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紹興縣某化工有限公司5.10中毒窒息事故

事故概況:
    2015年5月10日,濱海工業(yè)區某化工有限公司發(fā)生一起生產(chǎn)安全事故,造成2人死亡,1人受傷。
    (1)2015年5月初,因市場(chǎng)銷(xiāo)售好轉,公司決定重新啟用已停用了2年多的噻唑車(chē)間的10只反應釜,用于紅玉和GS大紅染料中間體對硝基硫脲(原料之一是對硝基苯胺)的生產(chǎn)。
    (2)10日上午因機修工忙于其他維修任務(wù),而新的攪拌器又影響物料運送,故班組長(cháng)潘某決定自行更換。因攪拌器較重無(wú)法取出,送料工王某就爬到反應釜內欲托起攪拌器,此時(shí)另兩名送料工楊章某和黃某也一起走過(guò)來(lái)幫忙,發(fā)現王某在反應釜內倒下了,故相繼進(jìn)行入釜施救,也先后倒在釜內。
    (3)事故發(fā)生后,公司立即安排人員配戴防毒面具、正壓式空氣呼吸器入釜救起3名傷員,并急送紹興市中心醫院救治,王某、楊某因傷勢過(guò)重經(jīng)搶救無(wú)效死亡,黃某生命體癥穩定,目前正在救治中。

 

事故原因分析:
    (一)直接原因
    作業(yè)人員違章操作,未佩戴防毒面具入釜操作,吸入對硝基苯胺導致急性中毒,是事故發(fā)生的直接原因。
    (二)間接原因
    1、安全管理不到位。該化工有限公司未健全本單位安全生產(chǎn)責任制,未有效督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作、及時(shí)消除事故隱患,反應釜旁未掛設安全警示標志進(jìn)行危險性告知,作業(yè)現場(chǎng)安全監管不足。
    2、教育培訓不全面。公司雖已進(jìn)行了有限空間作業(yè)事故防范體系建設,也對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行了培訓教育,但教育面未擴大至所有員工,導致部分員工對在限空間作業(yè)危害性認識不足,安全防范不密。
    3、釜內沖洗不徹底。反應釜雖經(jīng)沖洗,但因對硝基苯胺微溶于冷水,且高毒易升華,而維修人員又未對反應釜進(jìn)行強制通風(fēng),也未打開(kāi)底部閥門(mén)進(jìn)行自然通風(fēng),導致氣態(tài)對硝基苯胺在釜底積聚。
    4、維修作業(yè)不嚴謹。班組長(cháng)潘某因機修工忙于其他維修任務(wù)且通道又遭堵塞,未嚴格執行公司關(guān)于設備維修保養制度的有關(guān)要求而自行維修,導致不熟悉有限空間作業(yè)要求的員工入釜操作,造成事故發(fā)生。