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鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)“7.11”起重傷害生產(chǎn)安全事故調查報告

2018年7月11日10時(shí)左右,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)成品作業(yè)區丁班吊車(chē)司機楊威,駕駛110號磁盤(pán)吊車(chē)在調運成品線(xiàn)卷時(shí),磁盤(pán)東端線(xiàn)卷脫落,從垛堆上滾落到地面,將在地面上行走的人員擠傷,經(jīng)醫院治療無(wú)效,于7月14日14時(shí)死亡,直接經(jīng)濟損失80萬(wàn)元。

7月14日,接到企業(yè)的報告后,按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》等相關(guān)法律法規,市政府成立了由市安監局、市質(zhì)監局、市公安局、市總工會(huì )等單位派員參加的事故調查組,并邀請市監察委、市檢察院派員參加了事故調查工作。
事故調查組按照“科學(xué)嚴謹、依法依規、實(shí)事求是、注重實(shí)效”和“四不放過(guò)”的原則,聘請專(zhuān)家深入事故現場(chǎng)勘查和技術(shù)分析,通過(guò)調查取證、查閱資料、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員,查明了事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)和原因,認定了事故的性質(zhì)和責任,提出了對事故責任人員、責任單位的處理意見(jiàn)和事故防范措施及整改建議。形成調查報告如下:
一)事故單位及相關(guān)設備情況
(一)鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)位于鞍山市鐵西區鞍鋼廠(chǎng)區,法定代表人:王義棟,注冊資本:人民幣72348.8萬(wàn)元,成立日期:1998年9月14日,經(jīng)營(yíng)范圍:黑色金屬冶煉及鋼壓延加工;煉焦及焦化產(chǎn)品,副產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售,鋼材副產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售;煤炭、鐵礦石、廢鋼銷(xiāo)售,球團的生產(chǎn)銷(xiāo)售,鋼產(chǎn)品深加工,電力供應、輸配電;化肥、工業(yè)氣體、醫用氧通用零配件生產(chǎn)、銷(xiāo)售;計量?jì)x器、儀表檢定;冶金原燃材料,鐵合金加工;金屬材料批發(fā)等。線(xiàn)材廠(chǎng)是鞍鋼股份有限公司下屬生產(chǎn)廠(chǎng),主要生產(chǎn)φ5.5mm-φ13mm熱軋控冷盤(pán)條和φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm熱軋高強抗震鋼筋盤(pán)條。
(二)110號磁盤(pán)起重機情況
110號橋式磁盤(pán)起重機,由大連起重機械廠(chǎng)生產(chǎn),于1987年1月投入生產(chǎn)使用,額定起重量為(6+6噸)。2018年4月11日,經(jīng)鞍鋼集團工程質(zhì)量生產(chǎn)檢測管理中心檢驗合格。起升裝置為電磁式磁盤(pán),即接通直流電產(chǎn)生磁力,切斷直流電失去磁力。供電系統具有保護裝置,系統斷電后保磁15分鐘以上,保磁試驗周期為15天,最后保磁試驗為7月2日。
(三)起重機司機基本情況
  起重機司機楊威,男,34歲,2010年入廠(chǎng)。2017年8月31日,取得由鞍山市技術(shù)監督管理局頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作證》,有效期至2021年11月24日。
二)事故經(jīng)過(guò)和應急救援情況
(一)事故經(jīng)過(guò)
2018年7月11日,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)成品作業(yè)區丁班吊車(chē)司機楊威上班后,駕駛110號橋式磁盤(pán)起重機,在1號成品庫往運輸汽車(chē)上吊運線(xiàn)卷作業(yè)。10時(shí)左右,楊威從6號堆垛(垛高為4層線(xiàn)卷)的4層吊起2卷線(xiàn)卷(鋼牌號77B、單重2.1t),由西向東行運往4號堆垛(垛高為4層線(xiàn)卷)上方時(shí),磁盤(pán)東側的線(xiàn)卷突然脫落到4號堆垛上,線(xiàn)卷又從4號堆垛上向北滾落到地面的人行安全通道上,將在人行安全通道自西向東行走的朱春江(男,59歲,鞍鋼附企冶金建設公司六公司從業(yè)人員)擠壓在通道北側的工人休息室外墻處。
(二)事故的應急救援情況
線(xiàn)卷脫落時(shí)被周邊的工人發(fā)現,立即呼喊起重機司機停車(chē),這時(shí),從北側的工人休息室出來(lái)6、7個(gè)人,將線(xiàn)卷移開(kāi),將傷者朱春江送至鞍山市第三醫院進(jìn)行搶救,診斷為傷者骨盆粉碎性骨折,雙小腿骨折,失血嚴重,多處出現出血點(diǎn)。7月12日,第三醫院根據傷者腿部嚴重腫脹有組織壞死的狀況,在征得家屬同意后對其進(jìn)行截肢手術(shù)。19:30分,傷者病情進(jìn)一步惡化,轉至鞍鋼總醫院進(jìn)行救治,于7月14日14時(shí),治療無(wú)效死亡。
三)事故發(fā)生的原因和性質(zhì)
(一)直接原因
事故發(fā)生時(shí),110號橋式磁盤(pán)起重機吊運的線(xiàn)卷是大規格線(xiàn)卷(77B,線(xiàn)材直徑為12mm),屬預應力硬線(xiàn),其抗拉強度、硬度值偏高,不易彎曲,在線(xiàn)卷卷曲時(shí)易出現不規則凸起現象。在吊裝作業(yè)時(shí),磁盤(pán)與線(xiàn)卷凸起部分接觸,與其他部分不能充分接觸,形成空隙,造成磁盤(pán)對線(xiàn)卷磁吸力不夠,導致線(xiàn)卷脫落,是造成該起事故的直接原因。
(二)事故發(fā)生的間接原因
鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)成品作業(yè)區,安全生產(chǎn)工作主體責任不落實(shí),安全生產(chǎn)管理工作不到位,落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度不到位,在吊運大規格線(xiàn)卷時(shí)出現過(guò)線(xiàn)卷脫落,但未采取有效的技術(shù)、管理措施解決,最終導致事故的發(fā)生。
(三)事故性質(zhì)
經(jīng)事故調查組調查認定,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)“7·11”起重傷害事故為生產(chǎn)安全責任事故。
四)事故責任認定及處理建議
(一)對事故責任人員的處理建議
1、楊威,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)成品作業(yè)區丁班吊車(chē)司機。安全生產(chǎn)意識不強,工作責任心不夠。知道吊裝大型號鋼卷易發(fā)生脫落,在作業(yè)時(shí),未認真辨識和精細作業(yè),在該起事故中負有責任,建議鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)按本公司相關(guān)規定進(jìn)行處理。
2、洪成濤,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)成品作業(yè)區丁班班長(cháng)。當天沒(méi)有召開(kāi)班前會(huì ),履行安全生產(chǎn)管理職責不到位,教育和督促從業(yè)人員嚴格執行本單位的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程,并如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施不夠。對偶爾發(fā)生的線(xiàn)卷脫落事故隱患,未按規定上報和采取技術(shù)、管理措施及時(shí)地進(jìn)行消除,違反《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條第二、五項、第三十八、四十三條規定,在該起事故中負有管理責任,建議鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)按有關(guān)規定進(jìn)行處理。
3、周洪海,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)成品作業(yè)區副作業(yè)長(cháng),負責該作業(yè)區的全面工作,是該作業(yè)區的安全生產(chǎn)責任人。履行安全生產(chǎn)管理職責不到位,教育和督促從業(yè)人員嚴格執行本單位的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程,并如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施不夠。對偶爾發(fā)生的線(xiàn)卷脫落事故隱患,未按規定上報和采取技術(shù)、管理措施及時(shí)地進(jìn)行消除和防護,在該起事故中負有主要管理責任,違反《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條第五項規定,依據《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》第四十條規定,撤銷(xiāo)其《安全生產(chǎn)管理人員資格證》,并建議鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)按有關(guān)規定進(jìn)行處理。
4、劉磊剛,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng),分管安全、生產(chǎn)工作。履行安全生產(chǎn)管理職責不到位,教育和督促從業(yè)人員嚴格執行本單位的安全生產(chǎn)規章制度不到位,落實(shí)事故隱患排查治理制度不到位,在該起事故中負管理責任,依據《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》第四十條規定,暫停其《安全生產(chǎn)管理人員資格證》,建議鞍鋼股份有限公司按有關(guān)規定進(jìn)行處理。
5、趙學(xué)博,鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng),該廠(chǎng)安全生產(chǎn)責任人。督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患不到位,在該起事故中負有領(lǐng)導責任,建議鞍鋼股份有限公司按有關(guān)規定進(jìn)行處理。
鞍鋼股份有限公司、鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng),應及時(shí)將上述事故責任人員的處理結果上報給事故調查組。
(二)對責任單位的處理建議
鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng),安全生產(chǎn)工作主體責任不落實(shí),安全生產(chǎn)管理工作不到位,落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度不到位,對線(xiàn)卷脫落的事故隱患,未采取有效的技術(shù)、管理措施進(jìn)行消除,是該起事故的責任單位,違反《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二、三十八、四十一、四十三條規定,建議按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第一百零九條第一項規定,對其處以20萬(wàn)元的罰款。
五)事故防范和整改措施
(一)鞍鋼股份有限公司線(xiàn)材廠(chǎng),要進(jìn)一步提高各級領(lǐng)導對安全生產(chǎn)工作的認識,有效落實(shí)各級人員安全生產(chǎn)崗位責任制,深入開(kāi)展生產(chǎn)各環(huán)節安全風(fēng)險辨識,落實(shí)安全生產(chǎn)事故防范措施。強化現場(chǎng)安全生產(chǎn)標準化管理,深入開(kāi)展生產(chǎn)環(huán)節較大危險因素辨識和隱患排查工作,扎扎實(shí)實(shí)構建雙重預防機制。應當建立和完善事故信息報告和處置制度,嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行生產(chǎn)安全事故的報告工作。
(二)要認真研究線(xiàn)卷卷曲的工藝問(wèn)題,改進(jìn)大規格硬線(xiàn)卷取時(shí)出現的不規則鼓包現象,最大限度減少鼓包對磁盤(pán)吸力的影響,有效減少線(xiàn)卷吊運中滑落的幾率。制定大規格硬線(xiàn)卷外型尺寸廠(chǎng)內質(zhì)量控制標準和返回修復制度,制定大規格硬線(xiàn)卷吊運路徑和試吊操作方法,不符合外型尺寸廠(chǎng)內質(zhì)量控制標準的線(xiàn)卷不予吊運。
(三)要在安全生產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)環(huán)節上做過(guò)細工作,落實(shí)《起重機械安全規程17.4.3》“檢驗電磁吸盤(pán)的額定起重量的功能是否正?!钡囊?,研究吊車(chē)磁盤(pán)的吸力能否滿(mǎn)足全部品種的吊運需要,是否需要提高吊車(chē)磁盤(pán)的吸力;研究吊車(chē)磁盤(pán)保磁吸力衰減問(wèn)題;要改進(jìn)磁盤(pán)磁力的試驗方法,采用更先進(jìn)的方法檢驗磁力。
(四)全面加強成品庫的安全管理工作,提高磁盤(pán)起重機操作人員的安全素質(zhì)和操作技能,重新審定磁盤(pán)起重機操作人員安全操作技術(shù)規程。嚴格規定線(xiàn)卷吊運路徑和距貨位的安全距離,從嚴考核磁盤(pán)起重機的運行操作。要采取必要的管理措施,加裝貨位兩側防護欄桿,有效防止可能出現的線(xiàn)卷滑落傷人事故的發(fā)生。同時(shí)也要對位于吊車(chē)運行區域的東大門(mén)北電氣室作出安全防護措施,使其符合《軋鋼安全規程5.11》的規定。
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