燕山石化公司煉油廠(chǎng)酮苯脫蠟車(chē)間設備泄漏
1985年12月13日,燕山石化公司煉油廠(chǎng)酮苯脫蠟車(chē)間因設備泄漏,跑損混合溶劑(甲乙酮占55%,苯占45%)40噸。直接經(jīng)濟損失6.7萬(wàn)元。
12月12日17時(shí)左右,由于抽蠟泵沖程快,管線(xiàn)振動(dòng)很大,拔蠟線(xiàn)上的一條Dg50的溶劑線(xiàn)焊口斷裂,噴出大量溶劑和蠟膏,跑損混合溶劑約10噸。在脫油系統緊急停工中,發(fā)現輕油脫蠟系統內溶劑明顯減少。
為盡快穩定操作,從零點(diǎn)開(kāi)始往系統內補充甲苯,但系統內溶劑仍不見(jiàn)多。當班判斷為脫油剛停工,脫蠟系統操作不穩定,溶劑可能在系統內積壓。當班班長(cháng)及操作員重點(diǎn)對各容器、塔及回收系統的冷換設備進(jìn)行了反復查找,沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題。
13日7時(shí)30分,車(chē)間組織所有管理人員再次查找溶劑及泄漏地點(diǎn),才發(fā)現從換328乏汽出口跑出大量溶劑。
事故原因 加熱器小浮頭螺絲松動(dòng),從墊片處泄漏。加熱器位置正好在管線(xiàn)斷裂處的管線(xiàn)帶下面,且乏汽出口管插在地漏井內,不易發(fā)現;給查找溶劑泄漏造成了一定困難。但是做為當班班長(cháng)和操作員,發(fā)觀(guān)溶劑明顯減少,卻因基本功不過(guò)硬,判斷不準,查找不力;又未及時(shí)向車(chē)間值班領(lǐng)導匯報,造成跑損事故的擴大。