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某鋼廠(chǎng)檢修時(shí)發(fā)生閃爆事故

2021年11月17日16時(shí)11分左右,在柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)三四焦車(chē)間的四焦2#爐地下室煤氣預熱器處,工人檢修煤氣預熱器作業(yè)過(guò)程中發(fā)生閃爆,造成一人死亡。


事故基本情況
事故現場(chǎng)情況
事故發(fā)生地點(diǎn)為柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)三四焦車(chē)間四焦2#爐地下室煤氣預熱器處。(見(jiàn)圖1、圖2、圖3、圖4)??

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圖1:事故發(fā)生點(diǎn)示意圖??


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圖2:事故現場(chǎng)三四焦車(chē)間四焦2#爐地下室的煤氣預熱器、氮氣管、蒸汽管、預熱器檢修操作平臺及計劃拆除的預熱器頂板;事故發(fā)生時(shí)范某的工作姿態(tài)(站在蒸汽管道上,上半身趴在預熱器頂板上)、馮某江站立點(diǎn)及閃爆后范某的地面跌落點(diǎn)。

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圖3:煤氣預熱器底部連接氮氣吹掃的人孔及預熱器頂板三顆需要動(dòng)火作業(yè)的螺桿的位置。

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圖4:事故發(fā)生時(shí)地下室外的狀態(tài):乙炔瓶和氧氣瓶氣管通過(guò)地下室的窗口向煤氣預熱器動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)供氣。

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動(dòng)火作業(yè)審批情況??

2021年11月16日,焦化廠(chǎng)三四焦車(chē)間熱工班班長(cháng)吳某立通過(guò)公司審批系統申請了一張《廣西柳州鋼鐵集團有限公司動(dòng)火證》(編號:QR/LG22·36·02),動(dòng)火級別:二級,動(dòng)火證有效時(shí)間:2021-11-16 10:07至2021-11-18 17:30,動(dòng)火地點(diǎn):四焦2#爐平臺,作業(yè)內容:煤氣管割螺桿。該動(dòng)火證上有三四焦車(chē)間副主任夏某祥、現場(chǎng)安全監護人侯某瀟及馮某江的手寫(xiě)簽名。

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2021年11月17日上午9點(diǎn)多鐘,馮某江到四焦熱工班長(cháng)室告知副班長(cháng)王某,機電車(chē)間的人員反映,《廣西柳州鋼鐵集團有限公司動(dòng)火證》(編號:QR/LG22·36·02)中,動(dòng)火執行人和動(dòng)火監護人名字寫(xiě)反了,要求重新開(kāi)一張動(dòng)火證。因班長(cháng)吳某立不在,副班長(cháng)王某根據11月16日的動(dòng)火證,使用吳某立的賬號重新申請了一張《廣西柳州鋼鐵集團有限公司動(dòng)火證》(編號:QR/LG22·36·02),并打電話(huà)告知車(chē)間副主任夏某祥,夏某祥在審批系統上批準。王某后來(lái)見(jiàn)到吳某立,向吳某立報告了此情況。動(dòng)火級別:二級,動(dòng)火證有效時(shí)間:2021-11-17 09:35至2021-11-17 17:30,動(dòng)火地點(diǎn):四焦2#爐平臺,作業(yè)內容:煤氣管割螺桿,堵盲板。該動(dòng)火證上只有機電車(chē)間副主任冼某源的手寫(xiě)簽名。

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事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、應急救援及處置情況

2021年11月17日,焦化廠(chǎng)機電車(chē)間按三四焦車(chē)間的工作要求,安排范某、覃某彬、陳某3人對三四焦車(chē)間四焦2#爐煤氣總管堵盲板及煤氣預熱器檢查清理作業(yè)。范某為焊工,覃某彬、陳某為鉗工。范某和陳某持有焊工作業(yè)證。3人8:40左右攜帶作業(yè)工具抵達現場(chǎng)。

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由于煤氣預熱器的阻力增大,判斷設備內沉積物較多阻塞設備流通面積,三四焦車(chē)間安排清理煤氣預熱器。為清理煤氣預熱器,需要置換合格并拆開(kāi)煤氣預熱器頂蓋和人孔,然后安排清理內部沉積物。三四焦車(chē)間申請機電車(chē)間安排檢修人員,對四焦2#爐煤氣總管堵盲板及煤氣預熱器檢查清理作業(yè)。

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三四焦車(chē)間熱工班安排馮某江(持有煤氣作業(yè)證)進(jìn)行現場(chǎng)安全監護及配合進(jìn)行吹掃置換工作。由于16日已經(jīng)安排煤氣預熱器的清理工作,氮氣置換時(shí)發(fā)現放散管閥門(mén)打不開(kāi),暫停了該項工作,并安排鉗工班更換放散管閥門(mén)。17日早上8:30,馮某江首先關(guān)閉靠近焦爐煤氣總管閥門(mén)(即紅色三角標記的閥門(mén)),再開(kāi)煤氣管道兩端放散管閥門(mén),打開(kāi)煤氣預熱器下部人孔蓋上的氮氣閥門(mén)吹掃設備和管道。10點(diǎn)左右,馮某江檢測煤氣主管放散管口排氣CO(一氧化碳)濃度合格(低于24ppm),然后通知范某、覃某彬、陳某封堵盲板(即紅色箭頭所示盲板)。四人到二樓進(jìn)行封堵盲板作業(yè),在持續進(jìn)行氮氣吹掃,管道內微正壓狀態(tài)下用扳手和乙炔-氧割炬拆開(kāi)部分法蘭螺栓后,法蘭縫隙排出的氣體煤氣味重,隨即重新裝回并上緊全部螺栓,停止封堵盲板作業(yè),繼續用氮氣吹掃。

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14:30左右,馮某江檢測CO濃度合格。檢修人員于14:45上到二樓封堵盲板,在持續通氮氣條件下松開(kāi)法蘭螺栓,期間要求馮某江調整氮氣流量以減小管內壓力。封堵盲板作業(yè)期間,15:10左右韋某德到達現場(chǎng),協(xié)助檢修人員用千斤頂頂開(kāi)法蘭,裝入盲板并重新上緊螺栓。

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封堵盲板完成后,檢修人員回到地下室拆煤氣預熱器頂蓋螺栓。檢修人員15:40左右用電動(dòng)扳手松開(kāi)了頂蓋上的大部分螺栓,剩余3顆銹蝕無(wú)法拆開(kāi)。然后檢修人員拆開(kāi)了煤氣預熱器的人孔蓋,此時(shí)預熱器與大氣相通,并停止氮氣吹掃。由于松開(kāi)煤氣預熱器頂蓋時(shí)檢修人員聞到煤氣味,便攜式CO探測器檢測頂蓋處CO濃度達到84ppm,拆開(kāi)人孔蓋后檢修人員撤離到室外。檢修人員撤離后,15:53馮某江用便攜式CO探測器檢測煤氣主管末端CO濃度為14ppm,又返回煤氣預熱器檢測人孔和頂蓋處CO濃度合格,即安排檢修人員回到地下室預熱器現場(chǎng)開(kāi)始動(dòng)火作業(yè)。

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16:00左右,范某、覃某彬、韋某德、馮某江返回地下室預熱器現場(chǎng),陳某在室外看護氣瓶。范某登上檢修用鋼平臺,手持割炬切割頂蓋上剩余的螺栓;馮某江站在鋼平臺下監護;覃某彬、韋某德站在門(mén)口。由于鋼平臺高度不夠,范某一只腳踩在高出鋼平臺蒸汽管上,身體趴在頂蓋上切割螺栓,16:11左右,在切割剩余的第2顆螺栓時(shí)發(fā)生閃爆。由于范某俯身趴在煤氣預熱器頂蓋上,爆炸時(shí)預熱器頂蓋掀起,撞擊范某頭部,范某跌落地面,頭朝煤氣主管末端方向仰臥地面。

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? ? ?事故發(fā)生后,馮某江呼叫范某,范某沒(méi)有反應,隨后現場(chǎng)其他人員一起將范某抬出地下室,韋某德立即撥打120并匯報廠(chǎng)領(lǐng)導。16:20救護車(chē)趕到,范某因腦顱受傷嚴重,經(jīng)現場(chǎng)確認死亡。

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熱工班班長(cháng)吳某立和副班長(cháng)王某趕到現場(chǎng),穿戴好空氣呼吸器并攜帶CO檢測報警儀,與馮某江一起進(jìn)入地下室,對預熱器進(jìn)行注水滅火,將火撲滅。


事故發(fā)生的原因和性質(zhì)


(一)事故原因分析??


1.爆炸氣體來(lái)源

煤氣預熱器下部人孔打開(kāi)后,停止氮氣吹掃,空氣進(jìn)入預熱器,空氣遇到可燃氣體能形成爆炸性氣體;氧-乙炔割炬切割螺栓時(shí)高熱和明火是點(diǎn)火源,由此具備燃爆事故三要素中的兩個(gè)。煤氣預熱器中可燃氣體的可能來(lái)源有二,一是煤氣預熱器內沉積物揮發(fā),二是煤氣管道內煤氣回流。

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①煤氣預熱器內沉積物揮發(fā)可能性

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焦爐煤氣成分復雜,主要成分是氫氣、甲烷、一氧化碳,還有一定量的氮氣、氧氣、二氧化碳、烴類(lèi)、硫化氫,以及少量的碳5以上飽和烴、焦油、苯等。煤氣凈化可除去大部分的碳5以上飽和烴、焦油、苯等重組分,但凈化煤氣中仍會(huì )殘留少量重組分。輸送凈化煤氣的設備、管道會(huì )有沉積物不斷積累,造成阻力增加,輸氣能力下降。

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焦爐煤氣管道沉積物成因及清除方法研究(公彥良等,上海梅山鋼鐵股份有限公司,2018年第11期冶金動(dòng)力)一文中,對煤氣管道沉積物色譜組成分析結果標明,沉積物中含有萘(14.69%)、喹啉(1.52%)、異喹啉(1.04%)、α-甲基萘(7.88%)、β-甲基萘(14.5%)、聯(lián)苯(9.08%)、苊(9.68%)。不同企業(yè)凈化焦爐煤氣沉積物存在差異,上述組成可供參考。論文認為,對焦爐煤氣管道實(shí)施拆除時(shí),處理不當會(huì )發(fā)生著(zhù)火甚至爆炸事故,并提出了拆除管道前準備階段進(jìn)行有效隔絕,氮氣置換,置換合格后微正壓條件下用砂輪機開(kāi)天窗使管道接通大氣;拆除階段保持氮氣吹掃,清理沉積物,敷設黃沙,天窗兩側沉積物用石棉覆蓋,用水將沙和石棉打濕,從天窗中部動(dòng)火割管等安全措施。

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焦爐煤氣沉積物中萘、喹啉、甲基萘、聯(lián)苯、苊等熔點(diǎn)和閃點(diǎn)較高。甲基萘是一種無(wú)色油狀液體,有類(lèi)似萘的氣味,沸點(diǎn)245℃,閃點(diǎn)82.2℃。喹啉是芳香族化合物,熔點(diǎn)-14.5℃,為無(wú)色液體,閃點(diǎn)99℃。萘是易升華并有特殊氣味的片狀晶體,閃點(diǎn)接近80℃。聯(lián)苯是一種有機化合物,熔點(diǎn)68.5℃,沸點(diǎn)255℃。苊的外管為白色針狀結晶,熔點(diǎn)95℃。常溫下沉積物升華和揮發(fā)產(chǎn)生的可燃氣體濃度不高,不具備燃爆條件。

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由于焦爐煤氣中含有少量硫化氫,在潮濕條件下硫化氫與鐵反應生成硫化亞鐵。硫化亞鐵遇到空氣會(huì )發(fā)生氧化反應,反應方程式如下:

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FeS+3/2O2=FeO+SO2+49KJ

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FeO+1/2O2=Fe2O3+271KJ

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不穩定的硫化亞鐵附著(zhù)在罐壁,正常生產(chǎn)時(shí)罐內處于無(wú)氧狀態(tài),硫化亞鐵不會(huì )發(fā)生氧化反應。容器人孔打開(kāi)后空氣進(jìn)入,硫化亞鐵與氧氣接觸,發(fā)生氧化反應并放出大量熱量,放熱可導致沉積物熔化、揮發(fā),與空氣形成爆炸性氣體。

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煤氣預熱器的蒸汽閥門(mén)泄漏,也能造成預熱器內溫度升高。

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由于沉積物的主要成分閃點(diǎn)較高,經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間氮氣吹掃后易揮發(fā)組分大部分已經(jīng)脫除,且切割螺栓時(shí)煤氣預熱器器身溫度不高,由此判斷沉積物揮發(fā)導致爆炸事故的可能性不大。

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②管道內煤氣回流

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煤氣預熱器連接管道置換時(shí)存在盲端,停止氮氣吹掃后,積存于盲端的煤氣流入煤氣預熱器。由于焦爐煤氣中氫氣、甲烷含量高,氫氣和甲烷密度小,容易積存與頂部空間,可在預熱器內形成爆炸性氣體。

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由于煤氣預熱器連接管道長(cháng),且直徑大,放散口沒(méi)有位于管道端部,氮氣置換時(shí)難以保證所有部位置換干凈。檢修拆除螺栓時(shí),早上封堵盲板和下午拆預熱器頂蓋時(shí)檢修人員均聞到煤氣味,說(shuō)明管道置換不徹底。由此判斷,管道內煤氣回流是煤氣預熱器內爆炸性氣體的來(lái)源。

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2.公司技術(shù)規范及現場(chǎng)操作方面

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①動(dòng)火作業(yè)前取樣分析不符合《柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)特殊危險作業(yè)安全管理制度》(QG/JH 22·12-2020)第5.2.5.1條作業(yè)前應進(jìn)行動(dòng)火分析的相關(guān)要求,沒(méi)有對設備內氣體取樣分析可燃氣體含量;僅用便攜式CO檢測報警儀探測設備外部CO的濃度,監測點(diǎn)不具備代表性,錯誤判斷置換效果。

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②檢修作業(yè)前未進(jìn)行危險性辨識,沒(méi)有認識到作業(yè)過(guò)程存在燃燒、爆炸危險性,采取的安全防范措施不足。作業(yè)人員僅關(guān)注一氧化碳,沒(méi)有關(guān)注煤氣中的主要組分氫氣、甲烷。焦化廠(chǎng)的焦爐煤氣安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)顯示煤氣中氫氣含量為55-60%,甲烷含量為23-27%,而一氧化碳含量為5-8%。作業(yè)人員也沒(méi)有充分關(guān)注焦爐煤氣沉積物揮發(fā)產(chǎn)生可燃氣體的可能性,以及硫化亞鐵遇空氣氧化放熱的風(fēng)險。

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③氮氣置換時(shí)放散管位于煤氣管道中部,煤氣預熱器的煤氣進(jìn)口管、跨線(xiàn)等管道存在盲端,難以徹底置換管道內的煤氣。

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④切割煤氣預熱器頂蓋剩余螺栓時(shí),沒(méi)有搭設腳手架,利用設備前的操作用鋼平臺,焊工需要俯身才能夠著(zhù)被切割螺栓,增加了爆炸事故時(shí)傷害的嚴重程度。

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⑤拆除煤氣預熱器頂蓋螺栓時(shí),檢修人員聞到煤氣味,檢修負責人、置換操作人員和檢修作業(yè)人員沒(méi)有認真分析現場(chǎng)煤氣味的來(lái)源,沒(méi)有采取進(jìn)一步安全措施的情況下草率決定繼續檢修作業(yè),喪失避免事故的機會(huì )。

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3.動(dòng)火作業(yè)審批方面

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①本次動(dòng)火作業(yè)地點(diǎn)位于三四焦車(chē)間2#爐地下室,按照《柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)特殊危險作業(yè)安全管理制度》(QG/JH 22·12-2020)第5.2.1.3條“二級動(dòng)火作業(yè):在易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行的特殊動(dòng)火作業(yè)及一級動(dòng)火作業(yè)以外的動(dòng)火作業(yè)。二級動(dòng)火作業(yè)范圍:(f)焦爐地下室和交換機室的使用 明火作業(yè)”及第6.1.1條“動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、斷路(占道)作業(yè)根據作業(yè)危險程度實(shí)施分級審批管理,一級審批由公司職能部門(mén)最終審批,二級審批由廠(chǎng)職能部門(mén)或主管廠(chǎng)長(cháng)最終審批,三級審批由車(chē)間最終審批,屬于分級審批范圍內的特殊作業(yè)須辦理作業(yè)證?!币幎?,屬于二級動(dòng)火,應該由廠(chǎng)職能部門(mén)或主管廠(chǎng)長(cháng)最終審批。

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②三四焦車(chē)間熱工班班長(cháng)吳某立通過(guò)公司審批系統申請的兩張《廣西柳州鋼鐵集團有限公司動(dòng)火證》(編號:QR/LG22·36·02),動(dòng)火級別為二級,車(chē)間副主任在審批系統上批準,但是該動(dòng)火證并未由廠(chǎng)職能部門(mén)或主管廠(chǎng)長(cháng)最終審批。

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③柳州鋼鐵股份有限公司現行使用的審批系統危險作業(yè)審批流程中“一級動(dòng)火作業(yè):在易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行的除特殊動(dòng)火作業(yè)以外的動(dòng)火作業(yè)。廠(chǎng)區管廊上的動(dòng)火作業(yè)按一級動(dòng)火作業(yè)管理。二級動(dòng)火作業(yè):除特殊動(dòng)火作業(yè)及一級動(dòng)火作業(yè)以外的動(dòng)火作業(yè),凡生產(chǎn)裝置或系統全部停車(chē),裝置經(jīng)清洗、置換、分析合格并采取安全措施后,可根據其火災、爆炸危險性大小,經(jīng)所在單位安全管理部門(mén)批準,動(dòng)火作業(yè)按二級動(dòng)火作業(yè)管理。在比較空闊場(chǎng)所,離易燃易爆氣體釋放源10米以上,在此區域內動(dòng)火可按二級動(dòng)火管理?!睂徟鞒虨椤耙患墑?dòng)火:發(fā)起人→車(chē)間→安全管理室→生產(chǎn)安全副廠(chǎng)長(cháng)→發(fā)起人。二級動(dòng)火作業(yè):發(fā)起人→車(chē)間→發(fā)起人?!?/p>

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④2021年11月17日三四焦車(chē)間熱工班申請的《廣西柳州鋼鐵集團有限公司動(dòng)火證》(編號:QR/LG22·36·02),按照柳州鋼鐵股份有限公司現行使用的審批系統危險作業(yè)審批流程,動(dòng)火作業(yè)等級應為一級動(dòng)火作業(yè),但是熱工班班長(cháng)吳某立填寫(xiě)的申請是二級動(dòng)火(審批系統無(wú)法上報至廠(chǎng)級審批),車(chē)間副主任夏某祥予以審批通過(guò),在事實(shí)上降低了動(dòng)火作業(yè)的安全審批等級。(夏某祥未參加過(guò)“審批系統危險作業(yè)審批上線(xiàn)使用培訓班”,吳某立參加過(guò)“審批系統危險作業(yè)審批上線(xiàn)使用培訓班”)

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(二)事故直接原因

事故調查組通過(guò)對事故現場(chǎng)勘查,結合相關(guān)人員的詢(xún)問(wèn)筆錄,排除了煤氣預熱器內沉積物揮發(fā)可能性,查明了事故發(fā)生的直接原因:


煤氣預熱器下部人孔打開(kāi)后,由于停止氮氣吹掃,煤氣管道內殘留的煤氣回流至預熱器??扇細怏w與空氣形成爆炸性氣體混合物,割炬切割螺栓時(shí)的火焰或高熱導致氣體混合物爆炸。爆炸產(chǎn)生的壓力造成已經(jīng)拆除大部分螺栓的頂蓋掀起,撞擊范某頭部并跌落地面造成死亡。

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(三)事故間接原因

??柳州鋼鐵股份有限公司

1.未采取技術(shù)、管理措施,檢修作業(yè)前針對煤氣預熱器進(jìn)行危險性辨識,未及時(shí)發(fā)現并消除動(dòng)火作業(yè)現場(chǎng)工人僅使用一氧化碳檢測報警儀而未關(guān)注其它可燃氣體的事故隱患。

2.未督促從業(yè)人員嚴格執行本單位的《柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)特殊危險作業(yè)安全管理制度》(QG/JH 22·12-2020)和《焦化廠(chǎng)設備檢修安全管理規定》。

3.未健全安全生產(chǎn)規章制度,在現行使用的審批系統中動(dòng)火作業(yè)等級及審批流程與《柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)特殊危險作業(yè)安全管理制度》(QG/JH 22·12-2020)存在明顯不同的情況下,未及時(shí)制定新的特殊危險作業(yè)安全管理制度。

4.在現行使用的審批系統啟用前,未做到使用該審批系統人員的全覆蓋培訓。

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(四)事故性質(zhì)認定

調查認定,柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)“11·17”閃爆一般事故是一起生產(chǎn)安全責任事故。


柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠(chǎng)??

“11·17”閃爆一般事故調查組