廣州石油化工總廠(chǎng)催化裝置泵房西側,突然一聲爆響
1984年3月21日,廣州石油化工總廠(chǎng)催化裝置泵房西側,突然一聲爆響。隨之是一片油霧,接著(zhù)燃起了熊熊大火。緊接著(zhù)又是幾聲爆響,火勢更旺,催化裝置緊急停車(chē)。經(jīng)過(guò)20分鐘的全力撲救,才將大火撲滅。大火燒壞儀表補償線(xiàn)、儀表箱、空冷器部分風(fēng)葉、電機及電器開(kāi)關(guān)、電纜、管線(xiàn)、閥門(mén)等。修復費10.15萬(wàn)元,使蒸餾裝置低負荷生產(chǎn),催化裝置停產(chǎn)14天,化肥停產(chǎn)16天。
事故原因 泵304/1的一中進(jìn)口閥在1982年大修時(shí)更換。開(kāi)工時(shí),因泄漏,對閥蓋密封面和12個(gè)螺絲進(jìn)行密封補焊。經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn),先后又重焊數次。補焊時(shí),為了提高焊接性能,把原來(lái)35CrMo的螺絲換面35#鋼螺絲。但在換螺絲時(shí),錯把M30×3.5的螺母與M27×3的螺栓配套,起不到螺絲的堅固作用;加之焊接質(zhì)量差,導致閥蓋與閥體的法蘭焊接處爆裂。
由于一中出口閥蓋首先爆裂,大量熱油(重柴油達340℃左右)噴出自燃著(zhù)火;并影響到附近的沖洗油、重柴、燃料油和塔頂循環(huán)線(xiàn)在高溫下相繼爆裂,大量油料噴出,助長(cháng)了火勢。
防范措施
(1)進(jìn)一步健全、完善和落實(shí)安全生產(chǎn)責任制;加強設備維護保養;隱患整改要徹底;按標準選用設備及配件,不能湊合。
(2)認真抓好設備的正確使用、精心維護、科學(xué)檢驗和備品配件這四個(gè)環(huán)節,加強設備管理,做到設備檢驗有制度,檢修有規程,質(zhì)量有標準,檢驗有記錄,設備更改有記載,主要設備有檔案。
(3)加強技術(shù)管理、做到開(kāi)單領(lǐng)料、倉庫發(fā)料、施工安裝幾道關(guān)口層層把關(guān),杜絕類(lèi)似螺栓不配套現象。
(4)認真提高職工隊伍素質(zhì),切實(shí)抓緊抓好焊工的技術(shù)培訓和考核工作。