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安慶石化總廠(chǎng)煉油廠(chǎng)二聯(lián)合車(chē)間回收工段200m3的催化汽油堿渣罐爆炸

198333日,安慶石化總廠(chǎng)煉油廠(chǎng)二聯(lián)合車(chē)間回收工段200m3的催化汽油堿渣罐正在加溫蒸煮(盤(pán)管加熱)期間,突然一聲爆響,罐頂噴出一股高約10m的油汽柱,整個(gè)裝置彌漫起堿渣和汽油的霧狀物;緊接著(zhù)又一聲巨響,頂蓋整體從罐頂邊緣的焊縫處爆裂掀開(kāi),掉落在距罐20m處的水泥路上;罐底邊沿兩處各有一條長(cháng)約20cm的裂縫;罐內鋼質(zhì)浮球,掙斷連接的不銹鋼鋼絲繩(φ4mm)飛出罐外,但罐內外均未燃燒。

事故原因

1)罐內存有4.5m高的堿渣,其中混帶有催化汽油,已經(jīng)過(guò)16個(gè)小時(shí)的蒸煮,罐內空間形成可燃氣體。

2)該罐沒(méi)有浮球液位計,但支撐滑輪已銹蝕,轉動(dòng)不靈,鋼絲繩與滑輪接觸不良,導電性差,浮球在罐內無(wú)固定軌道,隨熱堿渣的波動(dòng)而漂晃。當時(shí),浮球巳形成獨立電場(chǎng),將積聚的靜電荷隨著(zhù)漂晃引向對地放電,引燃起爆。

防范措施

1)罐上、下部各開(kāi)脫油口加溫前應將上層輕質(zhì)油盡量脫凈。

2)進(jìn)料口在罐內的彎管接長(cháng),至距離罐底0.5m處,以防因上部注入而產(chǎn)生靜電。

3)拆除浮球

4)罐下部加裝金屬套溫度計,以控制加熱溫度。