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新余鋼鐵集團有限公司發(fā)生一起煤氣中毒事故

   2021年1月7日14時(shí)30分左右,江西新鋼機械制造有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)機制公司)在新余鋼鐵集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新鋼公司)煉鋼廠(chǎng)鋼一區對2#轉爐北側吸風(fēng)管進(jìn)行割除作業(yè)時(shí),發(fā)生一起煤氣中毒事故,造成2人死亡,1人受傷,直接經(jīng)濟損失約200萬(wàn)元。

一、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、救援及應急處置情況

(一)事故經(jīng)過(guò)及救援情況

       2021年1月6日,機制公司接到煉鋼廠(chǎng)鋼一區2#轉爐北側吸風(fēng)管割除作業(yè)檢修任務(wù),安排1月7日檢修,因駐煉鋼廠(chǎng)鋼一區煉檢車(chē)間當天檢修力量不足,機制公司生產(chǎn)科協(xié)調委派中厚板檢修車(chē)間支援此項檢修任務(wù)。中厚板檢修車(chē)間副主任楊時(shí)婷對此項檢修項目進(jìn)行了安排,由車(chē)間兼職安全員黃偉負責項目施工和安全監護。黃偉按要求辦理了《檢修安全報告書(shū)》,機制公司設備員楊年、安全員鐘為民、副經(jīng)理付林才和煉鋼廠(chǎng)鋼一區設備員盧普流、生產(chǎn)安全科副科長(cháng)黃治強、書(shū)記鐘巍按照各自職責分別在《檢修安全報告書(shū)》上簽了字。

       1月7日上午中厚板檢修車(chē)間早會(huì )上,副主任楊時(shí)婷安排爐區班王禮江、朱力、黃海平、陳曉輝,熱處理班孫俊良、劉洋前往作業(yè),黃偉對作業(yè)人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底。8時(shí)40分左右黃偉聯(lián)系機制公司煉檢車(chē)間副主任施小良去看現場(chǎng),施小良聯(lián)系煉鋼車(chē)間設備副主任賴(lài)繼宏與黃偉對接,賴(lài)繼宏帶著(zhù)黃偉到2#轉爐告知工作量,交待完任務(wù)后離開(kāi)。9時(shí)20分左右,檢修人員到達2#轉爐開(kāi)始做準備工作。9時(shí)50分左右,2#轉爐停爐,黃偉帶著(zhù)陳曉輝到2#轉爐操作室掛牌、三方確認,結束后安排人員作業(yè)。其中王禮江、黃海平負責掛葫蘆,劉洋、陳曉輝負責割風(fēng)管,孫俊良、朱力在2樓平臺配合。10時(shí)30分左右施小良到現場(chǎng)看到機制公司生產(chǎn)科范勇和黃偉,對他們說(shuō)2#轉爐爐后有煤氣烘烤設施,要關(guān)閉煤氣手動(dòng)閘閥再作業(yè),于是范勇通知賴(lài)繼宏到現場(chǎng)來(lái)確認關(guān)閥事宜,并要黃偉配合。黃偉安排朱力與賴(lài)繼宏去關(guān)閉合金烘烤裝置的煤氣手動(dòng)閘閥,朱力攜帶煤氣報警儀,到事發(fā)地點(diǎn)二樓半閥站平臺關(guān)閉煤氣手動(dòng)閘閥時(shí),報警儀并未報警,關(guān)閉閥門(mén)后朱力下來(lái)繼續作業(yè)。11時(shí)30分左右上午作業(yè)結束,檢修人員先后回到班組吃中飯。

       12時(shí)30分左右,王禮江和朱力吃完中飯后兩人先到作業(yè)現場(chǎng)。12時(shí)40分劉洋、陳曉輝后到現場(chǎng),到現場(chǎng)后他們沒(méi)有看見(jiàn)王禮江和朱力,就到北側吸風(fēng)管下面小平臺上去割風(fēng)管。13時(shí)左右黃偉到達現場(chǎng)看見(jiàn)劉洋在割風(fēng)管,幾分鐘后黃海平與孫俊良也到達現場(chǎng),13時(shí)40分左右劉洋、陳曉輝割下第一段風(fēng)管。14時(shí)20左右機制公司煉檢車(chē)間劉偉、楊榮開(kāi)到現場(chǎng)對2#轉爐爐后吸風(fēng)管進(jìn)行焊縫修復,修復點(diǎn)的位置靠近二樓半閥站平臺,劉偉攜帶煤氣報警儀爬上腳手架進(jìn)行焊接,楊榮開(kāi)在2樓大平臺上配合。14時(shí)30分左右劉洋和陳曉輝割完第二段風(fēng)管,黃偉、黃海平配合將割下的風(fēng)管下放,劉洋和陳曉輝開(kāi)始割第三段風(fēng)管(如圖1)。

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圖1:割除后的吸風(fēng)管(仰視圖)

       割完第二段風(fēng)管的陳曉輝下來(lái)休息,黃偉就讓他打電話(huà)給王禮江、朱力,兩人都沒(méi)接。此時(shí)在腳手架上作業(yè)的劉偉感覺(jué)身體不舒服,同時(shí)身上攜帶的煤氣報警儀開(kāi)始報警,于是馬上把安全帶解開(kāi),趴在腳手架上。楊榮開(kāi)發(fā)現情況不對就爬上腳手架扶著(zhù)他,并打電話(huà)叫人來(lái)把劉偉扶下腳手架。14時(shí)50分左右,現場(chǎng)有人喊“上面(二樓半閥站平臺)還有人倒在里面”,現場(chǎng)人員拿壓縮空氣管對著(zhù)二樓半閥站平臺吹,煉檢車(chē)間鄒國輝第一個(gè)沖到閥站平臺救人,劉洋跟在他后面,鄒國輝看到王禮江、朱力分別倒在二樓半閥站平臺的東西兩側,鄒國輝和劉洋先把倒在西側靠近樓梯通道的朱力挪到樓梯旁,讓其他人救援,劉洋感覺(jué)不舒服下至二樓平臺,鄒國輝又沖上去救王禮江,因感覺(jué)不舒服也下至二樓平臺。其他人員繼續沖上二樓半閥站平臺把王禮江救至二樓平臺,現場(chǎng)人員急忙對王禮江和朱力進(jìn)行心肺復蘇術(shù),并撥打“120”急救電話(huà)。120救護車(chē)于15時(shí)左右到達現場(chǎng),立即將傷者送往新鋼醫院搶救,經(jīng)新鋼醫院全力搶救,王禮江、朱力于1月7日先后宣布因搶救無(wú)效死亡,劉偉輕微中毒,醫院診斷為一氧化碳中毒。(圖2:事故現場(chǎng)示意圖)

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圖2:事故現場(chǎng)示意圖

(二)事故應急處置和事故報告情況

       事故發(fā)生后,現場(chǎng)人員立即救援并撥打120急救電話(huà),同時(shí)向新鋼公司領(lǐng)導報告事故情況,新鋼公司第一時(shí)間啟動(dòng)應急預案,并組織救援。新鋼公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理管財堂接到事故報告后立即趕到新鋼中心醫院,組織成立搶救小組,全力救治傷者。出差在外的公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)夏文勇接到報告后,立即做出指示,要不惜一切代價(jià)搶救受傷人員,查明事故原因,防止事故擴大。同時(shí)新鋼公司將事故情況向新余市應急管理局報告,新余市應急管理局接到事故報告后,立即指派相關(guān)人員趕往事故現場(chǎng),同時(shí)按要求向省應急管理廳、市委值班室和市政府值班室報告事故情況。

三、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失

(一)死者基本情況

       1、王禮江,男,漢族,上饒市上饒縣人,機制公司起重工

       2、朱力,男,漢族,江西新余市人,機制公司鉗工。

(二)傷者基本情況

       劉偉,男,漢族,江西新余人,機制公司電焊工。

(三)直接經(jīng)濟損失情況

       依據《企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統計標準》(GB6721—86)等標準,此次事故直接經(jīng)濟損失約200萬(wàn)元。

四、事故發(fā)生的原因分析及性質(zhì)

(一)現場(chǎng)勘查分析

       經(jīng)現場(chǎng)勘查,事故發(fā)生地點(diǎn)為2#轉爐二樓半閥站平臺(如示意圖3),現場(chǎng)有直徑為159mm轉爐煤氣管和直徑為25mm焦爐煤氣管,這兩根管道和閥門(mén)泄漏有可能造成人員一氧化碳中毒。

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圖3:2#轉爐二樓半烤閥站平臺示意圖

       事故發(fā)生后,新鋼公司動(dòng)力廠(chǎng)防護站人員攜帶煤氣報警儀并穿戴好空氣呼吸器到事發(fā)地點(diǎn)二樓半閥站平臺查找煤氣泄漏點(diǎn)。到達現場(chǎng)后煤氣報警儀報警,顯示煤氣濃度為100至200ppm,經(jīng)排查,判斷泄漏點(diǎn)位于轉爐煤氣管手動(dòng)盲板閥法蘭密封面(如圖4),防護人員用扳手將法蘭螺桿擰緊后,煤氣停止泄漏,周邊一氧化碳濃度逐漸降低。約半小時(shí)后,再次檢測煤氣濃度,顯示值為零,由此可認定煤氣泄漏點(diǎn)為轉爐煤氣管手動(dòng)盲板閥法蘭密封面。

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圖4:轉爐煤氣管道示意圖

       根據《工業(yè)煤氣安全規程》6.2.1.3“其他管道的托架、吊架可焊在煤氣管道的加固圈上或護板上,并應采取措施,消除管道不同熱膨脹的相互影響,但不應直接焊在管壁上”。

       轉爐煤氣管通往合金烘烤爐之間有一個(gè)托架,托架直接焊接在2#轉爐北側吸風(fēng)管的管壁上(如圖5),違反了《工業(yè)煤氣安全規程》6.2.1.3的規定,吸風(fēng)管在割除、吊裝過(guò)程中對轉爐煤氣管產(chǎn)生了影響。

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圖5:轉爐煤氣管與除塵風(fēng)管位置圖

(二)轉爐煤氣管道手動(dòng)閘閥檢測情況

       事故發(fā)生后,事故調查組將轉爐煤氣管道手動(dòng)閘閥(如圖6)拆下并送往江西省鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院新余分院檢測,檢測結果為:閥門(mén)關(guān)閉狀態(tài)下,閥板與其密封面連接處泄漏嚴重,無(wú)法正常保壓(如圖7)。

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圖6:手動(dòng)閘閥

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圖7:轉爐煤氣手動(dòng)閘閥檢測報告

(三)直接原因

       經(jīng)事故調查組調查分析和省安全生產(chǎn)專(zhuān)家庫冶金專(zhuān)家論證,認定事故直接原因為:現場(chǎng)檢修人員在對2#轉爐北側吸風(fēng)管進(jìn)行割除、吊下作業(yè)過(guò)程中,由于轉爐煤氣管托架直接焊接在2#轉爐北側吸風(fēng)管管壁上,因吊裝作業(yè)拉扯受力等因素,引起煤氣管托架受力,帶動(dòng)煤氣管受力,造成煤氣管盲板閥法蘭發(fā)生位移,煤氣泄漏,導致人員中毒。

(四)間接原因

1.機制公司

       (1)檢修危險有害因素辨識不到位。未能辨識出2#轉爐北側吸風(fēng)管拆除作業(yè)對煤氣管道的影響,導致安全技術(shù)交底不清,作業(yè)人員對作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險認識不到位。

       (2)現場(chǎng)監護不力?,F場(chǎng)監護人員在檢修作業(yè)前未對現場(chǎng)煤氣濃度進(jìn)行檢測;檢修過(guò)程中對作業(yè)人員未進(jìn)行有效監護,未能在第一時(shí)間發(fā)現作業(yè)人員中毒。

       (3)員工的培訓教育不到位。員工對涉煤氣作業(yè)區域的危險性掌握不夠,存在麻痹思想,應急處置能力不足。

       (4)安全措施落實(shí)不到位。在布置檢修任務(wù)的同時(shí)對安全防范措施的布置不具體、不詳細,檢修作業(yè)前未對轉爐煤氣管采取相應的安全防范措施。

       (5)檢修作業(yè)的組織協(xié)調管理不到位?,F場(chǎng)檢修作業(yè)與設備所屬單位溝通協(xié)調不到位。

2.新鋼公司煉鋼廠(chǎng)

       (1)檢修危險有害因素辨識不到位。對現場(chǎng)設備情況掌握不清,對轉爐煤氣管托架焊接在2#轉爐北側吸風(fēng)管的管壁上情況不了解,導致未能辨識出2#轉爐北側吸風(fēng)管拆除作業(yè)對煤氣管道的影響。

       (2)設備點(diǎn)檢不到位。平時(shí)日常檢查中,未排查出轉爐煤氣管手動(dòng)閘閥關(guān)閉狀態(tài)下泄漏嚴重問(wèn)題,未能及時(shí)消除事故隱患。

       (3)安全技術(shù)交底不清。在檢修方的提醒下,煉鋼廠(chǎng)交底人員才配合檢修人員將轉爐煤氣手動(dòng)閘閥關(guān)閉,未對煤氣的危害性及檢修過(guò)程中可能會(huì )導致煤氣泄漏等問(wèn)題進(jìn)行詳細交底,未采取相應的安全防范措施。

       (4)新技術(shù)新設備的風(fēng)險管控不到位。合金烘烤爐安裝后未能掌握其安全技術(shù)特性,未進(jìn)行危險有害因素辨識,未對從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓。

       (5)對合金爐烘烤項目驗收不到位。在對合金爐烘烤項目驗收時(shí),未能發(fā)現違反《工業(yè)煤氣安全規程》問(wèn)題。

(五)事故性質(zhì)

       經(jīng)調查組認定,新鋼公司煉鋼廠(chǎng)“1·7”煤氣中毒一般事故是一起生產(chǎn)安全責任事故。