黑龍江某風(fēng)電場(chǎng)1風(fēng)電機組運行中葉輪車(chē)事故調查報告
2019年12月4日,黑龍江某風(fēng)電場(chǎng)#1風(fēng)電機組運行中葉輪發(fā)生飛車(chē),第二段塔筒上端折斷,機艙、葉輪和第三段塔筒墜落。事件發(fā)生后,集團公司生技部及時(shí)組織開(kāi)展調查和分析工作,組織召開(kāi)專(zhuān)題分析會(huì )議。該風(fēng)電場(chǎng)位于黑龍江省,風(fēng)電場(chǎng)總裝機容量77.2MW,分兩期建設,其中一期工程2006年2月并網(wǎng)發(fā)電,2007年10月退出質(zhì)保;二期工程2009年11月并網(wǎng)發(fā)電,2017年12月退出質(zhì)保。#1風(fēng)電機組為一期風(fēng)電機組。2019年12月3日15時(shí)00分,風(fēng)電場(chǎng)環(huán)境溫度-28℃,#1風(fēng)電機組平均風(fēng)速15m/s。風(fēng)電場(chǎng)運行值班人員通過(guò)scada監控系統發(fā)現#1風(fēng)電機組報FM49(發(fā)電機超速1)故障,發(fā)電機轉速2108轉/分鐘。12月3日15時(shí)02分,風(fēng)電場(chǎng)運行值班人員通知檢修人員前往#1風(fēng)電機組就地檢查。12月3日15時(shí)15分,風(fēng)電場(chǎng)檢修人員到達#1風(fēng)電機組機位,發(fā)現一只葉片葉尖正常甩出,另外兩只葉片葉尖小部分甩出,塔基控制屏顯示風(fēng)速約15m/s,發(fā)電機轉速約2100轉/分鐘,機組處于超速運行狀態(tài)。檢修人員通過(guò)手動(dòng)控制停機、手動(dòng)控制偏航、觸發(fā)塔基急停按鈕等操作無(wú)效。12月3日15時(shí)18分,將#1風(fēng)電機組對應集電線(xiàn)路由運行狀態(tài)轉備用狀態(tài),切斷機組控制電源,機組轉速未下降。同時(shí)啟動(dòng)電力設備事件應急預案,成立應急處置領(lǐng)導小組,指導開(kāi)展應急處置工作。12月3日15時(shí)20分,在#1風(fēng)電機組周?chē)巴ㄍ鶛C位道口采取安全隔離措施,防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。12月3日16時(shí)17分,將#1風(fēng)電機組所在集電線(xiàn)路由備用狀態(tài)轉運行狀態(tài),恢復機組控制系統供電電源,風(fēng)機狀態(tài)未變化,轉速未下降。2019年12月3日22時(shí)30分,在中控室越過(guò)機組通訊模塊直連#1風(fēng)電機組控制器進(jìn)行遠程偏航,未成功。12月3日23時(shí)48分,將#1風(fēng)電機組所在集電線(xiàn)路由運行狀態(tài)轉備用狀態(tài),防止電氣短路引起森林火災。12月4日凌晨至傍晚,風(fēng)速保持在15m/s左右,#1風(fēng)電機組發(fā)電機轉速維持在2100-2400轉/分鐘左右。為防止火災事故發(fā)生,從臨近風(fēng)電場(chǎng)抽調人員和滅火裝置,做好防火各項準備工作。12月4日20時(shí)19分,#1風(fēng)電機組飛車(chē)倒塔,第二段塔筒上端折斷,機艙、葉輪和第三段塔筒墜落。12月5日,成立事件聯(lián)合調查組,對風(fēng)機倒塔事件進(jìn)行調查分析。1.12月3日14時(shí)59分06秒,#1風(fēng)電機組處于大功率發(fā)電機運行狀態(tài),14時(shí)59分06秒機組主斷路器跳開(kāi),風(fēng)電機組脫網(wǎng)。由于2015年4月風(fēng)電場(chǎng)一期風(fēng)電機組SCADA服務(wù)器損壞,經(jīng)主機廠(chǎng)家遠程修復后,機組監控功能恢復正常,但時(shí)鐘功能、數據庫存儲功能異常,遠程監控系統無(wú)法存儲歷史運行數據,因無(wú)相關(guān)歷史數據記錄,風(fēng)電機組停機原因無(wú)法查證,事件后檢查發(fā)現大功率發(fā)電機接觸器觸點(diǎn)有燒熔痕跡,B、C相間絕緣材料過(guò)熱碳化嚴重,推斷因接觸器接觸不良而發(fā)熱,繼而導致B、C相拉弧短路,機組主斷路器跳閘,主控控制葉尖液壓制動(dòng)系統動(dòng)作,其中一只葉尖正常甩出,另兩只葉尖未完全甩出,在風(fēng)力作用下,發(fā)電機轉速迅速升高,發(fā)電機超速觸發(fā)安全鏈動(dòng)作,高速軸剎車(chē)制動(dòng),因葉輪轉矩大于高速軸制動(dòng)轉矩,高速軸剎車(chē)無(wú)法有效制動(dòng),機組長(cháng)時(shí)間超速且葉輪氣動(dòng)不平衡,達到塔筒最大疲勞載荷,引發(fā)風(fēng)機倒塔。2.通過(guò)對葉尖制動(dòng)部件拆解發(fā)現:兩只未正常甩出葉尖制動(dòng)盒內支架因在葉尖收回過(guò)程中與彈簧套筒碰撞發(fā)生變形,支架與彈簧套筒卡澀造成支架與彈簧套筒中心線(xiàn)發(fā)生偏移,導致在進(jìn)行葉片甩出過(guò)程中,限位擋圈與支架卡死而無(wú)法正常甩出。3.根據報警歷史記錄14時(shí)59分08秒高速軸制動(dòng)器啟動(dòng)剎車(chē),16時(shí)30分23秒高速軸制動(dòng)片磨損至極限?,F場(chǎng)檢查高速軸制動(dòng)系統,發(fā)現剎車(chē)盤(pán)磨損嚴重,剎車(chē)片已摩擦至極限位置,說(shuō)明高速軸剎車(chē)正常抱閘,但因葉輪超速運行狀態(tài)轉矩大于制動(dòng)轉矩而無(wú)法有效起到制動(dòng)作用。4.15時(shí)13分49秒機組振動(dòng)傳感器觸發(fā),說(shuō)明此時(shí)機組在超速運行狀態(tài)下振動(dòng)較大,塔筒疲勞載荷增大。5.機組持續保持超速運行狀態(tài),機組在超速觸發(fā)安全鏈后無(wú)法復位,采取手動(dòng)停機、手動(dòng)偏航、觸發(fā)急停按鈕等操作無(wú)效。綜上分析,風(fēng)電機組倒塔原因為:風(fēng)機在故障停機過(guò)程中葉尖制動(dòng)盒內支架與彈簧套筒碰撞發(fā)生變形,導致限位擋圈卡死,葉尖無(wú)法正常甩出,機組長(cháng)時(shí)間超速且葉輪氣動(dòng)不平衡,達到塔筒最大疲勞載荷,引發(fā)風(fēng)機倒塔。(一)運行管理不到位。一是2015年4月scada監控系統服務(wù)器損壞修復后,導致運行數據不能正常存儲、時(shí)間顯示不準確等問(wèn)題,至今未有效解決,造成歷史數據記錄不全、時(shí)間錯亂、無(wú)法有效查看和分析機組真實(shí)運行情況等問(wèn)題;二是監控系統無(wú)聲光報警功能,無(wú)法有效發(fā)揮告警提醒作用;三是資料管理存在漏洞,未及時(shí)對風(fēng)電機組設計、調試、運維等資料進(jìn)行收集保存。(二)檢修管理不到位。一是定期檢修工作存在缺項、漏項情況。如葉片葉尖制動(dòng)盒內彈簧套筒、支架、擋圈、導向套、導向軸等重要動(dòng)作部件自投運以來(lái)未開(kāi)展維護檢修工作,存在一定安全隱患。二是大功率發(fā)電機并網(wǎng)接觸器觸點(diǎn)燒損頻繁,2019年損壞9臺次,未引起足夠重視,未及時(shí)分析接觸器觸點(diǎn)頻繁燒損原因,也未及時(shí)采取有效治理措施。(三)技術(shù)監督管理不到位。風(fēng)場(chǎng)生產(chǎn)管理人員沒(méi)有葉片葉尖制動(dòng)盒圖紙和相關(guān)維護保養技術(shù)要求,自投產(chǎn)以來(lái)從未進(jìn)行過(guò)檢查維護,事件后排查發(fā)現該風(fēng)電場(chǎng)13臺風(fēng)電機組18只葉片葉尖制動(dòng)盒內支架存在變形情況,由于技術(shù)力量薄弱,支架變形普遍問(wèn)題未在日常技術(shù)監督工作中及時(shí)發(fā)現、及時(shí)防范,導致故障擴大。技術(shù)監督項目存在漏項情況,振動(dòng)擺錘位置未定期進(jìn)行檢查和校驗。(四)集團公司管理要求執行落實(shí)不到位。風(fēng)電機組剎車(chē)盤(pán)下部線(xiàn)纜未采取有效防火保護措施,存在機艙著(zhù)火安全隱患。(一)立即開(kāi)展整治工作。要深刻吸取事件教訓,針對本次事件暴露的問(wèn)題,立即開(kāi)展隱患排查和治理工作,重點(diǎn)排查葉尖制動(dòng)盒機構是否存在變形卡澀、發(fā)電機并網(wǎng)接觸器是否存在異常、風(fēng)電機組頻發(fā)故障或告警信息有無(wú)及時(shí)檢查和處理,及時(shí)消除設備隱患,避免類(lèi)似事件發(fā)生。(二)規范運行管理。盡快研究制定出個(gè)性化的安全措施,確保在運機組的安全。同時(shí)要研究修訂風(fēng)電機組飛車(chē)倒塔應急預案,完善現場(chǎng)應急處置方案,開(kāi)展應急演練。(三)加強檢修管理。進(jìn)一步完善檢修規程,將葉片葉尖制動(dòng)盒機構維護檢修工作納入定期檢修項目,重點(diǎn)檢查支架是否變形、支架與彈簧套筒是否卡澀、鋼絲繩是否松動(dòng)、導向軸和導向套動(dòng)作是否可靠等,避免定期檢修工作出現缺項、漏項情況,并要保證檢修質(zhì)量。(四)加強技術(shù)監督管理。按要求對風(fēng)電機組主要傳感器,如振動(dòng)、超速等傳感器定期進(jìn)行檢查校驗,確保各傳感器可靠動(dòng)作。按要求開(kāi)展葉片葉尖制動(dòng)測試、大功率發(fā)電機接觸器檢查試驗等工作,加強數據分析,及時(shí)發(fā)現并處理設備存在的隱患。(五)加強集團公司有關(guān)文件要求的執行落實(shí)力度。嚴格落實(shí)集團公司隱患排查治理、防止風(fēng)電機組重大設備事故技術(shù)要求等文件要求。按照要求對剎車(chē)盤(pán)周?chē)扇嘉锊扇∮行ё詣?dòng)消防措施,防止著(zhù)火或火勢蔓延。(六)研究徹底解決方案。針對目前機組投運時(shí)間長(cháng)、發(fā)電效率低、安全隱患大等現狀,系統研究整機替換徹底解決方案,加強與當地政府、電網(wǎng)及設計單位溝通,積極爭取相關(guān)政策,加快推進(jìn)整機替換工作。(七)深刻吸取教訓。各相關(guān)單位要認真組織學(xué)習本次事件通報,深刻吸取事件教訓,舉一反三,針對性開(kāi)展隱患排查和治理工作,及時(shí)消除設備隱患。要充分認識目前風(fēng)電機組安全形勢依然嚴峻,隱患治理工作刻不容緩,同時(shí)要避免僥幸心理,提高安全防范意識。