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中國石油化工股份有限公司茂名分公司“6.8”泄漏起火事故


2022年6月8日12時(shí)40分許,中國石油化工股份有限公司茂名分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茂名石化公司”)化工分部芳烴車(chē)間中間罐區的乙烯輸送泵發(fā)生泄漏起火事故,造成2人死亡、1人受傷,直接經(jīng)濟損失925.55萬(wàn)元。


01

事故有關(guān)情況

(一)事故責任單位情況

茂名石化公司,負責人:尹兆林,類(lèi)型:股份有限公司分公司(上市、國有控股);持有危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,證號:粵茂?;鶾2021]0029號,有效期至2024年11月28日)始建于1955年5月,煉油加工能力1800萬(wàn)噸/年,乙烯生產(chǎn)能力100萬(wàn)噸/年。

(二)事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

2022年6月6日,鶴飛機械公司現場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員鄒智森接到芳烴車(chē)間設備副主任林冠清電話(huà),告知P-8000A泵出口閥氣動(dòng)馬達存在故障。6月7日上午約9時(shí),林冠清帶領(lǐng)鄒智森進(jìn)入罐區對故障閥門(mén)進(jìn)行檢查,發(fā)現泵P-8000A的出口閥在氣動(dòng)操作模式下可全開(kāi),但無(wú)法關(guān)閉;手動(dòng)狀態(tài)可部分關(guān)閉。6月7日下午約15時(shí),林冠清帶領(lǐng)鄒智森進(jìn)入罐區繼續調試該氣動(dòng)馬達,鄒智森指導華粵建安公司楊建偉、梁祺隆將該氣動(dòng)馬達從P-8000A泵的出口閥體拆下進(jìn)行清理后回裝,但仍未排除故障。當晚,鄒智森與林冠清約定,于8日下午再處理。6月8日上午10時(shí)11分,化工分部生產(chǎn)調度通知芳烴車(chē)間開(kāi)乙烯輸送泵P-8000S,經(jīng)跨線(xiàn)送2#中壓乙烯管網(wǎng)。11時(shí)28分許,芳烴車(chē)間設備員梁木健檢查P-8000S泵發(fā)現電機缺油并補油。11時(shí)52分08秒,梁木健、班長(cháng)蘇權萬(wàn)、班長(cháng)李強到現場(chǎng)啟動(dòng)P-8000S泵,泵開(kāi)啟后發(fā)現機封密封油接頭有輕微泄.漏,11時(shí)52分36秒停泵,按照操作規程對泵體進(jìn)行泄壓處理后,交出待設備檢修。11時(shí)58分,林冠清進(jìn)入罐區,檢查P-8000S泵情況。12時(shí)25分,林冠清和梁木健在現場(chǎng)研究如何開(kāi)啟備用泵P-8000A,因出口閥門(mén)氣動(dòng)馬達故障,無(wú)法滿(mǎn)足P-8000A泵的啟動(dòng)條件。12時(shí)30分左右,蘇權萬(wàn)、李強離開(kāi)現場(chǎng),吃午飯。12時(shí)33分,化工分部HSE總監唐紅福進(jìn)入罐區查看現場(chǎng)作業(yè)情況。12時(shí)36分至41分,梁木健等現場(chǎng)人員拆卸P-8000S泵出口閥門(mén)氣動(dòng)馬達的緊固螺栓(拉桿)。12時(shí)41分03秒,P-8000S泵出口閥處乙烯泄漏爆燃著(zhù)火。12時(shí)41分,蘇權萬(wàn)、李強,聽(tīng)到響聲,沖出辦公室進(jìn)行應急處理,在罐區門(mén)口看到唐紅福受傷跑出裝置區。12時(shí)41分50秒,中控DCS儀表失靈,監控信息失真。12時(shí)50分至19時(shí)08分,化工分部在運行的12套裝置緊急停車(chē)。23時(shí)20分許,關(guān)閥斷料工藝處置成功,火勢開(kāi)始減弱,轉入穩定控制保護性燃燒。6月12日5時(shí)51分,帶壓開(kāi)孔、帶壓封堵,重構火炬系統成功,芳烴車(chē)間中間罐區明火全部熄滅,現場(chǎng)可燃氣體檢測正常,應急搶險結束。

圖片
02

事故原因分析

(一)直接原因

在茂名石化公司化工分部芳烴車(chē)間乙烯輸送泵P-8000S出口軌道球閥加裝氣動(dòng)馬達過(guò)程中,軌道球閥原有閥桿利用銅套壓蓋的防脫結構被改為螺栓(拉桿)緊固的結構。事發(fā)當天芳烴車(chē)間外輸乙烯準備過(guò)程中,現場(chǎng)人員在管道帶壓狀況下,拆卸P-8000S泵出口軌道球閥氣動(dòng)馬達緊固螺栓(拉桿),造成軌道球閥閥桿防脫功能失效,在閥門(mén)出入口壓差(4.069MPa)的作用下,軌道球閥出口密封失效,中壓乙烯瞬間逆向流入閥芯腔體推動(dòng)閥桿沖出脫落,大量乙烯通過(guò)閥桿安裝孔噴出,摩擦產(chǎn)生的靜電火花引發(fā)泄漏的乙烯爆燃,造成人員傷亡。

(二)間接原因

  • 規章制度形同虛設,違規冒險作業(yè)。茂名石化公司未能依法督促公司從業(yè)人員嚴格執行本單位的安全生產(chǎn)規章制度,對進(jìn)場(chǎng)作業(yè)的鶴飛機械公司和華粵建安公司人員安全交底不清,未及時(shí)發(fā)現并消除項目過(guò)程中的事故隱患2022年3月3日,在茂名石化公司林冠清現場(chǎng)監護下,鶴飛機械公司技術(shù)人員胡正托指導華粵建安公司人員安裝P-8000A/S泵出口軌道球閥氣動(dòng)馬達,此時(shí)閥門(mén)所在管道內仍存有物料且未進(jìn)行有效隔離,存在未按施工方案冒險作業(yè)行為。6月7日,P-8000A/S泵出口管道已充滿(mǎn)1.6MPa的中壓乙烯,在未辦理作業(yè)手續、未采取能量隔離措施的情況下,林冠清安排鶴飛機械公司技術(shù)人員鄒智森指導華粵建安公司人員,冒險帶壓將該氣動(dòng)馬達從閥體拆下清理、回裝。6月8日,在P-8000S泵密封泄漏切出倒空后,出口軌道球閥出入口形成4.069MPa壓差,梁木健等人員未辦理作業(yè)手續,冒險拆卸P-8000S泵出口軌道球閥氣動(dòng)馬達,導致閥桿防脫功能失效,引起乙烯泄漏起火。

  • 風(fēng)險管控流于形式,項目安全管理失控。茂名石化公司未嚴格執行變更管理制度,對眾和設計公司編制的工程詳細設計、華粵建安公司出具的施工技術(shù)方案審批流于形式,未按規定對項目變更風(fēng)險和項目變更實(shí)施風(fēng)險進(jìn)行評估違規簡(jiǎn)化審批程序,降低變更等級1,存在片面追求進(jìn)度。和效益而忽視安全的行為;未按程序規定對鶴飛機械公司、華粵建安公司的氣動(dòng)馬達改造施工進(jìn)行有效安全管理,未針對閘閥、球閥不同類(lèi)型分別進(jìn)行施工前作業(yè)安全分析并制定有效的防控措施;未按程序規定開(kāi)展變更項目投用前的條件確認。同時(shí),也反映出茂名石化公司設備管理人員業(yè)務(wù)能力不足,未能識別出軌道球閥加裝氣動(dòng)馬達改變閥桿防脫結構。

  • 設備管理漏洞嚴重,投入使用非法特種設備。茂名石化公司老舊設備臺賬資料缺失,涉事壓力管道(含閥門(mén))的設計、安裝技術(shù)資料不全;閥門(mén)的相關(guān)資料在壓力管道技術(shù)檔案中無(wú)記錄”,對閥門(mén)類(lèi)型辨識不清,誤將涉事項目所涉及的2個(gè)球閥(P-8000A/S泵出口閥門(mén))當成“低溫閘閥”,與實(shí)際不符。茂名石化公司設備管理存在嚴重漏洞”,在發(fā)現涉事閥門(mén)與設備臺賬類(lèi)型不一致后,沒(méi)有主動(dòng)與鶴飛機械公司對接閥門(mén)結構設計和輸送物料關(guān)鍵參數等資料,沒(méi)有發(fā)現鶴飛機械公司對P-8000A/S泵出口軌道閥門(mén)閥桿防脫結構改造和改變安全性能的改造設計,沒(méi)有按照經(jīng)審核后的施工方案要求將涉及需拆除閥門(mén)蓋的區間能量進(jìn)行釋放和對物料有效隔離,沒(méi)有發(fā)現、沒(méi)有制止未持有《壓力管道元件制造許可證》的鶴飛機械公司和華粵建安公司事實(shí)存在的閥門(mén)非法制造行為,并投入使用非法制造的球閥。

(三)事故性質(zhì)

經(jīng)調查認定,這是一起摩擦產(chǎn)生的靜電火花引發(fā)泄漏的乙烯爆燃的一般安全生產(chǎn)責任事故。

03

事故防范及整改措施

(一)嚴格變更程序和設備管理,加強企業(yè)風(fēng)險辨識管控能力

各地要督促本地區?;髽I(yè)特別是茂名石化公司切實(shí)做好交工資料管理,全面清理以往新建裝置、技改技措、設備檢修、設備更新、隱患治理、設備零購項目交工資料,核對現場(chǎng)實(shí)物,確保檔案、臺賬與實(shí)物相符,堵塞管理漏洞;要進(jìn)一步嚴格審核設計單位資質(zhì)和能力,明確與供應商的責任和義務(wù),管控變更風(fēng)險,確保工藝、設備、材質(zhì)、工況等合規性可靠性。當現場(chǎng)條件、設計參數、設備選型等發(fā)生變化,應及時(shí)書(shū)面告知,履行變更相關(guān)要求。

(二)強化企業(yè)作業(yè)環(huán)節管理,鐵腕整治冒險作業(yè),堅決杜絕“三違”行為

各地要督促本地區?;髽I(yè)特別是茂名石化公司嚴格落實(shí)全員安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規章制度和操作規程,堅決杜絕“三違”(違章指揮、違規作業(yè)、違反勞動(dòng)紀律)行為。加強化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)管理,落實(shí)化工企業(yè)在實(shí)施特殊作業(yè)、臨時(shí)性作業(yè)、變更作業(yè)、交叉作業(yè)、檢維修作業(yè)前開(kāi)展作業(yè)安全分析。突出做好檢維修作業(yè)環(huán)節管理,檢維修要制定檢修計劃和方案,明確設備裝置停車(chē)檢修的范圍和時(shí)間要求。嚴格作業(yè)票證管理,未辦理作業(yè)票不得作業(yè)。對進(jìn)入受限空間、動(dòng)火等特殊作業(yè)和長(cháng)期備用、停用設備,要實(shí)施提級管理,分管負責人及安全管理人員必須親自組織現場(chǎng)作業(yè)安全條件確認。

(三)嚴格項目安全審查,強化源頭管控,提升化工園區建設水平

各地特別是茂名市要進(jìn)一步做好化工園區和化工企業(yè)的規劃建設,嚴格源頭管控。嚴格落實(shí)化工園區安全整治提升部署要求,園區內所有企業(yè)及項目統一產(chǎn)業(yè)規劃,統一建設布局,統一配置公共管廊等設施。茂名市要切實(shí)加強化工園區的規劃建設,劃定園區安全控制線(xiàn),對園區內有居民居住、非化工勞動(dòng)密集型企業(yè)安全防護距離不足的要落實(shí)整治和防控措施;要加快推動(dòng)茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區、茂南石化工業(yè)園等化工園區居民搬遷,從源頭上防范化解聚集風(fēng)險;要把茂名石化公司煉油分部列入茂南石化工業(yè)園“四至”范圍內,切實(shí)消除監管盲區。各地要進(jìn)一步嚴格項目安全審查,執行?;贰敖蘅亍蹦夸浐透唢L(fēng)險工藝限入,對重點(diǎn)?;方ㄔO項目實(shí)行聯(lián)合審查。

(四)完善應急保障體系,提高應急救援能力

各地特別是茂名市要立足石化城市定位和特點(diǎn),建立完善適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平的公共消防安全體系和應急救援力量體系,加快推進(jìn)應急訓練基地和模擬訓練設施建設,強化國家綜合性消防救援隊伍與危險化學(xué)品應急專(zhuān)業(yè)隊聯(lián)訓、聯(lián)演,優(yōu)勢互補、高效協(xié)同,提升地方整體應急消防救援隊伍專(zhuān)業(yè)化水平;加快?;窇本仍亟ㄔO,逐步消除應急力量與消防救援力量布局空白點(diǎn);制定強化應急、消防裝備配備計劃,特別是加強化工事故消防救援和應急處置“高精尖”裝備配備,加快補齊應急、消防裝備建設短板,提升應急隊伍和消防救援隊伍應對處置巨災大難的能力。目安全審查,執行?;贰敖蘅亍蹦夸浐透唢L(fēng)險工藝限入,對重點(diǎn)?;方ㄔO項目實(shí)行聯(lián)合審查。