某鋼廠(chǎng)爆炸事故
事故經(jīng)過(guò)
事發(fā)當日0時(shí)10分左右,煉鐵廠(chǎng)4#高爐東出鐵場(chǎng)正常開(kāi)口出鐵,在出鐵過(guò)程中,耐材現場(chǎng)工作人員發(fā)現主溝距離撇渣器約3米位置有冒泡起火現象,初步判斷為出鐵溝鐵水穿幫泄漏,隨后用泥炮機進(jìn)行出鐵口封堵,并組織人員用手動(dòng)鑿巖機通開(kāi)撇渣器殘鐵孔,放出主溝內剩余鐵水,修補鐵溝泄漏鐵水的部位,同時(shí)通知耐材現場(chǎng)負責人于某新,于某新了解情況后立即趕到現場(chǎng),并組織6名工人進(jìn)行現場(chǎng)搶修。 1時(shí)45分左右,殘鐵溝東側1#、2#罐位之間作業(yè)平臺下發(fā)生爆炸,爆炸區域上方約3平方米的水泥板被爆炸沖擊波掀起,導致正在該水泥板上方施工作業(yè)的工人殷某鵬、潘某猛、宋某欣3人不同程度受傷。事故發(fā)生后現場(chǎng)工作人員立即將傷者送往醫院救治。 事故發(fā)生后,煉鐵廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)立即組織現場(chǎng)人員對受傷人員進(jìn)行救治,并通知總調度室及值班經(jīng)理張某新,1時(shí)55分,張某新到達現場(chǎng)組織救援,并安排公司安監處工作人員運送傷員至醫院搶救。 2時(shí)10分,生產(chǎn)經(jīng)理、煉鐵廠(chǎng)生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)相繼到達現場(chǎng),組織放殘鐵,聯(lián)系出鐵溝修補事宜,避免發(fā)生次生事故。 事故造成的人員傷亡情況 事故中的傷者殷某鵬于事發(fā)當日10時(shí)50分因救治無(wú)效死亡,潘某猛經(jīng)診斷為肋骨骨折,宋某欣經(jīng)診斷為雙腿雙臂多處骨折。依據《事故傷害損失工作日標準》GB/T15499-1995和《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》GB6441-86,認定潘某猛和宋某欣二人重傷。 事故原因 直接原因 高爐出鐵期間部分一氧化碳隨出鐵溝鐵水溢出,并隨鐵水泄漏至平臺下方封閉網(wǎng)格空間內,加之網(wǎng)格空間內留有平臺建設時(shí)未拆除的木模板和支撐,受到泄漏鐵水烘烤,發(fā)生不完全燃燒,在消耗封閉網(wǎng)格空間內氧氣的同時(shí),又會(huì )分解產(chǎn)生一氧化碳和二氧化碳混合煙氣,混合煙氣受熱膨脹沿封閉網(wǎng)格磚墻縫隙被擠壓至相鄰封閉網(wǎng)格空間內,并與空間內的空氣形成爆炸性混合氣體,達到爆炸極限后遇高溫烘烤引燃木模板的明火從而引發(fā)爆炸,造成事故發(fā)生。 事故間接原因 一是耐材施工質(zhì)量把控不嚴,鐵溝施工質(zhì)量存在薄弱點(diǎn)位。耐火材料澆筑時(shí)存在振搗不實(shí)、新老材料粘接不牢的隱患,鐵溝在使用過(guò)程中經(jīng)鐵水長(cháng)時(shí)間不斷沖刷,耐火材料產(chǎn)生裂縫,引發(fā)鐵水泄露事故發(fā)生。 二是煉鐵廠(chǎng)4#高爐東出鐵場(chǎng)平臺設計存在設計缺陷。爐前平臺下方為多個(gè)砌筑的封閉式網(wǎng)格空間,各網(wǎng)格空間封閉不連通,且網(wǎng)格空間內也未做排氣泄壓設計,導致鐵水泄漏后,一氧化碳和空氣的混合氣體體積受熱膨脹無(wú)法排出,網(wǎng)格空間內壓強增大,為事故發(fā)生埋下了隱患。 三是煉鐵廠(chǎng)平臺下方網(wǎng)格內存在施工時(shí)未拆除的木模板,木模板經(jīng)高溫烘烤,部分發(fā)生燃燒,燃燒產(chǎn)生的熱量和少量一氧化碳,也成為爆炸發(fā)生的因素之一。