燕山石化公司煉油廠(chǎng)一催化裝置再生器下護2001蒸汽排凝點(diǎn)突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動(dòng)滑閥上,自燃著(zhù)火
1985年12月7日13時(shí)40分,燕山石化公司煉油廠(chǎng)一催化裝置再生器下護2001蒸汽排凝點(diǎn)突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動(dòng)滑閥上,自燃著(zhù)火。將待生單動(dòng)滑閥信號風(fēng)導管燒斷,供風(fēng)中斷,滑閥自行關(guān)閉。工人用干粉滅火機將火撲滅。經(jīng)檢查沒(méi)有燒壞其他設備。在處理過(guò)程中,因缺乏經(jīng)驗,只顧開(kāi)待生單動(dòng)滑閥而渣油回煉切除不徹底,反應總進(jìn)料控制閥關(guān)不嚴,以致發(fā)生U型管催化劑與油和泥結焦,導致再生器流化不起來(lái),裝置被迫停工。
事故原因
(1)油的來(lái)源 酮苯來(lái)的熱熱與之連接的蒸汽掃線(xiàn)閥不嚴,蠟油串到蒸汽系統,并有幾處排凝點(diǎn)發(fā)現排出蠟油。與此同時(shí),爐2001霧化蒸汽線(xiàn)為防凍,排凝閥一直開(kāi)著(zhù)。當串油時(shí),蠟油流出,并落在450℃的待生滑閥上而引起著(zhù)火。
(2)待生滑閥關(guān)閉 該閥為風(fēng)開(kāi)閥,其供風(fēng)導管為尼龍導管。著(zhù)火時(shí),供風(fēng)導管被燒斷,滑閥因中斷供風(fēng)而自行關(guān)閉,并超過(guò)行程極限,閥板卡住。在滅火后開(kāi)工中,滑閥長(cháng)時(shí)間又打不開(kāi),離合器不好用,5個(gè)人一直開(kāi)了一個(gè)半小時(shí),耽誤了迅速恢復開(kāi)工的機會(huì )。
(3)U型管催化劑結焦,再生器及煙道著(zhù)火 操作員發(fā)現滑閥閥位指示全關(guān),立即將反應器總進(jìn)料自??刂仆度牒完P(guān)閉渣油回煉控制閥調節器。分餾崗位向罐區開(kāi)始排放油漿,但由于渣油回煉切除不徹底,總進(jìn)料控制閥關(guān)不嚴,加之催化劑停止流化,反應溫度降低,使進(jìn)入反應器的油流到U型管內,造成催化劑結焦和泥,失去流化條件,致使裝置被迫停工。同時(shí),由于排放油漿進(jìn)罐閥門(mén)開(kāi)度小,油漿排放不及,分餾塔油位過(guò)高,造成兩器壓力失調,當待生滑閥打開(kāi)后,大量帶油的催化劑進(jìn)入再生器發(fā)生二次燃燒,以致煙道著(zhù)火達2小時(shí)之久。經(jīng)切除主風(fēng),打開(kāi)稀相噴水等措施將火熄滅。
教訓
(1)關(guān)鍵部位的油系統掃線(xiàn)用蒸汽應加雙道閥門(mén)。
(2)滑閥供風(fēng)導管改用紫銅管。
(3)加強基本功訓練,提高工人對事故的預防及處理能力。