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北京市朝陽(yáng)區王四營(yíng)鄉觀(guān)音堂村100號的2號汽輪發(fā)電機組突然發(fā)生爆炸燃燒

事故回顧:


2015年3月13日14時(shí)47分,位于北京市朝陽(yáng)區王四營(yíng)鄉觀(guān)音堂村100號的2號汽輪發(fā)電機組突然發(fā)生爆炸燃燒,火勢迅速蔓延,并產(chǎn)生大量濃煙。本次事故未造成人員傷亡,共造成直接經(jīng)濟損失988.46萬(wàn)元。


事故原因:


葉輪輪緣斷裂與葉片脫落123千克,機組軸系發(fā)生劇烈振動(dòng),導致軸和軸瓦嚴重磨損、軸封和氫氣密封系統失效,潤滑油和氫氣發(fā)生大量泄漏,與勵磁系統火花接觸后發(fā)生爆炸和燃燒。

圖片

事故發(fā)生后,國家能源局和北京市委市政府高度重視,立即啟動(dòng)應急響應,北京市副市長(cháng)張延昆同志對做好善后處理和事故調查工作提出了明確要求。國家能源局委托國家能源局華北監管局組織調查。經(jīng)請示北京市政府,國家能源局華北監管局牽頭,會(huì )同北京市安全生產(chǎn)監督管理局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì )、北京市公安局消防局、華能華北分公司,組成了華能北京熱電有限責任公司“3?13”2號機組事故調查組,依據《電力安全事故應急處置和調查處理條例》(國務(wù)院第599號條例)和《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》(國務(wù)院第493號條例)開(kāi)展事故調查。

事故調查組按照“四不放過(guò)”和“科學(xué)嚴謹、依法依規、實(shí)事求是、注重實(shí)效”的原則,通過(guò)現場(chǎng)勘驗、查閱資料、調查取證、實(shí)驗測試、檢測鑒定和專(zhuān)家分析論證,查明了事故發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)和直接經(jīng)濟損失等情況,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對有關(guān)責任單位的處理建議,并針對事故原因及暴露出的問(wèn)題,提出了事故防范措施。

一、基本情況

(一)事故單位情況。

華能北京熱電有限責任公司(又名華能北京熱電廠(chǎng)),位于北京市朝陽(yáng)區,毗鄰東五環(huán),隸屬于中國華能集團公司。目前電廠(chǎng)總裝機容量1768兆瓦,為熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),被北京市確定為東南熱電中心。電廠(chǎng)分兩期工程建設,一期工程安裝4臺前蘇聯(lián)(俄羅斯)產(chǎn)燃煤發(fā)電機組,1999年全部投產(chǎn),發(fā)電裝機容量845兆瓦,供熱能力1300兆瓦;二期工程安裝“二拖一”燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,2011年底投產(chǎn),發(fā)電裝機容量923兆瓦,供熱能力650兆瓦。電廠(chǎng)還建有供熱專(zhuān)用燃氣熱水爐,全廠(chǎng)供熱能力占北京市集中管網(wǎng)供熱的三分之一,供熱面積5000余萬(wàn)平方米,是北京市發(fā)電能力最大、國內供熱能力最大的熱電廠(chǎng)。

(二)事故設備情況。

發(fā)生事故的是華能北京熱電廠(chǎng)2號機組,機組容量165兆瓦,供熱能力133兆瓦,于1998年1月21日投產(chǎn)。2號機組鍋爐采用德國巴布科克生產(chǎn)的W型火焰帶飛灰復燃裝置的液態(tài)排渣塔式直流爐,型號為WGZ830/13.7-1;汽輪機為俄羅斯烏拉爾汽輪發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)制造的帶工業(yè)抽汽及采暖供熱的雙抽機組,型號為PT-140/165-130/15-2;發(fā)電機由俄羅斯圣彼得堡電力工廠(chǎng)制造,額定功率165兆瓦,型號為ТВВ-167-2ЕУ3。機組自投產(chǎn)至今大修過(guò)3次,最近一次大修在2010年5月完成。主廠(chǎng)房為單層大跨度彩鋼結構廠(chǎng)房,占地面積20000平方米,建筑面積84885平方米,建筑高度27米。

二、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、應急救援情況

(一)事故發(fā)生經(jīng)過(guò)。


2015年3月13日14時(shí)47分,2號機組出力140兆瓦,帶供熱負荷580吉焦/小時(shí)。14時(shí)47分,汽輪發(fā)電機組突然劇烈振動(dòng),在6號軸瓦處發(fā)生爆炸(氫氣爆炸),幾秒鐘后其他軸瓦處接連起火,火勢迅速蔓延,并引燃廠(chǎng)房頂棚,產(chǎn)生大量濃煙,2號機組跳閘。


(二)應急救援及現場(chǎng)處置情況。


事故發(fā)生后,電廠(chǎng)值班人員立即通知電廠(chǎng)專(zhuān)職消防隊進(jìn)行救火,并撥打119報警。14時(shí)52 分,1號機組除氧器水位快速上漲,無(wú)法維持運行,當班值長(cháng)令 1號機組破壞真空緊急停機。15時(shí)13 分,1號機組轉速到零,值班員投入盤(pán)車(chē)后撤離一單元控制室。15時(shí)17分,受濃煙影響,值班員有序撤離二單元控制室。電廠(chǎng)根據火勢蔓延情況及時(shí)疏散了現場(chǎng)所有人員。


北京市公安局消防局于14時(shí)49分接警,迅速調派18個(gè)消防中隊、91輛消防車(chē)、540余名消防官兵趕赴現場(chǎng)處置。北京市委、市政府、公安部、市公安局、市消防局等領(lǐng)導到場(chǎng)指揮,現場(chǎng)采取了“強攻近戰、內外夾擊、分片分段堵截、消滅火災”的戰術(shù)方法,至16時(shí)左右將明火全部撲滅。

16時(shí)22分,電廠(chǎng)值班員進(jìn)入控制室陸續恢復其他機組的生產(chǎn)運行。

三、事故損失情況

事故造成2號發(fā)電機組跳閘,1、3、4號發(fā)電機組接連避險停運,全廠(chǎng)損失電力負荷640兆瓦,事故未造成對用戶(hù)停供電,未對電網(wǎng)和熱網(wǎng)運行造成實(shí)質(zhì)性影響。事故引發(fā)的火災造成2號汽輪發(fā)電機組表面大部分過(guò)火,軸瓦、勵磁小軸、軸承箱等部分設備損毀,汽機輔機設備大部分過(guò)火,部分損毀,2號機組所處的廠(chǎng)房頂棚鋼梁過(guò)火,局部頂棚燒穿,廠(chǎng)房0米、4米、6米、12米平臺多數豎直鋼梁、樓梯過(guò)火,相鄰廠(chǎng)房頂棚部分損毀,部分窗戶(hù)玻璃破損。事故引發(fā)的火災主要是汽輪機油、氫氣、建筑材料以及電纜等易燃物品的燃燒。根據運行記錄估算,當日2號機溢出汽輪機油約5000升,漏出氫氣量約15.5立方米。根據消防部門(mén)估算,過(guò)火面積約500平方米。

經(jīng)事故經(jīng)濟損失評估單位中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )司法鑒定中心評估,本次事故直接經(jīng)濟損失為988.46萬(wàn)元。

四、事故原因

調查組經(jīng)查勘事故現場(chǎng),分析機組運行監控系統各類(lèi)信號和數據,問(wèn)詢(xún)電廠(chǎng)運行和檢修人員,未發(fā)現人為誤操作、運行管理失職和惡意破壞的因素。調查組經(jīng)技術(shù)分析后認為,事故原因是由于華能北京熱電廠(chǎng)2號機組汽輪機第20級葉輪輪緣在運行中突然斷裂。鋼鐵研究總院和華北電力科學(xué)研究院技術(shù)鑒定確定,該輪緣的斷裂屬于在應力和腐蝕性介質(zhì)共同作用下發(fā)生的應力腐蝕斷裂。經(jīng)核對機組原始設計資料,20級葉輪正處在干、濕蒸汽交替區,具備發(fā)生應力腐蝕的條件。汽輪機長(cháng)期運行過(guò)程中,在應力和腐蝕性介質(zhì)共同作用下,首先在葉輪反T形槽內壁上方根部形成微裂紋,隨著(zhù)應力腐蝕裂紋的擴展,裂紋面積越來(lái)越大,剩余承載面積越來(lái)越小,當剩余承載面積不足以承受葉片離心力的作用時(shí),剩余面積將以剪切的方式瞬時(shí)斷裂,從而導致輪緣的脫落。輪緣截面如圖:

另一方面,20級輪緣加工工藝粗糙,材質(zhì)存在缺陷。經(jīng)北京北重汽輪電機有限責任公司檢測,20級輪緣反T形槽加工工藝粗糙,多個(gè)部位粗糙度達到6.3微米,遠遠大于同類(lèi)型機組技術(shù)引進(jìn)單位哈爾濱汽輪機廠(chǎng)《汽輪機主要零部件(轉子部分)加工裝配技術(shù)條件》規定的3.2微米;現場(chǎng)測量反T形槽兩個(gè)R角低于0.3毫米,也低于上述技術(shù)條件。工藝不規范的部位會(huì )導致應力的高度集中,使斷裂更易發(fā)生。20級輪緣材質(zhì)經(jīng)華北電科院金屬檢驗,材質(zhì)與國產(chǎn)34CrNi1Mo型號的鋼材近似,主要強度特性滿(mǎn)足國內標準要求,但沖擊韌性和斷面后延伸率低于標準,材料表現偏脆、硬和韌性較低。

第20級葉輪輪緣斷裂后,連帶39片葉片脫落在汽輪機低壓缸內。由于總體脫落質(zhì)量達到了123千克,導致汽輪發(fā)電機組軸系嚴重失衡,機組軸系發(fā)生了劇烈的振動(dòng),導致軸和軸瓦嚴重磨損,同時(shí)導致軸封和氫氣密封系統失效。隨后,潤滑油和氫氣發(fā)生大量泄漏。由于潤滑油和氫氣都屬于可燃物,接觸空氣后,加之存在正常運行的勵磁系統火花和高溫的軸系轉動(dòng)部位,潤滑油和氫氣發(fā)生了劇烈的爆炸和燃燒。

五、事故性質(zhì)

經(jīng)調查認定,“3?13”華能北京熱電有限責任公司2號機組事故是一起設備質(zhì)量缺陷導致的一般設備事故。

六、對事故有關(guān)責任單位的處理建議

由于事故是因設備質(zhì)量缺陷導致,建議不對華能北京熱電有限責任公司和相關(guān)負責人員進(jìn)行行政處罰。事故設備制造單位為俄羅斯烏拉爾汽輪發(fā)動(dòng)機廠(chǎng),對事故發(fā)生負有產(chǎn)品質(zhì)量責任。該設備以易貨貿易方式引進(jìn),制造期間正處在前蘇聯(lián)解體時(shí)期,對責任單位建議由有關(guān)部門(mén)依法處理。

七、暴露的問(wèn)題

(一)國內在役的蘇聯(lián)解體時(shí)期生產(chǎn)制造的大型發(fā)電機組設備可靠性不高,其老化速度可能較快,特別是個(gè)別部件加工質(zhì)量一般,加工工藝不能滿(mǎn)足國內生產(chǎn)技術(shù)標準要求。

(二)電力行業(yè)普遍缺乏對汽輪機轉子應力腐蝕的研究,由于國內多年未出現應力腐蝕事故案例,發(fā)電企業(yè)普遍缺乏在此方面的防范意識。目前國內在役同類(lèi)型機組也可能存在同類(lèi)事故隱患。

(三)現行的發(fā)電機組定期檢修和試驗技術(shù)標準對此類(lèi)俄制機組針對性不足。檢修和試驗技術(shù)標準中缺少對機組長(cháng)期運行和頻繁調峰后,開(kāi)展套裝轉子應力集中部位和干、濕蒸汽交替區域的檢查和維護內容。

八、事故防范和整改措施

(一)華能北京熱電有限責任公司應進(jìn)一步加強設備事故隱患管理工作,不斷完善設備的巡視檢查和實(shí)時(shí)監控,強化長(cháng)期監測數據的分析應用,特別是對機組異常的監測數據,應及時(shí)采取措施,必要時(shí),聯(lián)合制造廠(chǎng)家和研究機構對問(wèn)題徹底分析、全面排查。

(二)華能?chē)H電力股份有限公司、華能華北分公司、華能北京熱電有限責任公司應積極推動(dòng)汽輪機組轉子、葉輪、葉片等部件金屬試驗的研究工作,提升金屬部件事故隱患的排查治理能力;對其它俄制汽輪機組通流部件的金屬材質(zhì)和機械性能應進(jìn)行檢驗,并對設計上應力集中區域加以詳細分析,評估其安全性,及時(shí)研究制定和實(shí)施改進(jìn)措施,避免此類(lèi)事故再次發(fā)生。

(三)華能?chē)H電力股份有限公司、華能華北分公司、華能北京熱電有限責任公司應認真吸取此次事故經(jīng)驗教訓,舉一反三,全面落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任,嚴格細致地做好設備的基礎性管理工作,并發(fā)揮集團優(yōu)勢,加強安全生產(chǎn)技術(shù)交流,全面提升發(fā)電運行整體安全水平。