韓城市龍門(mén)鋼鐵有限責任公司“9·30”事故調查報
2011年9月30日23時(shí)左右,接韓城市安全生產(chǎn)監督管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)安全監管局)電話(huà)報告:2011年9月30日晚20時(shí)20分左右,陜西龍門(mén)鋼鐵有限責任公司煉鐵廠(chǎng)老1號高爐(以下統稱(chēng)450m3 高爐)4號熱風(fēng)爐在運行過(guò)程中爐殼意外開(kāi)裂,爐內的耐火磚墜落將一外協(xié)公司民工砸、燒傷,送往醫院經(jīng)救治無(wú)效死亡。接到事故報告后,渭南市人民政府依據有關(guān)規定,立即成立了由渭南市安監局、渭南市總工會(huì )、韓城市安全監管局、韓城市公安局組成的事故調查組,對“9·30”事故進(jìn)行了調查。事故調查情況如下:
一、 事故單位概況
陜西龍門(mén)鋼鐵有限責任公司是由陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司、通用鋼鐵控股有限公司、陜西鋼鐵集團有限公司、陜西龍門(mén)鋼鐵集團有限公司參股,實(shí)施統一經(jīng)營(yíng)的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。公司年產(chǎn)700萬(wàn)噸鋼材、700萬(wàn)噸連鑄坯、700萬(wàn)噸生鐵。
陜西龍門(mén)鋼鐵有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍鋼公司)煉鐵廠(chǎng),現有員工2100余人,職能科室5個(gè),高爐5座,分別為450m3 高爐1座,1280m3高爐4座,主要生產(chǎn)生鐵和煉鋼鐵水。年生產(chǎn)能力620萬(wàn)噸,450m3 高爐于2002年12月26日建成投產(chǎn),2003年由陜西省經(jīng)濟貿易委員會(huì )補充批復(陜經(jīng)貿項目〔2003〕138號),投入運行時(shí)有3座熱風(fēng)爐,4號熱風(fēng)爐由龍鋼公司設計、施工、監理,2004年建成并投入使用至事故發(fā)生時(shí)。生產(chǎn)過(guò)程中四座熱風(fēng)爐,采取兩座燒爐兩座送風(fēng)的方式運行。
二、事故經(jīng)過(guò)
9月30日18時(shí)左右,450m3 高爐煤氣工李書(shū)正正常操作,對1號、3號熱風(fēng)爐進(jìn)行了點(diǎn)檢,點(diǎn)檢時(shí)1號、3號熱風(fēng)爐爐殼溫度分別是110°、109°,19時(shí)左右,李書(shū)正報告工長(cháng)卞衛新,經(jīng)同意后將1號、3號熱風(fēng)爐轉為燒爐狀態(tài);將2號、4號熱風(fēng)爐燒爐轉為送風(fēng)狀態(tài),換爐后風(fēng)壓風(fēng)量關(guān)系平穩。換爐1小時(shí)后,李書(shū)正同副工長(cháng)劉平一起對2號、4號熱風(fēng)爐進(jìn)行了點(diǎn)檢,點(diǎn)檢時(shí)4號熱風(fēng)爐爐殼溫度是120°并未發(fā)現其它異常情況。20時(shí)19分左右李書(shū)正和薛偉在值班室聽(tīng)到“轟”的一聲,隨后看見(jiàn)4號熱風(fēng)爐紅光一片,風(fēng)壓歸零,意識到出事故了,在工長(cháng)卞衛新的安排下立即打開(kāi)放風(fēng)閥,緊急全部休風(fēng),進(jìn)行全面檢查,檢查發(fā)現4號熱風(fēng)爐在運行過(guò)程中熱風(fēng)出口上部爐殼開(kāi)裂,爐內壓力將耐火磚沖出墜落,將下班后路過(guò)的外協(xié)公司皮帶崗位工雷民閣砸、燒傷。雷民閣被緊急送往龍鋼公司醫院,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
事故現場(chǎng)情況:450m3 高爐西側工區道路全面開(kāi)挖維修,留有距熱風(fēng)爐系統兩米寬的水泥爐基與開(kāi)挖黃泥路面落差1米左右;4號熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口處大墻耐火磚襯垮塌,燃燒室,蓄熱室大墻都有大面積的垮塌,爐殼失強沿焊縫開(kāi)裂20㎡左右,其中有一塊1.5×2×0.014m爐殼掉落地上。
三、事故原因分析
事故發(fā)生后,市事故調查組聘請兩名省安全專(zhuān)家庫冶煉專(zhuān)家馬幼平、楊雙平,對現場(chǎng)進(jìn)行了勘查和查看相關(guān)資料及記錄,初步認為:
(一)事故發(fā)生的直接原因:
4號熱風(fēng)爐選址不當,熱風(fēng)管道變向,管道內熱風(fēng)阻力加大,造成熱風(fēng)出口區域風(fēng)壓增大,溫度變化范圍大;維修施工磚筑質(zhì)量不合格,耐火磚體產(chǎn)生裂紋,造成熱風(fēng)出口區域耐火磚襯垮塌,熱風(fēng)沖擊爐殼,爐殼過(guò)熱;加之2010年9月局部維修補焊部位爐殼強度不夠,導致?tīng)t殼沿焊縫開(kāi)裂,高溫氣體噴出,耐火磚墜落。
(二)事故發(fā)生的間接原因:
(1)采用的檢查、檢測手段滯后,致使檢查、檢測人員未能及時(shí)發(fā)現和治理隱患。
(2)設備維修安全技術(shù)方案未嚴格進(jìn)行落實(shí),在維修人員資質(zhì)審查、施工過(guò)程中的監控、工程完成后的質(zhì)量把關(guān)等方面,存在不足。
(3)企業(yè)現場(chǎng)安全管理工作不落實(shí),安全警示標志嚴重不足,危險區域、整改區域未設嚴禁進(jìn)入的防護措施,設備安全防護設施存在銹蝕,維修維護不及時(shí)。
四、事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失
事故造成1人死亡。直接經(jīng)濟損失約50萬(wàn)元。
死者情況:雷民閣,女,1972年出生,陜西省合陽(yáng)縣人,身份證號:612132197201225649,外包公司皮帶運輸工。
五、事故性質(zhì)及責任認定和處理意見(jiàn)
(一) 這是一起生產(chǎn)安全責任事故。
(二) 責任認定和處理意見(jiàn)
1、李書(shū)正,男,43歲,韓城衛東鎮人,煤氣工,在事故發(fā)生前20分鐘檢查不認真細致,沒(méi)有發(fā)現重大隱患,未作檢查記錄,對這起事故發(fā)生應負有主要責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
2、焦楊峰,男,36歲,蒲城縣東陳鎮人,作為帶班班長(cháng),責任心不強,日常班組安全責任落的不實(shí),應負事故次要責任,建議免去班長(cháng)職務(wù)并按公司有關(guān)規定予以處罰。
3、卞衛新,男,27歲,寶雞金臺區人,作為高爐工長(cháng),對工作場(chǎng)所設備的安全狀況檢查不細致不徹底,應負事故一定責任,建議免去工長(cháng)職務(wù)并按公司有關(guān)規定予以處罰。
4、杜強,男,35歲,陜西藍田人,煉鐵廠(chǎng)450m3 高爐爐長(cháng),該設備安全生產(chǎn)第一負責人,日常安全管理不到位,應負事故重要管理責任,建議免去爐長(cháng)職務(wù)并按公司有關(guān)規定予以處罰。
5、陳治平,男,36歲,陜西寶雞人,煉鐵廠(chǎng)技術(shù)科科長(cháng),未能根據450m3高爐熱風(fēng)爐運行狀況及時(shí)采取相應的工藝控制措施,應負事故重要管理責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
6、孫衛平,男,煉鐵廠(chǎng)設備科科長(cháng),對日常設備管理、維修工作監管不到位,工作抓的不細不實(shí),應負事故一定管理責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
7、李玉峰,男,40歲,陜西韓城人,煉鐵廠(chǎng)安全科科長(cháng),對熱風(fēng)爐存在的安全隱患,未采取積極有效的安全防范措施,應負事故一定管理責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
8、閆敏峰,男,41歲,陜西韓城人,煉鐵廠(chǎng)設備副廠(chǎng)長(cháng),對日常設備管理、檢修工作重視程度不夠,管理不到位,應負事故重要領(lǐng)導責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
9、衛軍民,男,40歲,陜西韓城市人,作為煉鐵廠(chǎng)安全副廠(chǎng)長(cháng),未認真履行個(gè)人工作職責,安全生產(chǎn)制度沒(méi)有得到有效的落實(shí),應負事故重要領(lǐng)導責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
10、趙林,男,40歲,陜西富平縣人,煉鐵廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng),作為安全生產(chǎn)第一責任人,安全責任落的不實(shí),日常安全管理抓的不夠,應負事故一定領(lǐng)導責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
11、張小龍,男,36歲,陜西省韓城市人,龍鋼公司技術(shù)部部長(cháng),對熱風(fēng)爐各項參數運行控制情況,監督管理不到位,應負一定技術(shù)監管責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
12、王文斌,男,38歲,陜西銅川人,龍鋼公司設備部部長(cháng),對設備使用把關(guān)不嚴,未及時(shí)制定設備維修方案,應負一定設備監管責任,建議按公司有關(guān)規定予以處罰。
13、李雪峰,男,48歲,陜西韓城人,龍鋼公司安環(huán)部部長(cháng),現場(chǎng)安全生產(chǎn)管理不到位,對這起事故應負監管責任,建議在龍鋼公司全體會(huì )議上做出深刻檢查。
14、建議由渭南市安全監管局根據《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》第三十七條規定,給予龍鋼公司行政處罰。
六、防范措施
(一)450m3 高爐立即全面停產(chǎn),認真吸取這次事故教訓,全面開(kāi)展安全隱患排查治理工作,理順公司內部管理機制,落實(shí)各部門(mén)、各單位的安全責任。要逐廠(chǎng)、逐系統、逐高爐、逐崗位、逐設備,特別是重要設備,要采取科學(xué)先進(jìn)的檢查、檢測手段和措施。確保設計安裝合理,生產(chǎn)運行正常,設施管理到位,現場(chǎng)管理到位。
(二)450m3 高爐在停爐整頓期間,要制定詳實(shí)可行的整改方案,落實(shí)整改責任、經(jīng)費、時(shí)間和措施,克服僥幸心理,修訂和完善各項安全規章制度和操作規程,做到隱患整改不到位不生產(chǎn),未經(jīng)安全監管部門(mén)驗收合格,不的恢復生產(chǎn)。
(三)要加強全員安全培訓教育工作,克服麻痹思想,做到居安思危,未雨綢繆。要嚴格勞動(dòng)紀律,加強職工健康和勞動(dòng)保護工作,提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)和自我保護能力,優(yōu)化作業(yè)條件和環(huán)境,及時(shí)消除各類(lèi)安全隱患,把安全標準化工作推向深入,確保安全文明規范生產(chǎn)。