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10月3日黑龍江某電廠(chǎng)6號機組非停事件分析

103日,黑龍江某電廠(chǎng)發(fā)生一起因DCS系統改造時(shí)汽包水位量程設置出現偏差,導致汽包水位顯示數值失準,運行人員監視調整不到位,造成鍋爐嚴重缺水事件,各單位應引起高度重視,舉一反三,加強重大技改項目管理力度,嚴格貫徹落實(shí)《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點(diǎn)要求》的有關(guān)規定,加強對汽包水位計及其測量系統的檢查及維護工作,防止出現鍋爐汽包缺水、滿(mǎn)水事故的發(fā)生。

一、事件情況

1.設備簡(jiǎn)況

黑龍江某電廠(chǎng)6號機組于20059月投產(chǎn),汽輪機為北京北重汽輪電機有限責任公司生產(chǎn)的N330-17.75/540/54O型單軸3缸雙排汽,再熱、凝汽式汽輪發(fā)電機組。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的HG-1018/18.6-YM23型自然循環(huán)汽包型鍋爐。發(fā)電機是北京重型電機廠(chǎng)生產(chǎn)的QFSN-330-2型。

2.異常前工況

2021102日,黑龍江某電廠(chǎng)6號機組A級檢修(計劃工期8.24-10.13)后開(kāi)始啟動(dòng),異常發(fā)生前機組負荷37MW,過(guò)熱蒸汽壓力3.8MPa,主蒸汽溫度甲側421℃、乙側420℃,再熱蒸汽溫度甲側489℃、乙側488℃。B、C制粉系統運行,總煤量49.8t/h,#1電動(dòng)給水泵運行,凝汽器真空-95KPa。

3.事件經(jīng)過(guò)

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12:47值長(cháng)令:執行鍋爐點(diǎn)火操作,鍋爐就地遠傳視屏水位顯示:電接點(diǎn)-100 mm,甲側-100mm、乙側-160 mm,DCS顯示434mm;

13:25 投入一支大油槍?zhuān)仩t點(diǎn)火成功。后續投入兩支微油穩燃,燃油壓力1.7MPa;

13:57 啟動(dòng)B制粉系統運行(6t/h),DCS顯示汽包水位151mm,爐水水質(zhì)不合格,鍋爐持續小流量換水(30t/h左右),汽包水位手動(dòng)控制,未投入汽包水位保護;

14:53 B制粉系統斷煤,運行人員立即處理給煤機斷煤情況,15:23  B給煤機來(lái)煤正常(10t/h);

16:33 汽機掛閘,開(kāi)啟高、中壓主汽門(mén);(主汽382℃、壓力3.07MPa,再熱溫度382℃,壓力0.49MPa,主給水流量100t/h,汽包水位106mm,給煤量10t/h,真空-95Kpa

16:54 鍋爐升溫升壓過(guò)程中,B給煤機煤量加至19t/h,增投BC#3角大油槍?zhuān)?/span>

17:03 汽機沖轉;(汽包水位140mm,主汽溫度335/340℃、壓力2.96MPa,再熱溫度386/376℃,壓力1.30MPa,給煤量19.8t/h,主給水流量149t/h,主機真空-93kpa

17:37 汽機轉速3000rpm;

19:45 BC#4油槍?zhuān)瑔?dòng)C制粉系統運行;

21:03 #6機并網(wǎng)運行;(主汽404/422℃、壓力3.8MPa,再熱溫度435/418℃,壓力1.38MPa,給煤量27t/hB13t/h、C 14t/h),主給水流量150t/h,DCS顯示汽包水位40mm,主機真空-93kPa

21:19 負荷至60MW汽機切缸過(guò)程中汽機跳閘,ETS首出:高缸抽真空電動(dòng)門(mén)超時(shí)跳機。經(jīng)就地檢查高缸抽真空電動(dòng)門(mén)實(shí)際已關(guān)到位,但關(guān)信號未反饋,切缸失??;

21:20 高缸抽真空電動(dòng)門(mén)故障消除,汽機再次掛閘;

22:05機組并網(wǎng),逐步升負荷至30MW;(主汽溫度391/395℃、壓力3.5MPa,再熱溫度454/436℃,壓力1.4MPa,給煤量52t/h,給水流量168t/h,DCS顯示汽包水位38mm,真空-93kPa,爐膛出口煙溫甲側332℃、乙側338℃,空預器后兩側排煙溫度96℃)

22:10 投運#4低加過(guò)程中,主機真空開(kāi)始下降(-95kPa),運行人員立即開(kāi)大凝汽器循環(huán)水出口門(mén)增大循環(huán)水量,維持兩臺真空泵運行,并就地排查真空下降原因;

22:47 汽機跳閘,ETS首出:真空低。(保護定值為-81kPa,跳機時(shí)機組負荷37MW,主汽壓力3.8MPa,主汽溫度421/420℃,再熱蒸汽溫度489/488,DCS顯示汽包水位44mm,高旁開(kāi)度61%,低旁全關(guān),B、C制粉系統運行,總煤量49.8t/h,BC1、3、43支大油槍投入)值班員手動(dòng)停止B、C制粉系統運行;

22:48  爐膛出口煙溫由348/354℃升至355/360℃,#2空預器電流從14A逐步增大至30A;22:55 主電機跳閘,輔電機聯(lián)啟后跳閘,就地檢查空預器停轉,手動(dòng)盤(pán)車(chē)無(wú)效。

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0005巡檢發(fā)現鍋爐BC#2角燃燒器根部附近有漏泄聲(鍋爐本體23米附近區域),通知鍋爐檢修人員現場(chǎng)檢查確認漏泄部位,0018檢修確認鍋爐水冷壁漏泄;

00:19 手動(dòng)MFT,聯(lián)跳#1、2一次風(fēng)機 ,BC1、3、4號角3支大油槍切除,啟動(dòng)爐膛吹掃,增加補水量361t/h,因汽包水位維持不變,停止#1給水泵,鍋爐停止上水,因汽包壁溫差大(最高達103℃),停止送、吸風(fēng)機運行,關(guān)閉風(fēng)門(mén)擋板燜爐。850汽包壁溫差有下降趨勢,開(kāi)啟鍋爐煙風(fēng)擋板自然通風(fēng)冷爐;1100啟動(dòng)吸風(fēng)機強制通風(fēng)冷爐;

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爐膛溫度降下來(lái)后打開(kāi)鍋爐人孔門(mén),目測燃燒器周邊區域部分水冷壁發(fā)生嚴重過(guò)熱變形。

二、原因分析

鍋爐水冷壁漏泄原因分析:

1.差壓式汽包水位計量程問(wèn)題,提資IO清單和測點(diǎn)量程表汽包水位量程為0-800mmH2O,原PineControl邏輯中的量程為0-1360mmH2O。在組態(tài)時(shí)按0-800mm進(jìn)行組態(tài),與就地差壓變送器實(shí)際量程0-1360mm不一致,致使汽包水位產(chǎn)生正向偏高432mm(汽包壓力為3.8MPa的工況下),當實(shí)際水位低于-330mm(低三值)時(shí),DCS顯示102mm,未觸發(fā)汽包水位保護動(dòng)作(汽包水位保護定值-330 mm,+240mm)。

2.DCS畫(huà)面汽包水位顯示數值失準,實(shí)際水位嚴重低于畫(huà)面水位,DCS顯示汽包水位基本不變,導致鍋爐嚴重缺水,水冷壁過(guò)熱爆管泄漏;

3.運行人員監視和操作不到位,沒(méi)有對DCS汽包水位、電接點(diǎn)水位計、就地雙色水位計進(jìn)行對比分析,未能及時(shí)調整給水流量,導致長(cháng)時(shí)間嚴重缺水狀態(tài)。

三、暴露問(wèn)題

1. 電廠(chǎng)對重大專(zhuān)項技改項目組織管理不到位

1.1電廠(chǎng)2021315日下發(fā)《關(guān)于成立DCS系統改造工作專(zhuān)班的通知》,在項目改造及試運過(guò)程中,領(lǐng)導小組、工作專(zhuān)班和有關(guān)人員未認真履行組織機構內崗位職責,管理缺失,整體改造及調試工作重要節點(diǎn)把控不到位。

1.2電廠(chǎng)生產(chǎn)管理存在“以包代管”現象,未發(fā)揮管理主體作用,責任意識不強,對調試工作重視程度低,參與深度不夠,生產(chǎn)人員技能水平不高,對二十五項反措學(xué)習和落實(shí)不到位,對重要保護退出未制定專(zhuān)項措施。

1.3 DCS系統改造項目進(jìn)度、節點(diǎn)驗收記錄單中節點(diǎn)驗收標準、驗收情況均填寫(xiě)“無(wú)”。驗收、試驗過(guò)程中未及時(shí)發(fā)現汽包水位量程設置差異,導致DCS畫(huà)面汽包水位顯示值與真實(shí)值之間出現重大偏差。DCS改造工程中相關(guān)系統設備上電清單執行不到位,部分項目漏做,相關(guān)人員未簽字確認。

2.熱工院控制公司對黑龍江某電廠(chǎng)DCS改造項目重視不夠

2.1項目組人員配置不合理,人員經(jīng)驗不足,未對現場(chǎng)資料進(jìn)行仔細核對,特別是對重要測點(diǎn)量程設置和傳動(dòng)敏感性不足。

2.2項目組人員偏重于組態(tài)設計,調試方案深度不夠,調試內容不全面,質(zhì)量把控不嚴。

2.3未對汽包水位量程進(jìn)行核對,導致汽包水位出現較大正向偏差432mm(汽包壓力為3.8Mpa的工況下)。

3.運行管理存在嚴重問(wèn)題

3.1運行人員操作技能欠缺,運行分析能力不足。水位記錄表單抄錄時(shí)對汽包差壓式水位計水位超出量程、DCS汽包水位和就地水位參數顯示偏差大等異常情況未進(jìn)行分析判斷。

3.2運行培訓不到位。對于DCS系統改造未及時(shí)開(kāi)展有效的培訓,人員對新改造系統熟悉掌握程度不夠,對異常情況的發(fā)現、判斷處理能力偏低。

3.3兩票執行存在差距。冷態(tài)啟動(dòng)操作票,未嚴格執行操作逐項打“√”確認,存在跳項操作。

3.4執行運行規程不嚴肅。未按運行規程4.3.2.8要求冷態(tài)校對水位計,未按規程4.3.8.5要求在0.2-0.3MPa時(shí)沖洗就地水位計,校對水位計,沖洗儀表管。

4.檢修管理存在不足

4.1電廠(chǎng)熱工專(zhuān)業(yè)檢修人員參與DCS改造深度不夠,沒(méi)有發(fā)現原系統與新系統之間汽包水位量程差異。

4.2重要保護未進(jìn)行實(shí)際傳動(dòng)試驗。汽包水位保護聯(lián)鎖試驗采用邏輯強制給定數值的方式進(jìn)行,嚴重違反二十五項反措。汽包水位保護退出后,未按規程要求進(jìn)行各水位計的水位對比,未制定相應的防范措施。

5.集團公司專(zhuān)項檢查的問(wèn)題整改未全面落實(shí)

對于集團公司2019年安全生產(chǎn)責任制巡查提出的:“應完善主保護投退單中的內容,對于主保護退出后對于運行的影響進(jìn)行提示,運行應提前做好防范措施”以及集團公司2021年技術(shù)監督現場(chǎng)評價(jià)提出的:“6號爐汽包兩端水位偏差有超過(guò)70mm的現象,而DCS又未設置汽包兩側水位偏差大于60mm時(shí)的報警問(wèn)題”,未進(jìn)行整改落實(shí)。

6.集團公司《異常情況報送制度》執行不到位

10219:00電廠(chǎng)匯報集團生產(chǎn)值班室6號機組DCS開(kāi)始調試,23:30電廠(chǎng)匯報集團生產(chǎn)值班室6號機組DCS調試結束,未匯報機組異常情況;直至10515:00電廠(chǎng)向集團生產(chǎn)值班室匯報6號機組水冷壁泄漏相關(guān)情況。

7.黑龍江分公司在項目實(shí)施過(guò)程中參與指導不夠,監管不到位。

四、有關(guān)要求

根據事件調查分析和有關(guān)國家、行業(yè)標準及重點(diǎn)反事故措施規定,提出如下要求:

1.各單位要嚴格落實(shí)二十五項反措中關(guān)于防止鍋爐滿(mǎn)水和缺水事故相關(guān)要求,深入開(kāi)展鍋爐水位計及其測量系統的專(zhuān)項監督和隱患排查工作。

2.熱工院要針對本次發(fā)生的工程管理問(wèn)題,舉一反三,充實(shí)各改造項目組技術(shù)力量,完善調試大綱及技術(shù)措施,通知至正在執行的睿渥改造項目,盡快制定睿渥項目現場(chǎng)管理標準文檔。

3.機組啟動(dòng)調試時(shí)應對汽包水位校正補償方法進(jìn)行校對、驗證,并進(jìn)行汽包水位計的熱態(tài)調整及校核。新機組驗收時(shí)應有汽包水位計安裝、調試及試運專(zhuān)項報告,列為驗收主要項目。

4.鍋爐汽包水位保護在鍋爐啟動(dòng)前應進(jìn)行實(shí)際傳動(dòng)校檢。用上水方法進(jìn)行高水位保護試驗、用排污門(mén)放水的方法進(jìn)行低水位保護試驗,嚴禁用信號短接方法進(jìn)行模擬傳動(dòng)替代。鍋爐點(diǎn)火后應根據條件及時(shí)投入鍋爐MFT各項保護,嚴禁隨意退出鍋爐汽包水位保護。

5.要全面加強運行、檢修等生產(chǎn)人員技能培訓,深度參與DCS系統改造的全過(guò)程,提高專(zhuān)業(yè)人員對異常事件的發(fā)現、判斷和處理能力,切實(shí)做好防止鍋爐斷水、滅火、防止超溫超壓等事故預想工作。

6.各單位進(jìn)行DCS系統改造工作期間,電廠(chǎng)應與施工方配合完成所有模擬量測點(diǎn)DCS量程梳理工作,采用就地施加物理量的方式對保護和自動(dòng)調節等重要模擬量測點(diǎn)進(jìn)行傳動(dòng),并嚴格按照調試大綱要求開(kāi)展熱工聯(lián)鎖保護試驗。

7.各單位應組織梳理DCS改造前后的邏輯組態(tài)與人機交互畫(huà)面的異同,并結合《火電廠(chǎng)熱控邏輯可靠性評估技術(shù)導則》組織一次全面的邏輯隱患排查。

8.加強檢修、技改項目的質(zhì)量驗收。嚴格落實(shí)三級驗收制度,對各個(gè)安全、質(zhì)量環(huán)節做到嚴格控制,降低設備安全風(fēng)險,提高可靠性。

各產(chǎn)業(yè)、區域公司應按照通知要求,吸取本次事故教訓,盡快組織發(fā)電企業(yè)開(kāi)展汽包水位計及其測量系統專(zhuān)項監督與隱患排查工作,杜絕發(fā)生重、特大事故的發(fā)生。有DCS改造項目的單位要切實(shí)落實(shí)主體責任,確保改造項目萬(wàn)無(wú)一失。