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新疆某電廠(chǎng)2號機組5月連續兩起非停事件報告

一、 5.19非停事件

 

(一)事件經(jīng)過(guò)

 

新疆公司某電廠(chǎng)2號機組(66萬(wàn)千瓦),2020 51905:05,機組58萬(wàn)千瓦負荷運行,DEH控制器故障誤發(fā)汽輪機危急遮斷信號,機組跳閘。熱態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,運行人員盲目操作致使汽輪機調門(mén)反復開(kāi)關(guān),EH油壓降低至保護動(dòng)作值機組跳閘。

52006:59機組重新并網(wǎng)。

 

(二)原因分析

 

DEH 控制器部分已定義但沒(méi)有使用的SOE點(diǎn)掃描周期出廠(chǎng)設置錯誤(應設置為100ms,實(shí)際設置為1s),運行中報錯;控制器內存在部分無(wú)用點(diǎn),運行中報錯。兩種錯誤信息長(cháng)期累積致使控制器重啟,開(kāi)關(guān)量輸出點(diǎn)翻轉導致機組跳閘。

 

(三)暴露問(wèn)題

 

1.新投機組技術(shù)管理不規范。機組調試期間,在DEH系統組態(tài)過(guò)程中存在不規范的操作行為,正式投產(chǎn)前沒(méi)有聯(lián)系設備廠(chǎng)家對控制器邏輯組態(tài)及數據庫進(jìn)行詳細的檢查,未發(fā)現存在的問(wèn)題,隱患排查不到位。

2.專(zhuān)業(yè)人員敏感性不強。在本次非停發(fā)生前,DEH控制器已多次發(fā)出報警信息,在廠(chǎng)家人員口頭答復此報警不影響控制器運行后,專(zhuān)業(yè)人員風(fēng)險意識不足,沒(méi)有及時(shí)安排廠(chǎng)家人員到廠(chǎng)進(jìn)行徹底檢查,未及時(shí)切斷由異常到障礙的發(fā)展鏈條。

3.異常處理思路不清晰。機組跳閘后急于恢復機組運行,出現負荷無(wú)法正常升起問(wèn)題時(shí),沒(méi)有徹底查清原因,盲目增加負荷指令并手動(dòng)干預調門(mén)自動(dòng)調節。

 

(四)防范措施

 

1.利用最近的停機機會(huì )聯(lián)系控制系統廠(chǎng)家對系統組態(tài)、網(wǎng)絡(luò )配置、控制器邏輯組態(tài)、數據庫等進(jìn)行全面檢查,排除控制系統內存在的安全隱患。

2.加強DCS、DEH控制系統的日常巡檢工作,當出現報警信息后,及時(shí)聯(lián)系設備廠(chǎng)家徹底查清問(wèn)題原因,盡快消除設備隱患,禁止對報警信息僅以復位方式進(jìn)行處理。

3.機組啟動(dòng)時(shí)若出現異常情況,應組織技術(shù)人員徹底查清原因,杜絕違章指揮、盲目操作。

 

(五)責任考核

 

依據《公司事故調查管理辦法》、《公司安全生產(chǎn)工作獎懲管理辦法》,對相關(guān)責任人進(jìn)行考核,明細如下:

1維護部熱控一班班長(cháng)郭某2000

2維護部熱控副點(diǎn)檢長(cháng)姚某某1000

3維護部熱控點(diǎn)檢長(cháng)段某某800

4維護部副主任田某某800

5維護部支部書(shū)記周某800

6維護部主任陳某800

7設備部熱控主管馬某800

8設備部副主任郭某某500

9設備部主任劉某某500

10廠(chǎng)領(lǐng)導檢修副總工程師500

11廠(chǎng)領(lǐng)導副總經(jīng)理3000

12廠(chǎng)領(lǐng)導總經(jīng)理1000

13廠(chǎng)領(lǐng)導黨委書(shū)記1000

 

二、5.20非停事件

 

(一)事件經(jīng)過(guò)

 

電廠(chǎng)2號機組(66萬(wàn)千瓦),2020 52011:10,機組37萬(wàn)千瓦負荷運行,汽水分離器溫度高保護動(dòng)作,鍋爐MFT,機組跳閘。

52019:36機組重新并網(wǎng)。

 

(二)原因分析

 

負荷指令波動(dòng)過(guò)程中,機組煤量、給水量大幅變化,運行人員手動(dòng)干預不及時(shí),水煤比失調,給水對水冷壁冷卻效果變差,汽水分離器出口溫度快速上升達保護動(dòng)作值。

 

(三)暴露問(wèn)題

 

1.運行管理不到位,人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平不足。機組負荷指令變動(dòng)時(shí),運行人員未充分考慮負荷偏差及主汽壓力偏差對水煤比的影響,未及時(shí)發(fā)現分離器出口溫度快速上升趨勢,對給水流量干預不及時(shí),調整幅度不夠,最終導致分離器出口溫度高保護動(dòng)作。

2.運行技術(shù)措施不全,參數異常預警手段不完善。發(fā)電部未針對汽水分離器出口溫度高問(wèn)題制定相應的技術(shù)措施,且汽水分離器溫度高未設置聲光報警,DCS畫(huà)面報警值與動(dòng)作值過(guò)于接近,異常情況下無(wú)法及時(shí)提醒運行人員。

3.對同類(lèi)非停事件教訓吸取不深刻。集團公司內部已發(fā)生多起由于分離器出口溫度高導致的機組跳閘事件,電廠(chǎng)和新疆公司均未足夠重視,降非停行動(dòng)計劃落實(shí)仍存在差距。

 

(四)防范措施

 

1.針對運行人員的技術(shù)薄弱環(huán)節,利用仿真機進(jìn)行專(zhuān)項技術(shù)培訓,定期開(kāi)展事故演練,全面提升運行人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平和應急處置能力。

2.制定防止分離器出口溫度高技術(shù)措施,并組織學(xué)習落實(shí)。優(yōu)化汽水分離器出口溫度高報警定值,全面梳理涉及主保護以及各主要輔機跳閘條件的聲光報警項目,對缺少的項目進(jìn)行補充完善。

3.認真學(xué)習集團公司下發(fā)的非停報告,深刻吸取教訓,舉一反三。進(jìn)一步加強對運行日常危險點(diǎn)分析、事故預想、降非停措施落實(shí)工作的動(dòng)態(tài)管理。

 

(五)責任考核

 

依據《發(fā)電有限公司事故調查管理辦法》、《發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)工作獎懲管理辦法》,對相關(guān)責任人進(jìn)行考核,明細如下:

1發(fā)電部三值機組長(cháng)王某2000

2發(fā)電部三值值長(cháng)楊某1000

3發(fā)電部副主任劉某800

4發(fā)電部副主任張某某800

5發(fā)電部主任雷某某800

6設備部主任劉某某500

7廠(chǎng)領(lǐng)導副總經(jīng)理3000

8廠(chǎng)領(lǐng)導總經(jīng)理1000

9廠(chǎng)領(lǐng)導黨委書(shū)記1000