“失磁保護動(dòng)作”光字牌,機組負荷甩至66MW ,約10秒后發(fā)電機主開(kāi)關(guān)202跳閘,機組出現強烈振動(dòng),再經(jīng)10秒左右,鍋爐值班員手動(dòng)打開(kāi)安全閥排汽,汽機值班員目擊車(chē)頭轉速表已達4380轉/分,機組隨即發(fā)出巨響,噴出火團。事故的整個(gè)過(guò)程約40秒左右,時(shí)間極短。

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3、設備損壞情況:

機組轉子斷為五段,四個(gè)斷面分別為車(chē)頭、中壓轉子與其接長(cháng)軸的聯(lián)軸器、兩個(gè)接長(cháng)軸之間的聯(lián)軸器、發(fā)電機與主勵磁機之間的聯(lián)軸器,聯(lián)軸器損壞表現為全部緊固螺栓脫出或斷裂。

四個(gè)中壓調節汽門(mén)操縱座沿M20螺釘法蘭面斷裂,有三個(gè)掉落地面。

高壓轉子部分復環(huán)甩脫,葉輪有磨損,汽封和軸封全部磨損。

中壓轉子第26級葉片全部甩出,除第24級外,其余各級葉片嚴重損壞,中段缸體左側斷裂。

低壓轉子部分復環(huán)甩脫,葉片變形或頂部磨損,低壓缸局部變形。

前、中軸承箱及三號軸承座斷裂,一瓦上軸承蓋拋至機組左側,軸瓦有逆轉現象,一至六瓦巴氏合金有捻?yè)p,三瓦尤為嚴重,推力瓦的工作面和非工作面全部損壞,盤(pán)車(chē)裝置殼體斷裂,盤(pán)車(chē)馬達掉落地面。


4、解體檢查情況:

發(fā)現中壓主汽門(mén)自動(dòng)關(guān)閉器滑閥下部節流旋塞 脫出16毫米;高壓缸軸封套圈有逆轉現象;高、中壓轉子聯(lián)軸器螺栓雖未斷開(kāi),但都嚴重損壞。

為了查清汽輪機飛車(chē)事故的原因,機械工業(yè)部和水利電力部委托中國機械工程學(xué)會(huì )、中國電機工程學(xué)會(huì )、中國電工技術(shù)學(xué)會(huì )組織二十位專(zhuān)家教授組成事故診斷專(zhuān)家組,歷時(shí)半年進(jìn)行機組事故診斷,但對造成機組損壞的直接原因卻是眾說(shuō)紛紜,莫衷一是。

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一部分專(zhuān)家認為,超速是造成機組嚴重損壞的直接原因。對事故過(guò)程分析如下:

1、21時(shí)30分左右,機組在未投自動(dòng)電壓調整器且運行人員未調整勵磁的情況下,有功負荷由130 MW升到170 MW,由于功率因數遠大于0.96,引起機組失步,導致發(fā)電機低勵失步保護動(dòng)作,經(jīng)2秒鐘時(shí)限跳255開(kāi)關(guān),有功負荷從170 MW甩至66 MW左右。本應按整定值255開(kāi)關(guān)跳閘后0.5秒跳202開(kāi)關(guān),由于保護接線(xiàn)錯誤,202不能跳閘,但經(jīng)10~15秒(模擬時(shí)間)202開(kāi)關(guān)跳閘,這是這次事故的導火線(xiàn),但與機組嚴重損壞沒(méi)有直接關(guān)系。


2、202開(kāi)關(guān)跳閘后,由于右側中壓主汽門(mén)自動(dòng)關(guān)閉器滑閥下部節流旋塞脫出16毫米,使滑閥始終處在上限位置,右側中壓主汽門(mén)約延遲15~17秒才能完全關(guān)閉,而中壓調速汽門(mén)也未及時(shí)關(guān)閉,使轉子轉速達3700~3800轉/分,并使機組加劇振動(dòng)。


3、由于機組超速,首先使高中壓轉子接長(cháng)軸和低壓轉子接長(cháng)軸的法蘭螺栓斷裂(有兩個(gè)螺栓飛出,至今尚未找到)。當高中壓轉子與低壓轉子斷開(kāi)后,中間再熱器的剩余能量使高中壓轉子繼續升速到4380轉/分以上,使葉片甩出、動(dòng)靜部分摩擦、軸承損壞、噴油著(zhù)火,當26級葉片全部甩出后形成緊急剎車(chē)。超速是機組嚴重損壞的直接原因。


4、從中壓轉子與接長(cháng)軸的聯(lián)軸器螺栓主體斷口分析,斷面形貌表現為疲勞斷口,先有疲勞裂紋,最后受到重大沖擊而全部斷裂。疲勞紋起源于螺紋根部退刀槽處,該處加工圓角小于設計要求,應力集中易于形成疲勞源。從已有疲勞裂紋的螺栓殘骸先擼扣后沿疲勞裂紋斷裂的情況看,螺栓疲勞裂紋已成隱患,但不是釀成這次嚴重超速破壞事故的主要原因。

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另一部分專(zhuān)家認為,油膜振蕩或軸系失穩是造成機組嚴重損壞的直接原因。對事故過(guò)程模擬如下:

1、由于存在不利運行工況和機組軸系扭振,該機在事故以前,已經(jīng)在螺栓退刀槽應力集中較大處,因受較長(cháng)期的交變應力作用而產(chǎn)生了疲勞裂紋。


2、轉子在202開(kāi)關(guān)跳閘后,轉速升高并穩定在一定水平下,有可能發(fā)生油膜振蕩或失穩現象,造成機組強烈振動(dòng),出現較大不平衡,加劇振動(dòng),導致中壓調汽門(mén)的操縱座與軸承座連接的法蘭面振松,從而使中壓調速汽門(mén)失控,形成轉速進(jìn)一步飛升,軸瓦進(jìn)一步損壞,不平衡進(jìn)一步加大的惡性循環(huán),終于使聯(lián)軸器螺栓中已存在的疲勞裂紋迅速擴大,最后瞬間斷裂,高中壓轉子與低壓轉子脫離,由于高中壓轉子轉動(dòng)慣量只占軸系約1/4,故其轉速繼續飛升至4000轉/分以上,使第26級葉片全部甩脫,中壓缸嚴重損毀。


廠(chǎng)長(cháng)于洪基關(guān)于事故初步診斷報告的批示

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究竟是超速引起機組振動(dòng)?還是振動(dòng)造成機組超速?這個(gè)問(wèn)題在今天看來(lái)通過(guò)事故順序記錄儀并不難分析,但在當時(shí)的技術(shù)條件下,就像回答“先有雞還是先有蛋”一樣困難。

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當年的國產(chǎn)200MW汽輪機在安全監測和故障診斷裝備方面完全就是一臺“裸機”,不但軸承振動(dòng)、鑒相、軸向位移、脹差等重要參數沒(méi)有自動(dòng)記錄,就是汽輪機的轉速也沒(méi)有自動(dòng)記錄,事故分析可依據的現場(chǎng)資料只有一段主蒸汽壓力和溫度記錄曲線(xiàn)及運行人員就地觀(guān)察到的汽輪機轉速4380轉/分,事故的過(guò)程又極其短暫,只有40秒左右。故障診斷只能依據這些極其有限的現場(chǎng)資料和設備損壞情況進(jìn)行分析推斷。


事故后解體發(fā)現中壓主汽門(mén)自動(dòng)關(guān)閉器滑閥下部節流旋塞脫出16毫米,使滑閥始終處在上限位置,經(jīng)計算右側中壓主汽門(mén)約延遲15~17秒才能完全關(guān)閉,所以部分專(zhuān)家指出機組超速是事故的直接原因。但問(wèn)題是中壓主汽門(mén)延遲關(guān)閉,還有中壓調速汽門(mén)呢?沒(méi)有證據說(shuō)明中壓調速汽門(mén)在事故前也失靈。


國產(chǎn)200MW汽輪機是在消化吸收前蘇聯(lián)50MW機組技術(shù)的基礎上發(fā)展起來(lái)的,由于缺乏末級長(cháng)葉片的設計制造經(jīng)驗,就用三個(gè)50MW機組的汽缸組成200MW機組的低壓缸,形成了三缸三排汽的結構。這種結構的汽輪機軸系又細又長(cháng),穩定性很差,中、低壓缸之間的接長(cháng)軸更是軸系的薄弱環(huán)節,早期的多臺200MW機組曾發(fā)生過(guò)油膜振蕩。


軸系穩定性差是國產(chǎn)200MW機組存在的重大設備隱患,所以有的專(zhuān)家認為軸系失穩是事故的直接原因。軸系失穩引發(fā)油膜振蕩,強烈振動(dòng)造成中壓調速汽門(mén)操縱座損壞,中壓調速汽門(mén)失靈造成機組超速。但問(wèn)題是二號機組在調試期間和投產(chǎn)以后均未出現過(guò)軸系失穩現象,事故前甩掉66MW負荷能引起多大的轉速動(dòng)態(tài)飛升?會(huì )造成機組失穩?
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兩種意見(jiàn)相持不下,當時(shí)前一種意見(jiàn)稍占上風(fēng)。但是兩年后秦嶺發(fā)電廠(chǎng)發(fā)生的又一起同型號的汽輪機飛車(chē)事故,似乎是專(zhuān)門(mén)給后一種意見(jiàn)增加了一個(gè)注腳。


發(fā)電總廠(chǎng)關(guān)于開(kāi)展反事故斗爭的文件

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一九八八年二月十二日,秦嶺發(fā)電廠(chǎng)五號機組在進(jìn)行危急保安器提升轉速試驗時(shí),發(fā)生了軸系斷裂重大事故,6處聯(lián)軸器螺栓、5處軸體發(fā)生斷裂,軸系斷為13段。


國家事故調查組經(jīng)過(guò)七個(gè)月的調查分析,認為這次事故是由油膜失穩開(kāi)始的突發(fā)性、綜合性強烈振動(dòng)造成的軸系嚴重破壞。該機組的軸系穩定性裕度偏低和機組轉速飛升到3500轉/分~3600轉/分是釀成這次事故的主要起因。


該型機組在額定參數下且同步器在3000轉/分位置時(shí),其調速系統工作范圍上限約為3400轉/分(計算值),較國內其他廠(chǎng)家200MW汽輪機調速系統上限(一般為3600轉/分)降低很多,超速試驗滑閥可控面積大,調速器滑閥的最大排油口面積小,有產(chǎn)生調速系統開(kāi)環(huán)的條件。


這兩起事故發(fā)生后,水電部和機械部聯(lián)合制定了防止國產(chǎn)200MW汽輪機超速和軸系斷裂的反事故措施,包括更換聯(lián)軸器螺栓材質(zhì)、更換發(fā)電機前后軸承為橢圓瓦、更換調速器滑閥和超速試驗滑閥套筒、提升轉速試驗時(shí)將主蒸汽壓力降低到7MPa、正常停機時(shí)必須先打閘后解列等,并從國外引進(jìn)了飛利浦公司RMS700型汽輪機安全監測保護系統,特別有遠見(jiàn)的是給機組配置了黑匣子——事故順序記錄儀。