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警示案例丨廣東韶鋼松山股份有限公司“2·9”高溫灼燙一般事故

2018年2月9日23時(shí)10分許,廣東韶鋼松山股份有限公司7號高爐1號風(fēng)口小套發(fā)生穿漏噴濺,事故造成1人死亡、3人受傷,直接經(jīng)濟損失142.91萬(wàn)元。


事故原因


1.直接原因:

7號高爐復風(fēng)后,爐料在風(fēng)口上部逐步熔融還原,經(jīng)過(guò)風(fēng)口部位滴落到爐缸,高溫渣鐵在經(jīng)過(guò)風(fēng)口區域過(guò)程中,粘結到1號風(fēng)口小套上,由于風(fēng)口小套為銅制水冷卻設施,內部充滿(mǎn)冷卻水,渣鐵粘結在風(fēng)口小套本體上,對風(fēng)口小套進(jìn)行溶蝕而造成風(fēng)口小套突然燒損。1號風(fēng)口小套燒穿后,冷卻水進(jìn)入爐內遇到高溫爐料瞬間汽化膨脹爆炸,爐內壓力急劇上升,造成1號風(fēng)口小套沖出,大量高溫爐料從1號風(fēng)口噴濺出來(lái),造成正在爐外作業(yè)的1名工人當場(chǎng)死亡,另有3人受傷。


2.間接原因:

01

企業(yè)安全生產(chǎn)責任落實(shí)不到位

事故單位在“2·5”較大事故發(fā)生后,理應深刻吸取事故教訓,全力做好隱患排查和整改工作,但管理層麻痹大意,在沒(méi)有充分辨識復風(fēng)過(guò)程可能存在的風(fēng)險并采取有效預防措施的情況下,急于組織對7號高爐復風(fēng),導致了“2·9”事故的發(fā)生。


02

企業(yè)工藝技術(shù)管控不到位

《7號高爐2018年2月9日復風(fēng)安全技術(shù)方案》,未針對崗位操作人員制定安全防護措施和應急措施;未能充分辨識高爐長(cháng)時(shí)間涼爐可能導致的各種工藝風(fēng)險,并制定針對性工藝控制措施;未嚴格按“預計風(fēng)量增加曲線(xiàn)”進(jìn)行控制,從復風(fēng)到風(fēng)量增加到2700m3/min計劃需要10個(gè)小時(shí),而實(shí)際上只用了4個(gè)小時(shí),在涼爐狀態(tài)下,工藝技術(shù)管控不到位,加風(fēng)量操作過(guò)快,增加了風(fēng)口小套燒穿的風(fēng)險。


03

企業(yè)安全生產(chǎn)管理不到位

復風(fēng)過(guò)程中,發(fā)現7號高爐三號風(fēng)口小套漏水,理應高度警醒,加強對其它風(fēng)口狀況檢查并做好預警預防工作,而事實(shí)上并未及時(shí)加強對其它風(fēng)口的檢查和風(fēng)量等數據的監控、調整,未能及時(shí)發(fā)現隱患問(wèn)題。


事故教訓


01

較大危害因素辨識嚴重不足

事故單位對于高爐長(cháng)時(shí)間的停產(chǎn),爐溫大幅度下降,出現涼爐風(fēng)險的程度和危害性辨識嚴重不足,風(fēng)險評估和預警不到位。


02

安全防范針對措施嚴重不足

事故單位雖然制定了7號高爐復產(chǎn)技術(shù)方案,但應對風(fēng)口燒穿等風(fēng)險采取的針對性措施嚴重不足,沒(méi)有采取更加有效的手段,從根本上杜絕安全隱患,存在僥幸心理。


追責情況


對有關(guān)責任單位和責任人依法依規追究責任,對廣東韶鋼松山股份有限公司煉鐵廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)李某權、黨委書(shū)記肖某良、副廠(chǎng)長(cháng)周某、副廠(chǎng)長(cháng)曾某浪、廠(chǎng)長(cháng)助理李某明、生產(chǎn)技術(shù)室主任廖某文,安全管理室主任伍某輝、7號高爐爐長(cháng)王善增等8人,給予黨紀政務(wù)處分;對廣東韶鋼松山股份有限公司及總經(jīng)理張某生,給予行政處罰。


節后如何做好復工復產(chǎn),

避免事故發(fā)生?

這些問(wèn)題您需要注意!

愿大家都能安全向前“犇”!

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