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某發(fā)電廠(chǎng)除氧器水位高致小機跳閘“給水流量低低”停機案例

 01 月 05 日 00 時(shí) 12 分, 某發(fā)電有限公司( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某發(fā)電廠(chǎng)” ) 發(fā)生 2 號機組發(fā)生除氧器水位高故障停機事件。某電力安全生產(chǎn)部組成事件調查組, 對事件現場(chǎng)進(jìn)行了勘查, 對相關(guān)人員進(jìn)行了詳細調查詢(xún)問(wèn), 并查閱了有關(guān)資料、 記錄。經(jīng)過(guò)認真討論, 查清了事件的經(jīng)過(guò)和原因, 認定了事件相關(guān)責任, 依照相關(guān)規定, 對有關(guān)責任人提出了處理意見(jiàn),針對事件暴露出的問(wèn)題, 提出了整改措施建議。


一、事件經(jīng)過(guò)
(一) 時(shí)間:01 月 05 日 00 時(shí) 12 分。
(二) 地點(diǎn):某發(fā)電廠(chǎng)集控室。
(三) 事件后果:
1、人員傷亡情況:無(wú)。

2、直接經(jīng)濟損失:無(wú)。


(四) 事件簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò):
事件前工況:

2 號機組負荷 630MW, 機組 AGC 投入, 雙側風(fēng)煙系統運行, 汽泵運行, 21、 22、 23、 24、 25、 27 制粉系統運行, 26 制粉系統檢修, 主汽壓力 24.1MPa, 主汽溫度 600.4℃, 再熱壓力 3.32MPa,再熱溫度 615.3℃, 22 凝結水泵變頻運行, 21 凝結水泵工頻備用,除氧器液位設定值 960mm, 實(shí)際值 954mm, 凝結水壓力設定值1.9MPa, 實(shí)際值 2.13MPa, 除氧器上水調門(mén)開(kāi)度 100%, 凝泵頻率39.6Hz。


事件經(jīng)過(guò):
01 月 04 日 23:37:00, 機組由 630MW 開(kāi)始向目標負荷 330MW下降。
01 月 05 日 00:02:42, 機組負荷 420MW, 除氧器上水調門(mén)切除自動(dòng), 變?yōu)槭謩?dòng)狀態(tài), 除氧器 948mm, 調門(mén)開(kāi)度 71.8%, 凝結水壓力 1.5MPa, 凝泵頻率為 32.2Hz, 凝結水系統調節方式變?yōu)槟米冾l調凝結水母管壓力, 持續向除氧器上水。

01 月 05 日 00:10:13, 主值監盤(pán)發(fā)現光字牌除氧器液位高一值報警發(fā)出, 切至凝結水系統畫(huà)面發(fā)現凝泵變頻頻率 35Hz,除氧器上水流量 1100t/h, 除氧器液位 1231mm, 匯報機組長(cháng), 同時(shí)關(guān)小除氧器上水調門(mén)至 61% 。

01 月 05 日 00:10:29, 除氧器液位上升至 1341mm, 機組長(cháng)手動(dòng)關(guān)小除氧器上水調門(mén)至 30%。
01 月 05 日 00:10:52, 除氧器液位 1356mm, 除氧器液位高二值開(kāi)關(guān)量信號發(fā)出, 聯(lián)開(kāi)除氧器溢流放水電動(dòng)門(mén), 機組長(cháng)向當班值長(cháng)匯報, 值長(cháng)下令全關(guān)除氧器上水調門(mén)。
01 月 05 日 00:11:07, 除氧器液位上升至 1407mm, 除氧器高三值開(kāi)關(guān)量信號發(fā)出, 聯(lián)開(kāi)除氧器緊急放水電動(dòng)門(mén)正常。
01 月 05 日 00:11:27, 除氧器液位升至 1498mm, 四段抽汽電動(dòng)門(mén)、 逆止閥聯(lián)鎖關(guān)閉, 除氧器檢修停機放水電動(dòng)門(mén)聯(lián)鎖開(kāi)啟正常。

01 月 05 日 00:12:18, 機組負荷 385MW, 鍋爐 MFT 動(dòng)作,汽輪機、 發(fā)電機、 小汽輪機聯(lián)鎖跳閘, MFT 首出為“給水流量低低” 保護。


二、 事件報告
1、 01 月 05 日 00:15, 值長(cháng)將 2 號機組跳閘情況向華北網(wǎng)調匯報。
2、 01 月 05 日 01:08, 運行部總值長(cháng)將 2號機組跳閘情況向某電力安全生產(chǎn)部匯報。

3、 01 月 05 日 01:15, 總工程師將 2 號機組跳閘情況向某電力安全生產(chǎn)部部長(cháng)匯報。


三、 現場(chǎng)勘查
1、 凝結水系統邏輯動(dòng)作情況

01 月 05 日 00:02:42, 機組降負荷至 420MW, 除氧器上水調門(mén)由 100%減至 71.8%的過(guò)程中, 凝結水精處理出口壓力降至 1.50MPa,除氧器上水調門(mén)切至手動(dòng)狀態(tài), 同時(shí)凝泵變頻由水位調節方式切至凝結水壓力控制方式。


2、 除氧器液位動(dòng)作情況
01 月 05 日 00:10:13, 除氧器液位高一值開(kāi)關(guān)量信號發(fā)出;
00:10:52, 液位高二值開(kāi)關(guān)量信號發(fā)出, 除氧器溢流放水電動(dòng)門(mén)聯(lián)鎖開(kāi)啟正常。
01 月 05 日 00:11:07, 除氧器液位高三值開(kāi)關(guān)量信號發(fā)出,聯(lián)開(kāi)除氧器緊急放水電動(dòng)門(mén)正常。

01 月 05 日 00:11:27, 除氧器液位升至 1498mm, 四段抽汽電動(dòng)門(mén)、 逆止閥聯(lián)鎖關(guān)閉, 除氧器檢修停機放水電動(dòng)門(mén)聯(lián)鎖開(kāi)啟正常。


3、 鍋爐MFT保護動(dòng)作情況
01 月 05 日 00:12:18, 機組負荷 385MW, 給水流量降至 422t/h,觸發(fā)“給水流量低低” 保護, 鍋爐MFT動(dòng)作, 機組解列。


四、 事件原因分析
( 一) 直接原因
1、 除氧器上水調門(mén)自動(dòng)切除后, 除氧器水位上漲, 因報警提示功能中未配置除氧器上水調門(mén)“自動(dòng)切除” 聲光報警, 液位達到高Ⅰ 值后運行人員才發(fā)現參數異常。由于運行人員經(jīng)驗不足,操作不夠果斷, 造成液位繼續升至 1498mm, 四段抽汽門(mén)聯(lián)鎖關(guān)閉,造成小汽輪機供汽中斷, 觸發(fā)“給水流量低低” 保護, 是造成本次機組非停的直接原因。

2、 在機組調試期間, 為保證低壓旁路在全開(kāi)工況下的減溫水壓力高于低旁運行壓力, 電科院根據經(jīng)驗設置了自動(dòng)切除對比值2.5MPa, 當凝結水精處理出口壓力與對比值偏差大于 1MPa, 除氧器上水調門(mén)自動(dòng)切除( 此邏輯與機組目前運行情況不符)。降負荷過(guò)程中凝結水壓力波動(dòng)至 1.50MPa, 是造成除氧器上水調門(mén)自動(dòng)切除的直接原因。

( 二) 間接原因
1、 在大幅度降負荷過(guò)程中, 除氧器上水調門(mén)自動(dòng)調整性能差。
2、 機組調試完畢后, 未組織對閉環(huán)邏輯進(jìn)行審查、 優(yōu)化。

3、 除氧器液位高Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ值依據廠(chǎng)家說(shuō)明書(shū)設置, 未根據機組實(shí)際工況進(jìn)行優(yōu)化。


五、 事件認定

通過(guò)對事件原因的分析, 此次事件認定為一類(lèi)障礙事件。


六、 處理意見(jiàn)
依據某電力《機組非計劃停運預防及考核管理規定》 , 事件責任認定及處理如下:
1、 某發(fā)電廠(chǎng)公司發(fā)電運行部當值機長(cháng), 發(fā)現異常后處理不果斷, 對此次事件負主要責任, 考核 4000 元。
2、 某發(fā)電廠(chǎng)公司發(fā)電運行部當值值長(cháng), 發(fā)現異常后指揮處理不果斷, 對此次事件負次要責任, 考核 3000 元。
3、 某發(fā)電廠(chǎng)公司發(fā)電運行部部長(cháng), 部門(mén)管理不到位,對此次事件負管理責任, 考核 3000 元。
4、 某發(fā)電廠(chǎng)公司總工程師, 作為分管安全生產(chǎn)工作的公司領(lǐng)導, 對此次事件負領(lǐng)導責任, 考核 2000 元。
5、 同意某發(fā)電廠(chǎng)公司對事件其他責任人的責任認定和考核意見(jiàn)。

6、 同意某發(fā)電廠(chǎng)公司根據某發(fā)電有限公司相關(guān)規定對責任人進(jìn)行的其他考核意見(jiàn)。


七、 今后應采取的措施
1、 立即將除氧器上水調門(mén)“自動(dòng)切除” 加入DCS聲光報警, 同時(shí)梳理將1、 2號機組所有調門(mén)的“自動(dòng)切除” 加入聲光報警。
2、 立即對除氧器上水調門(mén)偏差大切除自動(dòng)的邏輯及調節性能進(jìn)行優(yōu)化, 并將修改后的邏輯下發(fā)各運行值學(xué)習。
3、 組織論證除氧器報警液位設置的合理性, 依據論證結果修改除氧器正常運行、 報警液位, 要為運行人員留出足夠的處理時(shí)間。同時(shí), 對1、 2號機組所有的軟光字報警進(jìn)行梳理,保證定值設置的準確性。
4、 要結合其他電廠(chǎng)經(jīng)驗制定應急演練清單, 依托仿真機開(kāi)展事故演練培訓, 提高運行技能和事故處理能力, 保證今后出現緊急情況能夠及時(shí)、 果斷的處理。
5、 安排將所有的閉環(huán)邏輯按照時(shí)間節點(diǎn)制定排查清單, 熱控和運行人員共同參與對閉環(huán)邏輯的內容正確性、 合理性進(jìn)行全面梳理并整改發(fā)現的問(wèn)題。
6、 通過(guò)咨詢(xún)廠(chǎng)家和其他電廠(chǎng), 研究本廠(chǎng)給水泵密封水的運行壓力、 密封方式等特性, 考慮新增管道泵等技術(shù)手段,將凝結水運行壓力降低, 達到安全、 節能的效果。
7、 要充分利用廠(chǎng)內的早期預警系統, 將重要系統的液位變化加入系統, 輔助運行人員監盤(pán), 及早發(fā)現異常。
8、 進(jìn)一步對熱工報警信息進(jìn)行梳理、 討論及定值優(yōu)化, 確保機組正常運行中, 沒(méi)有長(cháng)期誤發(fā)的報警信息或頻繁觸發(fā)的報警信息, 以保證參數異常時(shí), 運行人員能第一時(shí)間發(fā)現。